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簡(jiǎn)析數(shù)據(jù)分析在轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)中的應(yīng)用

2020-12-09 05:46:17霍彥朋
世界有色金屬 2020年3期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

霍彥朋

(石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050000)

轉(zhuǎn)爐冶煉是一項(xiàng)較為復(fù)雜的工序,其中涉及的數(shù)據(jù)參數(shù)較多,再加上轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)中存在的影響因素較多,使得最終生產(chǎn)成果與實(shí)際要求存在一定差異,所以需要通過數(shù)據(jù)分析方式,對(duì)其中存在的問題和差異進(jìn)行了解,并提出合理措施,提高轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)質(zhì)量。

1 概述

轉(zhuǎn)爐吹煉需要在爐體高溫環(huán)境下進(jìn)行,要想保證轉(zhuǎn)爐吹煉工作的質(zhì)量,就需準(zhǔn)確把控轉(zhuǎn)爐吹煉過程,確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄的真實(shí)性。不過現(xiàn)階段,在轉(zhuǎn)爐吹煉中,由于設(shè)備性能的不完善、理化過程研究的不充分,使得轉(zhuǎn)爐吹煉存在較多不穩(wěn)定因素,相應(yīng)數(shù)據(jù)參數(shù)也存在波動(dòng)性,導(dǎo)致最終生產(chǎn)成果與實(shí)際要求存在差異[1]。為此,需要對(duì)轉(zhuǎn)爐吹煉過程中收集的相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)行詳細(xì)分析,得出較為精準(zhǔn)結(jié)果,找出問題產(chǎn)生原因,并加以解決,確保最終生產(chǎn)質(zhì)量。

2 生產(chǎn)條件

①轉(zhuǎn)爐參數(shù)。本次數(shù)據(jù)分析選取某鋼廠的120t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)作為分析對(duì)象,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中的供氧強(qiáng)度控制在3.95m3·(min·t)-1。氧 槍 的 具 體 操 作 方 式 為:恒壓、恒流量、變槍位。②鐵水條件。w(C)為4.0%~4.5%;w(SI)0.3%~0.6%;w(P)≤0.10%;鐵水的溫度控制在1300℃~1380℃。③造渣劑。轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)中使用的造渣劑是以石灰、輕燒白云石或燒結(jié)礦為主的。

3 高碳鋼的冶煉生產(chǎn)數(shù)據(jù)

高碳鋼是制作邊緣彈簧、鋼絲及車輪圈的主要材料。在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對(duì)高碳鋼的成分及夾雜物均有較為嚴(yán)格的要求[2]。在實(shí)際生產(chǎn)中,需科學(xué)管控轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的一次命中率、出鋼溫度及高拉碳,確保高碳鋼成分,降低夾雜物含量。

(1)轉(zhuǎn)爐控制要求。w(C)≥0.08%,w(P)≤0.016%,溫度控制要等于或高于1620℃。

(2)樣品整理及問題分析。利用兩個(gè)月的時(shí)間收集688爐高碳鋼生產(chǎn)數(shù)據(jù),將存在的問題概括為以下幾點(diǎn):轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中存在的噴濺比及溢渣參數(shù)分別為40.4%和19.7%,相對(duì)嚴(yán)重;磷一次命中率為61.3%,具較明顯的提升空間;終點(diǎn)碳含量為0.09%,終點(diǎn)溫度為1621℃,有待進(jìn)一步提升。

(3)加料數(shù)據(jù)分析。加料數(shù)據(jù)的分析可幫助相關(guān)人員獲得合適堿度的高磷容爐渣,操作上化渣快,減少成本消耗。

(4)經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)收集和分析。按先后順序做好每一爐終渣堿度參數(shù)及副槍檢測(cè)結(jié)果的記錄,通過兩者數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,掌握兩者間的變化。結(jié)合最終數(shù)據(jù)分析了解到,TSC-P檢測(cè)磷越低,堿度的控制效果越低,相應(yīng)的材料用量會(huì)明顯增加,脫磷效果也會(huì)逐漸增強(qiáng),達(dá)到成本節(jié)約目的。數(shù)據(jù)選擇上,不需對(duì)688爐數(shù)據(jù)全部對(duì)比,分析其中一部分?jǐn)?shù)據(jù)即可。

4 加料及輔料消耗對(duì)脫磷效果的影響

選取276爐數(shù)據(jù)作為重點(diǎn)研究對(duì)象,276爐數(shù)據(jù)共分成4類,以數(shù)字1、2、3、4標(biāo)記。在數(shù)據(jù)分析中,由于傳統(tǒng)方式很難將輔料消耗對(duì)裝土量及鐵水成分變化影響情況予以詳細(xì)展現(xiàn),所以在分析輔料消耗對(duì)脫磷效果影響中,可將輔料以單位質(zhì)量的硅消耗完成轉(zhuǎn)換,計(jì)算方式為:輔料消耗=輔料量/裝入總硅量。通過這樣的方式保證最終分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。根據(jù)樣本相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)的對(duì)比發(fā)現(xiàn),樣本一次脫磷率逐漸變差,進(jìn)一步分析得出:以樣本1為標(biāo)桿,首先,越差樣本的終渣堿度越高,在對(duì)4個(gè)樣本的一批料堿度和終渣堿度實(shí)行觀察時(shí)可知,樣本1的一批料堿度和終渣堿度分別為1.54和2.41;樣本2的一批料堿度和終渣堿度分別為2.1和2.84;樣本3分別為2.22和2.61;樣本4分別為1.51和2.82。較差樣本中堿度控制相應(yīng)偏高,影響前期化渣。其次,輕燒量對(duì)比。4個(gè)樣本中,一批料輕燒量分別為2.05,7.6,7.23,4.23;總輕燒量分別為2.05,12.65,11.29,12.61。可以看出,調(diào)查樣本中一批輕燒量與總輕燒量加入值均超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限值要求,輕燒量數(shù)量的增多會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐冶煉中氧化鎂渣出現(xiàn)過于飽和的狀態(tài),進(jìn)而影響渣流動(dòng)性,降低脫磷效果。再次,從燒結(jié)礦數(shù)據(jù)分析可以看出,4個(gè)樣品的一批燒結(jié)礦量分別為3.71,3.17,6.35,2.8;總燒結(jié)礦量分別為:6.15,5.57,12.71,8.08。燒結(jié)礦量會(huì)對(duì)溫度變化帶來(lái)影響,溫度的穩(wěn)定變化勢(shì)必會(huì)影響脫磷率,所以應(yīng)對(duì)燒結(jié)礦量進(jìn)行合理管控。此外,為改進(jìn)轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)質(zhì)量,還可將樣品1中的終渣堿度、石灰、輕燒及燒結(jié)礦用量數(shù)據(jù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化處理,依據(jù)鐵水的變化情況完成準(zhǔn)確數(shù)值計(jì)算,且制定實(shí)驗(yàn)方案,得出更加精準(zhǔn)的結(jié)果。

5 槍位優(yōu)化

槍位控制的作用有:增強(qiáng)轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)過程中的穩(wěn)定性,提高爐渣氧化效率,提升脫磷效率;在確保終點(diǎn)溫度命中的基礎(chǔ)上,降低鋼水碳的氧化效果。①槍位對(duì)終點(diǎn)碳氧的影響。分析數(shù)據(jù)可知,轉(zhuǎn)爐副槍TSO的氧和碳之間存在反比關(guān)系,終點(diǎn)碳占比越低,氧含量就越高。當(dāng)終點(diǎn)碳占比不到0.05%時(shí),氧含量約在800ppm左右;當(dāng)終點(diǎn)碳占比大于0.1%,小于0.3%時(shí),氧含量約在100ppm左右。因此在槍位優(yōu)化中,可提高供氧效率,縮短供氧時(shí)間。②槍位對(duì)噴濺的影響。該鋼廠在轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)中,存在的噴濺次數(shù)達(dá)到278次之多,占比40.4%。其中250秒噴濺次數(shù)239,占比34.7%;550秒噴濺次數(shù)39,占比5.67%。從數(shù)據(jù)看出,轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)中噴濺問題的產(chǎn)生多是以前期噴濺為主的,這說明前期爐渣氧化性相對(duì)較強(qiáng),通過對(duì)前250s噴濺后渣樣進(jìn)行分析,渣樣氧化性含量平均達(dá)到28.1%,為降低噴濺問題的影響,有必要對(duì)前期渣氧化性予以減弱,具體措施為,壓低前期槍位及高槍位時(shí)間。③槍位調(diào)整。結(jié)合轉(zhuǎn)爐冶煉中存在的高拉碳、高重點(diǎn)氧含量及頻繁噴濺等問題,需要對(duì)原有槍位實(shí)行科學(xué)調(diào)整,調(diào)整方案為:將原本190cm的吹煉高度取消,調(diào)整至180cm;脫磷總供氧時(shí)間縮短15s。從原來(lái)的720s調(diào)整至690s。這樣調(diào)整后,觀察生產(chǎn)情況,準(zhǔn)確記錄爐渣前期氧化性、終渣氧化性、終點(diǎn)碳、氧變化的相關(guān)參數(shù),得出的最終參數(shù)分別為21.3%、18.2%、10.7、0.105%,266;調(diào)整前的數(shù)值分別為28.7%,19.7%,40.4,0.09%,298,參數(shù)明顯下降,相關(guān)問題得到有效解決。

6 調(diào)整后的生產(chǎn)效果

利用上述調(diào)試方式,經(jīng)過三個(gè)月的實(shí)驗(yàn)跟蹤,了解到相關(guān)參數(shù)的變化為:磷一次命中率從原來(lái)的61.3上升到67.2;生產(chǎn)過程的溫度從原來(lái)1621攝氏度上升到1628.6℃;噴濺比從原來(lái)的40.4%下降到10.7%;終渣氧化性從原來(lái)的19.7%下降到18.2%;輕燒量從原來(lái)的14.3kg·t-1下降到12.24kg·t-1;氧含量從原來(lái)的47.75ppm下降到45.94ppm。

從上可知:加料及槍位調(diào)整措施達(dá)到了提升脫磷率及終點(diǎn)碳和溫度的目的,減少轉(zhuǎn)爐冶煉過程中輔料的消耗,避免噴濺問題的產(chǎn)生。在優(yōu)化實(shí)驗(yàn)3個(gè)月后,總成本節(jié)約了近665萬(wàn)元;槍位供氧的優(yōu)化處理可降低鋼水及渣的氧化性。

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