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PU合成革行業揮發性有機物治理工程提升改造案例分析

2020-11-07 10:05:10林文勝
海峽科學 2020年9期

林文勝

(三明市尤溪環境監測站,福建 三明 365100)

2019年三明市環境質量分析報告和2017年福建省排放源清單研究結果顯示,自2016年以來,尤溪縣O3-8h年均濃度(第90位百分數日最大8小時平均值,μg/m3)持續上升(表1),臭氧污染日益凸顯,其中工業源排放的揮發性有機物(VOCs)占比達67.5%,對O3生成貢獻較大。

表1 2016—2019年尤溪縣O3-8h年均濃度

2017年,福建省環保廳印發《福建省重點行業揮發性有機物污染防治工作方案》,明確重點行業VOCs整治任務。2018年,福建省人民政府印發《福建省打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施方案》,明確VOCs治理目標為“至2020年,排放總量較2015年下降10%以上”。尤溪城西合成革集控區5家合成革企業率先啟動VOCs治理工程提升改造,本文以其中一家PU合成革企業(以下簡稱某企業)VOCs治理工程提升改造為例,分析VOCs去除率、削減率、回收量及經濟效益等問題,提出可行的治理措施,使PU革行業得以實現可持續發展,實現節能減排目標。

1 某企業VOCs治理工藝概述

某企業現階段已建成3條濕法生產線年產1050萬m貝斯(底坯)、2條干法生產線年產833.3萬m合成革、DMF回收裝置等工程,主要原輔材料有聚氨酯樹脂、DMF、醋酸甲酯等。生產工藝產生的VOCs主要是經三段填料噴淋塔處理后排放。本文主要對干法廢氣回收噴淋塔及配料車間設施提升改造進行討論。

1.1 干法廢氣回收噴淋塔改造

干法生產線收集的廢氣包含涂臺廢氣和烘干廢氣。其中,烘干過程溫度高達100~170℃,大量有機溶劑揮發,廢氣中VOCs濃度高,排放量大,是合成革企業VOCs主要來源[1]。干法生產線產生的VOCs主要含DMF、甲苯、丁酮、醋酸甲酯等成分[2],其沸點見表2。

表2 干法生產線VOCs主要成分及沸點

由表2可知,干法生產線產生的VOCs主要成分沸點均較高。企業本次改造采取在噴淋塔前端加裝旋風冷凝器的方式,先將高溫VOCs溫度降至約25℃,待大部分VOCs冷凝成液態,即得到含80%DMF的有機溶劑,此有機溶劑可直接回用于濕法車間配料,剩余含少量VOCs的廢氣再經三段填料噴淋塔處理后排放,可進一步減少污染物排放量。干法廢氣回收噴淋塔改造前后流程對比見圖1、圖2。

圖1 改造前VOCs治理工藝流程

圖2 改造后VOCs治理工藝流程

1.2 配料車間設施改造

配料車間基本整體密閉,除員工和物料出入口裝活動玻璃門外,配料產生的無組織廢氣用風機抽至噴淋塔處理。本次改造將6個配料桶全部替換成配料釜,二者配料過程主要區別見表3。

表3 配料桶與配料釜配料過程的主要區別

由表3可知,配料桶配料過程,人工敞開式裝卸料、集氣罩與配料桶之間的間隙會有部分VOCs逸出,難以收集,對車間工作環境造成極大污染;配料釜封閉配料可有效減少無組織廢氣排放,改善車間空氣質量。

2 某企業VOCs治理工程提升改造成效

某企業于2018年12月、2019年7月委托廈門金雀檢測技術有限公司分別對改造前后干法1#、2#噴淋塔廢氣及配料間內6個點位(配料桶(釜)外1米)無組織廢氣開展監測,分析結果如下。

2.1 干法廢氣回收噴淋塔改造效果分析

干法廢氣回收噴淋塔改造前后廢氣監測結果(均值)對比見表4,廢氣中各特征污染物去除率對比見圖3,削減量及削減率見表5。

表4 企業干法廢氣回收噴淋塔改造前后廢氣監測結果對比

圖3 企業干法廢氣回收噴淋塔改造前后特征污染物去除率對比

表5 各特征污染物削減量及削減率(按100%負荷折算)

2.1.1 環境效益分析

由表4、圖3可知,在干法廢氣噴淋塔前端加裝旋風冷凝器后,各特征污染物排放濃度進一步降低,排放量進一步減小。其中,廢氣中非甲烷總烴去除率提高約25%;甲苯去除率提高約40%;DMF與水混溶,雖去除率(均在99%以上)提高不明顯,但增加冷凝工序后,可提前回收大部分DMF(約77%),使廢氣中DMF濃度顯著降低,在后續廢氣噴淋處理工序中,將有效減少噴淋用水量,經計算,每套設備噴淋廢水產生量減少約1584t/a,有效減少了廢水產生量。

由表5可知,改造前后按100%負荷折算,廢氣中DMF排放量凈削減1.858t/a,削減率89.97%;甲苯排放量凈削減0.0497t/a,削減率97.3%;非甲烷總烴排放量凈削減16.09t/a,削減率66.54%。即每套設備VOCs(含DMF、非甲烷總烴、甲苯)排放量凈削減約為18t/a,削減率約為68.4%,實現了污染治理減排目標。

由以上分析可知,該方案實施后,具有較好的環境效益。

2.1.2 經濟效益分析

根據監測報告,兩日流量范圍49~58kg/h,兩日均值約為55kg/h,即每套冷凝器回收含80%DMF溶劑速率約55kg/h,則每年可回收溶劑約396t(含純DMF約316.8t)。含80%DMF溶劑可直接用于濕法配料,相當于噴淋塔回收濃度為20%DMF廢水量1584t。每噸20%DMF廢水回收純DMF費用以160元計算,則每年可節省DMF回收費用約25萬元??梢?,實施該方案后,2套冷凝設備可產生經濟效益約50萬元,經濟效益較大。

2.2 配料間設施改造效果分析

6個配料桶全部替換成配料釜,改造前后設施外1米6個點位無組織監測結果(取最大值)對比,詳見表5。

由表6可知,改造前用配料桶配料時,設施外6個點位非甲烷總烴周界濃度最大值達6.99 mg/m3;改用配料釜配料后,設施外6個點位非甲烷總烴周界濃度最大值僅為0.15 mg/m3??梢姡O施密閉性顯著提高,非甲烷總烴排放濃度降低明顯,車間工作環境得到較大改善,環境效益良好。

表6 企業配料間設施改造前后設施外1米點位無組織監測結果對比 單位:mg·m-3

3 結論

本文給出了一種較為有效的PU合成革企業VOCs治理工程提升改造方案,即在干法廢氣噴淋塔前端加裝旋風冷凝器及配料桶改用配料釜法,有效減少廢氣中VOCs排放量,為合成革行業綠色可持續發展提供有益借鑒,也為遏制臭氧污染做出一定貢獻。

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