范鐵生
(中國石油大慶石化公司塑料廠,黑龍江大慶163714)
某石化公司制氫裝置的螺桿式壓縮機是制氫裝置的解吸氣壓縮機,由上海壓縮機有限公司制造,型號為LG-70/6。該壓縮機為干式螺桿壓縮機,雙螺桿結構,2級壓縮,工藝介質為尾氣。在改造前運行中存在排氣溫度高的現象,在夏季該機排氣溫度最高可達118℃(120℃報警,125℃聯鎖停機,原報警和停機為115℃和120℃。為了降低壓縮機的排氣溫度,修期間將該機組改為濕式螺桿壓縮機,即向機體內噴入一定量的除鹽水,達到降低排氣溫度的目的。改造后,如不投除鹽水噴液,機組也可以正常運行,即恢復到未改造前的狀態,排氣溫度也恢復到未改造前[1~3]。
(1)從制氫壓縮機廠房南側除鹽水線上引分支到壓縮機廠房,在螺桿機1級、2級缸體分別增加噴液閥TCV1803、TCV1809,向缸體內部噴除鹽水降低1、2級排氣溫度;
(2)更換1級冷卻器,提高冷卻效果;新加1級分離器,增加1級分離器液位控制閥LCV1801;
(3)更換2級冷卻器,提高冷卻效果;更換2級分離器,增加2級分離器液位控制閥LCV1802;
(4)原螺桿機電機功率為500 kW,改造前基本處于滿負荷運行狀態,經過主機廠上海大隆機器廠的核算,改造后壓縮機的軸功率為495 kW,聯系佳木斯電機廠后,將電機擴容至630 kW。
(5)壓縮機轉子、殼體、密封部分未進行改造,轉子與殼體材質均為碳鋼,介質中存在少量H2S(0.36 V%),在有水存在時會形成一定量濕H2S,會對設備造成一定的腐蝕,根據該廠氣分車間(壓1、壓2均為噴除鹽水的濕螺桿壓縮機,瓦斯氣中也含有H2S)的使用經驗,碳鋼材質不會影響使用。
改造前后1、2級排氣溫度對比見表1、2。

表1 1級排氣溫度對比/℃

表2 2級排氣溫度對比/℃
改造前后螺桿機排氣流量對比見表3。

表3改造前后螺桿機排氣流量對比/(Nm3·h-1)
經對比可以看出,改造后螺桿機的1、2級排氣溫度明顯好轉,保證了機組正常運行。在2009年9月,解析氣壓縮機由于超溫導致1、2級轉子密封線及殼體受損,更換了1、2級轉子及2級殼體,螺桿機檢修近1個月,解析氣大量放空,直接經濟損失在200×104元以上。
改造前由于螺桿機排氣溫度較高,只能通過降低排氣壓力減小壓縮比,以達到降低排氣溫度的目的。為了降低排氣壓力,需要開1返1,2返1控制閥副線,使很大一部分氣體通過返回線回到壓縮機入口,造成能源浪費。當排氣溫度降下來以后,可以提高排氣壓力,增加排氣流量,使壓縮機更好的做功。從表中數據顯示的與上一年同期相比,排氣量約增加了500 Nm3/h,年增加排氣量500×24×365=438×104Nm3,約3 066 t。解析氣價格為850元/t,可多創造價值260×104元/a。
為保證機組改造完成后的運行效果,需要對整個改造進行詳細的核算,對不滿足改造完成后機組正常運行需要的設備進行更換。同時為保證整臺機組的改造進度以及改造質量,除電機可以單獨進行采購外,其余部件均由主機生產廠進行設計選型制造。
施工結束后,為防止新增加管線及設備內存在焊渣及灰塵,在壓縮機的1級出口單向閥后應接吹掃法蘭,在2級消音器入口法蘭處斷開加石棉板,引工業風對1級換熱器和1級分離器及新加管線進行爆破吹掃。斷開除鹽水進1、2級缸體接頭,引先用工業風進行爆破吹掃,再用除鹽水沖洗新增加的除鹽水線,并配合敲擊焊口,沖洗48 h至排水管無任何雜物排出。
開機前將TCV-1803和TCV-1809先投手動關閉,壓縮機啟動后,將TCV-1803和TCV-1809給定10%閥位,待壓縮機并入系統后,根據1級和2級排氣溫度調節閥位。將新增加的1級分離器排液控制閥投自動,給定值為50(根據實際排液的頻繁程度來調節給定值)將主電機啟動開關扳至運行位置。停機后關閉1、2級機體噴液閥的入口閥,防止控制閥內漏使除鹽水進入缸體。
開機后對1、2級缸體振動情況做了狀態監測,振值正常。在除鹽水閥TCV-1803和TCV-1809閥位都在10%時,1級排氣溫度由改造前120℃降低至100℃,2級排氣溫度由改造前118℃降低至95℃;車間通過逐漸手動開大閥位至100%進行試驗,排氣溫度降低至70℃,還在繼續下降,還有很大的調節空間,為正常的生產安全提供有力保障。本次改造非常成功,從根本上解決了排氣溫度高的問題,同時機組運行也較為穩定。