范世超, 李志敏, 劉列喜
(蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司煉鋼廠, 安徽 蕪湖 241000)
2012年、2013年蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司煉鋼廠(以下簡稱煉鋼廠)相繼投產(chǎn)2號R 為9 m十機(jī)十流直弧形連鑄機(jī)、1號R 為9m十機(jī)十流全弧型連鑄機(jī)。其中1號機(jī)每流3 臺拉矯機(jī)、2號機(jī)每流4臺拉矯機(jī),共計(jì)70 臺。隨著設(shè)備老化,2018 下半年—2019年上半年度共更換維修拉矯機(jī)84 臺次,購置輥?zhàn)?、油缸、電機(jī)及減速機(jī)等備件費(fèi)用約300 余萬元,維修工勞動強(qiáng)度增加,因拉矯機(jī)問題也影響了設(shè)備綜合作業(yè)率。因此穩(wěn)定檢維修質(zhì)量、提高使用壽命成為煉鋼廠迫切解決的問題。
分析一年內(nèi)更換拉矯機(jī)占比:油缸漏油15 臺次,占比17.8%;減速機(jī)故障24 臺次,占比28.6%;輥?zhàn)幽p跑偏19 臺次,占比22.6%;輥?zhàn)虞S承損壞26 臺次,占比30.9%?,F(xiàn)結(jié)合損壞故障部位的設(shè)備結(jié)構(gòu),對其進(jìn)行深層次分析。拉矯機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 拉矯機(jī)結(jié)構(gòu)
拉矯機(jī)上輥壓下抬升沿主框架導(dǎo)柱導(dǎo)槽運(yùn)行,隨著使用年限的增長,主框架產(chǎn)生腐蝕、鑄坯烘烤熱變形、導(dǎo)槽磨損的問題;又因維修工為便于更換輥?zhàn)臃奖?,用千斤頂撐開立柱,也導(dǎo)致立柱不可逆地形變,從上部底座和主框架安裝后定位銷無法復(fù)位可以說明,如圖2 所示。

圖2 主框架故障因素
主框架變形會造成上輥升降過程中4個(gè)軸承座接觸面摩擦力不均勻,使軸承受損,導(dǎo)致鑄坯跑偏。立柱腐蝕集渣導(dǎo)致設(shè)備水冷卻效果變差,繼而加重?zé)嶙冃危范氯灿绊懥溯佔(zhàn)永鋮s水的供給,軸承及輥?zhàn)永鋮s效果差也影響了其使用壽命。
上輥傳動方式:電機(jī)—聯(lián)軸器—一次減速機(jī)—萬向聯(lián)軸器—二次減速機(jī)—輥?zhàn)?。二次減速機(jī)及上輥整體固定在安裝板上,液壓缸通過安裝板控制二次減速機(jī)及上輥升降。
因二次減速機(jī)側(cè)裝在上輥的傳動軸上,兩者形成一個(gè)整體,上輥傳動軸側(cè)偏重。無可靠的防偏裝置致使輥面壓下后不平衡鑄坯跑偏,軸承損壞,液壓缸負(fù)載不均衡密封圈磨損漏油,如下頁圖3 所示。

圖3 二次減速機(jī)導(dǎo)致上輥偏重
帶有減速機(jī)拉矯輥冷卻水管路方向:二次減速機(jī)—軸承座—輥?zhàn)觾?nèi)部—外排,另一個(gè)軸承座單獨(dú)供水;自由輥冷卻水管路方向:軸承座—輥?zhàn)觾?nèi)部—軸承座—外排。因軸承座內(nèi)水通道窄易堵,采用串聯(lián)方式時(shí),后續(xù)輥?zhàn)永鋮s不足。
軸承座內(nèi),軸承冷卻不足。輥?zhàn)觾?nèi)水腔較小,而輥?zhàn)又睆捷^大,輥?zhàn)永鋮s不足。因冷卻不足導(dǎo)致軸承損壞及輥?zhàn)訅勖档?,如圖4 所示。

圖4 軸承座及輥?zhàn)铀皇疽鈭D
設(shè)備水外排管道無固定,維修工將部分冷卻外排水沖機(jī)架,水進(jìn)入軸承座內(nèi)腔;油氣潤滑所用空壓風(fēng)含水量大,油水混合影響潤滑效果。
通過對拉矯機(jī)故障損壞成因分析,煉鋼廠加強(qiáng)對拉矯機(jī)管理的專項(xiàng)整改。對維修工下發(fā)拉矯機(jī)維修相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)手冊并培訓(xùn)學(xué)習(xí),為保證維修精度專門制作相關(guān)維修及實(shí)驗(yàn)平臺,購置儀表測量工具等;對每臺拉矯機(jī)制作身份號碼牌,建立檔案,實(shí)時(shí)關(guān)注其在線使用情況及保養(yǎng)維修情況,明確維修、保養(yǎng)包機(jī)負(fù)責(zé)人,減少操作工不正常操作損壞設(shè)備情況。
1)主框架超出標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)廢處理,尚能修復(fù)的,采用弱酸浸泡清洗疏通堵塞的水通道。導(dǎo)槽磨損超標(biāo)的更換耐磨Mn 鋼系列材質(zhì)。
2)新增空壓風(fēng)干燥裝置,使水管路及潤滑管路恢復(fù)。拉矯機(jī)本體水管路改造為并聯(lián)方式,軸承座及輥?zhàn)臃謩e供水,潤滑分配器前新增Y 型過濾器。
2.3.1 輥?zhàn)痈膹?fù)合式
輥?zhàn)痈膹?fù)合式,增加輥?zhàn)觾?nèi)水腔直徑,加強(qiáng)冷卻效果,如圖5 所示。

圖5 復(fù)合式輥?zhàn)?/p>
2.3.2 軸承座新增水口
軸承座新增兩個(gè)水口,便于在線疏通管路。原管路直徑增大加強(qiáng)冷卻效果,如圖6 所示。

圖6 軸承座新增水口(mm)
2.3.3 減速機(jī)新增防跑偏裝置
減速機(jī)新增防跑偏裝置,在減速機(jī)下方焊接固定板,安裝螺栓頂在主框架上。通過增加輔助支撐,保證上輥運(yùn)行水平,如圖7 所示。

圖7 減速機(jī)新增防跑偏裝置
國內(nèi)小方坯拉矯機(jī)多采用五輥連體式矯直機(jī),其技術(shù)完善、結(jié)構(gòu)緊湊。煉鋼廠根據(jù)目前1號機(jī)鑄坯品種較少、工藝穩(wěn)定、高拉速的生產(chǎn)要求,而目前所用分體式拉矯機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、維護(hù)工作量大,決定對拉矯機(jī)進(jìn)行改形??紤]到目前底座梁已定型,工藝矯直點(diǎn)已固定,結(jié)合五輥型拉矯機(jī)傳動特點(diǎn),改造為單機(jī)架直連式拉矯機(jī)。
改形設(shè)計(jì)原則如下:
1)拉矯機(jī)綜合傳動速比與原有拉矯機(jī)保持一致,即同等頻率給定情況下,拉矯機(jī)驅(qū)動輥線速度與原拉矯機(jī)相同,不需調(diào)整PLC 程序及變頻器參數(shù),直接接電即可運(yùn)行。
2)拉矯機(jī)安裝尺寸與原拉矯機(jī)相同。即底座螺栓孔尺寸、形位尺寸不變動,滿足直接安裝要求,預(yù)留足夠螺栓緊固位置。
3)拉矯機(jī)下輥與鑄坯接觸面高度與原拉矯機(jī)相同,保證安裝后,外弧線矯直點(diǎn)無變化。
4)拉矯機(jī)油缸設(shè)計(jì)有足夠行程,壓下及抬升開口度與原拉矯機(jī)相同。
優(yōu)化設(shè)計(jì)方面:拉矯機(jī)自由輥、上拉矯輥和下拉矯輥輥?zhàn)釉O(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)采用復(fù)合輥形式,保證輥面,軸承位置足夠的冷卻效果,輥?zhàn)痈鞑考馁|(zhì)選用相同的耐磨等級高材質(zhì)(42CrMo),具有較好可焊接性能便于后期修復(fù),自由輥及下拉矯輥需設(shè)計(jì)輪緣;拉矯機(jī)自由輥、上拉矯輥和下拉矯輥裝配,軸承冷卻靠輥?zhàn)铀鋮s,軸承座不需設(shè)計(jì)單獨(dú)冷卻水回路,軸承座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為剖分式,接觸面密封不漏油;拉矯機(jī)水路冷卻設(shè)計(jì)濁環(huán)水管路(輥?zhàn)印C(jī)加本體冷卻),各部件外排水有專門水管。凈環(huán)水管路(減速機(jī)、電機(jī)、油缸冷卻),本體冷卻管路盡量選用硬管、并聯(lián)管路設(shè)計(jì),減少設(shè)備串聯(lián)管路。改造后拉矯機(jī)如圖8 所示。

圖8 改造后的拉矯機(jī)
煉鋼廠通過對拉矯機(jī)故障原因分析,采取了對應(yīng)的維修改進(jìn)措施,通過一年的努力,連鑄機(jī)設(shè)備穩(wěn)定性提高,故障率下降,保障了生產(chǎn)順行。