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某站35 kV低抗下部連接板過熱及三相匯流導(dǎo)線斷股原因分析及處理措施

2020-11-29 14:05:42庹印和
機電信息 2020年33期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

韋 宇 庹印和 王 杰

(中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司百色局,廣西百色533000)

1 故障現(xiàn)象

某站值班員在對全站設(shè)備進行夜巡時,紅外測溫發(fā)現(xiàn)35 kV低抗B相下部連接板與三相匯流導(dǎo)線連接處最高溫度達(dá)到192.6 ℃(圖1);A、C相同部位的實時溫度分別為67.7 ℃、64.9 ℃,B、C相相對溫差為77.5%(判斷為一般缺陷),當(dāng)時的負(fù)荷電流為962 A,環(huán)境溫度為28 ℃。電抗器退出運行。

圖1 B相連接板與導(dǎo)線連接處熱成像圖

35 kV低抗投入運行至設(shè)備發(fā)現(xiàn)過熱前后近10個月的運維中,日常及專業(yè)巡維均未發(fā)現(xiàn)有過熱異?,F(xiàn)象。低抗型號:BKK-20000/35,廠家為北京電力電器設(shè)備總廠。

2 現(xiàn)場檢查處理情況

7月24日23:14,35 kV低抗由運行轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài),檢修人員檢查發(fā)現(xiàn):

(1)在B相連接線夾(型號TL-800)左、右兩側(cè)線夾與電抗器下端三相匯流導(dǎo)線(型號JL-800)切面處,導(dǎo)線均有斷股現(xiàn)象,如圖2所示。

(2)固定線夾的中部兩顆緊固螺栓松動,如圖3所示。

(3)更換導(dǎo)線過程中,在拆除原導(dǎo)線時,發(fā)現(xiàn)與B相連接板連接處的導(dǎo)線均有不同程度的氧化,且多股導(dǎo)線已有明顯的變形斷裂趨勢,如圖4所示。

7月26日08:35開始工作,把原導(dǎo)線拆除,重新壓接線夾并更換了三相匯流導(dǎo)線。我局高壓班人員對導(dǎo)線與接線板間的接觸電阻進行了驗收,經(jīng)測量,A、B、C三相接觸電阻值分別為5、6、5.5 μΩ,均小于12 μΩ,滿足要求。更換工作于7月26日13:25結(jié)束。更換完畢后設(shè)備投入運行,經(jīng)紅外檢測,沒有過熱異常。

圖2 B相接線板處左側(cè)導(dǎo)線斷股情況

圖3 B相接線板處右側(cè)導(dǎo)線斷股情況及中間抱箍螺桿松動情況

3 原因分析

3.1 現(xiàn)象分析

電抗器在正常運行過程中產(chǎn)生電磁場,由于導(dǎo)線及連接螺栓長期處于電抗器自身產(chǎn)生的磁場中,受到電動力作用,加之電抗器投退的瞬時電動力作用,導(dǎo)線和螺栓將因物理作用產(chǎn)生幾何位移,長時間的作用下,如果施工中連接螺栓力矩不滿足要求,緊固螺栓將出現(xiàn)松動。由于線夾緊固螺栓松動,線夾的接觸壓力降低、接觸面積減小,進而增大了導(dǎo)線與連接板間的接觸電阻(經(jīng)測量,連接板相近的導(dǎo)線至接線板間的接觸電阻為252 μΩ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正常情況下的12 μΩ),當(dāng)大電流流過接觸面時,必然會使接觸面發(fā)熱。另一方面,由于緊固螺栓是普通鍍鋅材質(zhì),而非不銹鋼材料,本身電阻阻值較大,當(dāng)有電流流過螺栓時,必然引起螺栓發(fā)熱;由于過熱點的實測溫度為192.6 ℃(測溫時間上存在較大真空,極有可能并非最高溫度),并未達(dá)到鋁導(dǎo)線的熔點溫度660.4 ℃,但已經(jīng)超過了鋁導(dǎo)線正常運行的最高允許溫度80 ℃且接近于鋁導(dǎo)線短路時的最高允許溫度200 ℃。同時,在短時間內(nèi)接觸面產(chǎn)生的熱量幾乎完全被鋁導(dǎo)線及接線板吸收,造成接觸點嚴(yán)重過熱異常;在高溫條件下,導(dǎo)線的機械強度下降變軟,在導(dǎo)線自身重力的作用下,能量在B相線夾與導(dǎo)線接觸處形成向下的切力釋放,使得部分導(dǎo)線斷股。

圖4 與B相連接板連接處導(dǎo)線熔斷情況

3.2 設(shè)計、設(shè)備安裝環(huán)節(jié)分析

一方面,低抗三相匯流導(dǎo)線與B相接線板間連接方式為導(dǎo)線與接線板連接(即匯流導(dǎo)線為一條導(dǎo)線),然后通過螺接線夾(TL-800)形式與B相連接板進行緊固連接(硬連接,正常運行方式下相間導(dǎo)線接死,沒有活動間隙),且接線安裝在下側(cè),如圖5所示。

圖5 一字形布置低抗相間接線方式

這樣的接線方式接觸面積較小,當(dāng)緊固螺栓出現(xiàn)輕微松動時,由于緊固抱箍受向下的力作用接觸面積就會更小,進而使接觸電阻增大;另一方面,在安裝時螺栓未按要求進行力矩緊固,運行過程中電動力的作用使得緊固螺栓漸漸松動,當(dāng)電流流經(jīng)松動且本身電阻很大的螺桿(普通螺栓非不銹鋼材質(zhì))時必然會產(chǎn)生熱量,當(dāng)接線板、導(dǎo)線吸收熱量后,機械強度降低,抗拉強度下降,在自重力作用下,部分鋁導(dǎo)線逐漸被拉伸直至斷裂。

另一低抗相間接線(軟連接,正常運行方式下相間導(dǎo)線留有活動間隙)及B相連接線夾連接方式(也為螺栓連接)如圖6、圖7所示。

圖6 品字形布置低抗相間接線方式

圖7 品字形布置低抗線夾圖

3.3 設(shè)備運行維護環(huán)節(jié)分析

按照運維策略的巡檢周期要求,每月進行一次全站設(shè)備的紅外測溫;同時按照公司“關(guān)于加強干式電抗器的運行維護”的要求,在低抗投入運行后1 h內(nèi)均進行紅外測溫工作。由于低抗長期投入,動態(tài)巡維的頻次不夠,紅外檢測的周期較長,當(dāng)?shù)涂挂恢碧幱谶\行狀態(tài)時,未能針對低抗等設(shè)備的運行特點制定有效的動態(tài)巡維控制措施,造成低抗投運后的運行期間紅外測溫存在真空時間段,不能有效監(jiān)測低抗運行狀態(tài),未能及時發(fā)現(xiàn)過熱異常。

3.4 設(shè)備竣工投產(chǎn)驗收環(huán)節(jié)分析

設(shè)備竣工驗收時,驗收組以驗評表、補充驗收作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計圖紙、技術(shù)協(xié)議及規(guī)程規(guī)范的要求進行了驗收,按照要求對設(shè)備接線板的緊固情況進行了抽檢,但根據(jù)驗評表要求,驗收時僅對設(shè)備接線板緊固情況進行抽檢,未能發(fā)現(xiàn)螺栓未按要求進行力矩緊固的隱患客觀存在,設(shè)備運行后,螺栓漸漸松動,直至發(fā)展成嚴(yán)重的過熱。

4 采取的防范措施

(1)對同類型接線低抗結(jié)合停電排查處理,杜絕因連接螺栓松動、連接螺栓材質(zhì)不符、力矩不夠等問題造成發(fā)熱加劇、導(dǎo)線熔斷;有效加強紅外測溫工作,利用停電機會進行檢查處理。

(2)與設(shè)計商議更改接線方式的必要性、可行性及后續(xù)整改工作。

(3)提高新投運、大修等設(shè)備的驗收質(zhì)量,加強施工過程質(zhì)量監(jiān)督和把控。特別要注意斷路器、電抗器、刀閘等設(shè)備的回路電阻、接觸電阻驗收工作,進行重點驗收。

(4)加強巡視、維護和檢修質(zhì)量。由于系統(tǒng)調(diào)壓要求,低抗的投切會比較頻繁,當(dāng)設(shè)備長時間處于運行狀態(tài)時,適當(dāng)縮短巡視檢查周期及紅外檢測溫頻率;同時在檢修工作時,按照指導(dǎo)書作業(yè)要求,檢查設(shè)備導(dǎo)線連接螺栓緊固情況,并按要求進行力矩檢查,及時發(fā)現(xiàn)異常,及時處理。

(5)針對本次異常處理存在的問題,健全應(yīng)急防范的快速聯(lián)動及相應(yīng)機制。結(jié)合各站設(shè)備情況,核實各站相關(guān)設(shè)備的常用備品備件儲備情況,針對庫存缺貨的備品備件,特別是變電站設(shè)備各類線夾零庫存的現(xiàn)狀,及時梳理變電設(shè)備線夾型號、參數(shù),按配置要求進行購置和儲備。

5 結(jié)語

各類設(shè)備過熱異常出現(xiàn)頻率極高且易發(fā)于停電檢修之后,造成重復(fù)停電,嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,甚至?xí)斐韶?zé)任事件。本文針對某站35 kV低抗下部連接板過熱異常,從設(shè)計、設(shè)備安裝環(huán)節(jié)、設(shè)備運行維護環(huán)節(jié)、設(shè)備竣工投產(chǎn)驗收環(huán)節(jié)進行了詳細(xì)分析。通過停電排查螺栓緊固程度、調(diào)整接線方式、嚴(yán)把投產(chǎn)驗收關(guān)、完善運維策略、健全應(yīng)急處置機制等手段,可有效減少設(shè)備過熱導(dǎo)致的異常,避免因設(shè)備過熱造成重復(fù)停電。

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