沈 巍 李 強(qiáng) 于仲秋
中國(guó)建筑第八工程局有限公司總承包公司 上海 201204
背景工程地下室結(jié)構(gòu)已于前期施工完成,后機(jī)電安裝單位提出增加出地下室排水管需求。按照設(shè)計(jì)變更單要求,需在地下室頂板側(cè)梁上開(kāi)洞新增7根套管。新增排水管的中心標(biāo)高為-1.80 m,套管最大直徑為250 mm,地下室頂板側(cè)梁尺寸500 mmh 1 400 mm。本工程地下室側(cè)梁開(kāi)洞施工工藝既要求達(dá)到混凝土結(jié)構(gòu)加固目的,又要保證側(cè)梁防滲漏。框架梁上開(kāi)洞的傳統(tǒng)做法是梁上后開(kāi)洞,需將混凝土梁鑿除后重新澆筑,此方法工藝復(fù)雜、施工周期長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)破壞性大。為此,項(xiàng)目技術(shù)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究,將粘鋼加固技術(shù)運(yùn)用在側(cè)梁開(kāi)洞施工中,效果較好。
按照原設(shè)計(jì)的開(kāi)洞加固方案,需鑿除部分原混凝土框架梁,在洞口四周設(shè)置暗梁、暗柱,并在洞口外側(cè)設(shè)置明梁、明柱(圖1),施工流程包括鑿除、綁鋼筋、支模、澆筑混凝土、養(yǎng)護(hù),工期相對(duì)較長(zhǎng)。洞口放入的套管均是圓形鐵鑄件,外緣較光滑,與混凝土難以緊密地結(jié)合,結(jié)合處的縫隙易形成滲水通道。由于套管穿過(guò)整個(gè)防水混凝土結(jié)構(gòu),若出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,治理較為困難,即使?jié)B漏水暫被封堵,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,又可能重新出現(xiàn)滲漏水,成為難治之癥[1]。頂板側(cè)梁后開(kāi)洞口空間狹小,混凝土成形質(zhì)量差,止水性能差,洞口位于-1.8 m位置,存在漏水隱患。

圖1 洞口增加梁柱
本方案為常規(guī)做法,施工工作量大,施工工期長(zhǎng),空間狹小導(dǎo)致施工質(zhì)量難保證,成本較大。
項(xiàng)目技術(shù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)真分析了側(cè)梁開(kāi)洞的工藝要求,主要包括開(kāi)洞后的加固以及放置套管后的防水要求。對(duì)此,項(xiàng)目創(chuàng)新性地提出采用粘鋼加固與套管安裝相結(jié)合的方案。在梁內(nèi)、外側(cè)采用粘鋼加固,套管與粘鋼焊接(圖2)。此方案既保證了外墻加固的牢固性,又增強(qiáng)了抗?jié)B性,且施工簡(jiǎn)便,施工周期較短。

圖2 粘鋼加固示意
回頂架搭設(shè)→地下室頂板回填土開(kāi)挖→定位放線,確定開(kāi)洞、打鑿區(qū)域→水鉆開(kāi)孔→人工風(fēng)鎬打鑿→套管與止水帶安裝、固定→支模、灌漿→粘鋼加固→養(yǎng)護(hù)→回頂架拆除
側(cè)梁承受結(jié)構(gòu)荷載,內(nèi)部分布應(yīng)力,施工過(guò)程中對(duì)結(jié)構(gòu)梁進(jìn)行打鑿開(kāi)洞,側(cè)梁承載力降低,如不采取措施將導(dǎo)致結(jié)構(gòu)變形過(guò)大,造成混凝土結(jié)構(gòu)開(kāi)裂。因此需在梁底增加回頂架以達(dá)到卸荷的目的。
回頂架采用雙排腳手架,搭設(shè)高度同層高(按實(shí)際需要)。立桿縱距1 500 mm,橫距1 000 mm,步距1 200 mm;離地200 mm設(shè)置掃地桿,在外側(cè)設(shè)置連續(xù)剪刀撐,頂部用可調(diào)托撐或者其他措施頂牢(圖3)。

圖3 回頂架搭設(shè)
開(kāi)挖頂板外側(cè)回填土,清除梁外側(cè)回填土以便于施工。注意開(kāi)挖區(qū)域放坡坡度及降水措施,避免積水過(guò)多,影響施工質(zhì)量(圖4)。

圖4 回填土開(kāi)挖
放線確定打鑿區(qū)域,注意此區(qū)域鋼筋排布情況。管道采用2+2+3排布,7根管道從3個(gè)打鑿洞口進(jìn)入地下室,洞口間距為400 mm,既滿足粘鋼加固的施工規(guī)范需求,又減少需開(kāi)鑿的洞口數(shù)量,在提升結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的同時(shí)減少工作量,節(jié)約成本與工期(圖5)。

圖5 打鑿區(qū)域
此處梁及加腋的整體寬度較厚,平均寬度在1 000 mm,施工難度較高,采用水鉆開(kāi)孔和人工風(fēng)鎬打鑿的方式配合施工,先由水鉆打鑿梁體,再用風(fēng)鎬擴(kuò)孔,避免水鉆破壞梁體鋼筋。對(duì)于套管以外開(kāi)洞范圍以內(nèi)的地下室頂板側(cè)梁,僅手動(dòng)鑿除,鋼筋予以保留。
水鉆采用100~200 mm鉆頭,風(fēng)鎬打鑿時(shí)產(chǎn)生的單塊碎混凝土最大直徑不超過(guò)300 mm,所有垃圾由人工清運(yùn)。
套管內(nèi)徑大于管徑50 mm,壁厚不小于10 mm,長(zhǎng)度不小于1 300 mm。套管周圍焊止水環(huán),止水環(huán)采用厚度5 mm鋼板制作,止水環(huán)距離套管一端不小于500 mm。套管可通過(guò)與梁鋼筋的焊接加以固定,固定點(diǎn)不少于等距分布的3組。
灌漿采用95%的C45灌漿料及5%環(huán)氧樹(shù)脂(均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)),螺桿采用2根φ16 mm止水螺桿等直徑鋼筋焊接接長(zhǎng),在內(nèi)襯墻及地下連續(xù)墻內(nèi)各設(shè)置1道止水片。
模板采用厚1.4 cm木夾板,次龍骨采用4 cmh 9 cm方木,間距15 cm,主龍骨采用φ48 mm雙鋼管,通過(guò)山形卡與螺桿雙螺帽夾緊固定,螺桿間距400 mm。開(kāi)洞范圍以內(nèi)套管以上模板開(kāi)孔洞進(jìn)行灌漿,結(jié)構(gòu)膠固化后拆除模板,螺桿伸出梁體部分采用切割機(jī)切除,結(jié)構(gòu)膠表面用手斧鑿平整(圖6)。

圖6 洞口加固
1)定位放線:按設(shè)計(jì)圖紙彈出位置線,大于或等于設(shè)計(jì)寬度。
2)基層處理:基層處理包括混凝土粘貼面處理及鋼材粘貼面處理,是最關(guān)鍵的工序,應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行。
① 混凝土粘貼面:混凝土構(gòu)件的黏合面,應(yīng)先用硬毛刷沾洗滌劑,刷除表面油垢物,后用冷水沖洗,再對(duì)結(jié)合面進(jìn)行打磨,除去2~3 mm厚表層,直至完全露出新面,并用無(wú)油壓縮空氣吹去粉粒。處理后,若表面嚴(yán)重凹凸不平,可用高強(qiáng)樹(shù)脂砂漿修補(bǔ)。
② 鋼材粘貼面的處理:可用噴砂、砂布或平砂輪打磨,直至出現(xiàn)金屬光澤為止,并應(yīng)使鋼板表面具有一定粗糙度[2],打磨粗糙度越大越好,打磨紋路盡量與鋼板受力方向垂直。
3)鋼板下料:結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,按粘鋼鋼板設(shè)計(jì)的規(guī)格、尺寸,準(zhǔn)確下料。鋼板加工時(shí)應(yīng)預(yù)先在鋼板上打好螺栓孔和套管孔,避免現(xiàn)場(chǎng)焊接擴(kuò)孔。
4)粘鋼、固定螺栓,鋼板與套管焊接:采用A級(jí)結(jié)構(gòu)膠及螺栓將鋼板固定,鋼板與套管需滿焊以達(dá)到較好的防水效果。
5)刷防腐漆:鋼板及套管表面刷防腐漆,回填后鋼板長(zhǎng)期處于潮濕環(huán)境中,刷漆可增加耐腐蝕性。
6)防水卷材及保護(hù)層施工:采用厚3 mm的自粘聚合物改性瀝青卷材與粘鋼四周卷材搭接,并支模澆筑50 mm厚的C20細(xì)石混凝土保護(hù)層,進(jìn)一步提升后開(kāi)洞口的防水性能。
7)回填土:回填至原地面高度(圖7)。

圖7 粘鋼加固
項(xiàng)目創(chuàng)新性地在側(cè)梁開(kāi)洞中應(yīng)用粘鋼加固技術(shù),滿足結(jié)構(gòu)加固和防水的工藝要求,避免套管與結(jié)構(gòu)墻板間因接縫給防水帶來(lái)的影響,確保防水質(zhì)量[3]。具體優(yōu)點(diǎn)如下。
原加固方案需在洞口內(nèi)外兩側(cè)增加柱和梁,對(duì)原結(jié)構(gòu)進(jìn)行打鑿的工作量較大,會(huì)造成較大的結(jié)構(gòu)損傷[4]。而采用粘鋼加固技術(shù)后,打鑿的洞口相對(duì)較小,且對(duì)于套管以外開(kāi)洞范圍以內(nèi)的鋼筋予以保留,保留的鋼筋均做加U字鋼筋補(bǔ)焊處理,此方案對(duì)原結(jié)構(gòu)損傷極小。
原加固方案需綁鋼筋、支模、澆筑混凝土、養(yǎng)護(hù),在地下室頂板側(cè)梁的內(nèi)側(cè)空間狹窄,作業(yè)面較小,施工難度較大。應(yīng)用粘鋼加固技術(shù)后,定型鋼板可提前加工,在上道工序完成后即可采用螺栓錨固至指定位置,且灌漿料與環(huán)氧樹(shù)脂硬化快,養(yǎng)護(hù)周期短。相較原加固方案,施工流程減少,工期大大縮短。
原加固方案的止水方式是采用止水帶,新增的梁、柱混凝土與原結(jié)構(gòu)黏結(jié)性較差,遇水易膨脹,導(dǎo)致止水帶受擾動(dòng),且鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)易產(chǎn)生裂縫,此方案止水性能較差,后期存在滲水隱患且難以從內(nèi)側(cè)封堵。采用粘鋼加固技術(shù),套管與止水鋼板滿焊,套管與原結(jié)構(gòu)間采用95%的C45灌漿料及5%環(huán)氧樹(shù)脂澆筑,具有整體性好、新老結(jié)構(gòu)連接牢固等優(yōu)點(diǎn)[5]。粘鋼加固技術(shù)具有很強(qiáng)的適用性和技術(shù)安全性。
本工程通過(guò)創(chuàng)新性地把粘鋼加固與套管安裝相結(jié)合,解決了既有結(jié)構(gòu)開(kāi)洞加固及后增洞口止水問(wèn)題。既保證了后增洞口的結(jié)構(gòu)安全問(wèn)題,又有效解決了后增套管易漏水的難題。實(shí)踐表明,該施工技術(shù)達(dá)到了預(yù)期的加固及止水效果,經(jīng)濟(jì)效益明顯,具有較高的推廣價(jià)值。希望以上的施工經(jīng)驗(yàn)?zāi)転橐院蟮慕Y(jié)構(gòu)開(kāi)洞提供借鑒。