王 銳
(京能十堰熱電有限公司,湖北十堰442000)
某電廠1、2號汽輪機由東方汽輪機有限公司生產(chǎn),為超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸雙排汽、濕冷、雙抽汽、凝汽式汽輪機。作為三缸兩排汽、單軸布置的抽汽凝汽式機組,汽輪機高壓部分設(shè)計為雙層缸;低壓缸為對稱分流式三層缸結(jié)構(gòu),軸承座在低壓外缸上。汽輪機、發(fā)電機組成一個軸系,整個軸系支承在8個軸承上,汽輪機6個支持軸承(1、2、3、4號為可傾瓦軸承,5、6號為橢圓軸承,均為單側(cè)進(jìn)油,另一側(cè)開有排油孔,上瓦開周向槽)分別裝在前軸承箱、高中壓軸承箱、中低壓軸承箱和低壓后軸承箱上,還有一個獨立結(jié)構(gòu)的推力軸承,推力軸承分為工作推力瓦和定位推力瓦,承受軸向推力,成為軸系的相對死點。機組正常運行時,軸向推力向后,由位于轉(zhuǎn)子推力盤后端(電機側(cè))的工作推力瓦承受。
2018年11月29日,1號機組啟動定速3 000 r/min后,主油泵入口油壓0.2 MPa,主油泵出口油壓1.55 MPa,潤滑油壓0.294 MPa。停交流輔助油泵,停啟動油泵后,主油泵入口油壓0.14 MPa,主油泵出口油壓1.5 MPa,潤滑油壓在0.159~0.187 MPa波動。關(guān)閉潤滑油供密封油手動總門后,潤滑油壓周期性波動現(xiàn)象消失,開啟手動門后油壓開始波動,此現(xiàn)象從投產(chǎn)一直持續(xù)到機組2019年10月C修結(jié)束。
通過調(diào)取DCS曲線發(fā)現(xiàn),密封油真空油箱油位和潤滑油壓呈現(xiàn)同步周期性波動,正常情況下密封油真空油箱油位在浮球閥作用下是保持不變的,正是由于油位的波動引起了潤滑油供密封油供油量周期性變化,導(dǎo)致主機潤滑油壓周期性波動。
(1)真空油箱油位是由其內(nèi)部浮球閥控制的,浮球閥調(diào)節(jié)失靈必然會導(dǎo)致油位周期性波動。
(2)1號機由于真空油箱油位偏高,油箱內(nèi)存在大量泡沫,通過油面鏡無法直觀判斷浮球閥是否有卡澀現(xiàn)象。通過對照2 號機真空油箱油位發(fā)現(xiàn),2 號機真空油箱油位維持在430 mm,而1號機組在480 mm左右,真空油箱油位越高,油箱內(nèi)油氣分離空間越小,油中水分不能及時析出,進(jìn)而在油面上產(chǎn)生大量氣泡,致使真空油箱出現(xiàn)虛假油位,浮球閥調(diào)節(jié)失真,動作延遲,無法維持密封油供油量穩(wěn)定,時大時小,引起潤滑油壓波動。
(1)關(guān)小潤滑油供密封油手動門,密切監(jiān)視密封油系統(tǒng)運行狀況。
在浮球閥是否卡澀尚未定論條件下,可以通過關(guān)小潤滑油供密封油手動門,將潤滑油和密封油這兩個系統(tǒng)的相關(guān)性降低來減小這種波動,但這存在一定的風(fēng)險,需要監(jiān)盤人員密切監(jiān)視密封油系統(tǒng)運行情況。
(2)利用機組檢修機會,對浮球閥的調(diào)節(jié)狀況進(jìn)行試驗。
C修期間通過對浮球閥調(diào)節(jié)狀況進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)浮球閥在油箱油位較高時調(diào)節(jié)線性明顯變差,需重新對浮球閥調(diào)節(jié)范圍進(jìn)行整定。
(3)對密封油真空油箱的油位進(jìn)行調(diào)整,保證足夠的油氣分離空間,同時保證真空油箱的真空度在廠家要求的范圍內(nèi)。
C修期間,將真空油箱油位由480 mm降至430 mm,油氣分離空間增大,在保證油箱負(fù)壓的條件下,油箱內(nèi)部泡沫明顯減少,這對浮球閥的正常調(diào)節(jié)也是非常有利的。
2019年10月1號機組C修期間,對真空油箱浮球閥進(jìn)行重新整定,使真空油箱油位由480 mm調(diào)整至430 mm。2019-10-16,1號機組啟動,3 000 r/min定速后潤滑油壓、真空油箱油位波動現(xiàn)象消失,潤滑油壓穩(wěn)定在0.17 MPa,潤滑油供密封油手動總門全開。
(1)真空油箱油位維持在430 mm左右,過高、過低油位均不利于密封油系統(tǒng)正常運行。
(2)定期對浮球閥的動作情況進(jìn)行觀察,避免浮球閥卡澀引起油箱油位波動。
(3)保證真空油箱真空度在-90~95 kPa,以保證油氣分離效果,保證浮球閥調(diào)節(jié)正常、氫氣純度合格。
2018年12月6日,1號機組啟動后進(jìn)行勵磁調(diào)節(jié)器特性試驗時發(fā)現(xiàn)7、8瓦振動隨勵磁電流增大有上升趨勢,具體如表1所示。后續(xù)在長達(dá)7個月的運行過程中,7瓦振動一直伴隨機組負(fù)荷升高而增大,最高至130 μm,負(fù)荷降低后振動有所減小,但無法下降至原有值。
2019年10月1號機組C修完成后,加負(fù)荷至170 MW后7瓦振動升高至110 μm,其后一直維持在110 μm左右,與機組負(fù)荷變化相關(guān)性減弱。

表1 勵磁電流與發(fā)電機振動關(guān)系
正常發(fā)電機轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的電磁力在轉(zhuǎn)子直徑方向是均衡的,不會引起轉(zhuǎn)子振動,但當(dāng)轉(zhuǎn)子線圈發(fā)生故障或者靜子空間氣隙不均勻時,轉(zhuǎn)子會產(chǎn)生不對稱電磁力,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子振動增大,一般不對稱電磁力的頻率與轉(zhuǎn)子工作頻率相符。1號機組7瓦振動根據(jù)發(fā)電機空載試驗、短路試驗數(shù)據(jù),基本可以排除電磁力不對稱。通過調(diào)取TDM譜圖發(fā)現(xiàn)振動頻率以一倍頻為主,含有少量二倍頻,進(jìn)動方向為正進(jìn)動[1]。
發(fā)電機轉(zhuǎn)子一倍頻振動大一般有以下幾個原因:
(1)現(xiàn)場和制造廠平衡轉(zhuǎn)子的支撐條件存在差異。制造廠高速動平衡機上的軸承和軸承座與現(xiàn)場機組的實際情況不可能完全相同,甚至有較大差異[2]。
(2)單轉(zhuǎn)子和軸系的差別。轉(zhuǎn)子連成軸系以后,振動要受到相鄰軸承的影響,如果相鄰軸承轉(zhuǎn)子平衡狀況不好,必定會影響已經(jīng)平衡好的轉(zhuǎn)子的振動,另外還要受到聯(lián)軸器連接狀況和聯(lián)軸器本身狀況的影響,從各瓦軸心位置圖可以看出6、7瓦軸心位置偏離軸承中心較多,所以低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器對中將是檢查的重點工作。
(3)發(fā)電機轉(zhuǎn)子的熱彎曲。熱彎曲是發(fā)電機轉(zhuǎn)子常見的質(zhì)量不平衡的一個來源,它的產(chǎn)生是由于轉(zhuǎn)子的通風(fēng)冷卻不均勻或電流作用,通風(fēng)不均是最重要、最常見的原因。此外,機組運行時,發(fā)電機內(nèi)部絕緣材料絕緣變化,槽楔裝配緊力不均勻,端部繞組絕緣配合不良及與中心環(huán)間隙不足,都可能引起發(fā)電機轉(zhuǎn)子熱彎曲,這些熱彎曲大部分是暫態(tài)彎曲,但也要引起足夠重視,否則長期振動超標(biāo),必然威脅設(shè)備安全運行。
7瓦振動一直未從根本上解決,建議從以下幾個方面著手:
(1)機組運行中密切監(jiān)視發(fā)電機冷熱風(fēng)溫、冷熱風(fēng)溫差,溫差大時及時對氫冷器各手動門開度進(jìn)行調(diào)整。
(2)定期測量發(fā)電機端蓋軸承振動、溫度,對發(fā)電機軸承剛度、形變進(jìn)行監(jiān)視。
(3)利用停機機會,對低壓缸、發(fā)電機對輪重新進(jìn)行連接,避免啟停機過程中(解列、并網(wǎng)、非同期合閘等)發(fā)電機扭矩發(fā)生變化引起7瓦振動增大。
(4)可通過動平衡來減小7瓦振動,但這可能導(dǎo)致沖轉(zhuǎn)或低負(fù)荷時7瓦振動增大,需謹(jǐn)慎對待[3]。
汽輪發(fā)電機組的調(diào)試是一項漫長而艱巨的任務(wù),本文對調(diào)試過程中出現(xiàn)的潤滑油壓及密封油真空油箱油位周期性波動和7瓦振動大的現(xiàn)象進(jìn)行了較為深入的分析,對其產(chǎn)生的機理、特征、診斷方法進(jìn)行了一定介紹,但鑒于汽輪機調(diào)試問題的復(fù)雜性,還需要廣大汽輪機工作者不斷積累經(jīng)驗,相互交流,共同進(jìn)步。隨著自動化技術(shù)的不斷發(fā)展,借助于各種測振技術(shù)和分析軟件,對振動頻譜進(jìn)行深入分析將是一個非常有利的消振工具,以此來更加全面地理解和消除振動故障,可以更好地保障機組安全穩(wěn)定運行。