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梅鋼混合煤氣自動控制系統(tǒng)研究與應用

2020-10-22 07:32:04徐國梁
冶金動力 2020年9期
關鍵詞:調(diào)節(jié)閥

徐國梁

(上海梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部,江蘇南京 210039)

引言

高爐煤氣、焦爐煤氣分別是冶金企業(yè)在高爐冶煉與焦爐冶煉過程中的副產(chǎn)品,其中,焦爐煤氣熱值較高,高爐煤氣熱值較低,為了實現(xiàn)煤氣的充分利用,需要將兩種煤氣按照一定的比例混合和加壓,輸送至用戶作為燃料氣用力加熱各種爐窯等。梅鋼混合煤氣系統(tǒng)采用了先混合后加壓的模式。

1 原有工藝功能分析

采用先混合后加壓的混合煤氣工藝流程及控制過程見圖1。主要由混合站與加壓站兩大部分組成。

圖1 混合煤氣系統(tǒng)工藝流程圖

混合站:根據(jù)用戶熱值需求及高焦煤氣熱值設定高焦煤氣配比;按照用戶流量、壓力要求手動調(diào)節(jié)焦氣調(diào)節(jié)閥,控制流量;高氣調(diào)節(jié)閥根據(jù)設定的高焦煤氣配比自動動作調(diào)整,控制高爐煤氣流量,滿足高焦煤氣流量配比需要,確保熱值穩(wěn)定。

加壓站:混合煤氣進入加壓站滿足用戶用氣壓力需要;煤氣加壓站設置了進口調(diào)節(jié)閥、回流閥、高壓變頻器等,用于調(diào)整和穩(wěn)定供氣壓力。

上述工藝控制過程中存在以下問題:

(1)對焦爐煤氣流量的調(diào)整,由現(xiàn)場值班工根據(jù)用氣量波動,手動操作焦氣調(diào)節(jié)閥來增減流量,控制精度極低,存在較大的滯后與高熱值焦爐煤氣的浪費。

(2)對熱值儀的制造與維護要求較高,在線式的熱值儀一直未能達到所需的精度要求,梅鋼未配備,現(xiàn)場運行參數(shù)中一直缺少熱值數(shù)據(jù),供氣質(zhì)量不能滿足用戶需要,經(jīng)常出現(xiàn)熱值過高導致浪費及熱值過低導致用戶加熱時間延長的現(xiàn)象。

(3)由于前方混合站控制精度導致的流量壓力波動,加壓機負載波動,運行穩(wěn)定性未能得到保障,影響加壓機壽命,也不利于節(jié)電。

(4)人工調(diào)整過程中隨意性大,操作水平參差不齊,熱值與壓力控制裕量過大。

2 控制功能的分析與實施

2.1 控制思路分析

混合煤氣自動運行的難點在于被控對象與控制變量的確定,根據(jù)現(xiàn)有工藝條件,無法通過對一個被控對象的變量進行控制與調(diào)整得到實現(xiàn)。通過研究用戶,細分工藝控制功能,設置了三個既相對獨立又存在關聯(lián)的控制模塊,即:熱值自動調(diào)整模塊、流量自動調(diào)整模塊、壓力與風機負載控制模塊,分別針對上述三項參數(shù)的進行控制,及相互間的串聯(lián)控制、反饋,完成煤氣質(zhì)量與流量參數(shù)的自動調(diào)整。如圖2所示。

圖2 混合煤氣工藝自動運行整體控制邏輯圖

熱值自動調(diào)整模塊負責確定目標熱值,計算出高焦煤氣配比,以滿足用戶使用與減少焦氣用量、提高煤氣使用效率的雙重需要。計算出的配比值用于流量自動調(diào)整模塊中高氣流量調(diào)節(jié),并接收基于高焦煤氣實際流量計算出的熱值與配比,檢驗熱值控制效果,給出熱值報警信號。

流量自動調(diào)整模塊以用氣量波動與加壓站運行狀態(tài)為依據(jù),確定焦氣調(diào)節(jié)閥開度,按照焦氣實際流量與熱值模塊給出的配比確定高氣目標流量,跟蹤并反饋高焦煤氣實際流量,驗證流量控制效果,給出流量報警信號。

壓力與風機負載控制模塊主要應用于加壓站出口壓力控制,并以進口壓力為參考合理調(diào)節(jié)分配加壓站負載,通過調(diào)節(jié)閥與變頻的聯(lián)動調(diào)節(jié)實現(xiàn)壓力穩(wěn)定、節(jié)能降耗、風機負載合理,并將運行參數(shù)反饋至流量模塊,驗證壓力控制效果,給出壓力報警信號。

2.2 熱值自動調(diào)整模塊

該模塊包括:熱值與配比計算設定單元、熱值報警單元。

2.2.1 熱值與配比計算設定單元

以混合后的煤氣熱值滿足用戶需求為依據(jù),視焦氣發(fā)生情況得到臨界熱值QL,按照一定的系數(shù)KL修正以適應用戶的異常波動,確定混合加壓之后混合煤氣熱值目標值QS。按照給定的焦爐煤氣熱值Q1與高爐煤氣熱值Q2,采用每日化驗數(shù)據(jù)輸入監(jiān)控系統(tǒng),按公式KS=(Q1-QS)/(QS-Q2),自動運算出焦氣流量配比目標值KS;

在系統(tǒng)運行過程中按照實際高焦煤氣實際流量(由流量自動調(diào)整模塊控制),計算出實際配比K與實際熱值Q,顯示在HMI 系統(tǒng)中,生成趨勢曲線,以便于對比分析和優(yōu)化控制。

2.2.2 熱值報警單元

將實際熱值Q 分別與設定熱值報警數(shù)值(來源于HMI 系統(tǒng)并可以修改)進行比較,判斷是否達到高熱值或低熱值報警,觸發(fā)報警點后在HMI 系統(tǒng)中進行信息顯示與聲音報警。熱值調(diào)整模塊控制邏輯圖見圖3。

2.3 流量自動調(diào)整模塊

該模塊包括:焦氣流量控制單元、高氣流量控制單元、流量報警單元。控制邏輯見圖4。

2.3.1 焦煤流量控制單元

圖3 熱值調(diào)整模塊控制邏輯圖

圖4 流量自動調(diào)整模塊控制邏輯圖

當用戶用量發(fā)生波動時,將引起混合站出口即加壓站進口的壓力值P1發(fā)生反向波動,需要調(diào)整煤氣流量以滿足用戶需要。故以加壓站進口壓力P1作為控制變量,在控制系統(tǒng)中調(diào)用PID 模塊,設定增益值GAIN、積分時間TI與微分時間TD等控制參數(shù),比較實際壓力值P與按照工藝設定的壓力值PS0(防止倒送氣與高焦煤管道間竄氣、加壓機壓力不能低于某一個值),控制系統(tǒng)負反饋作用將調(diào)節(jié)焦爐煤氣流量調(diào)節(jié)閥TJ開度,達到控制焦煤流量V1的目的。為了保證工藝設備的正常運行,在控制程序中增加了焦氣調(diào)節(jié)閥閥位最低限位功能。

2.3.2 高氣流量控制單元

在高氣流量控制單元將焦氣流量V1看做“固定值”,根據(jù)焦氣流量V1與熱值模塊設定的配比值KS,按照公式VGS=Ks×V1自動計算后得到高氣流量控制變量Vgs,調(diào)用PID 控制模塊,設定控制參數(shù),通過實際高氣流量V2與理論值VGS比較,控制系統(tǒng)負反饋,調(diào)整高氣流量調(diào)節(jié)閥TG,達到控制高氣流量的目的。

2.3.3 流量報警單元

焦氣流量V1、高氣流量V2分別顯示在HMI系統(tǒng)中,并在預算控制終端與HMI 系統(tǒng)中增加混合煤氣總流量V=V1+V2流量低判斷報警功能。

2.4 壓力與風機負載控制模塊

該模塊包括:加壓站出口壓力控制單元、加壓機負載控制單元、壓力報警單元。控制邏輯見圖5。

圖5 壓力與風機負載控制模塊控制邏輯圖

2.4.1 加壓站出口壓力控制單元

加壓站出口壓力控制單元由變頻器與回流調(diào)節(jié)閥組成,兩者均以加壓站出口壓力作為控制參數(shù),可感知用戶使用流量的變化。根據(jù)工藝要求設定出口壓力目標控制值PS2,以加壓站出口壓力值P2作為控制變量。為達到節(jié)能的目的,該單元的控制邏輯為:當出口壓力P2上升高于設定值PS2時,變頻器調(diào)節(jié)供電頻率,由經(jīng)過設定的PID 模塊控制頻率調(diào)整,電機轉(zhuǎn)速下降;當頻率下降至某一值(根據(jù)變頻器功能設定)時,此時P2仍高于設定值PS1,回流閥調(diào)節(jié)閥TH調(diào)節(jié)功能開始運行,按照設定的PID 參數(shù)控制壓力P2,閥門開度上升,直到滿足P2?(PS2±σ,其中σ為死區(qū))。反之,當出口壓力P2下降低于設定值PS2時,回流閥調(diào)節(jié)閥TH首先動作,按照PID 調(diào)節(jié),閥門開度下降。當開度為0 時,出口壓力P2仍低于設定值PS2時,變頻器調(diào)節(jié)起作用。

2.4.2 加壓機負載控制單元

加壓機負載控制單元主要由各加壓機進口調(diào)節(jié)閥TR組成,該單元與流量模塊中的焦氣流量調(diào)節(jié)閥TJ共同作用,保證加壓機進口壓力(即混合站出口壓力)P1穩(wěn)定且不低于引發(fā)加壓機喘振的最高壓力,同時在用戶用量波動較大時調(diào)節(jié)加壓機負載。該部分閥門在正常生產(chǎn)時由于前方焦氣調(diào)節(jié)閥及后方變頻器與回流閥的作用,基本不需要動作,處于全開的位置,只有當壓力值低于加壓機喘振的的最高壓力時,方按設定的PID參數(shù)動作。

2.4.3 壓力報警單元

在加壓站控制邏輯中設置壓力比較判斷功能,并在HMI 系統(tǒng)顯示進出口壓力P1與P2,設置進口壓力低(避免機組喘振)、出口壓力高低(滿足用戶需要,降低能源)報警功能。

2.5 系統(tǒng)智能控制改造

在確定上述控制模塊與控制邏輯后,編制程序并對PID 參數(shù)整定,對控制系統(tǒng)進行調(diào)試。過程中發(fā)現(xiàn):用戶用量波動較大,當其出現(xiàn)劇烈下降時,機前壓力上升明顯,流量控制模塊在自動狀態(tài)下,發(fā)出焦煤進口調(diào)節(jié)閥全關指令,這將導致:壓力控制單元的機組尚在運行狀態(tài),閥門突然關閉將導致機組喘振;用戶壓力及機組負荷波動較大,不利于用戶使用與機組的穩(wěn)定運行。

為此,對本控制系統(tǒng)進行了改造,模擬人工控制過程,引入了智能控制理念,

(1)流量控制模塊增加機組運行狀態(tài)判斷功能。

(2)設定機執(zhí)行機構命令輸出下限功能。

(3)增加執(zhí)行機構閥門在自動狀態(tài)下的開度點動累加功能。

最終系統(tǒng)控制參數(shù)設置如表1所示。

表1 混合煤氣系統(tǒng)自動運行參數(shù)最終整定值

另外,根據(jù)系統(tǒng)運行需要增加了部分報警控制功能,消除自動控制失靈可能造成的影響及工藝的經(jīng)濟運行能力。如表2所示。

表2 混合煤氣系統(tǒng)自動運行報警設定值

通過上述措施,除一些必要人工干預(主要集中在應急處理過程中),基本實現(xiàn)了混合煤氣系統(tǒng)全自動運行,提高了控制精度與供氣質(zhì)量的穩(wěn)定。

3 結語

通過細分工藝流程、劃分控制模塊、確定被控對象、調(diào)試PID 參數(shù)實現(xiàn)了梅鋼公司混合煤氣工藝的全自動控制;

經(jīng)過上述儀表、自動化、通訊功能優(yōu)化與調(diào)整后,混合煤氣工藝調(diào)整次數(shù)下降70%,隨著控制精度的提高,控制裕量進一步壓縮,電力單耗下降19%。

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