劉元 黃炬

摘 要:隨著新版卷煙生產工藝規范的發布,煙支重量標偏作為衡量卷煙制造水平的一個重要指標。文章從取樣前的條件準備、取樣過程及參數調整兩部分,介紹了提升ZJ17型卷接機組SRM重量取樣準確率的作業步驟和方法。
關鍵詞:ZJ17卷接機組;重量取樣
重量控制系統能有效減小成品煙的重量標偏,而重量取樣是驗證重量控制系統有效性的一種有效手段。本文總結我廠近年來在重量取樣的實踐過程中,摸索出的一套提升重量取樣效率的作業方法,下面就作業方法介紹如下。
一、取樣前的準備條件確認
1. 品牌規格的確認
依據工藝下達到生產機臺上的《卷接工藝卡》上的標準,確認輸入工控機界面上的的煙支長度規格、目標重量與標準一致。
2. 生產條件確認
VE大風機工作壓力:-95±5mbar
VE小風機工作壓力:10 ± 2mbar
MAX主負壓工作壓力:-130±10mbar
吸絲帶張緊工作壓力:2.5bar
布帶張緊工作壓力:3bar
MAX剔廢閥和SRM取樣閥工作壓力≥4bar
壓實端位置零位校準
3. 機器狀態確認
平準圓盤規格:確認煙絲分布曲線與圓盤規格相符合,壓實端位置運行在±3 mm范圍(理想壓實端位置為0mm);
重量控制系統:重量控制和重量剔除功能處于開啟狀態;
平準盤:運行高度范圍為±4 V且傳動機構靈活;
回絲量:回絲高度約回絲振槽2/3高度;
煙支切口及長短:隨機取樣5支短支煙,切口平齊、無毛刺、內外排長度一致;
取樣閥狀態確認:取樣煙支數量與取樣設定數量相等,無帶煙或剔不出的現象;
通過以上條件的確認,確保取樣前設備工藝參數、設備外部條件、取樣相關機構性能滿足取樣標準,進而減少取樣過程中的外部擾動。
二、取樣過程及參數調整
2.1 目標重量取樣
目標重量取樣是重量控制取樣及驗證的最基礎、最重要的步驟,只有目標重量取樣合格,重量控制系統其他驗證才具有更高的準確性。目前我廠目標重量取樣的方法是前、后道各取一次,每道取30只煙支,用綜合測試臺稱重量,前、后道重量均值的差值小于5mg,且兩邊重量標偏都小于8mg為合格。目標重量取樣過程中,當持續出現前、后道重量均值差超過范圍,且趨勢一致(如每次取樣內排都重于外排)時,則需要對參數“調整增量”進行調整。根據不同的重量控制器調整方式如下表:
根據我廠在重量控制取樣過程中摸索出的經驗,參數調整值與內外排重量均值差的比率約為1:2,即當重量控制器為板件時,取樣下來前道重量均值比后道重量均值重6mg,則在原調整增量的設置值基礎上加3,再次取樣前后道均值差值會減小。
2.2 隨機取樣斜率驗證
在目標重量取樣驗證合格后,開始進行隨機取樣驗證斜率設置。目前我廠隨機重量取樣的方法是前、后道各取一次,每次取30只煙支,將檢測臺得出的實測重量標準偏差,與卷煙機取樣結果里顯示的標準偏差進行比對。當標準偏差的差值在 1以內,則表示斜率校準的設置值符合要求,如標準偏差的差值超過 1,則表示斜率校準的設置值設定不合理,需重新計算校準斜率。其計算公式為:
單邊校準斜率=(實測SD值*取樣時設定的校準斜率)/工控機顯示的SD值
再將內外排的計算斜率相加平均得出新的校準斜率。將新的校準斜率輸入到工控機,再次進行取樣操作,直到標準偏差的差值在1以內。
2.3 取樣故障點排查
如果出現取樣一直不成功的情況,主要檢查以下幾處并進行調節:
1)切口距離校準
2)平準盤與煙支切口的位置沒有同步對端
3)平準盤聯動皮帶
4)軸編碼器連軸松動或積垢
5)平準盤擺動間隙過大
6)風室過輪軸承磨損或卡死,吸絲帶磨損
7)HJYSRM重量控制系統電路板卡
三、結束語
以上就是我廠對重量控制系統取樣驗證的主要步驟及故障排查點,通過將近一年的取樣實踐,采用以上流程方法,取樣的準確率和效率都得到了較大提升。
參考文獻:
[1]盧霞.SRM重量控制系統參數的驗證方法[J].硅谷,2014,7(14):170+165.
作者簡介:
劉元(1986.01),男,漢族,本科,電氣維修技師,研究方向:電氣自動化.
黃炬(1986.01),男,漢族,本科,電氣維修技師,研究方向:卷煙機電氣維修.