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高鉍銅電解系統的生產實踐

2021-02-10 03:07:44占康樂
銅業工程 2021年6期
關鍵詞:大修系統

占康樂,鄒 賢,姚 敏

(銅陵有色金隆銅業有限公司,安徽 銅陵 244000)

1 引言

鉍是陽極板主要雜質成分之一,電極電位與銅接近,對陰極銅化學成分影響較大,因此陽極板生產中需嚴格控制鉍含量,現標準值上限一般為400ppm。生產實踐表明,陽極板中60%~80%的鉍會進入陽極泥,其余鉍電解成離子形態進入電解液,一部分水解成為固態氧化物,一部分在電解液中積累。若不及時凈化除去進入電解液中的鉍,會引起電解液比重上升,影響陽極泥沉降性,同時鉍會與砷、銻、鉛等其他雜質元素形成密度較小、難以沉降的漂浮陽極泥,使陰極板表面產生粒子,短路率升高,影響電銅質量[1]。當陽極泥中鉍含量高于標準值3倍以上,形成的陽極泥成塊狀且堅硬,會造成陽極泥緊緊粘附于陽極板上,造成電效降低、能耗上升,嚴重時甚至引起陽極鈍化、電解液貧化等現象,使電解過程終止[2]。

陽極板中鉍含量高的原因主要為閃速爐處理高雜礦種比例增大、中間物料閉路循環;若電解液凈化系統能力飽和,不能實現電解工序鉍元素平衡,就會造成電解液鉍含量上升,形成高鉍電解系統。

2 存在的問題

2.1 陽極板鉍含量波動大

近兩年,陽極板鉍含量波動較大。從月均值來看,15個月陽極板鉍含量達標準值,8個月陽極板鉍含量高于標準值。其中,第一年5月份為最低值194ppm,主要為5月份大修期間外購板雜質含量較低;第一年6月份為最高值802ppm,主要為6月份大修結束后中間物料回爐量較多。

2.2 電解工藝參數存在波動

2.2.1 電解液溫度、流量波動

電解液溫度控制標準為63~65℃,流量控制標準為29~30L/min。近年來,常規銅下角密集粒子、PC銅表面稀散粒子增多,逢秋冬季節交替時電銅質量波動明顯。分析為電解液雜質含量上升,砷酸鹽已達飽和值,當電解液溫度偏低時雜質以砷酸銻和砷酸鉍的形式析出,形成粒度極小的懸浮物吸附于電銅表面,形成稀散粒子,同時在管道連接處聚集,堵塞進出液管道[3]。

2.2.2 添加劑加入量波動

添加劑與陰極銅結晶狀況息息相關,添加劑加入不當會引起陰極銅表面結晶粗糙、存在稀散粒子等狀況[4]。目前,電解添加劑加入量主要由技術人員跟蹤電銅質量,根據電銅結晶的變化適當增減,但在電解系統中添加劑的消耗量受多方面因素影響,例如:(1)系統雜質高時,砷酸銻和砷酸鉍絮狀懸浮物會吸附電解液中的有機膠質,此時需加大明膠和阿維通的加入量。(2)當電解液中硫酸濃度較高時,會加速添加劑中有機大分子的分解,造成添加劑不足的假象。(3)冬夏季電解液體積大小波動,夏季槽面蒸發量大,冬季槽面蒸發量小,若槽面用水量多時,會造成電解液體積偏大,稀釋電解液中主成分和添加劑濃度。

2.3 系統自凈化能力不足

電解液中的砷和鉍形成砷酸銻、砷酸鉍絮狀懸浮物,在陽極泥中沉降,要確保電解系統陽極泥沉降效果,電解液中砷、鉛、鉍含量因維持適當的摩爾比關系。當電解液中砷、鉛含量過低時,系統自凈化能力不足,因此,可適當提高陽極板中砷、鉛含量。

2.4 電解液懸浮物含量高

當電解液懸浮物含量過高時,陰極銅表面粒子量大幅增多,其根本原因為電解液中的Sb3+、Bi3+濃度過高(大于600mg/L),電解過程易生成砷酸銻、砷酸鉍絮狀物,漂浮于電解液中并吸附其他化合物形成懸浮陽極泥,其中一小部分粘附于陰極表面夾雜于銅晶粒之間所致[5]。近兩年,該車間電解液懸浮物含量約40mg/L,最高達200mg/L,電銅質量深受懸浮物高引起的稀散粒子困擾。探索提升電解液過濾量的方法,實現電解液懸浮物在較低值,是高鉍電解控制的重要研究內容。

2.5 凈液能力不匹配

目前高鉍系統銅、鉍凈液量不匹配,真空蒸發處理能力不足限制了系統電解液凈化能力。真空蒸發工序處理二次電積終液,蒸發后液經凈液2系統5-8系列脫雜后,專供硫酸鎳工序生產優化凈液工藝流程,加大凈液脫雜能力,適當提高脫雜系統電流,以增加黑銅泥產出量。

2.6 大修期間電銅質量控制難度大

當上游火法工序大修時,為保持電解系統正常生產,一般會大批量外購陽極板,外購陽極雜質含量差異大,同時大修期間電解一般縮槽生產,電解液體積和主成分控制難度大。 當大修期間裝槽的陽極板鉍含量高時,易影響陰極銅質量。

3 改進措施和效果

3.1 跟蹤陽極板鉍含量

關注陽極板化驗數據,建立陽極板鉍及其他元素含量的統計圖表,當陽極板鉍含量出現較大波動時,及時反饋至上游工序,保證陽極中鉍含量的穩定。

3.2 穩定電解工藝參數控制

3.2.1 穩定電解液溫度、流量

系統控制上:適當增加蒸汽閥門開度,在季節變化時適當提升電解液溫度(控制在64℃),廠房邊緣的槽組加蓋雙層槽蓋布以改善系統保溫效果,要求運轉班加強系統溫度的點檢監控,確保初裝槽溫度符合標準值再送電。除送電前循環外,適當減小通電循環流量(控制在27~28L/min),對于槽面波動較大的流量計及時校準。

圖1 近兩年每月陽極板含鉍均值(ppm)

操作管理上:出銅作業時,檢查槽面進出液管道小孔,對堵塞嚴重的上支管道、閥門更換,全面完成了電解槽底、槽面粘附物的清理,清理出的含銅物回爐處理;運轉加強對槽面溫度、流量監控,落實班組責任制,確保槽面溫度、流量監控符合標準值,創造利于陽極泥沉降的工藝條件。

3.2.2 穩定系統添加劑含量

系統控制上:穩定系統成分控制,密切關注電解液化驗數據,及時調整電解液凈化量,凈液工藝優化后,凈液量由原來的15m3/h提升至24m3/h。在冬季時加強電解液體積控制,嚴格控制各區域用水,確保電解液銅酸濃度穩定,銅濃度控制47±2 g/L,系統硫酸濃度控制185±10 g/L。

日常管理上:需進一步關注電解結晶狀況,落實專人看銅制度,每日技術人員和工藝專職需親臨現場觀察電銅結晶狀況,添加劑調整前需開會討論調整方向。運轉班在夜班不出銅時,借助行車將初裝槽電銅吊出觀察結晶狀況,并及時反饋至生產微信群組。

3.3 提升電解系統自凈化能力

近3年生產實踐表明,高鉍電解系統狀態下,陽極板雜質砷含量需>300ppm,但不宜超過2500ppm,鉛含量需>300ppm,但不宜超過1200ppm,As/(Sb+Bi)的摩爾比>2[6]。熔煉配礦時提高高砷礦種的比例,向陽極爐加入廢鉛板可提高陽極板鉛含量,確保電解系統溫度、添加劑加入等工藝參數穩定控制的前提下[7],可裝槽一定的高砷、高鉛陽極板,從而維持電解液中砷的含量10g/L,提高電解液自凈化能力,提升鉍進入陽極泥的分配比,同時電解不斷優化工藝控制參數,尋求提高電解自凈化能力的方法。

圖2 近兩年電解液砷含量統計(mg/L)

表2 近三年陽極泥鉍含量統計 %

較于第一年,第二年陽極泥產量無明顯增加,第一年1-10月陽極泥產出量2000t,含鉍均值2.81%,進入陽極泥中的鉍量為56t;第二年1-10月陽極產量2075t,鉍含量均值為3.75%,進入陽極泥中的鉍量為78t。通過加強系統控制,電解工序鉍進入陽極泥的分配系數逐年提高。

3.4 加強電解液過濾

操作管理上:適當延長電解液送電前循環時間(由3h延長至4h),可減少送電初期的銅粉粒子。優化出銅作業方式,控制拔液速度,減小電解槽小堵管開度,使槽內2/3的上清液緩慢自流入低位槽,此時不對尾板進行沖洗,避免尾板上粘附的陽極泥進入電解系統,待關閉小堵管后,打開大堵管,剩余的1/3電解液進入陽極泥地坑,攪拌后經泵抽入壓濾機進行壓濾,返回電解系統。

系統控制上:上清液中少量陽極泥不可避免會流入低位槽,其部分會在槽內沉積,因此采取每月定期對電解系統低位槽、高位槽等槽罐虹吸的措施,其具體方式為將虹吸管道插入低位槽底部,開啟虹吸泵,待吸出清澈的電解液時改變虹吸管口位置,反復數次可清理罐底沉積的陽極泥。該法可實現電解槽罐系統底泥的應急清理,但定期從槽罐虹吸的陽極泥量有限,從系統控制的角度而言,需進一步加大電解液過濾量,因此攻關小組對陽極泥壓濾系統做出如下改進。

除上清液外,其余電解液全部經壓濾后流入低位槽,控制槽面拔液速度和用水管理,避免濃密機溢流,將一臺大功率壓濾泵與原隔膜泵并聯,每小時電解液過濾量可達40m3,保證了流經濃密機的電解液全部過濾后返陽極泥儲槽;同時重新選型濾布孔徑,確保二次濾布孔徑小于一次濾布、濾后液懸浮物小于15mg/L。

圖3 改進后陽極泥壓濾系統

3.5 提高凈液能力

將真空蒸發工序前移,直接處理電解液,提升硫酸銅重溶量、雜質元素富集量,可最大程度地發揮蒸發器濃縮能力,穩定控制蒸發器濃縮比0.6,蒸發后液銅含量可達27g/L,經5-8系列電積脫雜后,專供硫酸鎳生產,其黑酸返回電解系統。

第一年1-10月份,凈液黑銅泥產出量共計3334t,含鉍均值為0.69%,即1-10月份脫除鉍量為23.10t;第二年1-10月份,凈液黑銅泥產出量共計4288t,含鉍均值為0.88%,即1-10月份脫除鉍量為37.73t。

表3 近兩年黑銅泥產出量、鉍含量統計

圖4 近兩年黑銅泥產出量統計(t)

3.6 加強大修期間電解生產組織

將高鉍高雜陽極板在大修前進行裝槽使用,大修期間處理含鉍量較低的陽極板[8],實現系統雜質鉍平衡,電解液鉍含量穩中有降。

圖5 大修期間電解液鉍含量(mg/L)

大修期間電解系統控制正常,電銅質量穩定。大修期間高鉍狀況下電解生產穩定,滿足系統雜質平衡,由上圖可見,電解液含鉍在1月份至大修前穩步降低,從均值800mg/L降至400mg/L,實現了大修期間高鉍狀況下電解的穩定控制。

4 小結

近兩年在陽極板鉍含量上漲的情況下,電解液中鉍含量穩中有降,實現了高鉍電解系統的穩定控制。

(1)控制電解液鉍含量在700ppm以下,上游工序可以對部分中間物料進行處理,以提升全廠銅的直收率,電銅質量基本可控;

(2)當電解液鉍含量在700~900ppm時,受電解液中鉍及其他雜質的影響,系統沉降性降低,引起電銅表面出現稀散、密集粒子,電銅質量會出現波動;

(3)當電解液含鉍量超過900ppm時,電銅表面稀散、密集粒子量大幅增多。

(4)高鉍原料的電解生產可從工藝優化、系統控制、操作管理等方面采取有效措施,實現高鉍電解系統的穩定控制,確保電銅質量不受影響,最終實現公司效益最大化。

圖6 近兩年電解液鉍含量統計(mg/L)

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