李桂林,王延慶,王承剛,雷仲存
(1.首鋼智新遷安電磁材料有限公司;2.北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064400)
隨著工業的發展,水資源的消耗也成為限制發展的重要因素,我國作為淡水匱乏國家,提高水資源利用率、循環使用率以及提高污水處理能力,是解決水資源缺乏的一種重要途徑。由于水的化學穩定性好、熱容量大、沸點較高,在大多數工業生產企業中,為了節約水資源,都建有循環水泵站,用以提高水的循環使用率。而循環冷卻用水的水質要求普遍較高,特別是循環水,要求不易結垢、不易對金屬設備及管道產生腐蝕、不易滋生菌藻,并且對水的硬度、濁度、濃縮倍率都有一定的要求。因此,緩釋阻垢劑的投加,對結垢控制、腐蝕控制尤為重要。某公司通過多年的現場生產實踐及理論分析,建立了一套緩釋阻垢劑投加的精細化控制系統,實現了循環水水質穩定、安全運行,并降低了藥劑成本及人員勞動強度。
循環水冷卻系統分為密閉式和敞開式,某公司采用的是敞開式間接凈環冷卻系統,采用抽風逆流式冷卻塔。
循環水系統分為一冷循環系統和二冷循環系統,一冷循環系統保有水量為8 000 m3,二冷循環系統保有水量為14 500 m3,均采用自灌式離心泵輸送,單臺泵的輸送能力為3 800 m3/h。系統設置有一冷旁濾系統和二冷旁濾系統,過濾水量分別為各系統保有水量的5%,用以保證循環水的懸浮物能夠達到水質要求,防止在長期循環使用過程中的積泥從而影響換熱效率。該系統運輸介質管道為碳鋼材質,主要為生產線的水冷電機、液壓站、換熱器等需冷卻設備提供冷卻水換熱,因此,防止管道內壁結垢和腐蝕是關系到生產設備的安全運行的問題,最終影響公司的穩定生產和成本控制。根據生產機組設備對循環水水質的要求,通常控制循環水濃縮倍率在2~2.5 之間,根據所使用的緩釋阻垢劑磷含量情況,控制循環水中總磷應保持在5±2 mg/L 左右,氯根控制在60~75 mg/L。各系統凈環供水池分別設置有補水管道和強制排污管道,確保新水補充和污水外排,用以控制循環水的濃縮倍率。具體工藝流程如圖1。
改造前對濃縮倍率的控制采取氯離子濃度控制的方法,每天對循環水進行取樣化驗其中氯離子的濃度,與補充新水中的氯離子濃度進行對比,得出所測循環水中的濃縮倍率,根據濃縮倍率情況進行補充新水和排放污水。濃縮倍率調整滯后,崗位操作人員需要待實驗室得出濃縮倍率后,再進行補水和排水,不能直接指導現場的生產運行。
改造前的加藥設備系統有藥劑儲罐、攪拌機、計量泵、閥門組等設備,但是藥劑儲罐沒有安裝液位計,無法準確得知藥劑的投加量;又因加藥系統沒有設置加藥平臺,操作空間狹窄,危險系數較高,職工操作不方便,導致加藥系統一直閑置,現場采取根據經驗將緩釋阻垢劑從循環水池中直接倒入的方式,從而進一步導致加藥量波動大。
在精細化加藥控制系統投入使用前,對該循環水系統的加藥情況、水中含磷濃度進行了分析和跟蹤,形成數據跟蹤表格和曲線,見圖2。明顯看出水質控制存在問題,緩釋阻垢劑的投加沒有科學根據,雖然循環水中總磷保持在5±2 mg/L,但是峰值有超過8 mg/L的情況,而且波動較大。
通過對循環水加藥系統的濃縮倍率控制情況、加藥系統設備情況、水中總磷濃度控制情況等問題進行深入的分析,從表象的分析到深究其根本,發現濃縮倍率的控制、加藥設備的落后以及職工的經驗式投加,導致循環水水質的控制不穩定,從而對整個循環冷卻系統、循環水輸送管網、生產機組需冷卻設備等都產生了或大或小的“慢性疾病”。特別是一些管徑較細的碳鋼循環水管道,尤其DN50、DN32 的管道,內壁結瘤現象明顯、不斷有管道發生腐蝕漏水,對生產運行及設備產生了直接的影響。

圖2 改造前總磷濃度
所開發的精細化加藥控制系統主要由4部分構成:在線監測儀器(包括電導率在線監測裝置、補水流量計、排水流量計)、數據采集通訊系統、工控機控制系統、加藥系統(包括帶有液位計的儲罐、加藥平臺、加藥計量泵、閥門組、加藥管道等)。精細化加藥控制系統結構框圖見圖3。

圖3 精細化加藥控制系統結構框圖
整個系統是一個小型計算機網絡通訊管理系統,主控室HMI 作為整個系統的監控、控制和管理中心。由該中心向車間各設備采集數據并發布命令,職工通過工控機對數據采集系統采集的數據進行輸入性計算,得出目前循環水的需要加藥量,并進一步得出加藥儲罐的液位下降數據,啟動加藥泵,待液位下降到設定液位后,自動停泵,完成控制。
3.2.1 在線監測裝置功能
在線監測裝置包括了排水流量計、補水流量計、循環水池液位計、電導率監測裝置。利用電導率法在線監測循環水濃縮倍率經過驗證,采用電導率指標替代Cl-濃度指標測定循環濃縮倍率的方法是可行的,該方法簡單、可靠,與Cl-濃度法的測定結果之間不存在顯著差異[1]。分別在一冷循環水池、二冷循環水池安裝電導率在線監測裝置,通過數據采集通訊系統,將電導率值傳輸至HMI 中,并通過與補充新水的電導率對比,得出循環水的濃縮倍率,通過設置濃縮倍率控制范圍(一般設定2.0~2.5之間),一旦濃縮倍率過高,自動控制排水閥開關,控制強制排污量,并通過排水流量計將排污量傳輸至HMI。由于強制排污、蒸發、飄灑等因素影響,循環水不斷流失,因此需要進行補充新水,通過補水流量計將補水量傳輸至HMI。在循環水池上設置有液位計,用于監控循環水水池液位。
3.2.2 數據傳輸及計算功能
在線監測裝置對補水流量、排水流量、電導率等的監控,通過數據傳輸系統將在線數據全部傳輸到HMI 畫面中,崗位職工利用制作的專用小軟件,輸入監控數據,即可計算出所需要的投加總磷的量,進而得出所需要的加藥量。通過對目前所用的緩釋阻垢劑進行檢測,其有效成份占比為18%,假設需要加藥量N,循環水的保有量Q總,保有水量中總磷含量C(mg/L),該濃度數據由公司質量檢驗部提供,強制排污量為Q排,補充新水量為Q補,根據生產實踐經驗,無特殊情況下,每天均定時安排補水,補水前取水樣進行檢測水中總磷含量,根據檢測的總磷含量進行水中保有總磷的計算。按照公式N=[(5.5-C)×(Q總-Q補)+5.5×Q補]÷0.18 進行計算,即可得出相對準確應投加的緩釋阻垢劑的重量。
3.2.3 加藥系統功能
加藥系統中的藥劑儲罐為內徑2 m,高2.5 m的圓柱形儲罐,有效容積為7.85 m3,緩釋阻垢劑密度為1020 kg/m3,推算出,每投加100 kg 藥劑,液位約下降0.03 m。通過上述公式計算出的要求需求量,進行N/100 的計算,即可得出完成藥劑投儲罐會下降的液位,崗位職工在主控機控制程序上,輸入N值即可得出下降液位數據,藥劑儲罐液位下降到相應液位,加藥泵自動停止運行。
上述改造全部完成后,對運行效果及循環水中總磷含量數據進行了跟蹤和分析,明顯發現總磷濃度相當穩定,基本能夠在5.5 mg/l 左右很小的范圍內波動。詳見圖4。

圖4 改造后總磷濃度
該精細化加藥控制系統投入使用后,至今已有4 年時間,監測數據準確、可靠,循環水總磷濃度控制穩定,效果明顯。該系統投入運行后,改變了以往依靠職工經驗的粗獷式藥劑投加方式,形成了科學化、精細化的投加方法,每年節約藥劑費用約15萬元。