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蕪湖新興鑄管1號高爐濕焦使用操作實踐

2020-11-13 07:28:40程建輝
山西冶金 2020年5期

程建輝

(蕪湖新興鑄管有限責任公司, 安徽 蕪湖 241000)

2019年11月20日,干焦檢修,1號高爐轉為使用濕焦。由于干法熄焦與濕法熄焦系統(tǒng)工藝的差異,濕熄焦在含水量,熱反應強度,反應性,含C 量,含S量,灰分,揮發(fā)份等質量指標均有不同程度下降,在高爐使用濕熄焦后會出現(xiàn)較大的爐況波動,本文總結了此次使用濕焦高爐操作實踐,對濕焦使用若干問題及注意事項進行了探討。

1 高爐干焦使用時操作制度及經濟指標

1號1280 m3高爐干焦使用時礦批為41500 kg,焦炭負荷為4.83。高爐采用串罐式無料鐘爐頂布料布料制度為a 焦3733423122822399γ46%,a 礦3833523222922699γ46%,爐料結構為燒結礦75%至85%,球團礦10 至15%,塊礦5%至10%。高爐干焦使用時,日產達4100 t,焦比,燃料比等經濟指標處于全國同類型高爐前列。高爐干焦質量指標見表1,干焦使用高爐經濟指標見表2。

表1 高爐干焦質量指標 %

表2 干焦使用高爐經濟指標

2 高爐干濕焦過渡方法及其出現(xiàn)問題

1號1280 m3高爐煤氣處理系統(tǒng)采用干法布袋除塵系統(tǒng),要保證頂溫大于100 ℃,荒煤氣溫度大于80 ℃,方可確保除塵灰正常輸送。1號1280 m3高爐共有4個焦炭礦槽,體積為340 m3每個礦槽可容納焦炭187 t,平時用兩個礦槽容納干焦,1個礦槽容納焦丁,1個礦槽容納濕焦或落地焦。在接到干焦停產檢修后,先快速排空一個干焦倉位,后期以使用兩個濕焦倉備料并配少量剩余干焦,以保證在干濕焦炭置換時水分波動最小。礦批縮小至40500 kg,焦炭負荷退至4.75,以防止爐況波動。

11月22日高爐出現(xiàn)波動,于11月22日2:28塌料至7935 mm,恢復爐況后礦批改為39500 kg,焦炭負荷改為4.65。此后又分別于11月25日06:16塌料至6611 mm,11月25日09:30 塌料至5300 mm。此后高爐操作制度改為礦批37500 kg,負荷4.45 kg/t。在此后高爐使用濕焦期間,高爐能夠保證穩(wěn)定順行,高爐頂溫合適,滿足除塵灰輸送要求,直至干焦正常生產,恢復正常參數(shù)。

3 高爐使用濕焦前期爐況波動原因分析。

3.1 濕焦質量差

此次干焦檢修,焦化所產濕焦在水分控制,熱反應強度,反應性,含C 量,含S 量,灰分等質量指標較以往要差,焦炭含水量大且波動較大,對實際焦炭負荷影響較多,實際高爐燃料比變化大,爐溫波動大,焦炭含粉率高,焦炭熱反應強度低,導致高爐料柱透氣性較差,高爐濕焦質量指標見表3。

表3 高爐濕焦質量指標

3.2 高爐冶煉強度控制不當

此次濕焦開始使用時,礦批設為40500 kg,焦炭負荷4.75 kg/t,料速按照7 批/h 組織,此次焦炭質量差,高爐冶煉強度目標偏高,當班工長為完成指標,頻繁出現(xiàn)低[Si]、低溫現(xiàn)象,造成爐缸長期虧熱,工作狀態(tài)變差,高爐熱制度平衡遭到嚴重破壞。

4 水焦使用中期穩(wěn)定爐況措施及成果

4.1 改善料柱透氣性

11月25日之后,礦批改為37500 kg,負荷調整至4.45kg/t,布料角度調整為a 焦3733423122822499γ52% a 礦3623323022722499γ53%高爐風量穩(wěn)定在2480 m3/min,富氧率調整至2.53%,調整礦批,焦炭負荷改善料柱透氣性;布料角度適當改善邊緣氣流;穩(wěn)定風量,富氧率保證高爐在合適冶煉強度下不慢風操作,保證中心氣流充足,頂溫合適,滿足干除塵輸灰要求。

4.2 控制濕焦水分核料誤差

濕焦使用時,當班當班工長要做到腿勤、手勤、眼勤。要求爐外工長每個班次不少于6 次到現(xiàn)場觀察焦炭水分,爐內工長要根據(jù)焦炭料位儀,水分儀等設備反應的數(shù)據(jù)以及監(jiān)控部取樣測得的水分數(shù)據(jù),綜合考慮,調整核料水分,控制濕焦核料水分與實際水分誤差最小。

4.3 控制爐溫,改善爐缸熱狀態(tài)

濕焦使用時,w[Si]控制在0.48%,物理熱1518 ℃,四班工長統(tǒng)一操作,控制硅偏差0.04 之內,保證高爐熱制度穩(wěn)定平衡,渣鐵流動性良好,爐缸活躍。

4.4 調整料流,控制入爐含粉

在下料口出口處加裝擋板,當班工長督促崗位工及時調整料流,焦炭料流控制在0.8 t/min,每個班不少于2 次清理篩網(wǎng),確保篩分效果。

4.5 加強爐前出鐵管理

當班工長要求爐前“埋棒”處理鐵口,在堵口之后,將開口鐵棒埋入鐵口,控制開口時間在5~10 min,控制鐵口深度在2.8 m~2.9 m,控制出鐵均衡率98%以上。

表4 高爐濕焦使用時指標

4.6 濕焦使用期間冶煉成果

在濕焦使用期間雖然產量指標較干焦使用時有一定差距,但日用系數(shù)達2.93 t/(m3·d)高于設計系數(shù)2.75 t/(m3·d),高爐頂溫控制合適,平均頂溫129 ℃,荒煤氣溫度103 ℃,滿足干除塵輸灰要求。

濕焦使用后期,高爐能夠長期保持穩(wěn)定順行,熱制度平衡,爐缸活躍,中心氣流充足,高爐使用干焦當天,高爐即達產,產量4175.93 t,各項操作參數(shù),經濟指標恢復至原有水平。

5 結論

1)干焦轉為濕焦冶煉時,要在思想上重視,以高爐穩(wěn)定順行為第一位,不能單一追求產量指標。

2)控制入爐含粉量,改善料柱透氣性,穩(wěn)定爐缸熱制度,控制冶煉強度是使用濕焦穩(wěn)定爐況的重要手段。

3)濕焦使用時,應加強外圍管理,抓好鐵口維護,提升出鐵均衡率和控制好原燃料篩分。

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