陳廣偉
(華潤銅山電力有限公司,江蘇徐州 221000)
銅山華潤#5、6 汽輪機是2010 年投產的超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式1000 MW 機組。本機型的發電機定子繞組采用冷卻水直接冷卻,降低最熱點溫度,降低相鄰部件之間的溫差、機械應力。定子線棒中通水冷卻的導管采用不銹鋼導管,其余回路也采用不銹鋼或類似的耐腐蝕材料制成。
每臺機組設有1 臺500 m3的儲水箱、3 臺凝結水輸送泵,其中2 臺75 kW,揚程80 m,1 臺7.5 kW,揚程20 m。在正常運行及停機期間向定冷水系統提供補水和凝汽器熱井補水。
機組停運后定冷水系統需反沖洗運行一段時間后,為避免定子線圈氧化腐蝕發電機,定子水系統仍需連續運行。為保證水質還需連續換水,機組停運,定冷水系統運行仍耗廠用電且下網電價高。如果可以降低定子水系統水壓及流量,發電機氫壓也可以降低,這樣會提高系統運行安全可靠性。但通過定冷泵出口門節流來實現,會造成定冷泵憋壓損壞且定冷泵電流下降有限。為保證系統運行既經濟又安全,提出凝輸泵代定冷泵運行方案。
銅山發電機定子水系統設計為連續換補水開放式系統,專業論證是否可以定冷泵停運,利用連續換補水,保證系統帶壓運行。經試驗發現,因設計原因,回水管道短阻力相對小,定冷泵停運后補水只通過回水管道經定冷水箱溢流,發電機內定冷水被旁路無法流動,不能保證水質合格。經與廠家溝通同意,將定冷泵入口門前定冷水冷卻器六通閥關閉,可保證凝輸泵換補水通過發電機后再經定冷水箱溢流,這樣既能保證系統帶壓避免腐蝕,又可保證水質。
為實現上述凝輸泵代定冷泵運行方案,經試驗1臺7.5 kW 凝結水輸送泵獨立運行,即可滿足凝輸泵代定冷泵運行要求。原補水系統設計為2 臺75 kW,1 臺7.5 kW 凝結水輸送泵經一母管向定冷水系統及凝汽器提供補水,為避免與凝汽器補水相互影響,需對系統做一定變更,即1 臺7.5 kW 凝結水輸送泵單獨供定冷水。定冷水系統補水原補水流程如圖1 所示,改造后定冷水系統補換流程如圖2 所示。
原定冷水系統及補水介質流向如圖3 所示,將定冷泵入口門前定冷水冷卻器六通閥關閉后,凝補水通過定冷泵、發電機、定冷水箱溢流,不再通過冷卻器回至定冷泵入口。定冷水系統關閉定冷水冷卻器六通閥后流程如圖4 所示。
(1)機組停運,定冷水反沖洗運行36 h 后。
(2)機組凝輸泵可正常運行為定冷水系統補水。
(1)定冷水正常運行方式,解除備用定冷泵聯鎖,停運定冷水泵,關閉定冷水冷卻器六通手動門。關閉定冷水箱至定冷泵入口手動門。檢查凝輸泵及定冷水補水、溢流運行情況正常。
(2)凝輸泵代定冷泵運行后調整定冷水補水流量基本不變,可通過補水減壓閥旁路或補水大旁路控制。
(1)避免定冷泵自啟,應將定冷泵停電。
(2)凝輸泵代定冷泵運行期間,發電機定冷水進口壓力0.11 MPa,發電機進出口差壓力0.03 MPa 左右,定冷水電導等水質參數正常。
(3)定冷水流量、壓力已降低,發電機氫壓可適當降低至0.2 MPa。
(4)注意監視定子水溫度變化正常,注意監視500 t 除鹽水箱水位正常。
(5)凝輸泵出口壓力、電流正常。每周一早班檢查定子主水路過濾器、冷卻器的排氣。
(1)凝輸泵代定冷泵運行降低發電機定冷水系統運行壓力,降低發電機氫氣運行壓力,系統安全經濟性提高。
(2)降低銅山供電煤耗及廠用電,有利于公司KPI 完成。按一年公司正常停運時間計算,節約廠用下網電17.8 萬kW·h。
由于改造系統較為簡單,僅增加少量管道、閥門及附件系統,投資估算約2 萬元。按2018 年銅山全年停機6 月計算,停機1 個月即可收回成本,投資收益明顯。
銅山1000 MW 機組停機期間凝輸泵代定冷泵運行,目前已順利實施,安全經濟收益明顯。機組停運發電機定冷水系統運行壓力,發電機氫氣運行壓力降低,系統安全經濟性提高。銅山供電煤耗及廠用電降低,為公司KPI 的完成提供有力支撐。

圖1 定冷水系統補水原補水流程

圖2 改造后定冷水系統補換流程

圖3 定冷水系統原流程

圖4 改變運行方式后流程