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轉(zhuǎn)爐二次除塵燒布袋的原因及解決措施

2021-01-27 13:42:25
山西冶金 2021年5期
關(guān)鍵詞:煙氣

王 超

(河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司,河北 唐山 063000)

1 轉(zhuǎn)爐二次除塵工藝流程

河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司(簡稱縱橫鋼鐵)的轉(zhuǎn)爐在兌鐵、加料、吹煉、出鋼和出渣過程中,產(chǎn)生大量含塵煙氣,在爐前設(shè)排煙罩,除塵系統(tǒng)采用轉(zhuǎn)爐二次布袋除塵器,對粉塵進(jìn)行全面有效回收,凈化后粉塵排放質(zhì)量濃度≤10mg/m3,由排氣筒達(dá)標(biāo)排放。

2 轉(zhuǎn)爐二次除塵工作原理

工作時,含塵氣體由進(jìn)風(fēng)道進(jìn)入灰斗,粗塵粒直接落入灰斗底部,細(xì)塵粒隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入中、下箱體,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進(jìn)入上箱體至凈氣排風(fēng)道,經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至大氣。

清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風(fēng)道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(tài)(離線清灰)。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進(jìn)行脈沖噴吹清灰,切斷閥關(guān)閉時間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現(xiàn)象,使濾袋清灰徹底,并由可編程序控制儀對排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進(jìn)行全自動控制。

3 轉(zhuǎn)爐二次除塵所用布袋

布袋作用是對含塵氣體進(jìn)行過濾,它是袋式除塵器的最核心部件,其質(zhì)量優(yōu)劣對除塵器出口排放及運(yùn)行阻力影響較大。

為了滿足超低排放凈化后煙氣排放含塵質(zhì)量濃度≤10 mg/m3的要求,對除塵器進(jìn)行改造,倉體不變,濾袋增長0.6 m,除塵器過濾面積增加,過濾風(fēng)速<0.8 m/min。原布袋除塵器濾袋由Φ160 mm×6 000 mm延長至Φ160 mm×6 600 mm,濾袋底部及濾袋底部往上300 mm范圍內(nèi)須進(jìn)行雙層加厚耐磨處理,布袋材質(zhì)為防油防水覆膜滌綸針刺氈。覆膜滌綸針刺氈除塵布袋工作溫度≤120℃。

4 布袋燒毀后更換

除塵器布袋更換周期理論上是4~5 a,但實際一般情況下,多數(shù)工況都是2 a更換一次,特殊特高溫,高硫等情況除外。縱橫鋼鐵煉鋼廠根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)值情況判斷是否檢查布袋。煙氣溫度高后,若在線監(jiān)測數(shù)值數(shù)值略有升高但不超標(biāo),就檢查布袋,發(fā)現(xiàn)燒毀破損的布袋及時更換。若在線監(jiān)測數(shù)值變化不大,就不檢查布袋。在線監(jiān)測數(shù)值超標(biāo),就需要停產(chǎn)換布袋了。

縱橫鋼鐵煉鋼廠轉(zhuǎn)爐二次除塵器使用的普通覆膜滌綸布袋耐受溫度是120℃,夏季的煙氣溫度最高達(dá)到170℃,遠(yuǎn)高于普通的覆膜滌綸布袋能耐受溫度。因煙氣溫度高,在線監(jiān)測數(shù)值略有升高但不超標(biāo)。為保證良好的除塵效果和設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,煉鋼廠運(yùn)行車間組織維修工在不停機(jī)的情況下檢查布袋,發(fā)現(xiàn)燒毀破損的布袋及時進(jìn)行更換。

不停機(jī)檢查除塵布袋時,首先要提前做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作,把所需的工具以及新布袋運(yùn)到除塵器頂部。關(guān)閉需要檢查布袋倉室的進(jìn)氣翻板閥和提升閥,停止脈沖閥噴吹。維修工打開箱體蓋板,觀察布袋口周圍的環(huán)境,判斷破損的布袋位置。當(dāng)發(fā)現(xiàn)破損布袋后,維修工將噴吹管拆掉,取出破損的布袋。正常情況是拔出除塵骨架,取出布袋,可由于進(jìn)氣溫度過高,使布袋緊緊的包住除塵骨架,維修工只能用撬棍將除塵骨架布袋一同取出,再用剪子將附著在除塵骨架上的除塵布袋去除,這樣就增加了換布袋的難度。將所有的破損布袋取出后,還需要把花板上掉落的粉塵清理干凈,然后再進(jìn)行新布袋的安裝。安裝布袋時,要千萬注意不能把布袋和尖銳物發(fā)生磕碰和鉤劃。即便是一個小小的劃痕,也會造成除塵布袋的使用壽命縮短。

5 轉(zhuǎn)爐二次除塵進(jìn)氣煙溫高的原因

1)兌鐵水時會出現(xiàn)煙溫高的情況,尤其是轉(zhuǎn)爐加入的廢鋼含有大量的油等易燃物時,兌鐵過程中煙溫增加較快。

2)在冶煉中期發(fā)生大的噴濺,會出現(xiàn)煙溫高的情況。

3)濺渣時由于一次除塵轉(zhuǎn)速低,也會出現(xiàn)煙溫高的情況。

6 燒布袋的原因

煉鋼廠二次除塵燒布袋的原因是高溫收縮除塵器布袋。高溫?zé)煔鈱Τ龎m器布袋的一種損害是高溫收縮,雖然每種濾料的使用溫度不同,但當(dāng)煙氣溫度超過其使用溫度后,如其徑向收縮率過大,會使除塵器布袋在長度方向上尺寸變短,除塵器布袋袋底緊托著骨架并受力而損壞。如果除塵器布袋緯向熱收縮過大,將使除塵器布袋在徑向尺寸變小,除塵器布袋會緊緊箍在骨架上,甚至無法抽出骨架。從而使除塵器布袋一直處于受力狀態(tài),造成濾袋的收縮變形、變硬、變脆,加快強(qiáng)度耗損、減短濾袋壽命。由于濾袋變形后會緊緊箍在骨架上,在清灰時濾袋難以變形而不利于噴吹清灰,導(dǎo)致濾袋阻力居高不下。

7 解決措施

7.1 降溫方法

1)煙溫高時開混風(fēng)閥吸入常溫空氣降溫。在電腦畫面上設(shè)置混風(fēng)閥操作按鈕,可以選擇手動開閥,也可以自動開閥。平時選自動開閥,煙氣溫度達(dá)到80℃時報警,90℃時自動開混風(fēng)閥,煙溫降到80℃時自動關(guān)閉混風(fēng)閥。混風(fēng)閥的吸風(fēng)口在放灰間內(nèi),由于環(huán)保整改,放灰間各種孔洞和縫隙都被封堵,開混風(fēng)閥吸不了多少風(fēng),實際降溫效果有限。夏季較特殊,由于天氣溫度高,混風(fēng)閥采用手動全開的方式。

2)轉(zhuǎn)爐提槍降溫。當(dāng)煙溫達(dá)到100℃時,除塵工通知調(diào)度讓煉鋼工提槍,停止冶煉。等煙溫降到80℃時通知下槍煉鋼。提槍的同時,風(fēng)機(jī)適當(dāng)降速。這種方法的缺點是影響煉鋼節(jié)奏。

3)開霧炮噴水霧降溫。煉鋼爐前裝有霧炮,當(dāng)煙氣溫度達(dá)到85℃時,除塵工通知煉鋼工開霧炮噴水霧降溫,當(dāng)煙溫降到80℃時,通知煉鋼工停霧炮。水霧變成水蒸氣,吸收煙氣的大量熱量,降溫明顯。但用霧炮噴水霧不適于冬季,因為冬季用霧炮噴水霧,地面易結(jié)冰,煙氣含凝結(jié)水多,含水蒸氣少。在冬季,采用開霧炮吹氣不噴水霧的方法,霧炮相當(dāng)于軸流風(fēng)機(jī),吹入除塵罩內(nèi)的冷空氣也能達(dá)到良好的降溫效果。另外,霧炮噴水霧要適量,過多會使灰塵含濕量大,易糊布袋和粘灰倉。這就要求除塵工看好溫度變化,溫度不高時,及時通知煉鋼工停霧炮噴水霧。

4)更換耐高溫布袋。布袋到更換周期時,全部更換成耐高溫布袋,徹底解決煙溫高燒布袋的問題。

7.2 不同生產(chǎn)情況下煙溫高的解決措施

1)兌鐵時煙溫高時,除塵工通知煉鋼工開霧炮降溫。另外,煙溫到90℃時,混風(fēng)閥自動打開。

2)冶煉中發(fā)生大的噴濺導(dǎo)致煙溫高時,除塵工通知調(diào)度轉(zhuǎn)爐提槍或者通知煉鋼工開霧炮降溫。另外,煙溫到90℃時,混風(fēng)閥自動打開。

3)轉(zhuǎn)爐濺渣導(dǎo)致煙溫高時,除塵工通知調(diào)度轉(zhuǎn)爐提槍或者通知煉鋼工開霧炮降溫。另外,煙溫到90℃時,混風(fēng)閥自動打開。

8 結(jié)語

煙溫高,尤其是夏季,經(jīng)常發(fā)生煙溫高的情況,每次都需要檢查布袋并更換破損布袋,耗費人力物力,而且轉(zhuǎn)爐二次除塵燒布袋問題很關(guān)鍵,顆粒物排放不達(dá)標(biāo),轉(zhuǎn)爐就得停產(chǎn)。采用開混風(fēng)閥,提槍和開霧炮這三個方法有效的降了煙溫,保證了轉(zhuǎn)爐二次除塵的達(dá)標(biāo)排放。布袋到更換周期時,全部更換成耐高溫布袋,徹底解決煙溫高燒布袋的問題。

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