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履帶收獲機變速箱點蝕、打齒故障分析

2020-12-23 05:41:45周良田
綠色科技 2020年14期

周良田

摘要:指出了履帶谷物收獲機經常在水田、爛泥田作業,變速箱使用工況惡劣,負載大,使用400 h后故障率偏高,主要失效模式是換擋變速齒輪、擋位齒輪出現點蝕、打齒的現象。結合變速箱市場故障,經過廠內各種方案驗證、排除,發現履帶收獲機打齒的主要原因有兩個:一是嚙合寬度只占齒輪寬度的59%;二是撥叉在換擋滑桿上的鎖定力不足,在收獲機行駛阻力較大時易脫擋,而齒輪在滑脫的瞬間因接觸區極小而造成齒邊緣壓變形,造成接觸區進一步減小,從而使得齒面承載力進一步下降,從而造成點蝕、打齒。為此,提出了改變齒輪倒角,以增加齒輪接觸寬度;加大換擋滑桿撥叉鎖定力,以防止脫擋,結果表明:大幅度提高了作業過程齒輪承載力,消除了脫擋瞬間造成齒面壓潰問題,經廠內、市場驗證,變速箱點蝕、打齒故障率大幅度下降。

關鍵詞:履帶谷物收獲機;變速箱;嚙合寬度;脫擋;點蝕;打齒

中圖分類號:S225

文獻標識碼:A?文章編號:1674-9944(2020)14-0230-03

1?引言

水稻是中國的主糧之一,在中國水稻收獲的機械化率已達到97%,主要使用履帶谷物收獲機,該產品每年總銷量約5萬臺,由于水稻收獲時,經常在水田、爛泥田作業,使得變速箱使用工況惡劣,負載大。加之收獲機近年來持續大型化,由2003年以前的喂入量1.5kg/s升級到6.0kg/s,整機重量不斷提高,使得變速箱隨同整機不斷升級、加強。

經過15年的政府補貼拉動,履帶谷物收獲機國內市場市場飽有量持續增大,國內一般非跨區用戶,一年作業時間在300 h左右,對于質保期一年的用戶,其故障率較低。但對于某型號谷物收獲機所配的變速箱(換擋方式:滑移齒輪),在400 h以后,該變速箱的換擋變速齒輪、擋位齒輪故障率開始顯得比較突出,主要故障模式是齒面點蝕、打齒。

隨著國內競爭形勢越來越激烈,好多農機企業將變速箱質保期延長為兩年,此問題將成為兩年三包期內外部損失增加、用戶不滿的重要因素,急需解決。

2?問題現象及原因分析

2.1?變速箱齒輪故障率

通過市場服務人員檢修變速箱的數據統計,變速箱齒輪故障率如表1所示。

2.2故障現象確認

主要兩種失效模式:第一種是“一擋、三擋齒輪端部打齒”,第二種是“二擋齒輪齒面早期點蝕、后期整體打齒”,各擋齒輪傳遞關系見圖1。

從圖2可以看出,一、三擋不是整體打齒,而是端部打齒,所有一、三擋齒輪,以及與之嚙合的換擋變速齒輪均有此趨勢(或輕或重)。

從圖3可以看出,二擋嚙合的一對齒輪齒寬只嚙合了2/3左右(通過測量嚙合印痕,嚙合比例只占齒寬的59%)。

2.3?原因分析

首先,對各齒輪進行了強度校核。

2011版化學工業出版社《現代機械設計手冊》第3卷,第16篇“齒面接觸疲勞強度與齒根彎曲疲勞強度校核計算”,計算確認二擋的一對嚙合齒輪安全系數為2.04、2.16,三擋的一對嚙合齒輪安全系數為1.77、1.83,一擋安全系數更高,理論上強度是夠的。

其次:從掛擋是否到位分析。從圖2中看出,三擋齒輪打齒不是整個齒面打齒,是從一側打齒,說明不是整體強度問題,而是嚙合不到位造成。無論從理論分析,還是掛擋試驗,確認擋位是已掛到位的,擋位感明顯,且通過拆檢確認“掛擋后換擋齒輪、擋位齒輪均在正確位置”。

第三:可能存在脫擋情況。當脫擋時,齒輪在滑脫的瞬間因接觸區極小而造成齒邊緣壓變形,造成接觸區進一步減小,從而使得齒面承載力進一步下降,從而造成點蝕、打齒。

針對脫擋問題,經牽引試驗(圖4、圖5),發現一、三擋的確易脫擋(二擋不脫擋),從圖6可以看出,脫擋過程導致了齒輪端部已擠壓變形(該變速箱是剛裝機工作不到0.5 h,包括牽引試驗時間),此種情況下,變形齒輪的齒面嚙合寬度至少下降了25%,這也證實了脫擋是導致一、三擋打齒的主要原因,需要解決易脫擋問題。

第四:圖3已證實二擋的嚙合印痕只占齒寬的59%,說明按理論齒寬計算安全系數是不合理的,如果按實際59%嚙合齒寬重新計算二擋的一對齒輪的安全系數,安全系數分別為1.20、1.27(實際的安全系數偏低)。

經進一步分析,發現二擋嚙合只占齒寬的59%原因是:齒端部有90°倒角(為了掛擋順利),從圖3可以看出這對嚙合齒輪,上部齒輪1是左側倒角、下部齒輪2是右側倒角,倒角部分不能與另一個輪齒嚙合,導致只有中間59%齒面嚙合。需要通過減小倒角,實現增加嚙合寬度。

總之,“易脫擋”是導致一、三擋打齒主要原因;“齒輪端面倒角過大,導致嚙合寬度不足”是導致二擋點蝕、打齒的主要原因。

3?改進與驗證

3.1?解決易脫擋問題

通過對撥叉總成中的彈簧、鋼球選型,調整撥叉在滑桿上的定位力,使得撥叉軸向換擋力原來的200 N增加到500~700 N(圖4、圖5為牽引力測試,圖7為滑桿軸向換擋力檢測)。

通過測試,各擋位不脫擋;證實拖拉機牽引力再大,也不會導致變速箱超載(表2)。

3.2?通過齒輪端面倒角改進,增加嚙合寬度

檔位齒輪端面倒尖角角度由90°改為110°(圖8),減小倒角長度,增加齒面嚙合長度,嚙合寬度比由59%提高到80%。

二擋一對齒輪安全系數由1.20、1.27分別提高到1.63、1.73。

3.3?田間作業驗證

將為驗證效果,安排了兩臺改進后的變速箱進行田間試驗,跟蹤驗證。經跟蹤作業500 h,然后拆解觀察,無點蝕、打齒跡象。自2020年3月份已批量投產體現,工作至今,無新點蝕、打齒現象發生。

后續,還要進一步跟蹤改進效果。

4?結語

該履帶收獲機的變速箱是滑移齒輪變速箱,性價比高、社會保有量大,維修方便,深受用戶喜愛,本次分析改進,具有重要意義。

本次問題改進過程中,一波三折,是一項典型的理論與實踐結合的案例:從理論上計算,這三對齒輪嚙合強度都沒有問題,安全系數足夠高;但從實踐上證實,理論設計時考慮不周全、有漏洞。

(1)一、三擋沒有考慮脫擋瞬間造成齒面壓潰問題:齒輪在滑脫的瞬間因接觸區極小而造成齒邊緣壓變潰變形,造成接觸區進一步減小,從而使得齒面承載力進一步下降,進而造成點蝕、打齒。改進對策為:通過加大換擋滑桿撥叉鎖定力,以防止脫擋。

(2)二擋沒有考慮齒輪端面倒角導致嚙合寬度不足。通過改變齒輪倒角,以增加齒輪接觸寬度(由59%提高到80%),大幅度提高了二擋作業過程齒輪承載力。

通過本次改進,將變速箱由400 h左右出現較大比例的點蝕、打齒,可以提高到800 h以上,滿足2年質量三包的可靠性要求。

參考文獻:

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