葉 明
(國(guó)家能源集團(tuán)九江發(fā)電有限公司,江西 九江 332000)
國(guó)家能源集團(tuán)九江發(fā)電有限公司5號(hào)機(jī)組、6號(hào)機(jī)組均系容量350 MW、亞臨界、一次中間再熱、沖動(dòng)式、單軸、雙缸雙排汽的凝汽式TCDF-40型汽輪機(jī),每臺(tái)機(jī)配備2套50%容量的汽動(dòng)給水泵(以下簡(jiǎn)稱“汽泵”)組、1套50%容量的電動(dòng)給水泵(以下簡(jiǎn)稱“電泵”)組。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)投入2套汽泵組運(yùn)行,電泵組既作為機(jī)組啟停時(shí)的啟動(dòng)給水泵組,也作為機(jī)組運(yùn)行時(shí)的備用給水泵組,均用來(lái)向鍋爐提供高壓給水。電泵組由1臺(tái)沈陽(yáng)水泵廠制造的YKND400/300型電泵前置泵、1臺(tái)東方電機(jī)股份有限公司制造的TKS-6500-4型驅(qū)動(dòng)電機(jī)、1臺(tái)ST.POELTEN-AUSTRJA制造的R16k550.1型調(diào)速液力偶合器和1臺(tái)韋爾泵有限公司制造的FK6F32-K型給水泵串聯(lián)安裝組成,共用1臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。另外,電泵組還設(shè)置有1臺(tái)輔助潤(rùn)滑油泵和1臺(tái)潤(rùn)滑油泵,用來(lái)向電泵組的電泵前置泵各軸承、電機(jī)各軸承、液力偶合器各軸承和給水泵各軸承提供潤(rùn)滑油;還設(shè)置1臺(tái)工作油泵,用來(lái)向液力偶合器提供工作油。5號(hào)機(jī)電泵組的電泵前置泵軸與電機(jī)軸采用膜片式聯(lián)軸器連接,電機(jī)軸與液力偶合器輸入軸采用剛性聯(lián)軸器連接,液力偶合器輸出軸與給水泵軸采用膜片式聯(lián)軸器連接;6號(hào)機(jī)電泵組的電泵前置泵軸與電機(jī)軸采用膜片式聯(lián)軸器連接,電機(jī)軸與液力偶合器輸入軸采用齒式聯(lián)軸器連接,液力偶合器輸出軸與給水泵軸采用膜片式聯(lián)軸器連接。2臺(tái)機(jī)組電泵組的電泵前置泵均為臥式單級(jí)離心水泵,采用雙吸葉輪,支持軸承為圓筒式軸瓦,軸瓦設(shè)計(jì)有甩油環(huán),推力軸承為推力瓦塊式,軸封采用集裝式機(jī)械密封形式密封,該機(jī)械密封的彈簧設(shè)計(jì)為總壓縮量6 mm,預(yù)壓縮量2.5 mm。
電泵組運(yùn)行中存在的問題主要有以下幾方面:一是振幅嚴(yán)重超標(biāo)。5號(hào)機(jī)電泵前置泵額定轉(zhuǎn)速為1 485 r/min,合格標(biāo)準(zhǔn)要求振幅小于0.08 mm,而5號(hào)機(jī)電泵前置泵運(yùn)行中振動(dòng)很大,最大振幅高達(dá)0.28 mm,振幅嚴(yán)重超標(biāo)。二是漏水及推力瓦運(yùn)行溫度嚴(yán)重超標(biāo)。在一次5號(hào)爐做水壓試驗(yàn)中,5號(hào)機(jī)電泵組運(yùn)行中突發(fā)電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封漏水、非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封漏水及推力瓦運(yùn)行溫度急劇升高,最高達(dá)90℃,嚴(yán)重超標(biāo),電泵組被迫停運(yùn)檢修,導(dǎo)致該次5號(hào)爐水壓試驗(yàn)被迫中斷。三是油泵泵出的潤(rùn)滑油無(wú)法進(jìn)入電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦和油室內(nèi)。6號(hào)機(jī)電泵組備用及運(yùn)行時(shí),在一段時(shí)間里突發(fā)輔助潤(rùn)滑油泵和潤(rùn)滑油泵泵出的潤(rùn)滑油無(wú)法進(jìn)入電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦和油室內(nèi),觀察軸瓦油室出油觀察窗,查得無(wú)潤(rùn)滑油排出。故障出現(xiàn)時(shí)間段內(nèi),歷次電泵組投入運(yùn)行前都是通過人工向軸瓦油室內(nèi)加入足夠潤(rùn)滑油,但投運(yùn)近45 min,油位由正常范圍的最高位緩慢下降至最低位,不得不再次加入足夠潤(rùn)滑油,且如此不斷重復(fù),電泵組投入運(yùn)行,必須設(shè)專人監(jiān)視電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦油室內(nèi)潤(rùn)滑油油位下降情況和甩油環(huán)甩油情況,為確保絕對(duì)安全,每間隔40 min添加1次潤(rùn)滑油,以確保軸瓦油室的油位維持在正常范圍內(nèi),維持電泵組連續(xù)運(yùn)行。這種不利狀況,不但增大了人工維護(hù)工作量,對(duì)電泵組安全運(yùn)行乃至機(jī)組的安全啟停和運(yùn)行都是極為不利的。四是液力偶合器工作油溫度嚴(yán)重超高。6號(hào)機(jī)電泵組運(yùn)行中,突發(fā)液力偶合器工作油溫度不斷升高,最高達(dá)到了110℃,嚴(yán)重超標(biāo),且還有迅速上升的趨勢(shì),液力偶合器還無(wú)法使給水泵帶60%以上負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重威脅電泵組安全運(yùn)行及機(jī)組安全啟停和運(yùn)行。五是主油泵的傳動(dòng)主、從動(dòng)斜齒輪磨損嚴(yán)重。6號(hào)機(jī)電泵組的液力偶合器內(nèi)增速齒輪完好,而主油泵的傳動(dòng)主、從動(dòng)斜齒輪嚴(yán)重磨損損壞。
a)由于5號(hào)機(jī)電泵前置泵側(cè)靠背輪與泵軸配合間隙過大,且該泵與電機(jī)靠背輪中心偏差過大,導(dǎo)致電泵前置泵運(yùn)行時(shí)振動(dòng)很大,振幅嚴(yán)重超標(biāo)。
b)5號(hào)機(jī)電泵前置泵轉(zhuǎn)子總竄動(dòng)量為10 mm屬于合格,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)推力盤并緊螺母未松動(dòng)退出狀況下的泵轉(zhuǎn)子工作竄動(dòng)量為2.0 mm,而標(biāo)準(zhǔn)值范圍為5±0.5 mm,屬不合格。這就導(dǎo)致葉輪出口未完全對(duì)準(zhǔn)泵體出口,并造成泵側(cè)靠背輪與電機(jī)側(cè)靠背輪間距尺寸比聯(lián)軸器中間短節(jié)長(zhǎng)度加兩塊膜片厚度的總尺寸大了3 mm(標(biāo)準(zhǔn)要求不大于0.5 mm),屬嚴(yán)重超標(biāo),且泵軸與泵側(cè)靠背輪配合間隙高達(dá)0.30 mm,具備了泵側(cè)靠背輪能在泵軸上軸向移動(dòng)的條件,使泵側(cè)靠背輪向電機(jī)方向軸向位移了3 mm,泵側(cè)靠背輪與泵軸的泵側(cè)靠背輪限位臺(tái)肩端面之間出現(xiàn)3 mm間隙,留下了能使得泵轉(zhuǎn)子可以向驅(qū)動(dòng)端軸向竄動(dòng)3 mm的量。因此,5號(hào)機(jī)電泵前置泵運(yùn)行時(shí),因振動(dòng)過大,引發(fā)推力盤并緊螺母松動(dòng)退出,造成推力盤可以在泵軸上軸向移動(dòng),當(dāng)出現(xiàn)軸向推力指向驅(qū)動(dòng)端時(shí),導(dǎo)致泵轉(zhuǎn)子向驅(qū)動(dòng)端竄動(dòng)了3 mm,驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封彈簧壓縮量增大了3 mm,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)接觸緊力增大,引起動(dòng)環(huán)與靜環(huán)摩擦發(fā)熱,導(dǎo)致動(dòng)環(huán)與靜環(huán)之間水膜全部蒸發(fā)破壞,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)出現(xiàn)嚴(yán)重干磨,發(fā)熱量急劇增大,加之該泵振動(dòng)很大,導(dǎo)致動(dòng)環(huán)開裂,引起泄漏,同時(shí)泵轉(zhuǎn)子向驅(qū)動(dòng)端竄動(dòng)3 mm,使得非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)接觸緊力大幅度減小,非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封出現(xiàn)漏水。與此同時(shí),因推力盤并緊螺母松脫,推力盤可以在泵軸上軸向移動(dòng),又使得軸向推力無(wú)法施加在驅(qū)動(dòng)端推力瓦上,也就是說此時(shí)驅(qū)動(dòng)端推力瓦未承受到軸向推力,故未造成該側(cè)推力瓦磨損,此時(shí)軸向推力轉(zhuǎn)移到了液力偶合器的推力瓦承擔(dān),所幸查得液力偶合器的推力瓦無(wú)異常。
c)因5號(hào)機(jī)電泵前置泵運(yùn)行中振動(dòng)很大,導(dǎo)致推力盤并緊螺母振松退出,使得推力盤失去軸向定位作用,并引起推力盤端面跳度增大超標(biāo),且泵軸與泵側(cè)靠背輪配合松動(dòng),當(dāng)該泵運(yùn)行中出現(xiàn)軸向推力方向指向非驅(qū)動(dòng)端時(shí),非驅(qū)動(dòng)端推力瓦承受軸向推力,且該泵振動(dòng)很大,導(dǎo)致非驅(qū)動(dòng)端側(cè)推力瓦油膜被破壞,該側(cè)推力瓦烏金與推力盤發(fā)生干摩擦,造成烏金表面出現(xiàn)部分磨損熔化,同時(shí)因非驅(qū)動(dòng)端推力瓦嚴(yán)重磨損,厚度減薄了0.5 mm,使得推力間隙增大了0.5 mm,泵軸向非驅(qū)動(dòng)端多竄0.5 mm,導(dǎo)致非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封彈簧多壓縮0.5 mm,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)接觸緊力增大,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)運(yùn)行中出現(xiàn)摩擦發(fā)熱,加之該泵振動(dòng)很大,引起動(dòng)環(huán)和靜環(huán)嚴(yán)重磨損和靜環(huán)破損,從而發(fā)生泄漏。同時(shí),泵轉(zhuǎn)子向非驅(qū)動(dòng)端多竄動(dòng)0.5 mm,也造成驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)接觸緊力減小,使得驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封漏水量相應(yīng)增大。
a)軸瓦防轉(zhuǎn)定位銷未裝。經(jīng)拆卸檢查6號(hào)機(jī)電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦油室進(jìn)油管及進(jìn)油節(jié)流孔板,查得軸承室進(jìn)油口處節(jié)流孔板清潔,節(jié)流孔通暢,進(jìn)油管內(nèi)清潔無(wú)雜物,于是檢查了該泵驅(qū)動(dòng)端軸承裝置,查得軸瓦防轉(zhuǎn)定位銷未裝,軸瓦周向位置發(fā)生變化,偏離正確位置過大,導(dǎo)致軸承室下方潤(rùn)滑油進(jìn)油孔與下軸瓦的潤(rùn)滑油進(jìn)油孔完全錯(cuò)開,使得輔助潤(rùn)滑油泵和潤(rùn)滑油泵泵出的潤(rùn)滑油無(wú)法進(jìn)入軸瓦內(nèi),以致軸承室出油管無(wú)潤(rùn)滑油排出。檢查還發(fā)現(xiàn)軸承室出油管口處有大量膠質(zhì)狀油垢聚集,基本將出油管口堵塞,造成軸承油室出油管口處只有極微小量的排油能力。這就是人工加入的潤(rùn)滑油不會(huì)立即全部排掉,而是緩慢排走,軸承室油位緩慢下降的原因。
b)易熔塞質(zhì)量差,工作油量減少。針對(duì)6號(hào)機(jī)電泵組的液力偶合器工作油運(yùn)行溫度過高,檢查液力偶合器,查得泵輪軸的推力軸承無(wú)異常,推力間隙0.36 mm,泵渦輪軸的推力軸承無(wú)異常,推力間隙0.38 mm,均屬合格范圍(合格范圍0.354~0.568 mm);查得排油腔與渦輪配合間隙3.5 mm,供油腔與渦輪套配合間隙3.1 mm,泵輪與渦輪軸向間隙1.8 mm,均屬合格;查得液力偶合器工作油系統(tǒng)所有密封件均完好無(wú)損,勺管在套管內(nèi)行程120 mm,行程正常,勺管全行程無(wú)運(yùn)行卡澀,泵輪與渦輪的工作腔進(jìn)油控制閥無(wú)異常,能確保提供正常工作油量;查得工作油冷卻器冷卻管無(wú)結(jié)垢現(xiàn)象,工作油冷卻器冷卻水為閉式水(采用的是除鹽水),品質(zhì)合格,冷卻水進(jìn)水溫度及流量均正常;查得液力偶合器運(yùn)行中工作油冷油器進(jìn)油溫度110℃,出油溫度62℃,均過高超標(biāo),但查得2個(gè)易熔塞的焊料均有小部分熔化,漏油孔均開通了10%左右,工作腔內(nèi)工作油可從此處泄漏。綜上檢查情況分析得知,設(shè)計(jì)要求易熔塞160℃熔化,實(shí)際上6號(hào)機(jī)電泵組液力偶合器工作油的運(yùn)行溫度最高110℃并未達(dá)到易熔塞熔化溫度,顯然是易熔塞質(zhì)量差,提前出現(xiàn)部分熔化,導(dǎo)致2個(gè)易熔塞開通了一部分,使得泵輪與渦輪工作腔內(nèi)部分工作油從易熔塞部分熔化處泄漏排出回到油箱,以致旋轉(zhuǎn)腔內(nèi)工作油量相應(yīng)偏少,引起工作油溫快速升高,導(dǎo)致工作油溫過高超標(biāo),同時(shí)工作油量因泄漏減少,也是液力偶合器無(wú)法使給水泵帶60%以上負(fù)荷運(yùn)行的原因,以致無(wú)法維持液力偶合器正常運(yùn)行。
c)電泵組電機(jī)出現(xiàn)三相不平衡現(xiàn)象。由于電泵組電機(jī)出現(xiàn)三相不平衡故障,定子、轉(zhuǎn)子產(chǎn)生一交變磁場(chǎng),使電機(jī)出現(xiàn)過大的軸電流。電機(jī)的電泵前置泵側(cè)軸瓦和液力偶合器側(cè)軸瓦均與各自軸承座之間及軸承上蓋之間裝有絕緣膜片,各軸承座與其進(jìn)、出油管連接處做了絕緣處理,電機(jī)轉(zhuǎn)軸、軸承座和基礎(chǔ)沒有構(gòu)成閉合回路。液力偶合器、給水泵、前置泵均無(wú)避免軸電流損害的絕緣處理,電泵組電機(jī)出現(xiàn)三相不平衡故障時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)軸通過聯(lián)軸器、液力偶合器、給水泵、前置泵和這些設(shè)備形成幾個(gè)閉合回路,這些閉合回路處在交變磁場(chǎng)中,產(chǎn)生了較大軸電流,使液力偶合器內(nèi)的各齒輪運(yùn)行中在嚙合及分離瞬間產(chǎn)生電弧放電,齒表面遭到電擊損傷,齒面硬度降低,造成齒輪快速磨損。之所以電泵組的液力偶合器內(nèi)增速齒輪完好,而主油泵的傳動(dòng)主、從動(dòng)斜齒輪嚴(yán)重磨損損壞,是因?yàn)橹鳌膭?dòng)斜齒輪很薄(厚度均為20 mm),輪齒高度6 mm,潤(rùn)滑油噴射到兩齒輪嚙合部位,大部分潤(rùn)滑油很快流失,潤(rùn)滑油積存量很少,兩齒輪嚙合部位油膜很薄,容易產(chǎn)生電弧,引起電擊損傷齒表面,導(dǎo)致齒面硬度降低,齒輪迅速磨損損壞。而液力偶合器內(nèi)增速齒輪表面無(wú)電擊損傷,是因?yàn)樵鏊冽X輪很厚,輪齒很寬也很高,潤(rùn)滑油噴射到齒輪嚙合部位,能積存很多潤(rùn)滑油,兩嚙合輪齒間油膜很厚,不易產(chǎn)生電弧。
a)分別更換了5號(hào)機(jī)電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封和非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封的動(dòng)、靜環(huán)和各密封圈。
b)在5號(hào)機(jī)電泵前置泵推力盤前加裝2.8 mm的調(diào)整墊圈,將泵轉(zhuǎn)子工作竄動(dòng)量調(diào)整至4.8 mm,泵轉(zhuǎn)子軸向定位向驅(qū)動(dòng)端調(diào)整了2.8 mm,這樣不僅葉輪出口完全對(duì)準(zhǔn)了泵體出口,還解決了泵側(cè)靠背輪與電機(jī)側(cè)靠背輪間距尺寸比聯(lián)軸器中間短節(jié)長(zhǎng)度加2塊膜片厚度的總尺寸大了3 mm的問題。調(diào)整后總尺寸僅大了0.2 mm,符合不大于0.5 mm的標(biāo)準(zhǔn)要求,且聯(lián)軸器中間短節(jié)及2塊膜片均能裝入泵側(cè)靠背輪與電機(jī)側(cè)靠背輪之間。
c)更換5號(hào)機(jī)電泵前置泵全部推力瓦塊,查得推力盤與新推力瓦烏金接觸均勻,各推力瓦接觸面達(dá)到了80%以上。裝復(fù)推力軸承后測(cè)得推力間隙為0.35 mm,達(dá)到了合格標(biāo)準(zhǔn)范圍。
d)更換5號(hào)機(jī)電泵前置泵泵側(cè)靠背輪,使泵軸與靠背輪配合緊力為0.03 mm,解決了泵側(cè)靠背輪與泵軸配合很松動(dòng)的問題。
e)調(diào)整5號(hào)機(jī)電泵前置泵靠背輪與電機(jī)靠背輪的中心尺寸至合格范圍,調(diào)整后中心最大偏差0.01 mm,最大張口0.01 mm,達(dá)到了合格要求(標(biāo)準(zhǔn)值的要求是中心最大偏差小于0.05 mm,最大張口小于0.05 mm)。
f)清洗干凈6號(hào)機(jī)電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸承室及出油管口處大量膠質(zhì)狀油垢,安裝軸瓦防轉(zhuǎn)銷,防止軸瓦安裝位置發(fā)生變化,按檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)裝復(fù)驅(qū)動(dòng)端軸承裝置,使軸承座下方進(jìn)油孔與下軸瓦潤(rùn)滑油進(jìn)油孔完全對(duì)準(zhǔn),以確保驅(qū)動(dòng)端軸瓦潤(rùn)滑油進(jìn)油暢通,進(jìn)油量正常,防止缺油。
g)更換6號(hào)機(jī)電泵組液力偶合器的易熔塞,換上質(zhì)量合格的易熔塞,新易熔塞設(shè)計(jì)熔化溫度160℃,符合技術(shù)要求。
h)更換6號(hào)機(jī)電泵組液力偶合器內(nèi)油泵的主、從動(dòng)傳動(dòng)斜齒輪,新主動(dòng)傳動(dòng)斜齒輪硬度HRC60,新從動(dòng)傳動(dòng)斜齒輪硬度HRC55,符合技術(shù)要求。
i)考慮到電機(jī)正常情況下軸電流極小,不會(huì)產(chǎn)生任何危害,消除6號(hào)機(jī)電泵組電機(jī)三相不平衡故障,可使6號(hào)機(jī)電泵組軸電流降低到非常微小,不會(huì)對(duì)液力偶合器內(nèi)各齒輪造成損傷,故此次電氣專業(yè)有針對(duì)性地著重消除了6號(hào)機(jī)電泵組電機(jī)三相不平衡故障。
j)6號(hào)機(jī)電泵組電泵前置泵靠背輪與電機(jī)靠背輪之間不再安裝原中間短節(jié),改裝有絕緣的中間短節(jié),使電機(jī)轉(zhuǎn)軸通過聯(lián)軸器、液力偶合器、給水泵、前置泵和這些設(shè)備基礎(chǔ)不能形成幾個(gè)閉合回路,以防止再次發(fā)生液力偶合器內(nèi)主油泵的傳動(dòng)主、從動(dòng)斜齒輪被電擊損壞。
a)實(shí)施對(duì)策后,5號(hào)機(jī)電泵前置泵投入運(yùn)行半年來(lái)一切正常,該泵運(yùn)行中振動(dòng)正常,最大振幅為0.025 mm,推力軸承運(yùn)行溫度始終維持在34℃左右,驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封和非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封未發(fā)生漏水現(xiàn)象,確保了5號(hào)機(jī)電泵組和5號(hào)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
b)實(shí)施對(duì)策后,6號(hào)機(jī)電泵組潤(rùn)滑油系統(tǒng)投入試運(yùn)行,查得電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦油室油位正常,通過查看驅(qū)動(dòng)端軸瓦油室出油管的觀察窗,查得有潤(rùn)滑油流出,且油量正常,顯然,潤(rùn)滑油泵泵出的潤(rùn)滑油進(jìn)入了驅(qū)動(dòng)端軸瓦和軸承油室內(nèi);查得電泵組試運(yùn)行、備用及歷次運(yùn)行時(shí),該泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦和軸承油室始終有潤(rùn)滑油進(jìn)、出,進(jìn)、出油量正常,且驅(qū)動(dòng)端軸承油室油位始終保持正常;歷次電泵組投入運(yùn)行,電泵前置泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦最高運(yùn)行溫度為32℃,屬于合格范圍,不再需要人工加油,減少了人工維護(hù)工作量。
c)實(shí)施對(duì)策后,6號(hào)機(jī)電泵組歷次投入運(yùn)行,查得液力偶合器工作油量正常,工作油最高運(yùn)行溫度維持在78℃左右,達(dá)到了正常值范圍(60~100℃);查得2個(gè)易熔塞完好,工作油冷油器進(jìn)口油溫78℃左右,達(dá)到了正常值范圍(60~100℃);出油溫度38℃左右,達(dá)到了正常值范圍(35~70℃);液力偶合器能使給水泵帶至100%負(fù)荷運(yùn)行。
d)實(shí)施對(duì)策后,6號(hào)機(jī)電泵組液力偶合器經(jīng)多次隨電泵組投入運(yùn)行后,跟蹤查得油泵的主、從動(dòng)驅(qū)動(dòng)斜齒輪完好無(wú)損。