王亮
(中國海油中捷石化有限公司運行二部,河北滄州061000)
某煉化公司柴油加氫裝置汽輪機2016年6月15日投產(chǎn),累計運行150 d,運行期間主蒸汽量維持在9.8 t/h,轉(zhuǎn)速8 600 r/min。自2016年10月開始,機組出現(xiàn)蒸汽流量逐漸減少、輪室壓力升高的跡象、壓縮機轉(zhuǎn)速下降等情況。通過提高主蒸汽壓力及降低背壓來維持工況,目前運行狀態(tài)越來越不穩(wěn)定,對中壓蒸汽的壓力要求越來越高,主蒸汽壓力到3.2 MPa,輪室壓力上升到3.1 Mpa,主蒸量減少到8.5 t/h,轉(zhuǎn)速降至8 400 r/min,汽輪機主汽門已經(jīng)經(jīng)常性的100%全部打開。
壓縮機內(nèi)介質(zhì)組份沒有大的變化,而輪室壓力上升、轉(zhuǎn)速下降、調(diào)節(jié)閥開度100%、蒸汽耗量下降、汽輪機的軸承振動及軸向位移均有所上升。因此通過對比判讀是柴油加氫精制裝置汽輪機通流部分有可能結(jié)垢,導(dǎo)致汽流的流通面積減小,流量減小,從而使汽輪機發(fā)出的功率減少。結(jié)垢還會使通流部分表面變得粗糙,增大摩擦損失,致使汽輪機效率降低。此外,汽輪機要保持其功率不變,則必須提高新蒸汽的壓力,必將引起結(jié)垢的壓降增大,焓降增大,使反動度增大,軸向推力增大,軸向位移有所上升。對蒸汽品質(zhì)化驗分析斷定汽輪機轉(zhuǎn)子已經(jīng)結(jié)鹽且情況嚴(yán)重,需要進(jìn)行處理[1~3]。
編制沖洗方案,現(xiàn)場勘探,確定沖洗位置。
預(yù)制Φ15碳鋼管線100 m,1端連接芳構(gòu)化除氧水泵出管線導(dǎo)淋處,另1端接至臨時預(yù)制汽輪機隔離閥之間短節(jié),管線在短節(jié)中心處伸入100 cm,加裝霧狀噴頭,在和中壓蒸汽逆流180°開Φ2小孔4排共48個,確保除氧水進(jìn)入蒸汽管線后瞬時汽化,安裝DN15,CL300閘閥1個,控制蒸汽溫度。
在降溫過程中注意中壓蒸汽分水罐排凝,防止大量水帶入機組,造成機組損壞。連接前將臨時管線沖洗干凈,避免雜質(zhì)顆粒進(jìn)入蒸汽管線。
(1)待工藝處理完,汽輪機正常停車,進(jìn)行盤車,汽輪機背壓切除系統(tǒng),背壓排凝閥全開;施工方快速更換預(yù)制好的2道主蒸汽隔離閥之間的短節(jié),更換期間用主蒸汽閥副線閥門暖管,防止中壓蒸汽溫度下降,影響下次開機;確認(rèn)壓縮機入口閘閥、反飛動閥、機體排凝閥全開。
(2)主蒸汽臨時端節(jié)更換完成后,啟動汽輪機到1階暖機狀態(tài)(900 r/min),通過主蒸汽隔離閥(北側(cè)閥門全開,用南側(cè)閥門控制蒸汽量)及出口安全閥副線控制轉(zhuǎn)速在1 000 r/min;轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定后逐漸打開加水管控制閥,使蒸汽壓力降至1.0 MPa,入口蒸汽溫度逐步降低,最終進(jìn)氣溫度降到185℃左右,保持進(jìn)入汽輪機的中壓蒸汽為飽和狀態(tài)。
(3)維持中壓蒸汽壓力1.0 MPa,進(jìn)氣溫度185℃,待背壓蒸汽低點排凝有水溢出時開始取凝結(jié)水樣,每隔10 min對汽輪機背壓排凝處取水樣化驗鈉離子、二氧化硅、氯離子以及電導(dǎo)率的變化,至凝結(jié)水無明顯雜質(zhì),送化驗室化驗(第1次沖洗樣品1~10號,化驗8號、9號樣品,結(jié)果見表1)。
(4)此時將轉(zhuǎn)數(shù)緩慢提高至3 000 r/min運轉(zhuǎn)30 min,充分排水,第1次沖洗完畢,用時60 min。
為保證沖洗效果,再次降低轉(zhuǎn)速(3 000 r/min降至1 000 r/min),按照第1次沖洗控制方式再次沖洗,沖洗水樣(樣品11~17號),沖洗后11號、12號樣品目測微微泛紅,繼續(xù)清洗,待凝結(jié)水再次變清亮,取最后1次凝結(jié)水樣送化驗分析。(第2次沖洗樣品11~19號,化驗14號、15號、18號、19號樣品,化驗結(jié)果見表1)。
根據(jù)化驗結(jié)果和中壓蒸汽凝結(jié)水樣、除鹽水樣進(jìn)行對比,再次將轉(zhuǎn)速緩慢提高至3 000 r/min,充分排水,第2次沖洗用時40 min。
待汽輪機背壓蒸汽底部排凝無明顯凝結(jié)水逸出后,緩慢將轉(zhuǎn)速降至900 r/min,機組停機盤車;施工方快速恢復(fù)短節(jié),同時需保持中壓蒸汽溫度,待短接更換完成后按照正常開機步驟開機[4,5]。
通過水洗過程中取水樣比較并分析,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水中的Na、Si等鹽類含量明顯下降,電導(dǎo)率及氯離子含量也成穩(wěn)步降低趨勢,結(jié)果見表1。

表1 清洗過程樣品抽樣分析結(jié)果
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)水中大部分為鈉鹽和硅鹽。除鹽水即可排出,證明此次汽輪機在線清洗效果明顯。
汽輪機各項指標(biāo)及操作參數(shù)較清洗前有很大改觀,轉(zhuǎn)數(shù)大幅提高,進(jìn)汽流量增加,調(diào)節(jié)汽門開度降低,調(diào)節(jié)余量變大,各項操作指標(biāo)控制良好[6]。
(1)裝置是第1次進(jìn)行在線清洗,經(jīng)驗及準(zhǔn)備不到位,人員安排及蒸汽參數(shù)控制方面沒有細(xì)化,影響了清洗進(jìn)度;(2)在降轉(zhuǎn)速過程中未考慮到隔離閥副線閥DN25的閥門維持汽輪機1 000 r/min運轉(zhuǎn)主汽門開度情況,造成機組停機,觸發(fā)系統(tǒng)壓力閥控瀉壓進(jìn)入火炬高排;(3)由于經(jīng)驗不足,編制方案時想不停機降轉(zhuǎn)速進(jìn)行短節(jié)更換來實現(xiàn)在線清洗,結(jié)果在短節(jié)更換過程中沒考慮到蒸汽隔離閥副線閥門太細(xì),蒸汽量不足,汽輪機沖轉(zhuǎn)沖不起來,造成開車不暢。
汽輪機經(jīng)過水洗達(dá)到了預(yù)期效果,運行工況有了很大好轉(zhuǎn)。以后操作中應(yīng)該加大各項操作指標(biāo)的考核力度,與生產(chǎn)運行部協(xié)調(diào)改善蒸汽品質(zhì),盡量避免汽輪機出現(xiàn)結(jié)鹽。