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蒸汽過熱爐煙氣中氮氧化物的來源及減排措施

2020-12-15 02:15:18孫志杰
石油石化綠色低碳 2020年5期
關鍵詞:煙氣

孫志杰

(中國石化巴陵分公司,湖南岳陽 414014)

2015年,國家出臺了《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571—2015),此標準要求石油化工企業執行大氣污染物排放特別限值,即實施的氮氧化物(NOx)的排放限值為100 mg/m3(下文所有NOx濃度均為折算后濃度)。2019 年11 月湖南省要求NOx排放執行特別排放限值。

巴陵分公司煉油部12 萬t/a 苯乙烯生產裝置的配套設施蒸汽過熱爐為主要廢氣排放點,其煙氣中的NOx含量一直較高,2017 年煉油部對該設備進行了工藝優化及減排改造,目前該爐煙氣排放的NOx控制在120~150 mg/m3,2018年排放平均值為137 mg/m3,不能滿足新的特別排放限值要求。

1 NOx 的危害

氮氧化物是指一系列由氮元素和氧元素組成的化合物,包括NO、N2O3、NO2、N2O4,通常用NOx來表示。常見的NOx都表現出了一定的化學和生物毒性,特別是空氣中的主要氮氧化物NO 和NO2對動物表現了較大的生物毒性[1]。NOx的主要危害體現在以下4方面:

1)NO與NO2可降低人和動物對呼吸系統疾病的抵抗力,從而引發肺水腫等呼吸系統疾病。同時NOx會與血液中的血紅素結合,導致動物和人體出現缺氧,造成中樞神經系統麻痹。

2)植物能通過氣孔吸收NOx,而吸收的NOx會抑制植物的光合作用,導致葉脈壞死,葉片脫落,從而影響植物生長發育。

3)在陽光的催化作用下,NOx易與碳氫化合物發生復雜的光化反應,產生光化學煙霧,導致嚴重的大氣污染。

4)NOx可以與水氣結合生成含硝酸成分的酸雨。

2 NOx 生成的機理

燃燒過程生成的NOx主要是NO 和NO2,在燃燒過程中,NOx的生成量與燃燒方式特別是燃燒溫度和過量空氣系數有密切關系。按照生成機理分類,燃燒形成的NOx主要有快速型、燃料型、熱力型等3種[2]。

1)燃料型

燃料型NOx是燃料中所含有的氮元素在燃燒過程中與空氣中的氧結合生成的NOx。燃料型NOx的氮元素來自燃料,通過控制日常所用燃料氣中氮含量,即可控制燃料型NOx。

2)快速型

快速型NOx主要是指燃料中碳氫化合物在燃料濃度較高的區域燃燒,產生的烴與燃燒空氣中的N2發生反應,形成的CH和HCN等化合物繼續被氧化而生成的NOx。在實際生產中,快速型NOx生成量很小。因此,空氣量和燃燒溫度是影響快速NOx生成的主要因素。

3)熱力型

熱力型NOx主要是指在1 400℃高溫條件下,空氣中的N2與O2反應大量生成,在低于1 400℃時,NOx生成的量很少,故控制好溫度(即火焰溫度),是降低NOx的有效方法。除了反應溫度外,熱力型NOx生成也與氮氣的濃度及停留時間有關。

由于NO極不穩定,在有O2條件下,容易轉化成NO2,所以NOx濃度通常以NO2濃度來表征。

3 蒸汽過熱爐煙氣中NOx 產生的原因分析

3.1 過剩的氧含量

2018年12月前煙氣中NOx含量均在100 mg/m3以上,而氧體積分數平均值為6.71%,最低為5.90%,最高達7.50%,過剩的氧氣可與氮氣在高溫下產生熱力型NOx,使得煙氣中NOx含量居高不下。

2018年12月4日,對加熱爐爐膛2個氧含量監測儀表AI3001,AI3002分別校對,校對前后測量結果見表1。

表1 氧含量監測儀表校對前后測量值對比

校正前裝置氧體積分數偏高1.5%~2%,校對正常后在2018年12月13日、12月20日維持燃料及其壓力不變,僅對加熱爐氧含量調整,監測煙氣排放情況,監測結果對比見表2。

表2 蒸汽過熱爐煙氣監測數據

從表2 可知,隨著過熱爐氧含量減少,煙氣中NOx的生成量減少。因此,降低爐膛中氧含量對NOx濃度控制有利。但考慮到裝置節能、長周期運行等其他因素,爐膛氧含量體積分數一般控制在2%~4%,故在日常操作中僅采取降低爐膛中氧氣含量不能達到煙氣中NOx的特別排放限值要求。

3.2 燃料中氮含量高

燃料為煉油催化干氣和該裝置變壓吸附制氫的解析氣。催化干氣的化學組分見表3,其中氮氣體積分數為19.33%;解析氣化學組分見表4,其中氮氣體積分數高達23.70%。在燃燒過程中,燃料中的氮與進風中的氧結合生成NOx,較大程度地提高了煙氣中的NOx濃度。

因裝置排放的解析氣火炬系統無法回收,只能燃燒排放,解析氣必須進爐焚燒,故裝置實驗過程未考慮將解析氣切除。

2018 年11 月28 日,裝置主燃料氣由催化干氣切換成含氮量低的液態烴,測定煙氣中污染物排放濃度,測定結果見表5。

在其他條件基本不變的情況下,僅將主燃料由催化干氣切換成液態烴,煙氣中NOx濃度下降52 mg/m3,故使用含氮量低的燃料對煙氣中NOx濃度控制有利。

表3 催化干氣的化學組成

表4 解析氣化學組成

表5 不同燃料氣煙氣中NOx 含量對比

3.3 燃料氣壓力低

過低的燃料壓力直接影響燃燒器煙氣回流的效果,煙氣回流效果差,會導致燃燒器NOx排放增加。裝置目前過熱爐A/B 室燃料氣壓力分別為42、16 kPa,A 室的運行壓力基本與設計一致,但B 室的運行壓力遠低于設計值,過低的燃料壓力致使裝置NOx排放濃度偏高。

2018年12月20日,通過熄滅蒸汽過熱爐B室燃料氣火嘴3個,使得火嘴前燃料氣壓力達到30 kPa,并調整加熱爐進風量,控制氧含量基本穩定,測定過熱爐煙氣中NOx濃度,測定結果見表6。

從表6 可以看出,在氧含量基本不變情況下,B 室燃料氣壓力提高至30 kPa,煙氣中NOx濃度可降低17.94 mg/m3,故提高燃料氣壓力對NOx濃度控制有利。

表6 燃料氣不同壓力下煙氣中NOx 含量的對比

通過以上分析可以得出,影響蒸汽過熱爐煙氣中NOx含量的主要因素是過熱爐爐膛中氧含量、燃料氣壓力和燃料氣中的氮含量。

4 減排措施及建議

考慮到裝置運行現狀,燃料氣類型無法改變,故為達到蒸汽過熱爐煙氣NOx減排目的,建議采取以下措施:

1)生產運行中,定期校對爐膛氧含量監測儀表,加強爐膛氧含量監測,并控制氧含量為2.5%~3.0%,查找在采樣口之前的煙道漏風口,進行封堵。

2)更換B室燃料氣火嘴,火嘴噴頭開孔改小,以保證火嘴前燃料氣壓力在30 kPa以上。

3)完善燃料氣流程。該裝置燃料氣火嘴分為內焰和外焰,其中內焰有4個槍頭,外焰6個槍頭。在每個燃燒器分支分別加裝手閥,生產運行過程中可根據火焰內外圈燃燒情況分別調整燃料氣量,這樣既可保證燃料氣壓力,又可使爐膛火焰分布均勻,燃燒充分。

5 改進效果

自2019年1月開始,裝置每季度校對爐膛氧含量監測儀表,并控制氧含量為2.5%~3.0%。2019年6月,加熱爐B室燃料氣火嘴更換小口徑后,B室燃料氣壓力提高至28 kPa。通過完善燃料氣流程及工藝優化后,2019年裝置煙氣監測結果見表7。

從表7 可知,過熱爐工藝優化后,煙氣中氧體積分數為4.20%~5.87%時,NOx含量為91~98 mg/m3;2019 年6 月更換火嘴、優化燃料氣流程后,煙氣中氧體積分數為3.63%時,NOx含量為80 mg/m3,可達到標準要求的特別排放限值要求。

因此,在裝置運行過程中,應控制蒸汽過熱爐爐膛氧含量、提高B室燃料氣壓力,使燃料氣燃燒充分,以減小煙氣中NOx的產生量。

表7 改造后蒸汽過熱爐煙氣監測結果

6 結論

苯乙烯裝置蒸汽過熱爐煙氣中NOx含量的主要影響因素是蒸汽過熱爐煙氣中的氧含量、燃料氣壓力和燃料氣中的氮含量等,其中影響最大的是燃料氣中氮含量。但根據裝置運行現狀,燃料氣只有催化干氣和解析氣,因此只能從降低爐膛中氧含量、提高燃料氣壓力、優化工藝等方面改進。通過控制氧含量為2.5%~3.0%,更換B燃燒室為小口徑火嘴,燃料氣壓力提高至28 kPa,完善燃料氣流程使爐膛火焰分布均勻,燃燒充分等工藝優化后,蒸汽過熱爐排放煙氣中NOx含量由2018年的137 mg/m3降低至80 mg/m3,滿足國標要求的特別排放限值,煙氣達標排放。

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