蔡淵 福建煤電股份有限公司規劃部
xx煤礦原有的開采范圍屬于礦區中井田5~15線之間童子巖組三段煤層。礦井東西寬度大約3-5km南北長約2.4公里,開采標高+349m~-210m。礦井采用平硐暗斜井開拓方式,設計能力21萬t/年。主平硐標高+339m,后通過一對主、副暗斜井延伸至+150m水平。+150m水平為礦井的第一水平,礦井目前生產采區一采區(12萬t/年)、二采區(9萬t/年)。
延一采區作為一采區的接替采區,其范圍以勘探線為界,南至5勘探線,北至10勘探線,東西分別以+150m水平和±0m水平標高為界。采區煤層傾角平均45°,東西傾向斜長約270m,南北走向長約1170m。延一采區可采儲量為141.3萬t,采區垂高為150m.延一采區為一采區接替采區,因此該采區生產能力確定為12萬t/年,采區的服務年限計算如下:
服務年限 T=Z/(A×K)=141.3/(12×1.5)=7.85年
式中:T為服務年限;Z為可采儲量;A為生產能力;K為儲量備用系數(取1.5)。
保安煤柱留設的原則是巷道兩側10m;斷層、邊界、隔水煤柱20m,該部分的煤量損失已包含在可采儲量備用系數中。
計算結果為:+150m水平以下可采儲量141.3萬t,服務年限為7.85年。
根據資質單位對原一采區+339m主提升絞車為洛陽源創煤礦機械廠生產的JK2×1.8-20型絞車進行論證,結論為“其提升能力為20.1萬t /年,能滿足延一采區生產能力要求12萬t /年”。
結合延一采區范圍煤層賦存特點,對一采區軌道下山按原有方位及25°坡度往下延深至±0m水平,作為延一采區軌道下山,預計開拓工程量約為2080m。
優點:充分利用現有一采區提升系統,減少運輸環節;生產系統相對集中,便于管理;運輸系統相對簡單;系統用人少,年運行費用低,減少施工工程量及資金投入。
缺點:主下山長度延伸,主絞車提升距離增加,循環時間增長;下山延深施工時,會對上部區的提升帶來短暫的影響(主要是貫通時的影響)。

表1 方案一與方案二項目對比增加投入情況
重新選點布置軌道,自成一套獨立的運輸系統,預計開拓工程量約為2420m。
優點:獨立提升系統;
缺點:采區運輸多一道+150m運輸轉載環節,運輸耗時長,車皮周轉率較低;施工工程量增加;系統用人年及運行費用增加(見表1)。
延一采區軌道、人行上山均布置在童子巖組第三段下亞段28#煤層的間接底板,其巖性為細砂巖與泥質砂巖互層,巖性較好。根據井田歷年來的開采經驗和本采區煤層賦存情況,為確保安全生產,保證采區內回采工作面的正常接替,提高煤炭回收率,降低萬t掘進率,達到比較理想的經濟效益,該采區分為四個區段,即+150m~+110m區段、+110m~+70m區段、+70m~+30m區段、+30m~±0m區段,+150m區段可充分利用現有一采區生產系統開采。
原一采區+339m主提升絞車為洛陽源創煤礦機械廠生產的JK2×1.8-20型絞,前期擔負一采區+190m、+150m區段生產及延一采區的開拓。延一采區建成投產時,主要作為延一采區各區段生產出來的煤炭、矸的提升和設備、材料的下放;各區段運輸平巷采用2.5t蓄電池機車牽引一tU型礦車進行運輸,經采區絞車提升至+339車場,再由7t架線電機車牽引經+339m集中運巷到+339m平硐再到地面煤臺、矸石山。
為二級排水,在延一采區的±0m水平設計有獨立的水倉,本采區各區段的涌水經人行下山自流至±0m水平的水倉,再由±0m水平的泵房集中排放到+150m中央水倉,再由+150m水平中央泵房集中排放到+339m水平,礦井水經+339m平硐自流排出至地面。
新鮮風流由+339m主平硐進入,經主、付暗斜井,然后由采區的軌道下山至各區段進風石門,再由4.5KW局部通風機供風給掘進工作面及準備采煤工作面時使用,采煤工作面則采用全負壓通風;各作業地點的污風流經區段回風巷匯入采區總回風上山,最后通過+435m風井抽出地面。
通過對XX煤礦延一采區布置的探討和采區實際生產情況得出結論:“結合延一采區范圍煤層賦存特點,對一采區軌道下山按原有方位及250坡度往下延深至±0m水平,作為延一采區軌道下山;在+150m通道B6測點25m處,沿23#煤層底板,按2310方位,以250的坡度延深至±0m水平作為延一采區人行下山”該方案充分利用現有一采區提升系統,減少運輸環節、統用人少、年運行費用低、降低開拓成本。