史鑫磊
(山西高河能源有限公司洗煤廠,山西 長治 046000)
隨著我國經濟的不斷發展,對于煤炭能源的需要也越來越大。因此大大刺激了煤炭的生產,煤炭企業為了能夠高效的開采煤炭資源,不斷投入新的設備、變革新的工藝,從而可以保證我國對煤炭資源的需求。可是隨著石油、天然氣等資源的開采,給煤炭行業帶來了非常大的沖擊。因此導致選煤廠開始朝著低成本的方向進行轉化,通常重介選煤技術具有便于操作、選煤精準、便于實現自動化等特點。因此得到選煤廠的廣泛認可。
在2010年9月,該選煤廠開始籌建300萬t車間,該選煤工藝包括如下幾個方面:第一,重介旋流器分選;第二,煤泥重介旋流器分選;第三,浮選的聯合工藝。并且在2011年10月開始運行,同時將200萬t車間與300萬t車間進行銜接處理,在進行浮選時,可以借助加壓過濾機脫水的形式進行回收。這樣該廠具有500萬t的選煤能力。
產品屬中灰、高硫焦精煤,質量指標為:Ad≤10%,Std≤2.5%,Vdaf 20%~24%,Gr≥80,Y值16 mm~20 mm。洗混煤發熱量為17.6 kJ/g。
一車間系統:對于原煤而言,首先對其進行脫泥,以及重介旋流器進行清洗,接著由TBS對粗煤泥進行分選,即為煤泥浮選聯合工藝。通常原煤經歷0.75 mm脫泥篩脫泥后,這時篩上的物質可由旋流器進行分選,從而可以選出精煤,再次可以洗出煤和矸石。對于精煤而言,經過離心機進行脫水處理后,既可以成為精煤產品,而中煤在離心機的處理下成為中煤產品,對于矸石而言,借助脫介篩經過脫介再由矸石皮帶運出廠。
二車間系統:主要運用不脫泥、不分級、無壓的重介旋流器進行選煤,其中重介系統能夠回收大于0.25 mm的煤泥,而小于0.25 mm的煤泥則可以通過浮選工藝選擇。通常將經過濕潤的原煤進入旋流器后,可以選擇出三種類型的產品:精、中、矸。一般重介精煤可以在四臺脫介篩中進行處理后,再次進入離心機脫水處理,最終可以形成精煤。中煤以及矸石可以經過一臺脫介篩處理,再次經過離心脫水,最后將其運輸到中煤與矸石倉庫。
在選煤的過程中,浮選精煤灰度一般占據8%的分量,浮選尾煤灰分約所占的比重占到60%,比較發現都低于浮選小試驗指標,從而導致濃縮池表面出現了相對較多的浮泡,尤其當在井下透水造成煤表面氧化后,最終給浮選帶來嚴重的影響。經過對現場的調研發現,浮選精礦桶往往處于高液位,與此同時出現了冒桶現象,從而導致浮選機不能進行有效地刮泡。當前由于刮泡數量相對較少,最終使得浮精和浮尾灰分含量相對較低[1]。
經過分析發現,要想有效地解決浮精和浮尾灰分含量相對較低的問題,可以增加浮精刮出量,因此在2019年11月13日測試浮選機的處理能力,在進行實驗的過程中,可以允許浮選精礦桶冒桶的現象,從而可以保證浮選機產生較好地浮選性能。與此同時能夠最大限度的提高刮出精煤。與此同時,在進行實驗過程中,對如下三種進行采樣化驗:第一,浮選入料;第二,浮選精礦;第三,浮選尾煤,經過化驗發現,在精煤灰分可以達到9.95%,而在浮選尾煤中,灰分可以達到70%左右。由此可以看出,浮選機在進行選煤時表現得并不理想,可是其不是引起浮精與浮尾灰分偏低的誘發因子,假如能夠及時處理浮選精煤,那么該浮選工藝可以達到生產的需要。由此可以看出,要想能夠有效地提高生產問題,必須優化浮選精礦的能力。在選煤廠浮選精煤環節設置4臺120 m2的加壓過濾機進行脫水處理,當前由于加壓過濾機往往出現較為嚴重的故障問題,從而大大降低了本身的處理能力,從而大大降低了浮選機的處理能力。
在作業時,設置在第三室與第四室中得選煤機出現了跑煤現象,通過分析發現負壓管直徑僅為40 mm,導致空氣進氣量不能滿足需要。因此將其直徑改為50 mm,經過實踐發現浮選機不再出現跑煤現象[2]。
該廠加壓過濾水主要經過如下兩個環節:第一,精煤快開;第二,返回浮選入池,經過化驗發現,浮選入料池里面的濾液水含有較多的煤,其顆粒直徑為0.25 mm,從而嚴重影響二次浮選效果。將原廠煤尾壓縮機改造成為精煤壓縮機,從而可以有效地提高加壓過濾的能力。
經過對煤泥灰分進行分析發現,在七月份含量達到最大值,同比增長2.92%。而相應的浮精灰分占到10%,同比下降了0.3%,經過進一步的分析發現,0.125 mm以上煤粒浮來,從而致使浮精灰分呈現下降的趨勢,因此使得加壓周期大大減少,同時在濾餅中顆粒相對粗大的成分逐漸增多。此外,尾礦灰分所占比例達到70.90%,經過分析發現存在如下幾個方面的原因:第一,在濃縮池中低灰細泥的含量相對較高,從而導致產生大連的泡沫。第二,浮選機在刮泡時,往往不理想,從而引起低灰泡沫含量逐漸增多。第三,過多的藥量進入到尾煤處理環節,經過積累在濃縮池中逐漸增多,從而出現泡沫聚集的現象。
經過分析發現加壓過濾效率低下主要原因是:第一,在毛煤顆粒合成的過程中,大顆粒的煤泥不斷增加,約占18%以上。第二,經過精洗后的精煤中,-0.25 mm顆粒所占的比例可以達到80%以上。第三,在進行浮選精煤的過程中,由于在精煤桶中存在大量的微泡,進而導致進入泵體中,從而導致出現汽蝕現象,最終導致泵的性能下降,與此同時微泡進入壓縮機后,影響產生濾餅的效率,以及質量,最終降低了壓縮機的工作效率。
鑒于上述原因,對浮選精煤脫水系統進行改造,從而可以有效地調浮精灰分,以及浮精回收率與浮尾灰分。因此需要對加壓過濾機進行二次加藥,這樣可以有效地調節濾液閥門的工作情況,經過實踐發現,雖然有所改進,可是效果并不理想。
經過上面的探究可以發現,在進行改造的過程中,通常可以設置兩臺精煤板框壓濾機,主要原因有:第一,快開壓縮機相對簡單,便于管理;第二,增設新壓濾機時,并不需要大量改變原廠的設備位置,僅僅需要拆除塊狀精煤出廠皮帶輸送機后,在原廠皮帶機位置設置壓濾機,從而不僅可以優化浮現精煤的效果,而且不需要增加大量的工作量,進而能夠有效地優化系統的功能[3]。
為了能夠有效地優化加壓過濾機的性能,可以使得壓濾機與加壓過濾及同步工作,從而能夠有效地處理浮選精煤的效率,與此同時壓濾機能夠分擔一部分加壓過濾機所產生的濾液,大大降低了浮選入料量,以及能夠有效地增加機器的入料濃稠度。
經過對選煤廠浮選精煤工藝進行全面的調研發現,要想優化浮選精煤工藝,必須對加壓過濾機進行改造,由于加壓過濾機處理能力相對較小,那么將嚴重影響浮選機刮泡量,以及導致浮精與浮尾灰分低。此外,導致在濃縮機內部因進入大量的浮選藥劑,從而導致出現大量的泡沫。因此可以在首先設置一臺板框壓縮機,從而可以有效地提高浮精脫水處理能力。經過改造,在工程實踐的過程中發現,可以有效地提高當前浮選機的性能,大大改善濃縮池中低灰煤泥的含量。為今后系統改造提供借鑒。