尤小平,陳彬,周斌,許廣
浙江省江山市某水泥熟料生產線設計產量為2 500t/d,回轉窯規格φ4m×60m,冷卻機規格KC-0846,篦床有效面積62.28m2。原冷卻機基本參數見表1。

表1 原冷卻機基本參數
(1)出冷卻機的熟料溫度較高,可達200℃。
(2)二次風溫980℃~1 050℃(偏低),三次風溫800℃~900℃,熱回收效率低。
(3)細料側有“紅河”現象。
(4)破碎機錘頭、護板、篦板、盲板磨損較快,更換頻繁,維修費高。
(5)冷卻機相對窯運轉率低。
(6)風室漏料,鎖風閥故障多,竄風嚴重。
拆除原冷卻機內部篦床、篦板和框架等,保留其上下殼體,內部更換為最新的步進式第四代冷卻機斜坡、篦床、密封、傳動,尾部增加尾置輥式破碎機和一部分上下殼體。新冷卻機共分為六個風室,根據原有風機情況,本著節約投資的原則,前四臺風機新購,后兩臺風機利舊;前三臺風機風門控制,后三臺風機變頻控制。新冷卻機基本參數見表2,改造方案示意見圖1。

表2 新冷卻機基本參數

圖1 改造方案示意圖
(1)熟料產量2 500t/d(冷卻能力)。
(2)出冷卻機熟料溫度≤65℃+環境溫度(2 500t/d產量)。
(3)二次風溫≥1 100℃(預計1 150℃),三次風溫≥900℃。
(4)熱回收效率≥74%。
(5)提高運行可靠性、穩定性,相對窯運轉率≥99%。

圖2 冷卻機改造效果圖
3.3.1 段節梁
段節梁起承上啟下的作用,上方連接水平篦板和凹凸密封,下方連接加強梁,并通過加強梁連接托輪支撐和液壓傳動。該項目采用了加寬的段節梁,取消了段節梁間的鋁板,減少了故障點。一次裝卡精密加工,完成所有加工面和鉆孔工作,整體裝配確保段節梁側面的直線度和平整度,避免段節梁間刮蹭引起的液壓系統壓力升高。
3.3.2 擋料板
新型擋料板采用自主研發的耐高溫耐磨材料鑄造而成,呈“兩邊高、中間低”的結構形式,有助于保護兩側凹凸密封且減少中間固定料層的厚度,既能保證設備的長期穩定運行,又有利于風室來風吹透料層,加強冷卻效果。
3.3.3 風量調節閥
風量調節閥分固定風量調節區和可變風量調節區,用于前面四個風室。根據設計風量的大小對風量調節閥固定風量調節區進行設置,不同位置的閥門有不同的固定開度大小,關閉小窗則閥板開度變小,打開小窗則閥板開度變大,以保證設計的通風量。根據篦板上料層厚度引起的阻力變化情況,通過扭簧自動調整可變風量調節區的閥門開度,精確供風,避免竄冷風,保證冷卻效果。
3.3.4 水平篦板
水平篦板具有向前斜吹的功能,使風斜穿過料層,在同樣的料層厚度下,風穿過料層的路徑加長,使風料得到充分的熱交換。根據篦板和料層厚度以及阻力情況,通過風量調節閥調整每塊水平篦板的用風量,精準供風,保證冷卻效果,避免竄冷風。
實施改造后,窯系統熟料產量2 500t/d時,出冷卻機熟料溫度90℃~95℃,二次風溫1 130℃~1 180℃,三次風溫910℃~960℃,熱回收效率為74.9%,窯系統運轉率正常,改造效果見圖2。
本次冷卻機改造周期短,熱回收效果提升明顯,投資回報期短,工藝指標在國內同規格生產線中達先進水平,可供其他存在同樣問題的生產線改造時參考。