袁肖肖(大港油田采油工藝研究院)
隨著灘海油田地區新井的不斷投產,聯合站的處理液量不斷增加,與2019年相比,處理量增加20%,處理壓力越來越大。由于各路來液的原油物性相差較大,目前的破乳劑已經無法滿足原油外輸的指標要求。室內對5種不同類型的破乳劑對灘海油田原油的破乳能力進行了評價研究[1]。
取三相分離器內的來液新鮮原油,按照GB/T 6533—2012 《原油中水和沉淀物的測定(離心法)》測定來液原油含水率為28%,屬于中低含水原油。
依據SY/T 5281—2000原油破乳劑使用性能檢測方法(瓶試法),首先利用油田目前在用的5種破乳劑對聯合站來液原油進行脫水實驗。將100 mL來液原油倒入比色管至刻度線,按照聯合站的加藥溫度置于50 ℃恒溫水浴鍋中。預熱5 min后,以目前在用加藥濃度100 mg/L,向比色管中分別加入不同類型的破乳劑,振蕩100下后,再次置于50 ℃恒溫水浴中。觀察來液原油的脫水速度、水質及油水界面情況,分別記錄15 min、30 min、60 min、90 min、120 min時的出水量,不同破乳劑的脫水情況見表1。
從上述脫水效果來看,2#和3#破乳劑的脫水效果優于目前現場在用5#破乳劑,但是也未達到外輸原油的含水指標。2#破乳劑前期脫水效果好,但120 min脫水效果不及3#破乳劑。3#破乳劑120 min脫水率高,但油水界面不清晰,乳化層嚴重。

表1 不同破乳劑的脫水情況
2#破乳劑為非離子聚醚型破乳劑,極性基團和非極性基團在油水乳化層交替排列形成多點吸附,部分頂替油水界面的乳化劑分子,使界面吸附的分子排列松散,分子間相互作用不強,導致界面膜強度降低,進而提高破乳效果,使得油水界面清晰[2-3]。
3#破乳劑為支鏈型破乳劑具有較好的潤濕性和滲透性,到達油水界面更為迅速,油水界面占有表面積較大[4-5],因而最終脫水率較高,但油水界面不清晰。
為了達到較好的脫水效果,室內對2#和3#兩種破乳劑進行復配。選取脫水溫度、破乳劑濃度和破乳劑復配比例3個影響原油脫水的重要因素,各因素對脫水率的影響見圖1。采用三因素、四水平的正交實驗表設計實驗[6],三因素四水平正交實驗結果見表2~表4。

圖1 各因素對脫水率的影響

表2 三因素四水平正交實驗
從表3和表4可以看出,各因素對脫水率的影響程度順序為脫水溫度、復配比例、加藥濃度。最佳脫水溫度為60 ℃,溫度過高將影響破乳劑的活性。隨著加藥濃度的增加,原油脫水率先升高后下降,最佳加藥濃度為100 mg/L,兩種破乳劑的最佳復配比例為1∶3,記該破乳劑為BH-7。在脫水溫度為60 ℃,加藥濃度為100 mg/L,BH-7破乳劑脫水率98.9%。

表3 正交實驗結果

表4 正交實驗計算結果
綜合考慮脫水率拐點、現場工藝流程和破乳劑的成本因素,進一步評價破乳劑BH-7的深度脫水能力[7],采用離心法對脫水后的上層原油進行含水和乳化液含量檢測[8-10],BH-2破乳劑的深度脫水性能評價見表5。從結果可以看出,BH-2破乳劑脫水后原油含水小于1%,達到原油外輸要求。
2020年4月8日,BH-2破乳劑在聯合站進行現場試驗,破乳劑濃度加量在100~110 mg/L,三相分離器和沉降罐運行溫度調整到60~65 ℃,破乳劑成本從8 164 元/t 降低到6 858元/t。一個月內對外輸原油進行抽樣檢測10次,現場外輸原油含水抽樣情況見表6。BH-2型與現場用破乳劑相比,破乳效果穩定,破乳能力能夠滿足原油外輸要求,且成本較現場在用破乳劑節省16%,破乳劑用量從260 t/a節省到212 t/a,為灘海油田可綜合節約48萬元/a。

表5 BH-2破乳劑的深度脫水性能評價

表6 現場外輸原油含水抽樣情況
通過室內破乳劑性能評價研究,2#和3#破乳劑對聯合站外輸原油破乳能力較好。通過正交實驗和深度脫水能力評價,最終確定BH-2型破乳劑在脫水溫度60 ℃,加藥濃度100 mg/L時的脫水效果最好,能夠滿足外輸原油的含水指標要求。BH-2型破乳劑現場試驗效果顯著,外輸原油含水0.7%以下,且性能穩定,與現場在用藥劑相比,破乳的溫度從85 ℃降到60~65 ℃,藥劑成本降低16%。破乳劑用量從260 t/a節省到212 t/a,每年共節約48萬元/a。