馬全強(qiáng), 柴增輝, 劉 勇, 薛紅軍
(山西建邦集團(tuán)有限公司通才煉鐵廠, 山西 侯馬 043400)
山西建邦集團(tuán)有限公司通才煉鐵廠(全文簡(jiǎn)稱通才)1號(hào)高爐有效容積450 m3,采用優(yōu)質(zhì)碳磚陶瓷杯綜合爐底,頂燃式熱風(fēng)爐,串罐型爐頂,全儲(chǔ)鐵式澆注鐵溝,14個(gè)風(fēng)口。處于爐役后期,存在爐型不規(guī)整、冷卻設(shè)備漏水、煤氣流不穩(wěn)定、爐溫波動(dòng)大等實(shí)際問(wèn)題。其中爐腰、爐腹冷卻壁漏水嚴(yán)重,依靠安裝冷卻棒和通工業(yè)水強(qiáng)制冷卻維持生產(chǎn),不僅嚴(yán)重制約高爐強(qiáng)化冶煉,同時(shí)面臨較大安全隱患。
2020年3月份停爐檢修期間,共計(jì)更換5、6、7帶共35 塊破損冷卻壁,同時(shí)風(fēng)口帶采用華西耐材風(fēng)口澆筑料進(jìn)行澆筑,爐內(nèi)掛網(wǎng)噴涂。在檢修期間,配合公司項(xiàng)目建設(shè)需要,對(duì)高爐冷風(fēng)管道、氮?dú)庋鯕夤艿馈⒏谎跗脚_(tái)、水系統(tǒng)管網(wǎng)進(jìn)行改造。各工藝系統(tǒng)緊密配合,確保檢修工作順利完成。高爐開(kāi)爐點(diǎn)火順利與否,將關(guān)系高爐壽命、高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益,所以必須嚴(yán)密組織,充分準(zhǔn)備,精心操作,確保投產(chǎn)順利,杜絕一切人身、設(shè)備、生產(chǎn)事故的發(fā)生[1]。
2020年3月底通才1號(hào)高爐進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段,通才煉鐵廠成立了1號(hào)高爐安全開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)指揮小組,一方面組織技術(shù)人員制定了嚴(yán)格的《1號(hào)高爐烘熱風(fēng)爐引煤氣方案》、《介質(zhì)管網(wǎng)恢復(fù)方案》、《1號(hào)高爐烘爐方案及安全措施》、《1號(hào)高爐開(kāi)爐方案》,另一方面積極組織相關(guān)人員對(duì)高爐本體重點(diǎn)部位的焊縫、冷卻系統(tǒng),以及熱風(fēng)爐、送風(fēng)管道及閥門,進(jìn)行全面檢查檢漏。
烘爐的目的是緩慢蒸發(fā)高爐內(nèi)耐火材料砌體內(nèi)的水分,提高砌體整體強(qiáng)度,烘爐的效果一定程度上影響開(kāi)爐初期的熱量平衡。1號(hào)高爐嚴(yán)格按照烘爐曲線,烘干風(fēng)口澆筑料、爐身噴涂料等水分。山西通才工貿(mào)1號(hào)高爐澆注烘烤曲線(5 天),溫度以鐵口部位插入的熱電偶為準(zhǔn),風(fēng)口熱風(fēng)溫度為輔,確保爐頂溫度不超過(guò)350 ℃,氣密箱溫度不超過(guò)50 ℃。室溫到150 ℃升溫16 h,150 ℃保溫16 h。150~350 ℃升溫升溫12 h,350 ℃保溫16 h。150~650 ℃升溫升溫12 h,600 ℃保溫42 h 以上。

圖1 1號(hào)高爐烘爐曲線
高爐烘爐嚴(yán)格按烘爐曲線烘爐,烘爐初始風(fēng)溫100 ℃,初始風(fēng)量為300~500 m3/min,然后根據(jù)烘爐曲線調(diào)整風(fēng)溫風(fēng)量,使升溫速度和恒溫控制達(dá)到要求,烘爐曲線如圖1 所示。當(dāng)班操作者每30 min 記錄一次烘爐數(shù)據(jù),包括風(fēng)量,風(fēng)壓、風(fēng)溫、爐頂溫度、氣密箱溫度、臨時(shí)測(cè)溫裝置溫度、本體磚襯溫度。烘爐過(guò)程中爐頂溫度不超350 ℃,氣密箱溫度不超50 ℃;爐頂放散閥一開(kāi)一閉,每2 h 輪換一次,先開(kāi)后關(guān)。為了控制爐頂溫度,放散閥開(kāi)度可以調(diào)節(jié)。風(fēng)溫要嚴(yán)格控制,波動(dòng)要小。
烘爐過(guò)程中風(fēng)量,風(fēng)壓的控制:根據(jù)經(jīng)驗(yàn),熱風(fēng)壓力控制在50 kPa 上下,風(fēng)量應(yīng)在滿足升溫保溫的要求下偏小控制,以防頂溫上升過(guò)高,被迫降低烘爐風(fēng)溫。烘爐過(guò)程中冷卻水的調(diào)節(jié):烘爐風(fēng)口應(yīng)供水1/2。隨著風(fēng)溫的提高供水量逐步增加,直至全送。對(duì)冷卻壁和水冷爐底暫不供水,隨著內(nèi)爐墻溫度的升高達(dá)250 ℃時(shí),該區(qū)域的冷卻水可以通水,水量為設(shè)計(jì)水量的1/3,隨著內(nèi)爐墻溫度全面升高,冷卻壁全面供水。烘爐前高爐爐頂氣密箱通冷卻水進(jìn)行冷卻。停止送風(fēng)以后,開(kāi)始涼爐爐頂放散閥處于關(guān)閉狀態(tài),2 h 以后打開(kāi)一個(gè)放散閥,過(guò)2 h 再打開(kāi)一個(gè)放散閥,視情況裝料。
本次試漏試壓分以下幾個(gè)階段,均在高爐烘爐結(jié)束后和冷卻壁各膨脹器、高爐壓漿結(jié)束后進(jìn)行。高爐系統(tǒng)通風(fēng)試漏、試壓和煤氣管道及箱體系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)試漏、試壓分步進(jìn)行,分氣密性試漏和強(qiáng)度性試壓兩步。第一步:熱風(fēng)爐本體系統(tǒng)試壓、試漏,氣密性試漏冷風(fēng)壓力100 kPa,查找漏點(diǎn),進(jìn)行堵漏。強(qiáng)度性試壓130 kPa,查找漏點(diǎn),進(jìn)行堵漏。第二步:高爐本體系統(tǒng)、重力、荒煤氣管道、布袋箱體、凈煤氣管道系統(tǒng)試壓、試漏,氣密性試漏100 kPa,查找漏點(diǎn),進(jìn)行堵漏。強(qiáng)度性試壓130 kPa,查找漏點(diǎn),進(jìn)行堵漏。
打壓試漏后,繼續(xù)烘爐,各區(qū)域處理漏點(diǎn),同時(shí)將鐵口氧槍熱電偶拆除,打開(kāi)末端球閥,有利于加熱烘干鐵口,為開(kāi)爐做好準(zhǔn)備。
開(kāi)爐料需要保證開(kāi)爐后爐內(nèi)充分升溫,以保證初渣鐵的溫度和流動(dòng)性。合理的高爐裝料方案和高爐初始制度,是在高爐送風(fēng)初期形成合理的軟熔帶保持良好爐況的基礎(chǔ),也是高爐順利開(kāi)爐的關(guān)鍵[2]。本次開(kāi)爐采用凈焦開(kāi)爐;爐缸、爐腹、爐腰1/2 裝凈焦,爐腰1/2 和爐身下部裝空焦,爐身中部裝過(guò)渡焦,上部裝正常料,如表1、表2、表3 和表4 為開(kāi)爐料成分。

表1 原料化學(xué)成分二元堿度

表2 熔劑化學(xué)成分 %

表3 焦炭成分 %

表4 原料堆密度 kg/m3
正常料配比:高堿度燒結(jié)礦63%+球團(tuán)37%+300 kg 錳礦+550 kg 蛇紋石;正常料焦比。862.69 kg/t;全爐焦比:3006 kg/t;爐渣堿度:0.95、初次鐵水含硅:3.0%;鐵水含錳(質(zhì)量分?jǐn)?shù))大于1.0%;爐料壓縮率12%。
鐵水預(yù)計(jì)成分見(jiàn)表5;正常料組成見(jiàn)表6;空焦組成見(jiàn)表7。

表5 鐵水預(yù)計(jì)成分 %

表6 正常料組成 kg
每批料理論鐵量:P=3460.09 kg;計(jì)算焦比為862.69 kg/t,m(CaO)/m(SiO2)=0.95。

表7 空焦組成 kg/t
批料體積:V=5.91 m3;計(jì)算成渣:m(CaO)/m(SiO2)=0.95。
18 點(diǎn)58 分點(diǎn)火送風(fēng);堵3號(hào)、4號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、11號(hào)、12號(hào)六個(gè)風(fēng)口,八個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。出鐵前按風(fēng)壓操作,出完第一次鐵后,按風(fēng)量操作,送風(fēng)比57%。設(shè)定全爐二元堿度為0.95,空焦堿度0.95,主要是基于開(kāi)爐后低物理熱的高硅鐵流動(dòng)性考慮。正常料二元堿度按照0.95 控制,并且根據(jù)爐溫以及生鐵[Si]水平逐步向正常堿度調(diào)整。開(kāi)爐后出鐵出渣情況是否良好直接關(guān)系到高爐后續(xù)強(qiáng)化工作能否順利展開(kāi),所以對(duì)于爐渣成分的控制,主要采取額外加入蛇紋石和錳礦,提高鎂鋁比,改善爐渣流動(dòng)性。本次開(kāi)爐采用半料線點(diǎn)火,爐缸凈焦裝完后,休風(fēng)堵風(fēng)口,送風(fēng)后保持冷風(fēng)送風(fēng),繼續(xù)裝料,待裝完空焦后送風(fēng)點(diǎn)火。19 點(diǎn)20 分風(fēng)口全亮,初始風(fēng)量680 m3/min,視頂溫情況下料;20 點(diǎn)20 分,煤氣爆發(fā)實(shí)驗(yàn)合格后引煤氣。23 點(diǎn)45 分懸料,2 點(diǎn)31 分放風(fēng)坐料。5 點(diǎn)13分,根據(jù)爐內(nèi)理論鐵量的計(jì)算,開(kāi)氧槍氧氣,出第一次鐵,渣鐵熱量充足,流動(dòng)性良好,出鐵28 min。表8和表9 為第一爐鐵水成分和爐渣參數(shù),鐵水[Si]4.88,與實(shí)際預(yù)計(jì)值基本相符,確保爐溫充沛。爐渣鎂鋁比0.65,二元堿度由于生鐵硅偏高,造成實(shí)際堿度偏高。

表8 第1 爐鐵水成分 %

表9 爐渣參數(shù)
隨著出鐵的好轉(zhuǎn),逐步開(kāi)風(fēng)口加風(fēng)(表10 為開(kāi)風(fēng)口情況),擴(kuò)大礦批,增加焦炭負(fù)荷,根據(jù)生鐵成分和爐渣堿度,適當(dāng)調(diào)整配比,做好爐溫和堿度的平衡,減少爐前勞動(dòng)強(qiáng)度,保證渣鐵足夠的物理熱和生鐵的質(zhì)量。4月1日10 點(diǎn)21 分(點(diǎn)火后15 h)全開(kāi)風(fēng)口,11 點(diǎn)噴煤,15 點(diǎn)10 分富氧,實(shí)現(xiàn)了快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)。隨工作風(fēng)口和風(fēng)量增加,爐況順行度較好時(shí),調(diào)整多環(huán)布料制度,使得爐料分布趨于合理,爐頂溫度曲線平穩(wěn)波動(dòng),降低燃料比。

表10 開(kāi)風(fēng)口情況
1)設(shè)備及外圍組織保證有力,送風(fēng)到全風(fēng)期間沒(méi)有休慢風(fēng)。開(kāi)爐方案科學(xué)、合理,可操作性強(qiáng),爐溫充沛,渣鐵流動(dòng)性可。
2)鐵口預(yù)埋氧槍,保證安全高效開(kāi)爐。開(kāi)爐過(guò)程中懸料,要根據(jù)爐內(nèi)渣鐵生成情況盡早坐料。
3)處理好爐渣堿度和爐溫的平衡,校核堿度時(shí)要充分考慮爐溫波動(dòng)對(duì)堿度的影響。確保渣鐵流動(dòng)性,減輕爐前勞動(dòng)強(qiáng)度。
4)快速降硅,隨著出鐵好轉(zhuǎn),快速開(kāi)風(fēng)口,上負(fù)荷,調(diào)整料制,恢復(fù)噴煤,降低燃料比。
此次高爐開(kāi)爐前做了充分的準(zhǔn)備和方案的論證工作,開(kāi)爐過(guò)程設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,爐前、爐內(nèi)操作制度選擇合理,實(shí)現(xiàn)了安全開(kāi)爐,快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。