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基于PLC網(wǎng)絡(luò)的苯板插絲機(jī)系統(tǒng)設(shè)計

2020-10-26 09:00:40胡俊宏張?zhí)爝t李珊珊席春芳李大軍
機(jī)電工程技術(shù) 2020年9期
關(guān)鍵詞:程序設(shè)備

胡俊宏,陳 偉,張?zhí)爝t,李珊珊,席春芳,李大軍

(1.沈陽工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,沈陽 110870;2.沈陽嘉和節(jié)能保溫科技有限公司,沈陽 110101)

0 引言

裝配式建筑是近年來興起的新型建筑模式,先將預(yù)配構(gòu)件在工廠中制作完成,然后將其運(yùn)送至施工現(xiàn)場實(shí)施現(xiàn)場裝配[1-2]。鋼絲網(wǎng)插絲苯板是現(xiàn)階段裝配式建筑預(yù)制外墻保溫系統(tǒng)中的重要組成部分,與預(yù)制面層共同組成預(yù)制保溫板,在工廠中完成預(yù)制,在施工現(xiàn)場進(jìn)行安裝[3]。鋼絲網(wǎng)板主要由鋼絲網(wǎng)、插絲和苯板組成。傳統(tǒng)的鋼絲網(wǎng)插絲苯板生產(chǎn)主要通過人工完成的,通過人工將插絲插透苯板,將苯板兩側(cè)鋼絲網(wǎng)與苯板通過插絲焊接在一起,完成苯板的生產(chǎn)[4]。通常情況下,每塊苯板面積較大,需要的插絲較多,故人工焊接時間較長,在需求量較大時,會影響工期。近年來,一些規(guī)模較大的鋼絲網(wǎng)插絲苯板制作工廠為提高企業(yè)生產(chǎn)效率,開始投入資金研制自動化生產(chǎn)設(shè)備。因此,市場上出現(xiàn)了較多的鋼絲網(wǎng)插絲苯板制作設(shè)備。但通過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),該類設(shè)備自動化程度較差,且插絲成功率較低,生產(chǎn)質(zhì)量不夠理想。

為有效提高設(shè)備自動化程度和插絲成功率,提高鋼絲網(wǎng)插絲苯板生產(chǎn)質(zhì)量,本文通過機(jī)械結(jié)構(gòu)的模塊化設(shè)計,提高設(shè)備精度,保證插絲成功率,并采用PLC 網(wǎng)絡(luò)控制,有效提高插絲機(jī)自動化程度。實(shí)現(xiàn)鋼絲網(wǎng)插絲苯板的安全、穩(wěn)定、高效的自動化生產(chǎn)。

1 苯板插絲機(jī)

苯板插絲機(jī)主要用于建筑外墻保溫材料的制作,主要將2片鋼絲網(wǎng)通過與苯板完成插絲焊接的方式進(jìn)行固定。總體分為送料機(jī)構(gòu)、插絲機(jī)構(gòu)、焊接機(jī)構(gòu)、出料機(jī)構(gòu)以及自動控制系統(tǒng)。送料機(jī)構(gòu)主要由步進(jìn)機(jī)構(gòu)1、步進(jìn)機(jī)構(gòu)4和送板裝置組成。插絲機(jī)構(gòu)主要由插絲機(jī)1和插絲機(jī)2組成。焊機(jī)機(jī)構(gòu)主要由焊機(jī)1、焊機(jī)2、焊機(jī)3、焊機(jī)4組成。出料機(jī)構(gòu)主要由步進(jìn)機(jī)構(gòu)1 與步進(jìn)機(jī)構(gòu)3 和步進(jìn)機(jī)構(gòu)2 與步進(jìn)機(jī)構(gòu)4 兩兩同步并行組成,三維設(shè)計圖如圖1所示。

工藝過程:將2 片鋼絲網(wǎng)分別掛至兩側(cè)夾網(wǎng)支撐架上,將苯板放于苯板導(dǎo)軌上,通過步進(jìn)機(jī)構(gòu)1、步進(jìn)機(jī)構(gòu)4和送板裝置同步將鋼絲網(wǎng)和苯板送至插絲焊接區(qū);插絲機(jī)進(jìn)行插管、插絲工作,將插絲插透苯板,并使插絲與兩側(cè)網(wǎng)格接觸,準(zhǔn)備焊接;由焊接機(jī)構(gòu)通過焊夾將插絲與鋼絲網(wǎng)夾緊,并進(jìn)行焊接,使鋼絲網(wǎng)與苯板固定;完成一次焊接后,送料機(jī)構(gòu)繼續(xù)將網(wǎng)和苯板同步進(jìn)給一次,繼續(xù)進(jìn)行插絲和焊接的工作;反復(fù)循環(huán)以上步驟,直至網(wǎng)與苯板完成全部固定。最后由出料機(jī)構(gòu)通過2 個鉤網(wǎng)裝置將加工完成的苯板鉤出。工藝過程如圖2所示。

圖1 插絲機(jī)三維設(shè)計圖

圖2 插絲機(jī)工藝過程

2 插絲機(jī)控制系統(tǒng)

該控制系統(tǒng)需要完成9臺伺服電機(jī)、2臺步進(jìn)電機(jī)、52組氣缸和4 組焊機(jī)的控制工作。PLC 選擇歐姆龍CP1H,該類型PLC可控制4臺伺服電機(jī),因此需要3臺PLC連接成網(wǎng)絡(luò)對插絲機(jī)的控制,該系列PLC 可滿足本設(shè)備的控制要求,功能較強(qiáng)且性價比較高。因需要3臺PLC之間完成相關(guān)數(shù)據(jù)共享,所以選擇PC Link協(xié)議完成3臺PLC的網(wǎng)絡(luò)通信。另外采用觸摸屏與PLC 主站通過以太網(wǎng)連接,由此實(shí)現(xiàn)觸摸屏對整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的控制,如圖3所示。

3 網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)

3.1 PLC系統(tǒng)設(shè)定

為實(shí)現(xiàn)各PLC 間的數(shù)據(jù)共享,需要對主站和各從站的CPU單元完成相應(yīng)的PLC設(shè)定。

主站設(shè)定:通過CX-Programmer 軟件對PLC 設(shè)定中的串口1中的各項(xiàng)進(jìn)行設(shè)定,將通信設(shè)置設(shè)定為“定制”,波特率選擇“19200”,格式選擇“7,2,E”;在模式選項(xiàng)中選擇“PC Link(主站)”;PC 鏈接模式選擇“全體”,即全站鏈接方式;NT/PC鏈接最大設(shè)定為1。

圖3 控制系統(tǒng)組成

在從站設(shè)定中,通信設(shè)置設(shè)定方式、波特率及格式需要與主站相同,模式選擇“PC Link(從站)”;PC 鏈接單元設(shè)定為從站號,從站0設(shè)定為0,從站1設(shè)定為1[5-6]。

3.2 控制網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議及鏈接方式的選擇

通信網(wǎng)絡(luò)類型選擇PC Link 網(wǎng),可對多臺PLC建立數(shù)據(jù)鏈接,實(shí)現(xiàn)多臺PLC 的數(shù)據(jù)共享功能,但數(shù)據(jù)容量較小。PLC的數(shù)據(jù)鏈接方式選擇RS-422A/485 選件板,使用通信線纜進(jìn)行連接。數(shù)據(jù)的更新方式選擇全站鏈接方式,無論是主站還是從站,均可反應(yīng)所有站的數(shù)據(jù)[7-8]。

3.3 程序設(shè)計

3.3.1 多臺伺服電機(jī)同步程序設(shè)計

在控制系統(tǒng)程序設(shè)計中,送料機(jī)構(gòu)、出料機(jī)構(gòu)和插絲機(jī)構(gòu)均需要實(shí)現(xiàn)2 臺伺服電機(jī)同步動作。在程序試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)主站向2 個從站發(fā)出同步動作指令后,2 臺伺服電機(jī)無法達(dá)到同步運(yùn)動。為保證同步運(yùn)行,將主站同步指令持續(xù)20 ms,經(jīng)過延時處理后,2臺伺服電機(jī)可實(shí)現(xiàn)同步動作。

3.3.2 伺服電機(jī)啟動、停止程序設(shè)計

在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,為防止由于電機(jī)急啟急停對機(jī)構(gòu)造成較大沖擊,影響設(shè)備使用壽命。因此,在伺服電機(jī)運(yùn)動程序的設(shè)計中,需對電機(jī)的啟動和停止進(jìn)行設(shè)計,利用PLS2指令使電機(jī)勻速啟動和停止,由此減小對設(shè)備的沖擊,普通3 m板生產(chǎn)時間為165.2 s。各伺服電機(jī)運(yùn)動過程中脈沖頻率變化如圖4 所示,各伺服電機(jī)PLS2 指令參數(shù)設(shè)計如表1所示。

圖4 伺服電機(jī)脈沖頻率設(shè)計

表1 各電機(jī)控制程序參數(shù)

根據(jù)苯板插絲機(jī)的工作流程進(jìn)行程序的設(shè)計與編寫,系統(tǒng)程序總體上分為兩個部分,分別為手動程序和自動程序。苯板插絲機(jī)程序設(shè)計流程如圖5所示。

圖5 苯板插絲機(jī)程序設(shè)計流程圖

手動程序主要用于設(shè)備的調(diào)試和設(shè)備故障情況下的單步動作。在設(shè)備的前期調(diào)試過程中,由于對設(shè)備運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)仍為確定,需要通過手動程序進(jìn)行單步運(yùn)動,通過單步運(yùn)動效果來確定設(shè)備自動運(yùn)行所需的參數(shù)。另外,在設(shè)備的自動運(yùn)行過程中,可能會由于某些因素的影響而導(dǎo)致設(shè)備的被迫停止,在故障排除后,需要通過手動程序?qū)⒛承C(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)位,使設(shè)備恢復(fù)正常的工作。

自動程序主要用于苯板插絲機(jī)的正常運(yùn)行。在前期調(diào)試結(jié)束后,系統(tǒng)運(yùn)行各項(xiàng)數(shù)據(jù)確定后,設(shè)備可通過自動程序進(jìn)行苯板插絲工作。

4 結(jié)束語

在苯板插絲機(jī)網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)設(shè)計中,根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、動作及精度等方面的要求,綜合考慮選擇了RS-422A/485 選件板,并通過PC Link 通信模式完成苯板插絲機(jī)的網(wǎng)絡(luò)控制。在1 100 次自動生產(chǎn)試驗(yàn)中,插絲機(jī)正常運(yùn)行率為91.09%,不停機(jī)故障率為7.64%,停機(jī)故障率為1.27%,綜合得出如下結(jié)論。

(1)通過20 ms 網(wǎng)絡(luò)延時同步設(shè)計,使插絲機(jī)鉤網(wǎng)電機(jī)、送板電機(jī)達(dá)到同步的目的,實(shí)現(xiàn)了兩側(cè)鋼絲網(wǎng)和苯板的同步進(jìn)給。

(2)在伺服電機(jī)工作中,通過電機(jī)啟動、停止速度的控制,減少了電機(jī)急啟、急停對設(shè)備造成的沖擊,有效延長設(shè)備使用壽命。

(3)通過科學(xué)合理的程序設(shè)計,優(yōu)化了設(shè)備的插絲工藝過程,有效縮短苯板加工時間,使苯板插絲機(jī)的工作效率得到有效提升。

(4)通過對伺服電機(jī)工作曲線的控制,平緩了插絲的運(yùn)行過程,保證了插絲機(jī)的插絲成功率,使插絲機(jī)故障停機(jī)率得到有效控制。

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