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關(guān)于注水井套管閘門帶壓作業(yè)技術(shù)應(yīng)用探討

2020-11-11 01:37:23霍銀喜
市場周刊·市場版 2020年8期

摘 要:對(duì)注水井套管主控閘門損壞后無法關(guān)閉問題,探索利用帶壓作業(yè)裝置及配套下井工具,對(duì)井筒實(shí)施暫堵,以快捷、安全地完成注水井套管閘門全密閉帶壓更換操作,防止了敞井更換帶來的環(huán)境污染和井控風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)施中,總結(jié)出科學(xué)規(guī)范的程序,提出了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和規(guī)避措施,使現(xiàn)場操作始終處于受控、安全、清潔狀態(tài)下進(jìn)行,杜絕了環(huán)境污染和生產(chǎn)成本浪費(fèi),具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益及推廣應(yīng)用價(jià)值。

關(guān)鍵詞:井下作業(yè);注水井套管閘門,帶壓作業(yè);全密閉更換

一、 引言

注水井套管閘門損壞后,井內(nèi)高壓即失去控制,必須及時(shí)恢復(fù)其控制功能。孤島油田已經(jīng)處于開發(fā)中后期,設(shè)備新度系數(shù)低,特別地處灘海區(qū)域的注水井,腐蝕老化更為嚴(yán)重,每年控制閘門出現(xiàn)刺漏或關(guān)不嚴(yán)的井達(dá)百余口。為確保井口控制,通常采用的在已損閘門外面加裝、加焊一個(gè)接閘門或直接放空井內(nèi)壓力后,敞井進(jìn)行閘門的更換等應(yīng)急處置方法。這樣不僅存在井控和工業(yè)動(dòng)火風(fēng)險(xiǎn),還造成嚴(yán)重的井場環(huán)境污染和地層能量損失,因此,有必要對(duì)注水井帶壓更換套管閘門開展研究,利用特種作業(yè)設(shè)備及工具,配合科學(xué)的施工程序,安全、環(huán)保、快捷、穩(wěn)妥地對(duì)注水井控制閘門實(shí)施更換。

二、 注水井套管閘門更換施工現(xiàn)狀

隨著注入水侵蝕作用及設(shè)備老化、人為損壞等原因有些出現(xiàn)刺漏或關(guān)不嚴(yán)等問題。為快速恢復(fù)井口控制功能,通常在套管閘門外側(cè)加裝或加焊一個(gè)接閘門。即原套管閘門鋼圈完好,則卡上一個(gè)新閘門,并對(duì)原注水流程改造,以便連接套管。如果原套管閘門鋼圈槽已損傷,無法安裝時(shí),則進(jìn)行焊接加裝一個(gè)新閘門。這樣閘門加裝后,原損壞閘門遺留下安全隱患,而焊接閘門更是存在較大的工業(yè)動(dòng)火風(fēng)險(xiǎn)。

而當(dāng)井內(nèi)壓力不高時(shí),則大多采取放空井內(nèi)壓力,敞井進(jìn)行閘門的更換。這樣更換后,無須改造注水流程,且更換后不存在安全隱患。但由于地層中注入水回吐等原因,井內(nèi)溢流短時(shí)間難以放凈,閘門更換過程中井內(nèi)溢流不僅導(dǎo)致井場大面積污染,產(chǎn)生大量工業(yè)廢液。放噴時(shí)也會(huì)導(dǎo)致地層能量損失,影響注采效果,同時(shí)存在井控風(fēng)險(xiǎn)。

三、 注水井套管閘門帶壓操作涉及的技術(shù)關(guān)鍵

帶壓作業(yè)裝備是在井內(nèi)帶有較高壓力的情況下實(shí)施修井作業(yè)的特種作業(yè)裝備,設(shè)備工作壓力達(dá)到35MPa,裝置整體壓力級(jí)別為21 MPa。因此,利用帶壓作業(yè)裝備和皮碗式封隔器配合對(duì)原井管柱投入堵塞器暫堵后,再通過帶壓作業(yè)裝備將皮碗式封隔器下入井內(nèi)密閉井筒,能使套管處于無壓力狀態(tài),可以實(shí)現(xiàn)套管閘門的安全拆除和更換。實(shí)施過程中,需要解決以下幾個(gè)問題。

(一)裝置承壓安全余量。目前采用的帶壓作業(yè)裝置,工作壓力達(dá)到25MPa,而皮碗式封隔器工作壓力為21 MPa,對(duì)于注水井口壓力7 MPa左右有著較好的控制余量,安全有保證。

(二)帶壓打開井口。采用帶壓堵塞器對(duì)管柱堵塞后泄壓拆除。投送ZYGD-52油管堵塞器至設(shè)計(jì)深度打壓座封堵塞器成功后,安裝DYXJ18-35帶壓修井作業(yè)裝置。

(三)井筒堵塞。采用皮碗式封隔器暫閉井筒。拆自封封井器,關(guān)閉上環(huán)形防噴器,起油管懸掛器至下環(huán)形防噴器以上,關(guān)閉下環(huán)形防噴器,放掉隔腔中的高壓液體,打開上環(huán)形防噴器,起出油管懸掛器,連接下入皮碗式封隔器對(duì)完成井筒暫閉操作。

(四)操作程序。由于帶壓作業(yè)程序無更換套管閘門的先例,因此,在操作程序設(shè)計(jì)上做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)各個(gè)操作步驟認(rèn)真分析論證。在具體操作程序制訂中,應(yīng)與注水帶壓作業(yè)工序結(jié)合起來,更能起到事半功倍的效果。

(五)技術(shù)優(yōu)勢。全密閉帶壓更換套管閘門,可以安全地將原注水井口套管損壞閘門全部更換,杜絕了因加裝閘門后,原損壞閘門遺留的安全隱患,更能有效避免焊接作業(yè)等工業(yè)動(dòng)火帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)還能縮短流程改造造成的占井時(shí)間。

四、 注水井套管閘門全密閉帶壓更換施工程序

由于帶壓作業(yè)程序中沒有單獨(dú)更換套管閘門的先例,因此,結(jié)合注水井沖砂換管柱作業(yè),對(duì)某井施工程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和科學(xué)論證后進(jìn)行施工。基本數(shù)據(jù)為:人工井底:3195.82m,油層:S2,井段:3106-3167.9m,管柱尾深:3169.80m,井口壓力:6.7MPa

(一)從油管內(nèi)投入堵塞器對(duì)油管實(shí)施封堵施工,堵塞深度:1617m。

(二)確認(rèn)油管內(nèi)封堵合格后,安裝整套帶壓作業(yè)裝備,并試壓21MPa檢驗(yàn)各部分的密封性合格。

(三)準(zhǔn)備工作完成后,按照帶壓作業(yè)程序,用雙環(huán)形防噴器交替操作,倒上自封封井器,起出井內(nèi)堵塞器以上油管171根,井內(nèi)留管柱1550m。

(四)關(guān)閉下環(huán)形防噴器,泄壓后拆除高壓自封封井器,在原井管柱接皮碗式封隔器一套,并將其下入上環(huán)形防噴器以下,關(guān)閉上環(huán)形防噴器。

(五)打開下環(huán)形防噴器,將皮碗式封隔器下到井口以下3-5m處,用固定式卡管器對(duì)井內(nèi)管柱進(jìn)行夾持固定,同時(shí)對(duì)井內(nèi)管柱扶正,以提高皮碗封井效果。

(六)慢慢打開帶壓裝置泄壓出口,排除隔層中的高壓,觀察套管是否有溢流出現(xiàn),確認(rèn)密閉合格。

(七)拆除密封不嚴(yán)或打不開的已損套管閘門,更換新閘門后,起出井內(nèi)皮碗式封隔器。

(八)對(duì)整個(gè)井口裝置試壓25MPa合格,帶壓更換套管操作結(jié)束。

該操作采用特種作業(yè)裝備,與以往靠經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)氣進(jìn)行敞井更換具有較大技術(shù)優(yōu)勢。不放噴作業(yè),避免了地層能量損失,對(duì)區(qū)域注采效果不產(chǎn)生不利影響。投入少,安全穩(wěn)妥,操作簡便易行。

五、 現(xiàn)場應(yīng)用情況

利用帶壓作業(yè)裝備配合皮碗式封隔器全密閉帶壓更換套管閘門技術(shù)相繼在多口井得到應(yīng)用,收到良好應(yīng)用效果。作業(yè)施工中結(jié)合注水井沖砂、換管柱作業(yè)等實(shí)施40余口井。利用上述技術(shù),可大幅減少流程改造和放溢流導(dǎo)致的地層能量損失,節(jié)約了成本,更為重要的是避免了敞井放噴等導(dǎo)致的環(huán)境污染和井控風(fēng)險(xiǎn)。

六、 結(jié)語

全密閉帶壓更換注水井套管閘門技術(shù),借助特種帶壓裝備和工具,施工快捷、安全可靠,是一項(xiàng)較為科學(xué)的清潔生產(chǎn)技術(shù);避免了現(xiàn)場敞井溢流和放噴施工導(dǎo)致環(huán)境污染和注水能量損失;該技術(shù)是帶壓作業(yè)技術(shù)的延伸利用,為同類問題解決起到積極作用。

作者簡介:霍銀喜,勝利油田金島石油工程技術(shù)有限責(zé)任公司。

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