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節段梁預制臺座荷載試驗及沉降監測分析

2020-11-06 02:53:56張麟楊康王偉
中國水運 2020年8期

張麟 楊康 王偉

摘 要:合理設計臺座并做好地基處理,確保制梁臺座沉降在允許范圍,是節段梁預制前的一項重要工作。本文以寧波舟山港主通道項目節段梁預制為依托,詳細介紹了臺座荷載試驗方案,沉降監測點合理布置及判定原則。本文設計了兩次加載方案,第一次加載試驗目的為消除非彈性變形,監測數據為0.87mm;第二次加載試驗匹配梁與現澆梁最大不均勻沉降值為0.08mm。隨機抽取10榀節段梁分析了混凝土澆筑前后最大沉降差為0.8mm,遠小于3mm要求,滿足預制臺座使用并保證了后續節段梁預制施工質量,希望為同類項目提供參考。

關鍵詞:節段梁;臺座;荷載試驗;沉降監測

中圖分類號:U655.54 ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ?文章編號:1006—7973(2020)08-0108-03

1 工程概述

寧波舟山港主通道項目非通航孔橋節段梁主要分為北側62.5m跨徑、南側62.5m跨徑及蟹浜灣大橋。節段梁均采用等高度單箱單室斜腹板斷面型式,上下行分幅布置,除墩頂塊二次現澆和各濕接縫采用現澆外,其余節段全部采用預制結構。主梁中心梁高3.60m,翼緣懸臂2.95m,懸臂端厚度20cm,懸臂根部厚度50cm,全橋箱梁頂板厚度均為28cm,跨中箱梁截面腹板厚45cm,底板厚27cm,根部箱梁截面腹板厚70cm,底板厚60cm。梁段長度一般為3.2m或3.5m。

臺座作為梁場臨建工程中最重要的分部工程之一,對后續節段梁預制質量產生重要影響。因此合理設計臺座形式,做好地基處理,確保制梁臺座沉降與變形在允許范圍,是節段梁生產前的重要準備工作[1]。

2荷載試驗方案

結合項目特點,選取62.5m跨預制臺座中最重梁段進行試驗及過程沉降觀測。為了保證試驗的有效性及可靠性,本次試驗分2次加載,第一次為整體均勻加載試驗,第二次為模擬預制施工工藝加載試驗[2]。

2.1臺座沉降監測點布置

為能夠更好了解臺座沉降情況,選取臺座中較有代表性的部位作為臺座長期沉降觀測測點。其中預制臺座沿臺座周圍共布置8個測點,測點編號為C1~C8,測點具體位置詳見圖1。

荷載采用分級加載方式。每級荷載施加后,分別按第10min、20min、30min、45min、60min測讀臺座沉降量,以后每隔30min測讀一次測點沉降量;當測點沉降速率達到相對穩定標準(連續2小時,每小時沉降量小于0.1mm)時,方可施加下一級荷載;在荷載加載完成后,24小時內測點沉降速率一直處于相對穩定標準,即可卸載[3];卸載前后測讀各測點標高;通過本次加載試驗,消除地基非彈性變形。在第一次加載試驗完成后,進行第二次加載試驗;最終測定待澆梁澆筑前后與匹配梁之間的不均勻沉降值[4]。

2.2第一次加載方案

本次試驗采用分級加載的方式進行加載,按照總荷載的50%、80%、100%、120%共分為4級加載。

2.3第二次加載方案

本次模擬預制施工工藝荷載情況,重點監測待澆梁澆筑前、后沉降量,分兩級加載方式進行試驗。

2.4 判定標準

當每級荷載測點沉降速率達到相對穩定標準(連續2小時,每小時沉降量小于0.1mm)后,記錄各測點標高,方可施加下級荷載[5]。預制臺座第一次加載試驗主要為消除非彈性變形。第二次加載試驗測定待澆梁澆筑前后與匹配梁之間的不均勻沉降值。當不均勻沉降值≤3mm時,則判定預制臺座滿足使用要求,否則,不滿足[6]。

3臺座沉降分析

3.1第一次加載沉降分析

1級加載(50%,195t)共觀測5次, 2小時內平均每小時沉降量最大點為0.06mm,達到穩定狀態,可進行下級加載。2級加載(80%,314t)共觀測3次,2小時內平均每小時沉降量最大點為0.75mm,達到穩定狀態。3級加載(100%,382t)共觀測3次, 2小時內平均每小時沉降量最大點為0.71mm,達到穩定狀態。4級加載(120%,476t)共觀測8次,3小時內平均每小時沉降量最大點為0.05mm,達到穩定狀態進行卸載。0荷載工況下共觀測3次,數據基本穩定。第一次加載試驗分四級加載,累計下沉量平均1.48mm,最大點2.07mm,卸載后總下沉量平均0.87mm,故消除非彈性變形量約0.87mm。

3.2 第二次加載沉降分析

第二次加載試驗分兩級加載,以消除非彈性變形量之后0荷載為原點進行臺座澆筑前后狀態對比,模擬預制工藝試驗。匹配梁位置測點C2、C7,現澆梁位置測點C3、C6。

試驗1為現澆梁未澆筑狀態,試驗2為已澆筑狀態,主要對比如下:

不均勻沉降差為:

C3-C2=0.93-0.9=0.03mm<3mm;

C7-C6=1.06-0.98=0.08mm<3mm;

綜上所述,最大不均勻沉降差為0.08mm<3mm,滿足預制臺座使用要求。

3.3節段梁實際澆筑狀態沉降分析

為驗證節段梁實際預制質量,取一個預制臺座為例,以該臺座在2年時間內澆筑157榀梁中隨機抽取10榀梁并對澆筑前后數據進行分析。以固定端模中點為原點A1,對匹配梁頂板預留中點A2進行差值分析,具體數據差值如下圖5。

由圖可知,節段梁澆筑前后最大不均勻沉降差為0.8m<3mm,滿足節段預制要求。

4結論

以實際工程為依托,對節段梁預制臺座進行荷載試驗,臺座沉降與變形在允許范圍內,表明臺座整體設計經濟、合理且荷載試驗取得較好的效果,為今后節段梁臺座荷載試驗提供借鑒。本文主要得到以下結論:

(1)基于經濟、適用等原則,優化臺座沉降監測點設置,其中預制臺座沿臺座周圍、澆筑中心線兩側共布置8個測點,可滿足荷載試驗需要。

(2)細化荷載試驗方案,第一次加載試驗目的是消除地基非彈性變形,第二次加載試驗測定待澆梁澆筑前后與匹配梁之間的不均勻沉降值。

(3)第一次加載試驗消除非彈性變形0.87mm,第二次加載試驗匹配梁與現澆梁最大不均勻沉降值為0.08mm及在臺座多次使用的情況下,節段梁預制過程中的不均勻沉降為0.8mm,均遠小于荷載試驗方案中不均勻沉降值3mm。

(4)隨機抽取10榀節段梁分析了混凝土澆筑前后最大不均勻沉降差為0.8m<3mm,滿足節段預制要求,保證了后續節段梁預制施工。

參考文獻:

[1]周勇,熊淑蘭.石濟鐵路客運專線辛集制梁場制梁臺座設計[J].中國鐵路,2015(08):70-72.

[2]陳希剛,張寶堂,劉福高.高速公路預制梁場地基處理與計算[J].水利水電施工,2017(06):79-86.

[3]余多多.CFG樁復合地基在箱梁預制場地基處理工程中的應用[J].國防交通工程與技術,2016,14(S1):103-106.

[4]李榮且,彭楠楠.遂平制梁場沉降觀測[J].交通標準化,2010(19):218-223.

[5]戴必輝. 大型箱梁制存梁臺座沉降計算分析和研究[D].長沙理工大學,2010.

[6]戴必輝,喻澤紅,王松.高速鐵路客運專線存梁臺座沉降計算分析[J].路基工程,2011(03):41-44.

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