姚毅 鄒建美





摘要:對鐵路貨車轉向架車軸、側架等零部件加工工藝和刀具進行分析研究,找出原有工藝的不足,并有針對性的進行工藝優化,保證其加工質量和效率。
Abstract: This paper analyzes the turning processof railway wagon axle、side frame and other parts,finds out the shortage of the original process,process optimization to ensure the quality and efficiency of? processing.
關鍵詞:車軸;側架;加工
Key words: axle;side frame;processing
中圖分類號:TG244? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)02-0096-03
0? 引言
轉向架是鐵路貨車的走形部關鍵部位,其制造質量直接關系到鐵路貨車運用的安全。其中的車軸、側架等又是轉向架的關鍵零部件,其加工質量的好壞直接關系轉向架的運行品質及安全。本文對原有的車軸車削工序存在的不足進行分析研究,提出車削工藝的優化方案,對原有側架加工刀具存在的缺陷進行分析研究,提出側架加工刀具的優化方案,通過驗證并批量應用。
1? 車軸加工工藝優化
車軸的加工工序主要有車削和磨削工序,其中車削工序的質量控制直接影響后續的磨削工序,是車軸的關鍵加工工序。現對原車軸車削工序進行分析研究,提出車削工藝的優化方案。
1.1 車軸毛坯材質及尺寸
一般由供應商向鐵路貨車制造廠家提供車軸毛坯,鐵輪貨車制造廠家完成車軸的車削、磨削和探傷工序,形成車軸成品。車軸的材質為LZ50,主要車削部位為軸頸、輪座和防塵座,車削量約3mm。
1.2 原車軸車削工藝分析
車軸切削量約3mm,切削量較大,一刀加工不能滿足車軸尺寸及表面粗糙度的要求,車軸的車削一般采用半精車+精車的車削工藝,且半精車和精車分別在不同的設備上完成。
半精車切削量約2.5mm,采用單刀架車床完成加工,精車切削量約0.5mm,采用單刀架或雙刀架車軸完成加工。(圖1、圖2)
優點:半精車+精車工序分設備加工,將車軸車削工序的加工時間分散到不同設備上,減少加工時間提高生產效率。
缺點:
①車軸在不同設備上加工,需二次裝卡,增加車軸上下料的磕碰風險;同時二次裝卡易造成車軸定位基準已產生差異,影響車軸加工質量;采用單刀架車床加工,加工過程中需要車軸調頭加工,又增加了磕碰傷的風險。②現有單刀架車床使用年限較長,故障率較高,加工尺寸不穩定,且為非數控車床,對車軸的質量和加工效率都有較大的影響。③原有加工工藝車軸需頻繁轉序、上下料和裝卡,以及掉頭車削,操作者勞動強度較大。
1.3 車軸車削工藝優化方案
針對原車軸車削工藝的缺點,同時為了保證加工質量并兼顧加工效率,并減少操作者勞動強度,擬從以下幾個方面進行車削工藝的優化:
①為了減少車軸的上下料次數,減少磕碰傷的風險,將半精車和精車工序調整到同一臺車床上完成,將車軸上下料次數減少一倍。
②為了杜絕車軸的調頭,確保車軸一次裝卡完成加工,同時為了保證車軸加工節拍能夠滿足生產需求,采用雙刀架車軸車床替代原有的單刀架車床,保證車軸加工質量及效率。
③由于半精車和精車工序在同一臺雙頭車床上加工,切削量大,需要采用斷屑加工,保證鐵屑能夠自動切斷并排屑。
1.4 優化方案的實施效果
通過設備更新,車削工藝優化,合適的刀具選用和切削參數的制定,實現了車軸自動斷削工藝加工,實施效果如下:
①采用數控雙刀架車軸車床,實現了車軸車削一次裝卡全自動加工,車軸加工質量得到有效保證。
②將半精車+精車工序合并在同一設備上完成,將車軸上下料次數減少一倍,有效降低車軸磕碰傷風險。
③隨著新設備和新工藝的應用,經過切削試驗,選型半精車和精車用刀具及加工參數,成功實現車軸的斷屑加工,滿足了全封閉數控車床自動加工需求。(圖3、圖4)
④隨著半精車和精車合并于同一臺設備上完成,隨著數控化設備的應用,大大減少了轉序、天車、車床操作的作業頻次,降低了操作者的勞動強度。
1.5 優化方案的固化
經過工藝試驗驗證及批量生產應用,車軸車削工藝優化方案效果良好,固化為:
①半精車+精車在同一臺設備上完成。
②加工工藝參數:
半精車:主軸轉速:≥250r/min? 切削深度:≤2.5mm
進給量:0.3-0.4mm/r? 精車:主軸轉速:≥315r/min
切削深度:≤0.5mm? ?進給量:0.2-0.4mm/r
2? 側架加工刀具優化
2.1 側架加工刀具現狀分析
①組合銑床原230刀盤。側架導框組合銑床230刀盤加工精度低且效率低下,且粗糙度超差,后工序返修率較高。根據分析研究,對于大批量毛坯面的粗加工,由于毛坯面的凸凹不平及變形較大導致加工范圍較大,同時又要保證加工效率一次成型,對加工刀具要求較高。
②側架凹槽銑床原160刀盤。側架凹槽銑床160刀盤極易損壞,導致更換刀盤頻繁,約200臺車更換1套刀盤,凹槽銑刀盤裝卡由于跟160、230尺寸及160、230對稱度密切相關,需要在裝卡過程中不斷的調整,費時費力,更換刀盤及調整相關尺寸一套刀盤(4件)約需要2天時間,刀盤消耗較大且影響生產效率。
2.2 側架加工刀具的改進方案
①組合銑床230刀盤。針對K6側架導框組合銑床加工精度低且效率低下,對原刀盤(圖5)進行研究,其采用5層刀,每層刀只有2片。雖然加工范圍比較大,最大加工余量可達12mm,但加工精度降低。經過對側架毛坯加工部位加工量的批量測量,加工余量基本在6mm以下,所以設計了直徑同樣大的刀盤采用2層刀,高低層穿插排列,這樣每層刀可達6片,最大加工量可達6mm,能滿足加工余量范圍,在同轉速、進給量的情況下精度可提高3倍。如圖6所示。
②凹槽銑床原160刀盤。K6側架凹槽銑床160刀盤極易損壞,導致更換刀盤頻繁。針對這個問題,對原刀盤進行分析,這種刀盤(圖7)刀片是直接用螺釘緊固在刀盤上,刀片打碎后會直接損壞刀盤,刀盤易損壞。如果能夠采用刀片下面加刀墊的方式,既可以起到緩沖的作用,同時在刀片損壞時還有刀墊保護刀盤。于是設計了一款帶刀
墊的刀盤如圖8所示。
2.3 優化方案的實施效果
側架加工刀盤優化改進后,已生產了4000輛車,使用效果良好,側架加工刀盤改進前和改進后的效果對比見表1。
從表1統計可看出,每個刀盤加工約2000件側架,每片刀加工2-3件側架,刀盤使用成本為改進前的10%,刀片成本為改進前的30-50%,側架加工刀具成本降低為原來的37%,改進后的生產節拍為16輛/班,滿足生產需求。
3? 結論
車軸車削加工工藝和側架加工刀具經過優化改進后,從2019年6月至今已加工了約4000輛車,根據統計,車軸車削加工工藝和側架加工刀具的改進效果均達到了預期目標,并已批量投入應用,效果良好。
4? 下階段研究(應用)目標和方向
①繼續跟蹤車軸和側架加工情況,并進行工藝固化。②收集國內外切削刀具材料的發展方向,刀具材料牌號的最新標準,做好相關刀具知識儲備。③對側架加工及車軸加工的自動傳輸工藝進行研究,減少零部件轉序對天車的依賴。
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