任基文,杜云
(西南油氣分公司采氣三廠,四川 成都 430068)
目前,某氣田呈現出氣井分布廣泛,井口壓力大,單井產量小的特性,應用多井高壓集氣,集中注醇開采技藝形式,即為自井口開采出天然氣經過φ60~114 mm高壓采氣管線長距離傳送到集氣站,尤其在冬季溫度0~7 ℃流入集氣站技藝程序,通過受熱、節流、分離、脫水、計量外輸到集氣直線,應用高壓注醇泵通過注醇管線把甲醇傳送到井口采氣管線,從而實現防止水合物產生的目標。接下來,文章經過針對高壓采氣管線導致堵塞的多種原因實施解析匯總,深入研究了高壓采氣管線堵塞的主因及其防凍措施,給出了對應的建議與意見。
氣井在日常生產進程中,自井底開采的地層水與凝析水及其注入甲醇到采氣管線。而層流為氣液混合物在采氣管線中流態的理想情況。畢竟長慶氣田絕大多數為中低產氣井,單井產量小,位于山區與丘陵區域管線起伏非常大,單井管線距離集氣站很遠,同時受氣井配產、管線內徑和粗糙度等不同原因干擾,以至于氣液在管線內流態呈現的非常繁雜,畢竟氣液重度和粘度的區別化,氣相流動太快,相反液相流動非常慢,導致游離水在采氣管線低洼位置集中,從而給采氣管線水合物產生滋生了首要條件。而氣井產液情況和配產有著必然聯系[1],試驗結果證明:某氣田氣井臨界攜液流量是4×104~6×104m3/d,把氣井劃分為三種,即產量大于臨界攜液流量6×104m3/d氣井,平穩出水與生產,相反極易導致采氣管線積液。位于臨界攜液流量4×104~6×104m3/d氣井,間歇出水,且不平穩,在產業量明顯上升時,注醇量相應出現不足,從而導致水合物堵塞,生產不平穩。小于臨界攜液流量4×104~6×104m3/d氣井,不產地層水,單產少許凝析水,尤其在冬季生產,伴隨著開進時長加長,凝析液量在采氣管線漸漸聚集,時有發生地面管線堵塞難題,且生產平穩。
通常生產氣井,根據配產及其產液量,來確立科學注醇量,通過網采氣管線持續平均灌注甲醇,高效預防管線中水合物產生。油套壓差3 MPa之上井筒積液氣井,在提產帶液或者放空帶液時增加注醇量,預防產液量增加或者放空之后管線中游離水清洗干凈,關閉井后導致水合物堵塞。針對產液量高,攜液能力欠佳,導致管線積液集中氣井中,規定時間段來吹掃采氣管線,從而高效防止水合物產生。
第一,堵塞問題:氣井生產實踐中,產生泵壓不動,進站壓力產量溫度一并下降,產液量沒有變動,則能推斷采氣管線有水合物堵塞問題。處理措施:閉合加熱爐節流針閥及其進站閘板閥,把注醇泵排量開至最高,注醇兩個小時上下,等到進站壓力穩定后,按照氣井配產開井,查看進站壓力變動狀況,進站壓力慢慢平穩降低時,把注醇流程變更為地面注醇,根據配產調動大注醇量[2]。第二,堵塞問題:氣井生產實踐中,產生泵壓不動,進站壓力產量溫度一并下降,產液量上升,則能推斷出采氣管線有水合物堵塞問題。處理措施:把注醇泵排量開至最大,開大或者閉合加熱爐節流針閥的方式反復活動數次,留意其進站壓力變動狀況,在進站壓力平穩后,把注醇程序變換到地面注醇,根據配產及其產液狀況,調動大注醇量。注醇解堵適合在進站壓力,產量降低,采氣管線沒有產生水合物之前的氣井使用的解堵方式。
堵塞問題:進站壓力變動大,產氣量降低,井口遠傳油壓和進站壓力差值大,在氣量無變動狀況下,分離器偶然產少量液,且進站壓力和井口遠傳油壓存在回升現象,采氣管線積液導致回壓提升,產氣量降低,采取開大或關小方式,活動加熱爐節流針閥聽見氣流中夾雜顯著水流或者堅硬物體碰撞聲,表明采氣管線有水合物冰堵問題。處理措施:此井注醇泵排量調動到80%上下,提升配產50%之上,實現提升氣流和溫度共同成效,致使氣流速率確保在3 m/s上下,較大氣流速度能夠提高氣流溫度,加強管線積液擾動技能,影響水合物產生與集中,留意查看氣流具備較強攜液能力,一旦井間積液大量帶出,導致采氣管線冰堵,且升高加熱爐水浴溫度,保證節流之后溫度在10 ℃之上,預防節流效應導致節流之后管線冰堵而超壓。提產帶液方式適合在采氣管線積液導致產量下滑,輕微冰堵問題的氣井使用。
堵塞問題:在氣井發生進站壓力、產量、溫度降低時,且泵壓和井口遠傳油壓提升,則表明采氣管線已發生水合物冰堵,經過采氣管線實施局部放空方式,將壓力在非常短時長下降,對應提升水合物溫度,促進水合物溫度小于管壁溫度,水合物會從管壁脫落,且在壓力影響下,把水合物由放空管線排出。處理措施:閉合加熱爐針閥及其進站閘板閥,開啟此井進站旋塞閥,使用放空針閥把控氣量放空,留意查看分液罐壓力不要大于1 MPa,液位不大于滿液位的2/3,相反則需要即刻排除,避免污物有火炬噴出,導致環境破壞,同時及時觀察火炬噴出顏色,解析推斷水合物冰堵情況及其放空效果。
在進站壓力迅速降低,表明堵點距離進站非常近,相反堵點靠近井口。在進站壓力放空實踐中提升,泵壓降低,表明水合物已清除,在分液罐也為無變動時,表明采氣管線積液清理干凈,閉合放空針閥及其放空旋塞閥,把分液罐污水排除后,且閉合排污閥。
當放空進站壓力為零,且沒上升,表明采氣管線沒有解開,留意把控針閥開度,避免冰堵瞬間解開,導致分液罐超壓力,一旦放置相應時長無法解開,閉合進站放空針閥及其旋塞閥,則要由井口實施放空,停止注醇泵,閉合井口針閥,生產閘閥,閉合注醇閥門,開啟測試閥門,采用井口針閥把控氣量實施放空,在壓力下降到10 MPa,慢慢開大針閥開度,從而實現高效帶液目標。
等到采氣管線壓力放空歸零之后,把加熱爐水浴溫度變動到70 ℃,開啟進站閘板閥,采用加熱爐針閥操控氣量,給地面管線倒熱氣,靜置十分鐘上下,且留意進站壓力有沒有降低,一旦把涼氣放空,則需相同方式二次倒熱氣,循環往復2~3次,開啟井口測試閥門,一旦進站壓力降低,井口有氣流經過,表明采氣管線水合物已清除,持續吹掃等到潔凈之后暫停,其在水合物沒有清除干凈時,不可暫停吹掃,防止管線溫度小于0 ℃,二次產生冰堵。閉合加熱爐針閥及其進站閘板閥,由井口針對采氣管線實施慢慢充壓,并且開啟進站旋塞閥及其放空針閥,留意氣流產液及其火炬燃燒狀況,無產液,氣質潔凈,火焰豎直往上,且燃燒有力,表明采氣管線已被解堵。
降壓解堵方式比較適合在已產生水合物冰堵的氣井,假設此方式沒有解除狀況,則要使用常壓解堵法。
堵塞問題:借助降壓解堵法之后,水合物并未清除,表明水合物冰堵情況加劇。處理措施:開啟進站旋塞閥與進站放空針閥,開啟井口測試閥門及其針閥,由管線兩端實施放空,待壓力都為零,閉合井口和進站全部閥門,把注醇程序變動為地面注醇,開啟注醇泵,且大量排注醇,閉合閥門,持續注醇,在注醇泵壓力提升到5 MPa之上,精制一天,遵照放空解堵方式實施操控解堵,此種解堵方式比較適合采氣管線堵塞加劇,不足之處為解堵時長很長,甲醇消耗量巨大[3]。
預防水合物堵塞的高效方式為規避在水合物產生區域溫度、壓力狀況的產生,需要經過絕熱或者掩埋管線從而降低熱量流失或篩選流量參數,確保以非常大的流速從而降低管線滯留時長來實現。然而,流體通過路徑越長,則遭遇的溫度、壓力情況范疇相對越大,此方式就不能再應用了,需要考量其他防堵措施。
當前少數氣井有緩蝕劑滴注罐,可以完成針對井筒的緩蝕劑加注,然而,井口設計中忽略了高壓采氣管線接防凍劑、緩蝕劑加注技藝設施,從而不能完成防凍劑及緩蝕劑加注。因此,管線堵塞之后大多數應用減壓閥實施解堵,在2006年及其之前投入生產的無人值守井口沒有放空裝置,則不可以實施井口放空。一旦高壓采氣管道部分形成堵塞之后,只可在管線末端應用進站放空閥空降壓實施解堵。然而,在管道全部堵死之后,堵塞段前后壓差太大,從而氣井生產有一定潛在安全風險。要想保證新建高壓采氣管線安全運轉、平穩過冬,則需針對防凍堵措施實施研究分析。
總之,大部分高壓采氣管線關鍵是投入生產早期臟物堵塞。基于此,針對新井、井口需設置高壓放空裝置,對于井口實施充分放噴,從而凈化井底。此外,高壓采氣管線設計過程中,需要全面考量氣井產水及沿線高程干擾,針對水合物產生溫度做出全面核算;再對管徑實施改進,將流速干擾考量進去,保證管線不積液;保溫加熱措施需實施論證核算,隨后篩選最優方案,一旦討論的措施無法進行或者經濟評價不科學時,最終只能采取常規集氣方法。