陳清亮,孫勝偉,李惠龍,倪文志,趙紹昕,張宇梁
(一汽-大眾汽車有限公司,長春 130011)
車身銳棱設計能增強整車立體感、運動感;隨著汽車外覆蓋件銳棱的普遍應用,棱線的維護和修復等問題也越來越多,傳統的銳棱修復方式(如復制、整體降銑等)費用高,周期長,在零件批量生產階段基本不可行。
本文以某車型后蓋與側圍尾燈處棱線不對齊的問題為例,如圖1。利用先進的逆向工程技術檢測對比偏差,結合模修師手工模具維修棱線的方法解決棱線偏移。
ATOS 掃描儀是以光學坐標測量技術為基礎的逆向工程技術,此設備可以針對復雜曲面實現非接觸式的精確逆向建模以及測量。本案例中通過ATOS 掃描車身棱線得到的數據分析發現,后蓋下角棱線處在最后工序翻邊成形后存在回彈,回彈量在0.8mm 左右,是導致成品沖壓件棱線位置產生偏差的原因。工程師對后蓋零件進行了測量和ATOS 掃描分析,通過掃描的點云數據與理論數模對比,發現產品形面與拉延件形面有偏差,左右呈對稱趨勢,偏差量為0.8 ~1.1mm。確定出現棱線無法對齊的原因為后蓋外板回彈導致產品面偏移,帶動棱線導致位置偏差,如圖2。

圖1 后蓋與側圍棱線不對齊

圖2 棱線區產品面偏移量
若根據產品面直接做回彈補償,將面臨產生缺陷的極大風險,且可能引起其他的匹配問題,因此,創造性的構思采用局部棱線偏移方法,在不改變當前產品狀態的情況下,對棱線位置度進行局部調整。首先,利用產品造型面的曲面特點,借助軟件進行模擬分析,將棱線下交叉面降低,降低后的新面與上面后產生新交叉棱線,在目視位置將有明顯上移效果,通過模擬計算和校核后確認,將棱線下平面降低0.4mm,可以得到棱線頂點上移1.0mm 的效果(如圖3、4)。
按照如上理論分析的方法進行降形面,常規方法需要對拉延凸模形面降低,凹模對應調整。處理的手段有兩種:整體形面降銑或者數模局部型面改造降銑,并進行數控加工。以上兩種方法均需要較高成本和調試周期,并且存在重新產生棱線偏差的風險,經多方面評估,決定進行手工更改。

圖3 理論簡圖

圖4 軟件模擬
3.1.1 評估及方案制定
在進行修復前,進行全工序著色檢查,評估更改可行性更改周期以及更改風險,并根據評估結果制定更改方案,確定零件建儲數量,零件更改方案,更改效果評價,風險預案等(如圖5)。

圖5 更改方案
3.1.2 準備工作
(1)保留全工序著色件,確定各工序工作內容,便于更改后的著色研修及確定表面優化方案。
(2)拉延件、成品件ATOS 掃描保留數據,用于更改后掃描對比更改量,指導和修正更改數據。
(3)使用樹脂膠制作原成品件比對樣板,用于目視比對更改后沖壓單件更改量和更改效果(如圖6)。
(4)因更改的不確定性,制定了恢復方案,并使用樹脂膠制作拉延模樣板,用于模具恢復初始狀態。
更改關鍵工序是拉延模,根據更改方案中確定的拉延模更改量和過渡區域,對拉延模進行研修。首先,確定翻邊線在拉延模中的位置,并以翻邊線的位置作為基準點,研修深度為0.4mm 的“十”字型基準(如圖7),過渡型面研修時,使用厚度為0.7mm 的彈簧鋼板研磨著色,砂輪機研修,著色均勻后使用小合金研板(170×30×0.65)進行研磨,型面研修完成后,研修并光順R 角使其與原來的R 角大小一致。
研修完成后,沖壓一件拉延件進行ATOS 掃描與原拉延件數據進行比對,確定拉延件是否達到更改要求,如未達到更改要求,則根據偏差值進行第二輪拉延模研修,直至拉延件達到理想更改效果,如圖8。
拉延件達到更改效果后,使用新的拉延件對全工序凸模進行符型研修,以及修邊、翻邊工序和壓料板燒焊后研修著色,并優化表面缺陷,需要注意的是,壓料板著色研修時注意棱棱線邊緣需空開,避免棱線處壓傷。

圖6 成品件比對樣板

圖7 拉延模做基準點
完成全工序研修工作后,自動化生產線出件,對成品件進行掃描,掃描數據與更改前成品件數據對比,對比結果符合更改要求。
制件發試裝,經焊裝、涂裝、總裝匹配后,經終檢質保評價棱線更改效果良好,如圖9。

圖8 拉延模掃描對比結果

圖9 優化后棱線狀態圖
介紹一種基于ATOS 逆向工程技術修復某車型后蓋與側圍尾燈處棱線不對齊的問題,經實踐,此種方法可快速有效地修復銳棱,可以在汽車制造業推廣使用。