鑒曙光
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司能源動力廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼能源動力廠老區(qū)2#35 kV 變電站于2004 年投入使用,近幾年,站內變壓器低壓側6 kV 進線開關柜在實際運行中故障頻發(fā),嚴重制約電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
(1)動力廠統(tǒng)計2018 年6 kV 進線斷路器觸頭運行溫度和對應時間,熱缺陷75 ℃以上運行94 天,嚴重熱缺陷90 ℃以上運行26 d,最高運行溫度達到92 ℃。
(2)動力廠應用局放檢測儀等手段對6 kV 進線開關柜進行局放檢測,測試結果如圖1 所示。開關柜柜內放電明顯,根據(jù)相位圖可以看到有一簇明顯的幅值較大的放電信號。

圖1 改進前開關柜局放檢測結果
(1)變壓器低壓側6 kV 進線斷路器額定容量小,近幾年,隨著廠內新建環(huán)保設備不斷投產(chǎn),6 kV 用電負荷增大。由于變壓器低壓側斷路器一直未擴容改造,當用電負荷超過20 MW時,斷路器觸頭出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。
(2)斷路器觸頭松動,高壓開關柜采用小車式斷路器,斷路器的梅花動觸頭插入靜觸頭時,觸頭的外圓柱面與眾多觸指的內圓弧面接觸不吻合,導致接觸面積很小,接觸電阻明顯增加,造成觸頭發(fā)熱。
(3)穿柜套管內電場分布不均,值班人員夜班點檢時,發(fā)現(xiàn)變壓器低壓側6 kV 進線開關柜體上部有放電異聲并伴隨放電火花。經(jīng)停電檢查發(fā)現(xiàn),穿柜套管內屏蔽線已斷裂,而且銅排與套管內腔無法緊密接觸,存在2 mm 左右的空氣間隙,此處空氣間隙被擊穿,產(chǎn)生強烈的局部放電。
(4)高壓開關柜內潮濕,6 kV 配電室旁邊為循環(huán)水泵房,檢測發(fā)現(xiàn)配電室環(huán)境溫度25 ℃時開關柜內濕度達到64.3%RH,大于開關柜內濕度標準(≤50%RH)。濕度增加使空氣絕緣下降,也使設備絕緣電阻的阻值下降,當泄漏電流增大到一定程度時,就會發(fā)生高壓開關柜閃絡放電現(xiàn)象。
(1)結合6 kV 系統(tǒng)電氣清掃,對進線斷路器進行擴容升級。首先更換主母排上的斷路器靜觸頭,其次將額定電流2500 A 的斷路器升級為4000 A。確保高負荷運行情況下6 kV 進線斷路器的運行溫度在正常范圍,也提高了斷路器的熱穩(wěn)定性能。
(2)改進斷路器觸頭結構,如圖2 所示,在接觸部位增加另外一種接觸方式,以保證在彈簧觸指失效情況下仍能有效接觸,即在目前移動式開關柜動靜觸頭梅花式觸指中心處加裝輔助觸指,將手車搖入開關柜時,可以引導動靜觸頭快速準確地投切到位。運行時可以增加有效接觸面,防止動觸頭觸指彈簧斷裂,導致動靜觸頭失去有效接觸或有效接觸面積不夠,導致發(fā)熱。

圖2 斷路器觸頭結構
(1)在開關柜母排上加裝熱縮管,提高母排的防腐蝕作用和絕緣性能,如圖3 所示。連接穿墻套管屏蔽線,將屏蔽引出線安裝固定在一次銅排上,這樣銅排和屏蔽圈就處在等電位。調整套管內部母排位置,使其盡量居中,消除了放電影響。
(2)在開關柜內加裝自動除濕裝置,如圖4 所示,工作模式全自動控制,當濕度高于50%RH 時抽濕器自動投入工作,濕度低于40%RH 時自動停止抽濕。除濕裝置將開關柜內的潮濕空氣,抽到抽濕器的凝露室,進行氣、水分離,使柜內空氣流動,以達到開關柜內部空氣干燥的效果,避免絕緣下降造成的放電現(xiàn)象。

圖3 母排上加裝熱縮管

圖4 開關柜內自動除濕裝置
(1)通過對變壓器低壓側6 kV 斷路器進行擴容改造,將動靜觸頭單面接觸的方式改變?yōu)閮韧饣ハ嘟佑|的方式,實現(xiàn)動靜觸頭的全方位多點接觸。改善了斷路器在運行過程中的通流能力、熱穩(wěn)定能力,斷路器溫度降低到70 ℃,消除了設備熱隱患,提高系統(tǒng)抗風險能力。
(2)通過對開關柜穿柜套管加裝屏蔽線,調整母排和套管內壁間距,改善了套管內部電場分布,有效提高空氣間隙的擊穿電壓,避免放電現(xiàn)象。改善后測試圖譜沒有明顯相位特征,幅值無異常,沒有放電波形,無明顯放電特征(圖5)。

圖5 改進后開關柜局放檢測結果