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中高滲砂礫巖油藏調(diào)堵一體化技術(shù)
——以滴水泉油田八道灣組油藏為例

2021-02-26 05:47:38姜軍茍明生韓慧玲李旭阿地里熱合曼
石油與天然氣化工 2021年1期

姜軍 茍明生 韓慧玲 李旭 阿地里·熱合曼

中國石油新疆油田分公司準(zhǔn)東采油廠

目前,國內(nèi)開展了中高滲砂礫巖油藏調(diào)堵一體化技術(shù)的只有姬源油田[1]和西峰油田[2],平均有效率32%,單井平均累計增油123.2 t,措施效果不理想。本項目結(jié)合滴水泉油田八道灣組中高滲砂礫巖油藏地質(zhì)區(qū)塊水流優(yōu)勢通道的識別研究、水流優(yōu)勢通道的體積和滲流特性的研究,通過工程調(diào)剖體系的篩選、堵水工藝的優(yōu)化,實施先水井調(diào)剖、后對應(yīng)井組油井堵水的工藝技術(shù),提高了最終采收率[3]。

1 油藏概況

1.1 儲層地質(zhì)特征

井區(qū)八道灣組儲層平面上厚度變化規(guī)律性強,儲層巖性主要為中細(xì)砂巖和含礫不等粒砂巖、砂礫巖:砂巖的礦物成分成熟度低,巖屑含量高,約占42%~75%,以不等粒巖屑砂巖為主。儲層黏土礦物含量低,主要為伊蒙混層,為1%~2%,水敏指數(shù)0.474,屬中等偏弱水敏。含油層孔隙類型主要為粒間孔,其次為粒內(nèi)溶蝕孔,顆粒多為點接觸,壓實程度低。

根據(jù)壓汞資料統(tǒng)計,井區(qū)八道灣組油藏含油砂巖平均排驅(qū)壓力為0.26 MPa,在20.48 MPa壓力下,進汞飽和度可達91.9%,退汞效率一般為16.09%~44.68%,平均為34.32%,毛管半徑為5.0~25.0 μm的孔喉占65%,為偏粗孔喉儲層。油層孔隙度12.2%~28.2%,平均19.95%,滲透率(13.27~1 430)×10-3μm2,平均20.94×10-3μm2[4]。

1.2 井區(qū)開發(fā)簡況

井區(qū)八道灣組油藏于2011年投產(chǎn),采用280 m×280 m反七點面積注水井網(wǎng)滾動開發(fā),并實施同步注水、優(yōu)化分注。由于儲層非均質(zhì)性強,油井含水上升快。從水驅(qū)特征曲線來看,甲型、乙型、丙型水驅(qū)采收率分別為12.0%、14.2%、14.7%(見圖1),遠(yuǎn)低于原方案標(biāo)定的油藏水驅(qū)采收率25%。若油藏按水驅(qū)狀態(tài)開發(fā),必將造成最終采收率的降低。

2012年,對油藏實施調(diào)剖、優(yōu)化注水等措施。措施初期有一定效果,含水上升速度減緩,但整體見效時間短,平均有效期3~4個月,且有效期逐年變短。從調(diào)剖單井增油量來看,初期見效明顯,平均單井增油400 t,后期平均單井增油只有100~200 t,井均用液量逐年增加,措施成本增加、效果變差(見表1)。

表1 井區(qū)八道灣組油藏調(diào)剖措施效果時間2013年2014年2015年2016年2017年井均用液量/m35529952 5093 0231 217井均累計增油/t43795243193184

通過對油藏的研究表明,儲層存在水流優(yōu)勢通道。測壓井解釋資料顯示油層有效滲透率為(1 617.3~9 986.1)×10-3μm2,遠(yuǎn)大于巖心測試滲透率20.94×10-3μm2,說明單井均有高滲層存在。

從示蹤劑監(jiān)測情況來看,井區(qū)7口水井投示蹤劑后,油井很快有示蹤劑產(chǎn)出,小層平均見示蹤劑為7.8天。對見劑曲線類型分類,共有偏態(tài)單峰、正態(tài)單峰、雙峰3種類型。其中,偏態(tài)單峰型占30%,所代表的井間通道峰值速度大、通道體積大。

由于儲層存在水流優(yōu)勢通道,注水井單方向的調(diào)剖措施效果逐年下降,需要改進調(diào)剖工藝,提高調(diào)剖措施效果。

2 調(diào)堵一體化工藝技術(shù)

以封堵水竄通道為切入點,按照“堵調(diào)結(jié)合區(qū)域化治理”的思路,通過水流優(yōu)勢通道的識別,由注水井單方向的調(diào)剖,轉(zhuǎn)變?yōu)橛汀⑺p向連片調(diào)剖+堵水一體化治理,最終達到提高采收率目的[5-8]。

2.1 選井原則

從整個油藏平面區(qū)域分布來看,南區(qū)水流優(yōu)勢通道較發(fā)育,剩余儲量豐度較高,采出程度僅為10.1%,含油飽和度58.7%,剩余可采儲量達61.15×104t。

從地質(zhì)動態(tài)分析來看,南區(qū)含水高,目前含水大于90%。其中,D2023井小段強吸水,而對應(yīng)油井D2016產(chǎn)液剖面動用差異較大,存在明顯的水竄,為措施選井典型井組。

2.2 堵劑篩選

根據(jù)油藏滲流特征的研究,注水井調(diào)剖采用交聯(lián)聚合物凍膠+體膨顆粒深部調(diào)剖技術(shù),油井堵水采用聚合物強凍膠+體膨顆粒堵水工藝。

2.2.1聚合物交聯(lián)體系的篩選

選取目前用的交聯(lián)體系進行篩選。

(1) 成膠性能實驗。為研究不同交聯(lián)體系的成膠性能,采用油藏注入水,在50 ℃時進行成膠實驗,實驗結(jié)果見表2。

從表2可知,有機鉻、有機硼、延緩酚醛交聯(lián)體系具有初始黏度大,成膠時間短,終凝黏度大的特點,適用于優(yōu)勢水流滲流通道的快速封堵,是調(diào)剖聚合物交聯(lián)體系的首選。

表2 不同交聯(lián)體系的成膠性能堵劑體系初始黏度/(mPa·s)終凝黏度/(mPa·s)成膠時間/h成膠強度有機鉻2 200110 00048E延緩酚醛1 18975 70096E有機硼9 961209 0007E氨基樹脂12023 400240D有機酚醛90051 200100D

目測代碼評價方法是由Sydansk等將調(diào)堵劑凝膠的強度GelSt rengt Codes(簡稱GSC) 依據(jù)目測結(jié)果分為10等,本實驗中評價堵劑強度所用的堵劑性能評價標(biāo)準(zhǔn)只適用于瓶內(nèi)成膠實驗[9-10]。A級:未形成凝膠,凝膠黏度與初始聚合物溶液黏度相同;B級:高流動性凝膠,凝膠比初始聚合物溶液黏度稍有增加;C級:可流動性凝膠,倒置有明顯流動性;D級:中等流動性凝膠,只有少量凝膠不能快速流動;E級:幾乎不流動凝膠,凝膠不易流動;F級:高形變不流動凝膠,凝膠只能在頂部小范圍內(nèi)流動,倒置大部分可以伸出瓶口;G級:中等可變形不流動凝膠,倒置只有少部分能夠伸出瓶口;H級:輕微可變形不流動凝膠,倒置只凝膠表面可輕微變形。

(2)流變性實驗。聚合物凍膠在注入地層過程中,由于地層孔隙的剪切作用,聚合物強度降低,水竄通道封堵效果變差。為了解以上聚合物凍膠的剪切稀釋規(guī)律,對有機鉻、有機硼、延緩酚醛交聯(lián)凍膠流變性進行實驗研究。

從圖2可知,有機鉻、有機硼交聯(lián)體系初始剪切保留率達到55%以上,試驗段內(nèi)剪切保留率維持在20%以上,延緩酚醛交聯(lián)體系初始剪切保留率28%,試驗段內(nèi)剪切保留率維持在10.9%。實驗結(jié)果表明,有機鉻、有機硼交聯(lián)體系比延緩酚醛交聯(lián)體系更適合本油藏。

(3) 穩(wěn)定性實驗。對有機鉻、有機硼交聯(lián)體系在油藏溫度50 ℃下進行,體系的穩(wěn)定性實驗,結(jié)果見圖3。

從圖3可知:有機鉻凍膠成膠慢,強度低,有效期長;有機硼凍膠成膠快,強度高,有效期短。兩者在該溫度下優(yōu)勢互補,可采用復(fù)合多段塞注入。

2.2.2顆粒篩選

顆粒要實現(xiàn)與巖心的有效封堵,根據(jù)相關(guān)研究,顆粒粒徑與巖心孔喉比值為1/3~3/2。巖心的孔喉直徑可以根據(jù)Kozeny公式計算[11]。

(1)

式中:Φ為巖心孔隙度,%;K為巖心滲透率,10-3μm2;D為巖心孔喉直徑,μm。

八道灣組油藏的油層孔隙度為12.2%~28.2%,平均19.95%,油層滲透率為(13.27~1 430)×10-3μm2,平均為20.94×10-3μm2,滲透率級差4.16~107.79,計算孔喉直徑為0.000 14~0.600 00 mm。根據(jù)顆粒粒徑與巖心孔喉比值關(guān)系,顆粒粒徑在0.9 mm以下時,顆粒與儲層孔喉匹配性更好。

2.3 注入?yún)?shù)

2.3.1調(diào)剖劑注入體積倍數(shù)

向4塊相同的巖心中分別注入段塞體積為0.10、0.18、0.25和0.30 PV的堵劑,對已采用調(diào)剖劑封堵的巖心進行正向耐沖刷試驗,測試封堵率變化。

從圖4可知:當(dāng)注入堵劑為0.18 PV時出現(xiàn)拐點,封堵率為87.23%;注入段塞體積大于0.18 PV時,封堵率隨注入體積增加繼續(xù)增大,但增大幅度較小。因此,最佳注入體積為0.18 PV。

利用Chemsim流線模擬得出高滲條帶體積,按高滲條帶體積優(yōu)化封堵劑用量(見表3)。

表3 調(diào)剖堵劑用量注水井組高滲條帶體積/m3孔隙度/%孔隙體積倍數(shù)/PV封堵劑用量/m3D200272 9700.1990.182 613D200362 2340.1990.182 128D200862 7900.1990.182 249D207066 6800.1990.182 388

從現(xiàn)場實施的情況來看,施工用液量與增油量存在一定的正相關(guān)(見圖5)。堵劑用量在2 000~3 000 m3時,平均單井增油量達到峰值,當(dāng)堵劑用量>3 000 m3之后,單井平均增油幅度變小。

根據(jù)高滲條帶體積優(yōu)化封堵劑用量的計算及現(xiàn)場使用經(jīng)驗,推薦調(diào)剖劑用量為2 500 m3。

2.3.2堵水劑用量

通過示蹤劑見劑數(shù)據(jù),進行油層參數(shù)反演,得到井間示蹤劑突進通道特征參數(shù)(見表4),優(yōu)勢通道平均體積為570 m3,推薦堵水劑用量500~600 m3。

表4 示蹤劑解釋井間通道參數(shù)油井峰值質(zhì)量濃度/(μg·L-1)峰值速度/(m·d-1)等效滲透率/10-3 μm 2優(yōu)勢通道體積/m3D204048.4 14.7 1 985.0 450.0 D202441.8 13.3 960.0 632.0 D2016120.0 16.5 1 745.0 880.0 D204431.7 11.2 1 780.0 595.0 D207143.1 11.7 487.0 478.0 D201730.6 7.8 510.0 405.0 平均52.612.5 1 244.5 573.3

2.4 施工工藝

2.4.1調(diào)剖段塞工藝

多段塞不同堵劑強弱交替,實現(xiàn)對不同竄流通道封堵,擴大水驅(qū)波及范圍[12-14]。

(1) 注入0.35%(w)有機硼交聯(lián)聚合物凍膠+0.30%(w)顆粒,快速成膠,可以有效封堵地層中大的水竄通道,使后續(xù)注入水不易突破。

(2) 注入0.30%(w)有機鉻交聯(lián)聚合物凍膠+0.3%(w)顆粒封堵,0.3%(w)有機硼交聯(lián)聚合物凍膠頂替。

(3) 注入0.35%(w)有機硼交聯(lián)聚合物凍膠,快速成膠,減少堵劑返吐。

(4) 過量頂替0.10%(w)聚合物,預(yù)留滲流通道,同時防止堵劑返吐。

2.4.2堵水段塞工藝

由于堵劑用量較少,采用前置顆粒有機硼和有機鉻大段塞封堵。

采用過頂替段塞,擴大波及體積,避開壓力陡降漏斗,延長有效期。隨著頂替液段塞尺寸增加,后續(xù)水驅(qū)轉(zhuǎn)向位置逐漸遠(yuǎn)離采出端,波及區(qū)域增加,堵水增油降水效果提高。根據(jù)油藏滲流理論,地層流體壓力梯度分布為:

(2)

式中:Gl為地層流體壓力梯度,10-1MPa/cm;r為某點距井軸的距離,m;rw為井筒半徑,cm;re為井距,cm;pe為水井井底壓力,10-1MPa ;pwf為油井井底壓力,10-1MPa 。

油井近井端壓力梯度分布見圖6。

經(jīng)擬合計算,過頂替段塞半徑為4.6 m。

2.4.3施工順序

通過在不同調(diào)堵順序下的巖心物模實驗,驗證不同注入順序?qū)μ岣卟墒章实挠绊慬15]。

方案1:先調(diào)剖后堵水

先從巖心注入端注入0.2 PV調(diào)剖劑,候凝后注水,待含水率達到98%,再從巖心出口端注入 0.1 PV堵水劑,后續(xù)水驅(qū)至含水率達到98%。

方案2:先堵水后調(diào)剖

先從巖心出口端注入0.1 PV堵水劑,候凝后注水,待含水率達到98%,再從巖心注入端注入 0.2 PV調(diào)剖劑,后續(xù)水驅(qū)至含水率達到98%。

方案3:同時調(diào)剖堵水

油井和水井中依次注入 0.1 PV堵水劑和 0.2 PV調(diào)剖劑,候凝后再后續(xù)水驅(qū)至含水率達到 98%。

采用先調(diào)剖后堵水的方案,最終采收率最高(見圖7)。

3 現(xiàn)場應(yīng)用效果

井區(qū)前期實施調(diào)剖堵水一體化試驗井4口(D2028、D2022(2次)、D2046、滴314),有3口井取得較好效果,措施后含水率平均下降20%,累計增油656 t。通過前期試驗,2019年優(yōu)化工藝技術(shù)后開展調(diào)堵一體化綜合治理,累計實施調(diào)剖井組9口,其中相關(guān)油井堵水17口,占可對比油井總數(shù)的47%,平均含水率由措施前的91%下降到72%,降幅19%,當(dāng)年累計增油6 300 t,取得了良好的效果。

3.1 含水率上升情況

通過對比不同年份含水率上升情況(見表5),2019年上升率控制在2.5%,相對于初期的9.3%,下降了73.1%。

表5 歷年含水率和含水率上升情況時間2014年2015年2016年2017年2018年2019年綜合含水率/%53.156.961.265.569.071.5含水率上升/%9.33.23.84.14.02.5

3.2 采出程度

從含水率和采出程度關(guān)系曲線(見圖8)可知,水驅(qū)采收率由開發(fā)初期的20%,提高到措施后的25%,提高了5%,油藏整體水驅(qū)開發(fā)狀況趨好。

3.3 平均單井增油

采取調(diào)堵一體化后,平均單井組增油相對2016年增加了55%(見表6),效果顯著。

表6 2016-2019年措施平均單井增油時間2016年2017年2018年2019年井均用液量/m33 0231 2172 3482 450井均增油/t193184252300

4 結(jié)論

(1) 有機硼交聯(lián)、有機鉻交聯(lián)聚合物凍膠和體膨顆粒堵劑相結(jié)合的調(diào)剖體系適用于中高滲砂礫巖油藏,在滴水泉油區(qū)八道灣組油藏取得了平均單井增油300 t的效果。

(2) 滴水泉油區(qū)八道灣組中高滲砂礫巖油藏調(diào)剖劑的合理用量為2 500 m3。

(3) 先調(diào)剖后堵水,調(diào)剖劑分段塞注入,封堵效果較好。

(4) 在滴水泉油區(qū)八道灣組累計實施調(diào)剖井組9口,其中相關(guān)油井堵水17口,當(dāng)年累計增油6 300 t,經(jīng)濟效益顯著。

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