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鋁電解槽打殼氣缸行程檢測方法

2020-12-21 03:58:22王洋智雷勇
工業技術創新 2020年5期

王洋 智雷勇

摘? ?要: 鋁電解低電壓生產過程中易出現鋁電解槽下料口不暢通的情況,影響生產品質。提出一種鋁電解槽打殼氣缸行程檢測方法,以改進行程質量。通過檢測打殼錘頭浸入電解質后的電壓變化,判斷下料口是否暢通;針對氣缸體與氣缸導桿之間、氣缸導桿與打殼錘頭之間信號導通不良的問題,提出了檢測措施,實施針對性改造。檢測方法:一是采集每次打殼獲取的電壓采樣數據,當打殼錘頭浸入電解質后的電壓值接近于槽壓時,表明下料口暢通;二是當電壓值接近于0 V時,表明下料口堵塞。通過監控采樣數據的波動段,判斷打殼錘頭浸入電解質的狀態,通過適當縮短無效打殼時間,減少錘頭粘包情況的發生,延長錘頭使用壽命。

關鍵詞: 鋁電解槽;打殼氣缸;氣缸行程;槽壓;錘頭粘包

中圖分類號:TH138.51? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:2095-8412 (2020) 05-051-06

工業技術創新 URL: http://gyjs.cbpt.cnki.net? ? DOI: 10.14103/j.issn.2095-8412.2020.05.010

引言

在節能減排需求日益提高的大環境下,鋁電解生產正朝著降低工作電壓、提高電流效率、縮短有效極距的方向發展[1]。同時,由于國內氧化鋁礦品質較低,富鋰氧化鋁在鋁電解生產中受到廣泛應用。在富鋰電解質體系中實施鋁電解低電壓生產的過程中,電解溫度進一步降低[2],電解質粘度增加,造成氧化鋁溶解性能下降,導致鋁電解槽下料口不暢通、發生陽極效應的情況時有發生。鋁電解生產單位目前主要使用打殼氣缸,打殼過程未受到監測,無法確定打殼的有效性。

國外普遍使用智能化打殼氣錘,以節氣為主要目的,但成本昂貴,無法滿足經濟性要求。在國內,針對打殼氣缸的節氣問題,文獻[3]采用減壓模塊,降低待工期間的供氣壓力,以減少壓縮空氣泄漏量,文獻[4]采用先進氣控閥技術,在打殼時根據阻力的增大來增加供氣壓力,但這些方法都無法檢測打殼氣缸是否滿行程工作、下料口是否暢通等。影響電解槽下料的因素較多,下料控制的主要的依據是槽電阻[5],較大的錘頭粘包會阻止氧化鋁進入電解槽,導致打殼氣缸不能滿行程工作。縮短錘頭浸入電解質的時間和深度,可有效減少錘頭粘包情況的發生,還可延長錘頭使用壽命[6]。文獻[7]利用電解質溫度實現下料狀態檢測,但電解質溫度高時腐蝕性強,使得檢測設備可靠性降低。此外還有使用行程開關或磁性開關來檢測打殼氣缸行程的實驗,但鋁電解槽內高溫、強磁、高腐蝕等惡劣環境和氣缸高頻運動等的影響,也使得檢測設備故障率較高,無法投入實際應用。

本文采用自行研發的實用新型專利《一種電解槽內電解質的電信號采集的輔助裝置》[8],通過檢測打殼錘頭浸入電解質后的電壓變化,判斷下料口是否暢通。同時,針對氣缸體與氣缸導桿之間、氣缸導桿與打殼錘頭之間信號導通不良的問題,實施針對性改造。形成了一種鋁電解槽打殼氣缸行程檢測方法,具有很強的實用性。

1? 打殼氣缸行程檢測原理

如圖1所示,鋁電解槽分為上、下兩部分,兩部分相互絕緣。上部安裝有打殼氣缸、鋁制陽極等,氣缸、陽極與電解槽上部相互絕緣。電解槽下部由電解質、鋁液、陽極炭塊、陰極炭塊、陰極鋼棒和鋼殼等組成,炭塊與鋼殼之間填充耐火材料和防滲材料,實現保溫、防漏。電解槽使用的絕緣安裝板通常為機械性能較好的電木板。

電解質是由氧化鋁和冰晶石組成的熔融液體,溫度通常在950℃左右,具備一定的導電能力,且電阻與氧化鋁濃度有關。陽極碳塊浸入其中,與鋁液形成有效極距。電解槽由鋁制陽極、陽極炭塊、電解質、鋁液、陰極炭塊、陰極依次形成電流回路,相鄰電解槽采用串聯供電的方式,因此各槽電流相同、電壓略有不同。電解槽通常按照電流,如260 kA、400 kA、600 kA等分類,且不同電解廠采用不同的工藝參數,故槽壓會有一些差別,但通常在4 V±0.5 V范圍內。如發生陽極效應,槽壓會快速上升到10 V甚至20 V以上,在電流恒定的情況下,電壓急劇增大會造成能耗的巨大浪費。

如前所述,打殼氣缸安裝在電解槽的上部,并與電解槽上部結構絕緣,打殼氣缸導桿與鋼制打殼錘頭通過銷釘結構連接,打殼錘頭長度余量較大,能浸入電解質中。開始打殼時,打殼氣缸導桿帶動打殼錘頭上下運動,打開結殼層,浸入電解質中。未打殼時,打殼氣缸、打殼錘頭與電解槽其他結構保持絕緣,處于懸空狀態,此時打殼氣缸與電解槽陰極間的壓差約為0 V。在打殼過程中,打殼錘頭浸入電解質中,打殼錘頭、打殼氣缸導桿、氣缸皆為金屬,因此氣缸與電解槽陰極間的電壓值會向槽壓值靠近。理想狀態下,打殼錘頭接觸到電解質后的電壓值與槽壓值接近,打殼錘頭離開電解質后的電壓值接近于0 V。

因此,在打殼過程中檢測打殼氣缸與電解槽陰極間的壓差,通過電壓值的相關性判斷出打殼錘頭是否接觸到電解質,即可對下料口狀態進行定性判斷。打殼錘頭接觸到電解質,即說明下料口是暢通的。一旦檢測到打殼錘頭與電解質接觸,即停止打殼、收回打殼錘頭,還可縮短打殼錘頭深入電解質的時間,延長打殼錘頭使用壽命,減少錘頭沾包情況。

2? 實驗方案設計

選取1臺260 kA電解槽的1個打殼氣缸進行實驗方案設計,包含實驗控制系統設計、現場采樣信號線鋪設和實驗結果分析3個部分。

2.1? 實驗控制系統設計

實驗控制系統應具有數字量輸入2路(按鍵)、模擬量輸入1路(采集電壓)、數字量輸出1路(打殼繼電器),且應具備顯示和數據存儲功能。操作按鍵可實現打殼控制、打殼時間調整等功能。從存儲卡可讀取打殼時采集的電壓值。

實驗控制系統如圖2所示。系統采用STM32F103單片機,集成A/D模塊。氣缸的檢測電壓通過電阻分壓和放大器放大后輸入到單片機A/D接口引腳。顯示模塊采用數碼管,顯示打殼時間。存儲模塊采用Micro SD卡,存儲打殼時采集的電壓值。

打殼開始時間與打殼結束時間是根據打殼繼電器得電時間來判斷的。繼電器線圈得電,繼電器負載端閉合,打殼電磁閥得電,打殼氣缸上腔充氣、下腔排氣,氣缸導桿帶動打殼錘頭向下運動;繼電器線圈失電,繼電器負載端斷開,打殼電磁閥失電,打殼氣缸上腔排氣、下腔充氣,氣缸帶動打殼錘頭向上運動。

實驗控制系統工作過程為:首先通過按鍵1調整好打殼時間,通常為2~4 s,保證打殼氣缸滿行程;然后通過按鍵2發出打殼指令,控制打殼繼電器閉合,同時A/D接口開始以1 ms/次的頻率進行采樣;最后打殼結束,打殼繼電器斷開,同時A/D接口采樣結束,并將該次打殼采樣數據存入存儲卡中。

2.2? 現場采樣信號線鋪設

由于檢測方法較為簡單,因此只需采集氣缸體電壓信號即可。1個打殼氣缸僅需1根信號線,安裝在氣缸頂部容易操作的地方并壓緊,如圖3所示。

2.3? 實驗結果初步分析

按照章節2.1和2.2的要求進行實驗。電解槽槽壓為3.84 V,壓縮空氣壓力為0.45 MPa,實驗的打殼時間設定為3 s,1次打殼可采集3 000個數據。

初步采樣結果如圖4所示。對下料口暢通時1次打殼獲取的3 000個數據進行分析。橫向為3 000個數據點,縱向為各數據點對應的電壓值。從圖4中可以看到,采樣末段數據跳變劇烈,嚴重影響到數據的下一步分析。而且采樣中發現,非常多的采樣結果與圖4類似,說明采樣通道受到了干擾。

3? 采樣通道改進

當打殼氣缸不運動時,測量發現氣缸體與打殼錘頭之間的導通性能是良好的,但分析實驗數據發現:氣缸在運動過程中導通性能受到了影響。氣缸體與法蘭盤采用螺栓連接,信號導通較好,但氣缸體內使用的潤滑劑有一定的絕緣作用,導致法蘭盤與氣缸導桿之間、氣缸體與氣缸導桿之間信號導通不良。而且,氣缸導桿與打殼錘頭的連接采用銷釘結構,也會導致信號導通不良。因此,進行針對性的改造,保證電信號從打殼錘頭到氣缸體的采樣通道暢通。

3.1? 氣缸體與氣缸導桿之間導通改造

設計如圖5所示的采樣輔助裝置。由兩個L型角鋼組成采樣輔助裝置主體,裝置頂端利用氣缸體與法蘭盤之間的固定螺釘進行固定,中部可以調整長度,底端安裝1個帶銅管的扭簧。扭簧形成的壓力將銅管緊緊壓到氣缸導桿上。電信號的傳遞過程為:氣缸導桿→銅管→扭簧→采樣輔助裝置主體→氣缸體[8]。壓在氣缸導桿上的套管采用銅材質,大大減少了對氣缸導桿鍍鉻材料的磨損。

3.2? 氣缸導桿與打殼錘頭之間導通改造

如圖6所示,連接氣缸導桿和打殼錘頭的銷釘結構會影響電信號的傳遞,尤其是在打殼運動過程中更是如此,且對隨機性影響較大。首先,打磨打殼錘頭和氣缸導桿端頭,除掉生銹層。然后,用鋼纜連接導桿端頭和打殼錘頭,并用喉箍將鋼纜兩端分別與氣缸導桿和打殼錘頭進行緊固,鋼纜中部留一些活動余量。

4? 改進后實驗

采樣通道改進后,再次進行實驗,電解槽槽壓為3.82 V,壓縮空氣壓力為0.45 MPa,打殼時間設定為3 s,1次打殼可采集3 000個數據。分別對下料口暢通和下料口堵塞兩種狀態進行打殼過程采樣。

4.1? 下料口暢通

對下料口暢通時1次打殼獲取的數據進行分析。從圖7a所示采樣數據中可以看出,采樣的前段電壓數據處在0 V附近,中間波動段表明打殼錘頭剛接觸到電解質,因錘頭溫度較低,在接觸的瞬間,電解質在錘頭表面結殼,影響電信號傳遞,但很快又被電解質所融化,電信號傳遞恢復正常,因此后段電壓比較平穩,且接近于槽壓。現場實物圖如圖7b所示。

4.2? 下料口堵塞

對下料口堵塞時1次打殼獲取的數據進行分析。從圖8a所示采樣數據可以看出,采樣的前段電壓數據平穩地處在0 V附近,中間波動段表明打殼錘頭剛進入氧化鋁堆料中或沖擊到電解質結塊,打殼錘頭穩定在最低處后,后段電壓比較平穩地接近于0 V。現場實物圖如圖8b所示。

4.3? 實驗結果分析

由章節4.1和4.2的實驗結果可知:當下料口暢通時,打殼錘頭順利浸入電解質中,控制系統可檢測到穩定的、接近于槽壓的電壓值;當下料口堵塞或發生其他情況時,打殼錘頭無法浸入電解質中,打殼錘頭和電解質被氧化鋁或電解質硬塊隔離開,因此電解質中的電壓無法通過打殼錘頭傳遞到控制系統,即控制系統檢測電壓值接近于0 V。

控制系統通過采集每次打殼的電壓曲線,并分析浸入電解質之后的電壓值是接近于槽壓還是接近于0 V,即可判斷出當前下料口是否暢通。而且采樣數據的波動段可作為打殼錘頭浸入電解質的標志,可適當縮短無效打殼時間,以期減少錘頭粘包、延長錘頭使用壽命。

5? 結論與展望

本文采用自行研發的實用新型專利《一種電解槽內電解質的電信號采集的輔助裝置》,通過檢測打殼錘頭浸入電解質后的電壓變化,判斷下料口是否暢通。同時,針對信號導通不良的問題,實施了針對性改造。主要結論有:

(1)下料口是暢通還是堵塞,與采樣數據后段具有非常明顯的相關性。當下料口暢通時,采集的電壓穩定地接近于槽壓;當下料口堵塞時,采集的電壓比較穩定地接近于0 V。

(2)對采樣數據波動段的判斷,可作為打殼錘頭是否浸入電解質的標志。在波動段后,盡快判斷出氣缸是否滿行程,并盡快收回打殼錘頭,可減少打殼錘頭在電解質中的停留時間和深度,減少錘頭粘包,延長錘頭使用壽命。

因各種條件限制,本文沒有對電解槽周圍磁場對檢測方法的影響進行研究,也沒有對該方法檢測下料口堵塞的準確性進行深入研究,后續應繼續深化。

參考文獻

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作者簡介:

王洋(1986—),通信作者,男,漢族,河南鄭州人,東北大學碩士,工程師。從事鋁電解智能設備和列車智能運維研究。

E-mail: 562828007@qq.com

(收稿日期:2020-07-22)

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