陳 銳,韓岐清,鄭小雄,李文娟,胡 南
(中國石油大港油田公司,天津 300280)
隨著油田進(jìn)入開發(fā)中后期,受地層能量降低等因素影響,部分油井易出現(xiàn)供液不足現(xiàn)象,導(dǎo)致油井生產(chǎn)效率低、無效運(yùn)行能耗高。傳統(tǒng)解決方法[1]是采用小泵徑、短沖程低沖次的連續(xù)運(yùn)行工作制度或通過人工制定間抽啟停時間的間歇式采油方式,實現(xiàn)了低產(chǎn)液油井生產(chǎn)效率的提高,但仍無法從根本上實現(xiàn)供排協(xié)調(diào),解決低產(chǎn)液井生產(chǎn)效率低、管理難度大及在自啟過程中存在的安全風(fēng)險。
任鵬等[2]研究形成的智能間歇采油技術(shù)一定程度上解決了低產(chǎn)液井能耗高、效率低的問題,其關(guān)鍵技術(shù)主要是間抽時間的優(yōu)化控制,應(yīng)用過程中仍存在受油稠、出砂等因素影響長時間停機(jī)后可能導(dǎo)致的抽油機(jī)正常啟動困難以及冬季井口凍堵等問題。本文基于技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行的原則,通過間抽油井優(yōu)選抽油制度優(yōu)化、曲柄最佳擺幅及智能控制系統(tǒng)優(yōu)化研究,形成了抽油機(jī)井不停機(jī)智能間抽技術(shù),滿足了低產(chǎn)液井智能、高效、安全生產(chǎn)需要[3-5]。
不停機(jī)智能間抽技術(shù)通過間歇采油智能控制系統(tǒng)形成曲柄“整周運(yùn)行(正常生產(chǎn))+低速擺動運(yùn)行(智能間抽)”組合的工作方式,將需長時間停機(jī)的常規(guī)間抽工藝升級為曲柄低速擺動運(yùn)行、井下抽油泵停抽、地面抽油機(jī)不停機(jī)的智能間抽工藝。
為最大程度提高技術(shù)適應(yīng)性與安全可靠性,基于盈虧平衡原理,首先確定了不同舉升方式的臨界日產(chǎn)油量圖版,并界定了技術(shù)適應(yīng)條件;根據(jù)目標(biāo)油井泵功圖實時計算分析泵充滿程度和動液面,對比設(shè)定的閾值,以確定擺動運(yùn)行和整周運(yùn)行的時間;以抽油桿最大彈性變形為基礎(chǔ),基于目標(biāo)油井的抽油機(jī)規(guī)格型號及桿柱組合情況計算懸點最大位移,利用抽油機(jī)四連桿機(jī)構(gòu)中懸點位移與曲柄轉(zhuǎn)角的關(guān)系確定出曲柄的最佳擺幅(見圖1)。同時優(yōu)化配套智能控制系統(tǒng),實現(xiàn)了來電自啟、電網(wǎng)瞬時停電不停井、間開自啟語音報警。
根據(jù)目標(biāo)油井日產(chǎn)液、原油銷售價格、舉升成本費用等參數(shù),基于盈虧平衡原理,研究建立了間抽采油的臨界日產(chǎn)油量計算模型,當(dāng)利潤為零時的日產(chǎn)油量即為臨界日產(chǎn)油,若目標(biāo)油井日產(chǎn)油大于臨界日產(chǎn)油,則建議采用間抽采油技術(shù)。

式中:V-利潤,萬元;C-舉升成本費用,萬元;P-原油銷售價格,萬元/噸;Q-油井日產(chǎn)液量,m3;fw-含水率,%;C1、C2-無因次系數(shù)。
同時從技術(shù)可行性角度出發(fā),研究界定了適用間抽技術(shù)的油井適應(yīng)條件(見表1),從而達(dá)到技術(shù)可行、效益優(yōu)先的選井目的。
基于泵功圖的動液面可用如下經(jīng)驗公式計算[6]:

式中:Lf-油井動液面深度,m;ΔW-泵功圖上下載荷差,kN;ρl-地層產(chǎn)出液密度,kg/m3;fp-柱塞截面積,m2;Pt-井口油壓,MPa;Pc-井口套壓,MPa。

圖1 不停機(jī)智能間抽技術(shù)工藝流程圖Fig.1 Process flow chart of intelligent pumping technology without stopping

表1 技術(shù)適應(yīng)條件表Tab.1 Technical adaptation conditions
傳統(tǒng)的抽油泵泵效計算方式是根據(jù)泵的理論產(chǎn)液量和實際產(chǎn)液量來確定,即實際產(chǎn)液量與理論產(chǎn)液量的比值。但其精確度取決于實際產(chǎn)液量的測量精度,而油井實際產(chǎn)液量的測量誤差往往較大。劉柏希等[7]以油井實測地面示功圖為研究對象分析得出:抽油泵的效率是泵功圖上從游動凡爾完全打開到下死點這段沖程與從游動凡爾完全關(guān)閉到上死點這段沖程的比值,即EA/BC 或ea/bc(見圖2)。根據(jù)地面示功圖上對應(yīng)游動凡爾關(guān)閉點和開啟點,計算分析得到抽油泵泵效。

圖2 地面示功圖和泵功圖Fig.2 Surface dynamometer card and pump card
根據(jù)油井泵掛深度和不同抽油桿柱、泵徑組合條件下的彈性系數(shù)、抽油桿質(zhì)量[8],以抽油桿最大彈性變形為基礎(chǔ),計算出桿柱在井筒中靜止?fàn)顟B(tài)時的最大彈性形變,即抽油泵不運(yùn)動時的驢頭懸點最大位移;再根據(jù)懸點位移與曲柄擺幅角度的經(jīng)驗關(guān)系式,確定出曲柄的最佳擺幅角度。從而實現(xiàn)曲柄擺動運(yùn)行時井下抽油泵停抽、抽油機(jī)不停機(jī),有效緩解了抽油機(jī)長時間停機(jī)后,易引起的抽油桿柱上行阻力增大過載和冬季井口凍堵等問題。

式中:SA-最大懸點位移,m;φ-曲柄擺幅角度,°;r-曲柄半徑,m;l-連桿長度,m;a-游梁前臂長度,m;b-游梁后臂長度,m;ER-抽油桿彈性模量,kN/m2;ET-油管彈性模量,kN/m2;AR-抽油桿截面積,m2;AT-油管截面積,m2;L-抽油桿長度,m;W-抽油桿在靜止?fàn)顟B(tài)時的液柱載荷,N。
為提高現(xiàn)場生產(chǎn)應(yīng)用的安全性,完善了停電后來電自啟功能,控制柜無需人工復(fù)位;增加了間抽運(yùn)動轉(zhuǎn)整周運(yùn)行的語音報警功能,有效避免了抽油機(jī)啟動過程中可能造成的人員傷害;同時完善了旁路工頻正常運(yùn)行時電壓、電流等各項保護(hù)。優(yōu)化改進(jìn)后智能控制系統(tǒng)實現(xiàn)了來電自啟,具備了電網(wǎng)瞬時停電不停井和間開自啟語音報警功能。
抽油機(jī)井不停機(jī)智能間抽技術(shù)在大港油田王官屯官33-78 等低產(chǎn)液油井進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,系統(tǒng)效率平均為23.76 %,較實施前的13.64 %提高了10.12 %;日耗電平均為130.05 kW·h,較實施前的221.47 kW·h降低了91.42 kW·h,平均節(jié)電率為41.1 %,目前應(yīng)用油井均生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)過程中未出現(xiàn)抽油桿疲勞損壞及電機(jī)過載現(xiàn)象。
以官33-78 井為例,該抽油機(jī)井常規(guī)間抽采油時,平均日產(chǎn)液5 m3,日產(chǎn)油2.95 t,系統(tǒng)效率10.6 %,日耗電230.4 kW·h。油井基本數(shù)據(jù)(見表2)。
為提高油井生產(chǎn)效率,試驗應(yīng)用了不停機(jī)智能間抽技術(shù),間抽工作制度優(yōu)化設(shè)計為關(guān)10 min、開5 min,曲柄最佳擺幅為22.4°。目前油井平均日產(chǎn)液5.3 m3,日產(chǎn)油3.04 t,系統(tǒng)效率16.7 %,日耗電132.5 kW·h,提效降耗效果明顯。

表2 油井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表Tab.2 Basic data of oil well
(1)抽油機(jī)井不停機(jī)智能間抽技術(shù)利用曲柄整周運(yùn)行與低速擺動運(yùn)行的組合工作方式,實現(xiàn)了低產(chǎn)液井供排協(xié)調(diào),有效提高了油井生產(chǎn)效率;
(2)不停機(jī)智能間抽技術(shù)解決了常規(guī)間抽采油技術(shù)存在的運(yùn)行維護(hù)管理難度大、自啟安全風(fēng)險高等問題,提高了低產(chǎn)液井智能化管理水平,對低產(chǎn)液井安全、高效開發(fā)具有重要意義。