喬 磊
(西山煤電(集團)公司屯蘭礦,山西 古交 030200)
空巷是綜采工作在推進過程中需通過的硐室、巷道。 綜采工作面在生產過程中,如遇到空巷,很容易造成大面積的冒頂,造成嚴重安全隱患,但如果綜采面直接跳過空巷區域重新開切眼,將會造成嚴重的資源浪費[1]。在煤炭資源日益緊張的背景下,掌握綜采工作面過平行全長大斷面空巷的技術,在保證回采安全的前提下,對于提高資源回采率、節約開采成本和保證回采進度具有十分重大的意義[2-3]。本文針對屯蘭礦18403 工作面過空巷技術進行應用探索。
屯蘭礦18403 工作面位于南翼下組煤盤區右翼,工作面沿8 號煤頂板掘進,煤層總厚度為1.9~3.3 m,平均厚度2.75 m,局部含有一層夾矸,夾矸總厚0.2~0.5 m,平均0.34 m。工作面整體呈單斜構造,向南西傾斜,煤層傾角3°~6°,平均4°。該區地質構造簡單,斷層、陷落柱不發育。 18403 工作面煤層頂底板巖性情況見表1。

表1 18403 工作面頂底板巖性
18403 皮帶順槽復用18401 軌道順槽沿空留巷,在18401 工作面回采期間,從18403 工作面掘進一條巷道, 從而縮短18403 工作面回采的過渡時間,緩解礦井銜接緊張的情況。18403 空巷與工作面平行,全長235 m,寬4.5 m,高3 m。 18403 空巷上山鄰近采空區、在回采期間頂板來壓有變形,部分地段頂板冒落,如何確保安全、順利、快速通過空巷已成為制約工作面安全生產的主要問題。 18403 工作面巷道位置關系見圖1。

圖1 18403 工作面巷道位置關系
在回采工作面距18403 空巷300 m 時對空巷及抹角區加強支護: 先沿巷道中心線打一排Φ28.6 mm×6 300 mm 錨索,間距1 800 mm;巷道內架設“一梁三柱”1.5°走向棚, 棚梁采用4 000 mm 11#礦用工字鋼,梁距800 mm,棚腿采用DW35 單體,柱距1 950 mm,中間單體沿巷道中心線打設,兩側單體各距幫300 mm。
18403 空巷兩端抹角區、 軌道順槽距空巷口9 m范圍內、 皮帶順槽距空巷口13 m 范圍內采用11#工字鋼+Φ21.6 mm×6 300 mm 錨索支護,鋼梁平行工作面打設,梁上打眼,錨索從眼內打設形成鎖梁,兩巷錨索間排距1 300 mm×1 000 mm, 抹角區錨索間排距1 200 mm×1 000 mm。
空巷及抹角支護方式見圖2。


圖2 18403 空巷支護平面、斷面
18403 工作面回采至距空巷200 m 時, 在空巷處采用深孔爆破技術對頂板進行切頂卸壓,切斷綜采工作面周期來壓應力傳遞路徑,改善工作面回采時的空巷應力環境。
(1)炮孔布置
通過對巷道頂板巖性觀測炮孔切頂至頂板往上12 m 一層煤線高度,炮孔沿空巷落山方向布置,采用CMS1-1200/22(A)煤礦用深孔鉆車從軌道順槽側往皮帶順槽側在煤壁夾角處鉆孔,炮孔斜長12 m,垂高11.6 m,孔徑Φ75 mm,仰角偏向落山側75°打設,炮孔深入煤體水平距3.8 m。 空巷全長235 m,炮孔每隔5 m 打設1 個,共47 個。
(2)裝藥量及封泥長度
炮孔深12 m,每個孔裝藥長度5 m,每米裝藥量約1.5 kg,即每個孔裝藥量為7.5 kg,封泥長7 m。
(3)施工工藝流程
安全檢查→鉆孔→裝藥→封孔→關閉抽采鉆孔→連線爆破→處理隱患→打開抽采鉆孔→下一循環(敲幫問頂工作貫穿全作業過程)
炮孔布置見圖3。

圖3 18403 工作面空巷炮孔布置
工作面在回采至距空巷30 m 時工作面調斜10 m(多采機尾), 根據調斜的工作面與空巷位置角度,在端頭、端尾架至煤幫距離不超寬的前提下,使工作面與空巷形成1.5°夾角,縮小空巷頂板在工作面內同時暴露的面積,從而減小控頂范圍,預計每次最多揭露45~47 個支架,第一次揭露空巷前,采取提前回撤揭露段靠工作面側單體的方法,割通后采取支架頂梁進入空巷挑工字鋼梁方式通過空巷,空巷支護單體隨采隨撤,直至工作面全部通過空巷。
工作面推進至距空巷10 m 時, 調整工作面采高,確保與空巷頂底板平緩過渡。
工作面回采至距機尾側空巷口3 m 時,在空巷對正工作面處30 m 范圍內,采煤機放慢速度,瓦斯員必須刀刀檢查甲烷濃度, 甲烷濃度低于0.8%時方可作業,如發現異常,立即停機處理。
工作面過空巷,中后部連續加刀,連續向前推進中后部,讓中后部支架不斷向空巷里推進,當機尾支架推至空巷副幫煤壁, 再連續給機頭部分加刀,推機頭。
空巷與工作面相交后,閉鎖運輸機,對空巷對面的支架及左右各五個支架重新升緊一次支架頂梁,保證支架接頂嚴實,無漏渣掉矸現象,初撐力不低于24 MPa。
被揭露的空巷回撤單體時,每回撤掉一臺支架正對面的單體后,必須將相對應的支架超前拉出升緊后方可繼續回撤。 回撤單體時,指定專人指揮,采煤機必須停放于距空巷揭露處30 m 之外。 拉移支架時,做到少降快移,并及時支護頂板,使工字鋼梁逐步進入支架頂梁。
屯蘭礦18403 工作面過空巷采用上述技術方案進行,通過現場觀測數據可知:
1)通過觀察支護效果,兩巷通過時,距空巷30 m時兩巷局部有壓力顯現,頂板下沉量100~200 mm,但基本能保證兩巷設備安全通過,在過空巷期間空巷兩端頭, 在靠近18401 采空區一側30 m~50 m地段,軌道巷20~30 m 地段存在底鼓現象,底鼓量300~500 mm, 頂板在皮順側30 m 段頂板破碎出現網兜,下沉量200~300 mm,礦壓顯現基本對回采無影響。
2)18403 工作面從一開始揭露至全部通過空巷用時3 個圓班,割煤12 刀,安全快速通過,且無人身傷亡事故和機電設備事故發生。
3) 因前期空巷應用切頂卸壓留巷技術和加強支護,頂板下沉量不超過300 mm,壓力顯現沒有預計強烈,達到了預期效果,成功通過了空巷,在綜采工作面通過空巷支護設計及回采技術方面取得了突破,為進一步推廣切頂卸壓技術提供了參考和借鑒。
18403 工作面開采了原計劃作為保護煤柱的30 m 煤柱,長235 m,煤厚2 m,容重1.33 t/m3,多回收了約18 753 t 焦煤,增加利潤約937.65 萬元;直接過空巷,不用搬家倒面,緩解接替緊張情況,節約了回采成本和回采時間,節約成本約350 萬元。
針對屯蘭礦18403 工作面過空巷技術進行應用探索,得出了如下結論:
1)18403 空巷及抹角區采用加粗錨索+ 錨桿+單體工字鋼棚+錨索鎖梁聯合支護, 支護強度大,支護方式合理,是此次安全快速過空巷的重要保障;
2)采用深孔爆破技術對18403 空巷頂板進行切頂卸壓,切斷礦山應力傳遞路徑,改善工作面回采時的空巷應力環境。
3)闡述了過空巷時的具體工藝及技術措施。
該項目的應用成功,對綜采工作面過平行全長大斷面空巷關鍵技術的總結分析,突破了原有支護設計,為以后相似條件下的安全生產提供技術支撐及指導。 有助于提高資源回采率、增加原煤產量、創造經濟效益、避免搬家倒面,緩解生產接替緊張,同時提高工作效率, 保證采煤工作面的安全生產,具有十分重大的意義。