張彥超
(中國原子能科學研究院,北京 102413)
汽輪機由轉動和靜止兩部分組成,轉動部分包括主軸、葉輪、動葉柵、聯軸器及裝在軸上零部件,靜止部分包括基礎、基座、汽缸、噴嘴、隔板、汽封等部件,是在高溫、高壓、高轉速環境下運行的大型精密機械,各部件隨運行時間的增長,不可避免地出現自然老化和磨損。本汽輪機組由哈爾濱汽輪機廠設計制造,型號為HN20-13.0,主要功能是將核島產生的熱量,通過主蒸汽管道輸送給汽缸,依次經過一系列環形配置的噴嘴和動葉片,將蒸汽熱能轉化為轉子動能,帶動發電機發電。
機組自安裝調試以來,結合實際運行情況,決定采用先進的汽機檢修技術,對轉子、葉輪、動葉片、聯軸器、汽缸、隔板、靜葉柵、軸承箱和油系統管路等部件進行首次大修,為機組后期長期安全穩定運行奠定基礎。為分析掌握汽輪機組部件老化和損壞的規律,進行故障診斷和可靠性分析,使機組在停車檢修的有限時間內順利通過檢修,并掌握機組檢修技術,及時處理隱患,防患于未然。
機組自安裝調試以來,結合實際運行情況,經過專家詳細討論與論證,并依據檢修程序對汽機上汽缸與軸承箱進行開缸揭蓋,詳細檢查后發現以下問題:①汽缸內轉子葉輪表面銹蝕(圖1);②汽機盤車裝置后軸承箱內有碎小磨屑等雜質(圖2);③汽機盤車裝置聯軸器和轉子軸瓦表面有磨損拉痕(圖3)。

圖1 汽缸內轉子表面銹蝕
針對上述異常缺陷,大修專項管理組組織電力設備公司技術、檢修公司技術、監理、大修專家組及相關技術人員進行討論。經過充分詳細討論,要求項目組編制詳細維修施工方案、質量計劃與進度計劃,從根本上消除缺陷。

圖2 盤車后軸承箱內碎小磨屑

圖3 齒輪表面磨損與拉痕
利用能量密度高度集中的激光作熱源,將涂覆在設備表面的自熔性合金粉末加熱重熔,形成表面熔覆層,使熔覆層與基體之間互熔擴散,實現熔覆層與基體的冶金結合。在盤車裝置聯軸器和轉子軸瓦表面磨損拉痕處,利用激光修復技術,打磨熔覆層表面,以修復軸瓦拉痕、磕碰、燒傷等缺陷。
以壓縮空氣為動力源形成高速噴射束,將金剛砂高速噴射到待處理設備表面,利用高速砂流的沖擊作用,使設備外表或形狀發生變化,清理和粗化基體表面。因磨料對設備表面沖擊和切削作用,使設備表面獲得一定清潔度和粗糙度,改善設備表面的機械性能,增加涂層之間附著力。為消除轉子、葉輪、隔板表面銹蝕,采用噴砂技術在轉子表面同一部位檢測粗糙度、尺寸、表面硬度。按照檢修工作安排和起吊順序,清洗前將轉子、隔板孔洞、縫隙堵塞保護好,以防止葉片、軸等部件損傷,依次將轉子、隔板(含氣封槽道、安裝槽道、水平端面)清洗完畢,繼而高中壓轉子調速部分、推力盤部分、轉子軸頸、轉子聯軸器螺栓孔及外圓、端面。隔板葉頂部在清洗作業時,根據清洗方案事先做好包扎防護工作。
在吊裝前,用壓縮空氣把轉子、隔板等設備表面、螺栓孔內殘留物吹干凈,不留殘留物。在設備噴丸處理時,噴槍需保持一定角度,嚴禁噴頭長時間停留在設備表面。根據同型機組通流部分清理技術要求,通流葉柵部分噴丸覆蓋率不能超過兩遍。依據汽機清潔度標準,噴砂清除所有氧化皮、附著物、粉塵油污、銹點等,允許任何25×25 mm 面積內在金屬凹痕底部有不超過40%面積比的暗斑,但不得有油污和松動氧化皮等,清理結果合格。
PT 是一種表面無損檢測方法,利用液體滲透作用,將滲透液滲入固體材料表面開口缺陷處,再通過顯像劑將滲入的滲透液析出到表面顯示缺陷的位置。利用PT 檢測技術,在轉子1~16 級動葉片表面噴涂DPT-5 型滲透劑、清洗劑、顯像劑進行PT 檢測,顯像15 min,評定符合NB/T 47013.3—2015 要求,結果合格。
通過超聲波與設備相互作用,基于超聲波在試件中傳播特性,就反射、透射和散射波進行研究,對試件進行宏觀缺陷檢測、幾何特性測量、組織結構和力學性能變化檢測和表征,并對特定應用性進行評價。根據接收超聲波的特性,使用超聲波檢測儀以鋸齒形垂直檢查轉子檢測部位,包括聯軸節端軸瓦位、非聯軸節端軸瓦位,以評估轉子本身及內部是否存在缺陷。依據NB/T 47013.3—2015 檢測與評定符合Ⅰ級要求,結果合格。
由激振器產生一定激振力施于被測葉片,調節信號發生器的輸出頻率,使示波器波形為振幅最大。在此頻率附近進行微調,若相位演變振幅最大時,信號發生器輸出頻率為葉片某階段的頻率,繼續調節信號發生器輸出頻率以獲取各階振型頻率。
經試驗臺檢測,該轉子末級葉片頻率分散度F=2×(335-315)/(335+315)=6.1%,轉子次末級葉片頻率分散度F=2×(322-315)/(322+315)=2.1%,滿足頻率分散度≤8%的國標要求。
使用位移傳感器測量轉子相對構件位移變化,因機組運行轉速范圍內轉子存在不同振動模態,轉子彎曲變形各異。因此,在同一測量條件下,不同軸向位置測得不同軸振值。通過轉子入廠一次跳動和動平衡后二次跳動對比,得出轉子振動的穩定性。
汽機是高速旋轉的精密配合機械設備,汽機作為原動機具有強大的動力矩。運行過程中,調節系統一旦失靈就可能引起轉子轉速急劇升高,轉子零件應力超過允許數值,導致葉片甩脫、軸承損壞、轉子斷裂,甚至整機報廢。為防止汽機超速,模擬高速旋轉工況對轉子進行動平衡檢測與校正,以滿足運行工況要求。
具體試驗內容和主要技術參數如下:①經動平衡校正后,轉子在工作轉速n=3000 r/min 時,軸承座振動允許值Vrms≤1.80 mm/s,實測進氣端0.402 mm/s,排氣端0.908 mm/s;②在試驗臺架上,測定轉子一階臨界轉速值n1=1748 r/min 時,在第1 級葉輪Φ890 直徑處配重3 塊、總重155 g,第16 級葉輪Φ920 直徑處配重1 塊、總重量115 g;③在試驗臺架上進行超速試驗,轉子轉速n=3050 r/min 時,超速2 min,測得軸承座振動響應曲線(圖4)。

圖4 轉子軸承座振動響應曲線
經過對汽輪機組進行揭蓋、揭缸檢查,發現轉子表面銹蝕、軸承箱內存在碎小磨屑、齒輪處有拉痕等缺陷。利用先進的機組維修技術,對缺陷進行維修與檢測,通過以上分析研究,得到如下結論:①利用激光修復、噴砂、PT、UT、葉片測頻、跳動檢測等先進技術對轉子進行維修,使轉子各項指標滿足技術要求;②使用高速動平衡試驗臺架,對轉子進行動平衡檢測與校正,以滿足實際運行工況;③通過首次大修,掌握了機組結構與性能,為后期機組安全穩定運行奠定基礎。