董茂林,廖 強(.重慶大學 能源與動力工程學院低品位能源利用技術及系統教育部重點實驗室,重慶400004;2.中冶賽迪技術研究中心有限公司,重慶400020)
在電弧爐冶煉的過程中,會產生大量的高溫煙氣,且含塵量高[1]。高溫含塵煙氣攜帶的熱量約為電弧爐輸入總能量的11%,有的甚至高達20%。這些高溫煙氣不僅帶走大量的熱,而且給電弧爐的除塵系統帶來了巨大的負擔,不但降低了氧化鐵的回收率,而且造成了嚴重的污染問題[2-3]。國內鋼鐵企業為了進一步降低電弧爐煉鋼成本,電弧爐工序普遍出現鐵水兌廢鋼冶煉模式,有的鐵水比例高達70%左右,呈現電弧爐設備“轉爐化”的趨勢[4]。隨著電弧爐入爐鐵水比例增加,產生的煙氣溫度、流量、CO含量及含塵量相對全廢鋼電弧爐均有大幅增加。如何將這部分高溫煙氣中的顯熱充分地回收,變廢為寶,使余熱回收系統運行更加穩定,同時降低除塵系統運行成本和企業的生產成本,是電弧爐煉鋼企業必須重視的問題。
目前國內和國際上的電弧爐仍有很多沒有回收煙氣余熱[5],有的只是部分回收了煙氣余熱[6],隨著兌鐵水比例的增加,電弧爐煙氣的溫度變得更高。電弧爐蓋頂部主要有4個孔,3個電極孔用來插入電極,第4個孔用來引出煙氣,因此業內通常稱電弧爐的一次煙氣為四孔煙氣,以區別于電弧爐密閉罩內的煙氣和屋頂罩的煙氣。若不回收四孔煙氣的全部余熱,將會造成大量的能源浪費。因此筆者參與研發、中試建設了一套電弧爐煙氣全余熱回收裝置,并進行了現場測試,以便對電弧爐煙氣余熱回收系統的煙氣溫度、換熱系數、煙氣組成、煙氣流量等關鍵參數進行研究。
研發的電弧爐煙氣全余熱回收裝置見圖1,裝置設計參數見表1。該裝置采用高低壓復合循環的冷卻方式,Ⅰ段煙道、燃燒沉降室頂蓋、Ⅱ段煙道、列管余熱鍋爐均采用汽化冷卻方式(指與水進行換熱,使水汽化,從而煙氣降溫)回收電弧爐四孔煙氣約250~2 100 ℃的全部余熱,具有顯著的節能效果。

圖1 電弧爐煙氣全余熱回收裝置1.密閉罩 2.電弧爐 3.水冷彎頭 4.水冷滑套 5.Ⅰ段煙道 6.燃燒沉降室 7.Ⅱ段煙道 8.列管余熱鍋爐 9.布袋除塵器 10.風機 11.煙囪 12.3個電極 T1~T7.溫度測點 C1~C3.煙氣組成測點

表1 電弧爐煙氣全余熱回收裝置設計參數
煙氣從電弧爐抽出后,與從水冷彎頭和水冷滑套間環縫混入的空氣一起進入Ⅰ段煙道,在Ⅰ段煙道內,煙氣降溫后進入燃燒沉降室。燃燒沉降室頂蓋采用了汽化冷卻結構,下半部分采用混凝土和耐火材料。燃燒沉降室設計的目的是,在燃燒沉降室內,煙氣中的CO燃盡,同時煙氣攜帶的粉塵粗顆粒也經重力除塵沉降下來。其后煙氣進入Ⅱ段煙道進行換熱,進一步降溫后進入列管余熱鍋爐,降溫至250 ℃以下后與密閉罩出口的除塵風混合送入布袋除塵器,除塵達標后的煙氣經過風機從煙囪排出。
為了研究不同鐵水加入量(本文中鐵水比例均指質量分數)下電弧爐煙氣全余熱回收裝置的煙氣組成、溫度及換熱情況,沿煙氣流向布置溫度測點7個,分別是Ⅰ段煙道入口處T1、Ⅰ段煙道中部T2、Ⅰ段煙道出口處T3、燃燒沉降室中部T4、燃燒沉降室出口處T5、Ⅱ段煙道出口T6、列管余熱鍋爐出口T7。煙氣組成測點3個,C1、C2、C3。
研發團隊在電弧爐煙氣全余熱回收裝置的列管余熱鍋爐出口裝設了煙氣溫度測點T7,收集了3個多月共計1 000多爐次的生產數據,兌鐵水的比例從全廢鋼到80%鐵水,列管余熱鍋爐出口的煙氣溫度均能控制在250 ℃以下,說明煙氣全余熱回收裝置在變工況條件下能夠回收電弧爐四孔煙氣250~2 100 ℃的全部余熱。
鐵水加入量不同的情況下,四孔煙氣的溫度、組成均有顯著的不同。選取鐵水加入比例接近50%時的典型工況進行測試,此時鐵水加入量為53.7 t,廢鋼加入量為58.4 t,鐵水加入比例為47.9%。冶煉過程大體分為3個階段:加料階段、冶煉階段(包括通電、吹氧工序)和出鋼階段。圖2給出該典型工況在一個正常冶煉周期內,Ⅰ段煙道入口、中部、出口處煙氣溫度隨時間的變化曲線。從圖2可看出,Ⅰ段煙道煙氣溫度在加料階段和冶煉階段初期(前10 min)由于沒有CO的燃燒放熱,溫度較低,并且沿程的溫度變化不大。在冶煉階段吹氧開始后,Ⅰ段煙道入口處的溫度迅速升高,并且在高溫(800 ℃以上)保持約31 min,該時段是吹氧過程CO大量產生的時間。Ⅰ段煙道入口處的溫度明顯高于Ⅰ段煙道中部的溫度,原因是Ⅰ段煙道入口處于CO的燃燒區域,此時煙氣的溫度很高,而且Ⅰ段煙道采用汽化冷卻,煙道外壁接近于定壁溫,煙氣與煙道之間的輻射和對流換熱都很強,因此Ⅰ段煙道中部與Ⅰ段煙道入口的煙氣溫差很大,最大溫差達574 ℃。到了冶煉后期,煙氣溫度開始下降,并且沿程的溫度差異減小。測試的Ⅰ段煙道入口最高溫度達1 982 ℃(遠大于文獻[7]報道的1 600 ℃),中部最高溫度為1 408 ℃,出口最高溫度為1 267 ℃,Ⅰ段煙道中部和出口的最大溫差為141 ℃。經測試,此時煙氣的流量為226 341 m3/h。

圖2 Ⅰ段煙道冶煉周期內的煙氣溫度
煙道入口到中部、中部到出口的平均熱流密度計算式為:
式中q——平均熱流密度,kW/m2
在完成出塊者選舉之后,出塊者負責完成區塊生成的工作。區塊一般要包括本輪產生的交易、上個區塊的哈希值、時間戳等內容。在這里,區塊生成又可以分為2類:第1類是一個出塊者只負責生成一個區塊,下一個區塊由新的出塊者生成,如比特幣;第2類是一個出塊者對應多個區塊,一個出塊者工作的整個時間周期被稱為一個時期,一個時期包括多個輪,每一輪對應一個區塊,如Bitcoin-NG等。出塊者在生成區塊之后,將區塊在全網進行廣播。
hin——入口煙氣的單位體積焓,kJ/m3
hout——出口煙氣的單位體積焓,kJ/m3
qV——煙氣流量,m3/h
A——換熱面積,m2
煙道各測試段的傳熱系數計算公式為:
式中K——傳熱系數,W/(m2·K)
通過計算,在該典型工況下,Ⅰ段煙道上半部分(從入口到中部)的平均熱流密度達999.8 kW/m2,Ⅰ段煙道下半部分(中部到出口)的平均熱流密度為327.2 kW/m2,Ⅰ段煙道上半部分的平均熱流密度為下半部分平均熱流密度的3.06倍。Ⅰ段煙道上半部分的傳熱系數為657 W/(m2·K),下半部分的傳熱系數為277 W/(m2·K),上半部分的傳熱系數為下半部分的2.37倍。
燃燒沉降室冶煉周期內的煙氣溫度見圖3。從圖3可以看出,燃燒沉降室中部和燃燒沉降室出口溫度比較接近,Ⅰ段煙道出口到燃燒沉降室中部,到燃燒沉降室出口溫差均不大,Ⅰ段煙道出口最高溫度與燃燒沉降室中部最高溫度差僅為27 ℃,燃燒沉降室中部最高溫度和燃燒沉降室出口最高溫度差僅為21 ℃。雖然燃燒沉降室頂部采用了汽化冷卻結構,但其冷卻降溫的效果并不明顯,反而由于燃燒沉降室四壁均采用耐火保溫結構,其保溫效果明顯,在冶煉初期,出現燃燒沉降室出口煙氣溫度高于燃燒沉降室中部煙氣溫度的情況,燃燒沉降室對煙氣進行了加溫。燃燒沉降室是一個大的蓄熱體,熱惰性較大,且煙氣在燃燒沉降室內的流動比較緩慢,因此燃燒沉降室充分起到了沉降和蓄熱的作用,減小了余熱鍋爐出口的煙氣溫度波動。

圖3 燃燒沉降室冶煉周期內的煙氣溫度
燃燒沉降室出口就是Ⅱ段煙道的入口,Ⅱ段煙道入口及出口在冶煉周期內煙氣的溫度曲線見圖4。從圖4可以看出,冶煉初期燃燒沉降室出口與Ⅱ段煙道出口煙氣溫差較小,隨著冶煉的進行,煙氣溫度升高,進出口溫差也加大。Ⅱ段煙道入口最高溫度為1 219 ℃,此時Ⅱ段煙道出口溫度為853 ℃,溫差為366 ℃,此時Ⅱ段煙道的平均熱流密度為226.4 kW/m2,Ⅱ段煙道傳熱系數為273.6 W/(m2·K),該傳熱系數與Ⅰ段煙道下半部分的傳熱系數相近。

圖4 Ⅱ段煙道冶煉周期內的煙氣溫度
研發團隊分別測試了鐵水比例為47.9%時Ⅰ段煙道中部及出口煙氣組成在冶煉周期內的變化,分別見圖5和圖6。圖中只給出了CO、CO2和O2體積分數的變化,剩余氣體為N2。在3個不同位置測試了煙氣中主要組分CO、CO2、O2的含量,所取的3個測試點為:Ⅰ段煙道中部C1、Ⅰ段煙道出口C2、燃燒沉降室出口C3。

圖5 Ⅰ段煙道中部冶煉周期內煙氣組成

圖6 Ⅰ段煙道出口冶煉周期內煙氣組成
從圖5可以看出,在整個冶煉周期內,Ⅰ段煙道中部CO體積分數已經很小了,在0.39%以內,并且在整個冶煉周期中變化很小,平均值為0.19%,波動范圍為0.06%~0.39%。冶煉周期內Ⅰ段煙道中部CO2體積分數變化較大。0~6 min為加料階段,之后進入冶煉階段,但冶煉初期(6~10 min)由于沒有吹氧,CO2體積分數均較低,在0.51%~3.08%波動,O2體積分數較高,在18.32%~20.18%波動。從10 min開始吹氧,CO2體積分數逐漸上升,28 min時上升到8.97%,此時O2體積分數相應地從18.81%降低到12.04%。28 min左右,吹氧和脫碳進入平穩期,此時CO2體積分數達到最高值,約9.5%,O2體積分數達到最低值,約11.5%。28~38 min為平穩期,38~46 min吹氧逐漸結束,CO2體積分數逐漸降低,O2體積分數逐漸上升。
從圖5、6可以判斷進入Ⅰ段煙道中部時,煙氣中的CO已經基本燃盡,到Ⅰ段煙道出口時,煙氣中的CO已全部燃盡。這是由于通過電弧爐的爐門、電極孔等孔洞的漏氣已經讓爐內煙氣的CO燃燒了一大部分,在水冷滑套處,較小的開度已經能夠保證煙氣中的CO全部燃盡。因此在系統設計時,為了減小空氣的混入量,可以考慮進一步減小水冷滑套處的開度,甚至可以將水冷滑套的開度降為0,只需滿足煙氣中CO燃盡即可,這樣可以保持較小的過剩空氣系數,減小風機的負荷,同時能夠回收更多的煙氣余熱。
目前國內大部分電弧爐都沒有做到四孔煙氣余熱的全部回收。研發了電弧爐煙氣全余熱回收裝置,在某鋼廠110 t電弧爐上進行了中試,對煙氣溫度、煙氣組成及換熱情況進行了現場測試,并對測試結果進行分析,得到如下結論。
① 兌鐵水的比例從全廢鋼到質量分數為80%鐵水,電弧爐煙氣全余熱回收裝置出口的煙氣溫度均能控制在250 ℃以下,說明煙氣全余熱回收裝置在變工況條件下能夠回收電弧爐四孔煙氣250~2 100 ℃的全部余熱。
② 鐵水加入量(質量分數)約50%的典型工況下,Ⅰ段煙道入口煙氣最高溫度可達1 982 ℃。
③ 鐵水加入量(質量分數)約50%的典型工況下,Ⅰ段煙道上半部分平均熱流密度高達999.8 kW/m2,傳熱系數高達657 W/(m2·K);下半部分平均熱流密度為327.2 kW/m2,傳熱系數為277 W/(m2·K),Ⅰ段煙道上半部分的平均熱流密度為下半部分熱流密度的3.06倍。一個冶煉周期內的煙氣最大溫差為1 624 ℃。如此高的熱流密度及溫度交變,在Ⅰ段煙道設計時需充分考慮如此大幅波動的煙氣溫度所造成的汽化冷卻煙道的疲勞問題。
④ 燃燒沉降室頂蓋雖然采用了汽化冷卻結構,但其換熱量很小。由于燃燒沉降室四周及底部采用了耐火材料結構,具備很好的蓄熱作用,減小了燃燒沉降室出口、Ⅱ段煙道及后續列管余熱鍋爐的溫度波動,在冶煉初期還出現了燃燒沉降室加熱煙氣的情況。
⑤ 從冶煉周期煙氣組成來看,由于漏風等原因,電弧爐第四孔出口到Ⅰ段煙道中部時煙氣中的CO已經基本燃盡。主要原因可能是電弧爐的觀火孔、電極孔等孔隙的漏風率已經很高,造成電弧爐內已經有大量CO燃燒。因此為了減少漏入空氣量,保持合理的過剩空氣系數,減小一次風機負荷,盡量多地回收煙氣余熱,此時水冷滑套的開度要盡可能小,同時應盡可能減少電弧爐孔隙的漏風量。