杜楠
(中國(guó)石油大慶石化分公司,黑龍江 大慶 163714)
在裂解爐中,燃燒器是十分重要的組成。燃燒器內(nèi)燃料的燃燒提供了裂解爐工作需要的熱量。裂解爐的性能會(huì)因不同配置、性能和形勢(shì)的燃燒器而有所不同。要想保證裂解爐長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行,就必須保障燃燒器優(yōu)異性能。隨著環(huán)保意識(shí)的提升,在裂解爐逐步大型化的趨勢(shì)下,對(duì)燃燒器的NOx排放、火焰形狀、火焰長(zhǎng)度以及爐內(nèi)熱量分布等性能提出了更高要求。
中國(guó)石油大慶石化公司裂解一套乙烯裝置采用美國(guó)斯通-韋伯斯特公司專(zhuān)利技術(shù)USC-48U型裂解爐,由于該技術(shù)較早,為了節(jié)能降耗,2010年對(duì)裂解爐進(jìn)行對(duì)流段進(jìn)行了改造,原設(shè)計(jì)側(cè)壁火嘴占熱負(fù)荷70%,共計(jì)6排火嘴,底部燒嘴占熱負(fù)荷30%,改造后取消了側(cè)壁的第一排和第六排火嘴。煙氣指標(biāo)為100~120mg/Nm3,裂解爐升降溫、燒焦等工況時(shí)煙氣指標(biāo)會(huì)更高。2015年4月16日國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合頒布《石油化工工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定現(xiàn)有企業(yè)自2017年7月1日起,其水污染物和大氣污染物排放控制按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行,其中對(duì)大于14MW的工藝加熱爐必須滿(mǎn)足煙氣中環(huán)保指標(biāo)中NOx數(shù)據(jù)為小于150mg/Nm3,爐膛溫度大于850℃的工藝加熱爐執(zhí)行NOx數(shù)據(jù)為小于180mg/m3。但是,針對(duì)特別重點(diǎn)地區(qū),煙氣指標(biāo)中NOx數(shù)據(jù)為小于100mg/Nm3。對(duì)此,利用2018年裂解裝置大檢修機(jī)會(huì),對(duì)其中一臺(tái)USC-48U型裂解爐進(jìn)行燃燒器改造,更換側(cè)壁及底部燃燒器及配套火嘴磚。
經(jīng)分析表明,燃燒器排放的NOx中90%以上是NO,研究NOx的生成機(jī)理及抑制方法主要是針對(duì)NO的。NO生成的途徑有三種:溫度型NO;快速型NO;燃料型NO;高溫區(qū)域內(nèi)煙氣停留時(shí)長(zhǎng)、燃燒溫度以及煙氣內(nèi)氧含量直接決定了NO生成量:相同溫度時(shí)間越短生成NO越多,相同時(shí)間溫度越高,生成NO越多,由于NO生成反應(yīng)所需要的活化能高于可燃?xì)怏w燃燒反應(yīng),故NO生成速度不燃燒反應(yīng)慢,因此,在火焰面內(nèi)不會(huì)大量生成NO。NOx大量生成時(shí)在火焰下游側(cè),特別是在火焰面下游側(cè)局部高溫。局部氧濃度大及煙氣停留時(shí)間長(zhǎng)的那些區(qū)域。這些區(qū)域?qū)刂芅O生成時(shí)至關(guān)重要的。目前國(guó)內(nèi)外已經(jīng)采用多種低NOx燃燒器,其抑制原理都是采用促進(jìn)混合、分割火焰、煙氣循環(huán)、分段燃燒以及他們的組合形式。
新型底部燃燒器(如圖1)的燃燒方式為擴(kuò)散型,應(yīng)用了底部區(qū)域氣動(dòng)駐渦燃燒技術(shù)、煙氣爐內(nèi)回流循環(huán)技術(shù)以及尾緣燃?xì)夥旨?jí)等技術(shù)。通過(guò)燃燒器高溫?zé)煔馍淞鳉鈩?dòng)卷吸爐膛煙氣。此外,燃燒器尾部火焰與燒嘴磚相遇會(huì)出現(xiàn)鈍體負(fù)壓區(qū),在負(fù)壓作用下,吸入爐膛煙氣,在噴嘴燃料氣引射摻混作用下,使燃料氣分級(jí)燃燒效果得到提升,使熱力NOx的生成大幅降低。在助燃風(fēng)、煙氣以及燃料的相互摻混下,實(shí)際燃燒的火焰溫度比理論值更低,也減緩了燃燒速度,加長(zhǎng)了燃燒過(guò)程,同時(shí),爐膛輻射換熱也會(huì)是火焰溫度更低。以此降低火焰峰值溫度,從而使產(chǎn)生的NOx減少。此外,在貧氧情況時(shí),甲烷燃燒過(guò)程中生成的中間產(chǎn)物包括碳?xì)淞W拥龋瑹煔鈨?nèi)的NOx在這種還原氣氛中會(huì)被還原,生成O2和N2,以此減少了NOx排放。從裂解爐的實(shí)際情況出發(fā),對(duì)尾緣燃燒射流結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),新型尾部結(jié)構(gòu)能與爐膛壁面產(chǎn)生壁面效應(yīng),使?fàn)t膛煙氣內(nèi)循環(huán)加強(qiáng),形成裂解爐爐膛底部區(qū)域的駐渦燃燒。與老式火嘴比較,增加了燒嘴個(gè)數(shù),相當(dāng)于強(qiáng)化了分割火焰,與煙氣循環(huán)。老式側(cè)壁燃燒器如圖2。

圖1 新式底部燃燒器

圖2 老式側(cè)壁燃燒器

圖3 新式側(cè)壁燃燒器
新型側(cè)壁燃燒器(如圖3)的燃燒方式為擴(kuò)散型,通過(guò)超多層助燃風(fēng)分級(jí)精確控制設(shè)計(jì)對(duì)燃燒進(jìn)度進(jìn)行有效控制,使燃燒速度降低,火焰燃燒過(guò)程延長(zhǎng),在輻射換熱作用下降低火焰峰值溫度,使燃燒過(guò)程中出現(xiàn)的NOx明顯減少。部分燃料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采取先還原后燃燒的方式,借助于燃料中的甲烷,煙氣可在還原氣氛中實(shí)現(xiàn)NOx的部分還原,生成O2和N2,以此減少了NOx排放,徹底改變了老式側(cè)壁火嘴的預(yù)混燃燒形式,同時(shí),高速射流的燃?xì)夂桶腩A(yù)混火焰可以卷吸爐膛內(nèi)大量煙氣,形成煙氣回流,進(jìn)一步降低NOx生成。老式側(cè)壁燃燒器如圖4。
更換完低氮燃燒器后,進(jìn)行投料運(yùn)行,運(yùn)行穩(wěn)定。將投料量提至滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排放檢測(cè),NOx排放值降低到85mg/Nm3以下,燃燒狀態(tài)良好,爐內(nèi)熱場(chǎng)分布均勻,運(yùn)行工藝參數(shù)和未改造前基本一致,氧量4%,NOx39ppm,NOx排放折算值84.6mg/Nm3,基本達(dá)到預(yù)期,真實(shí)地反映出新型燃燒器的技術(shù)水平。使用新型燃燒器底部燃燒器的熱負(fù)荷占全爐的60%,比老式燃燒器有所提高。燃燒器的所有部件均無(wú)損壞,更換便利,同時(shí),燃燒器燒嘴使用壽命增加至3年,降低了更換頻率,降低維護(hù)費(fèi)用。

圖4 老式側(cè)壁燃燒器
本次USC-48U型裂解爐燃燒器改造達(dá)到降低NOx排放預(yù)期目的,為裂解爐的優(yōu)化前進(jìn)一步,但是,裂解爐的優(yōu)化是一個(gè)綜合的系統(tǒng)工程,隨著科技的發(fā)展,越來(lái)越多的新技術(shù)會(huì)運(yùn)用到裂解爐的優(yōu)化改造中,但是,“綠色”優(yōu)化除了切實(shí)有效的設(shè)備改造之外,更重要的是根據(jù)實(shí)際情況真對(duì)裂解爐的不同工況優(yōu)化操作、精細(xì)管理,才能達(dá)到節(jié)能降耗,提高裂解爐的熱效率,才能給企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。