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南方某城鎮污水處理廠春季運行期間應對原水氮濃度超高的方法

2021-01-20 02:18:22牟華倩
凈水技術 2021年1期
關鍵詞:水質工藝

牟華倩,李 駿

(金華市水處理有限公司,浙江金華 321016)

“新環保法”、“水十條”等法律法規和“十三五”規劃的頒布實施,國家層面對水環境保護提出了更高的要求,污水處理廠尾水水質必須符合新的更嚴格的排放標準,實現達標排放[1-2]。2016年,南方某城市針對集中式污水處理廠提出了氨氮為1.0 mg/L的地方標準,給該城市污水處理廠的運行帶來了極大的壓力。參與脫氮的硝化菌大多為自養型菌,易受水質、水量沖擊影響,工業廢水一旦進入城鎮污水處理廠的生化系統,將對菌群產生沖擊作用,抑制硝化菌的活性,且需較長的恢復周期,極易造成出水氮指標超標[3]。因此,在污水處理廠實際生產運行過程中,如何準確判斷原水水質情況,并快速采取有效措施,避免生化系統和出水水質承受過大,顯得尤為重要。

本文結合實際運行經驗,論述了南方某城鎮污水處理廠在春季運行期間,如何確定和應對原水氮濃度超標導致的出水水質波動,并采取及時有效的應對措施,避免出水水質濃度超標,為其他污水處理廠應對原水水質氮濃度超高提供實際運行經驗。

1 污水處理廠基本運行情況

我國南方某城市建成1座設計日處理量為24萬t的城鎮污水處理廠,工藝流程如圖1所示。一期工程(8萬t/d)采用SBR工藝,尾水排放執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級B標準[4]。二期工程(8萬t/d)采用改良“SBR工藝+混凝+過濾+消毒”工藝,執行GB 18918—2002一級A標準。三期工程(8萬t/d)按GB 18918—2002一級A排放標準設計,采用“AAO工藝+混凝+過濾+消毒”工藝。

該污水處理廠來水主要為該市的生活污水和部分工業廢水,設計進水水質指標和出水水質排放標準如表1所示。

圖1 污水處理工藝流程總圖Fig.1 General Diagram of Sewage Treatment Process

表1 設計進水水質指標和出水水質排放標準Tab.1 Design Influent Quality and Discharge Standard of Effluent Quality

2 原水氮濃度超高的判定

選取3月25日—4月7日作為分析研究周期,進出水氮指標在線監測濃度如圖2所示。

圖2 原水氮沖擊期間在線氮數據Fig.4 Online Monitoring Data of Nitrogen during Exceed Influent Concentration

由圖2可知,正常運行情況下,原水總氮、氨氮的在線濃度均值分別為51.2 mg/L和25.8 mg/L。3月31日—4月1日為沖擊階段,原水在線氮濃度遞增,總氮、氨氮最高值分別達108 mg/L和36.9 mg/L,已達到正常均值的2.1倍和1.4倍。出水氨氮濃度在沖擊階段也呈現周期性緩慢上升趨勢,最高濃度為0.17 mg/L,為正常運行濃度的2.4倍。4月2日—4月7日為恢復階段,出水濃度在線值逐漸恢復正常范圍。

為確定原水水質情況,原水總氮、BOD日均濃度以及B/N如圖3所示。

圖3 春季運行期間進水TN、BOD日均濃度和B/NFig.3 Daily Average Concentration of Influent TN,BOD and Value of B/N during Spring Period

結合城市污水中BOD/TN的典型比例[5],3月31日原水BOD/TN為2.2,已低于城市污水典型比例中低值3~4,說明該時段進水并非一般生活污水,極有可能為原水混合工業廢水。

3 水質及污泥情況

某年3月—5月春季運行期間,該廠進出水氮指標日均濃度數據以及污泥體積指數如圖4所示,生化段出水氮濃度如圖5所示。

圖4 春季運行期間進出水氮濃度和污泥SVI值Fig.4 Influent and Effluent Nitrogen Concentration and SVI during Spring Period

圖5 春季運行期間生化段出水氮濃度Fig.5 Effluent Nitrogen Concentration after Biochemical Reaction Stage during Spring Period

由圖4可知,該廠進水氨氮、總氮日均指標,平均濃度分別為17.8、24.1 mg/L,最高濃度分別為33.2、67.0 mg/L。出水氨氮、總氮日均指標,平均濃度分別為0.42、5.67 mg/L,最高濃度分別為1.84、11.2 mg/L。氨氮、總氮平均去除率分別為97.6%、75.6%,最大去除率分別為99.2%、90.3%,最低去除率分別為88.7%、47.2%。其中,進水氨氮、總氮最高濃度明顯異常,已達到各自平均值的1.86倍和2.78倍,且超過該廠設計進水水質濃度(表1)。3月—5月運行期間,該廠日均氮濃度超過設計指標累計共8 d,由此推斷該廠在春季運行期間曾多次遭受原水氮濃度超高沖擊。圖4中污泥SVI值逐漸減小,綜合說明污泥活性逐漸變差。

由圖5可知,3月25日—4月7日,沖擊階段生化池出水氨氮濃度升高,一期SBR池濃度為1.32 mg/L,為均值濃度的2.78倍且已超過地方標準,二期為0.96 mg/L,三期為0.26 mg/L。總氮濃度也呈現遞增趨勢,一、二、三期在沖擊階段出水總氮分別為:13.1、11.5、8.94 mg/L。受生化段工藝的影響,一期SBR工藝和二期MSBR工藝抗沖擊能力較弱,三期AAO工藝在進水異常情況下,出水水質相對穩定。

4 應對措施

值班人員發現進水氮濃度在線值異常后,采取如下應急措施。

(1)立即前往現場觀察來水水質,發現進水階段性含有大量深色泡沫,水質顏色發黑,并有明顯刺激氣味,采取取樣、拍照取證措施。

(2)出水氨氮濃度在線濃度異常增高,生化池好氧段DO值出現明顯衰減,一期SBR池、二期改良SBR池分別驟減1~2 mg/L,三期AAO池采用精確曝氣系統,自動增開1臺鼓風機。根據硝化反應機理,氨氮的去除主要由好氧硝化細菌完成,充足的曝氣量是關鍵影響因子,采取加大鼓風機導葉,增加好氧池曝氣量,強化好氧硝化反應的措施。

(3)過量曝氣量加速碳源消耗,加劇微生物內源呼吸,采取加大外碳源投加措施。

(4)為確保水質穩定達標,減輕沖擊負荷,采取減量運行措施。

采取上述應急措施后,出水指標濃度逐漸恢復正常值,系統對氨氮、總氮的去除率分別為98.7%、80.9%,出水氮濃度穩定達標排放。

5 原因分析

根據現場運行情況和相關數據分析,此次原水氮含量超高對出水水質產生影響的主要原因如下。

(1)原水氮濃度超過該廠設計進水指標,為非典型生活污水。來水氨氮的質量濃度升高至67 mg/L,對生物處理系統造成沖擊,影響出水氨氮指標濃度。原因為氨氮主要通過硝化反應得以去除,硝化菌大多為無機自養型菌,工業廢水中高濃度氮對硝化反應起抑制作用,高濃度氨氮的去除消耗大量溶解氧,溶解氧不足導致硝化反應不充分,從而出水氨氮濃度偏高。

(2)該廠來水碳源不足,污泥活性欠佳。該廠進水CODCr濃度為110~224 mg/L,平均濃度為170 mg/L,污泥負荷偏低,活性污泥處于老化,活性較差狀態,SVI值偏低,因此,原水氮濃度超高時,破壞了生化系統的正常運行環境,抑制了硝化反應體系。

(3)氨氮排放濃度執行地方標準,好氧池過分曝氣。為確保出水氨氮濃度達到1.0 mg/L,一期、二期生化池溶解氧均保持較高濃度(5.0 mg/L以上),加之碳源不足,污泥解體和自氧化現象嚴重。因此,當來水氮濃度超高時,整個生化系統抗沖擊能力較弱,為強化硝化反應加大曝氣量,增劇碳源消耗和污泥老化。此外,受一期工藝(SBR)較落后的影響,受沖擊期間出水氮指標存在超標風險。

(4)在線監測儀表數據不穩定和化驗結果分析滯后。進水在線監測儀表實時監測原水氨氮、總氮濃度,但因監測環境較差,數據長期處于不準確狀態,因此,無法完全依據在線監測儀表數據準確判斷來水水質。理化分析結果相對準確,但具有滯后性,無法作為應急工藝調整的參考。

6 結論

(1)結合在線監測儀表和理化分析數據,可確定南方某城市污水處理廠原水氮濃度超高。

(2)應對原水氮濃度超高可采取提高好氧池曝氣量,補充碳源,減少進水量的應對措施。

(3)運行結果表明,采取上述措施后,生化池硝化菌系統逐漸恢復,出水氨氮含量逐漸降低,穩定達到地方標準。

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