王賓濤
(山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 晉城 048000)
隨著我國煤礦生產(chǎn)能力的提升,機(jī)械化得到快速發(fā)展,膠帶輸送機(jī)在煤礦得到廣泛的運(yùn)用,是我國大多數(shù)煤礦煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑渚哂羞\(yùn)輸量大、自動(dòng)化程度高、方便快捷、可連續(xù)運(yùn)輸?shù)葍?yōu)點(diǎn)[1-2]。目前膠帶運(yùn)輸作為煤礦的主運(yùn)輸方式,解決了煤炭的連續(xù)、大量運(yùn)輸問題,但是在礦井生產(chǎn)過程中,特別是掘進(jìn)隊(duì)組,其生產(chǎn)輔助材料的運(yùn)輸占有很大的比重,一般采用無軌膠輪車或者軌道運(yùn)輸完成,其輔助運(yùn)輸成本高、工程量大,并且還需要進(jìn)行人工運(yùn)輸。如何提高掘進(jìn)隊(duì)組輔助運(yùn)輸效率,是各生產(chǎn)礦井需迫切解決的難題[3-4]。本文結(jié)合長平礦的實(shí)際問題,對800皮帶H架進(jìn)行改造,解決了掘進(jìn)隊(duì)組輔助運(yùn)輸?shù)膯栴}。
長平煤礦核定生產(chǎn)能力為6.5 Mt/a,為高瓦斯礦井;礦井主運(yùn)輸采用膠帶輸送機(jī),輔助運(yùn)輸采用無軌膠輪車運(yùn)輸;礦井主要大巷和工作面順槽均為煤巷,為掩護(hù)煤巷掘進(jìn),布置有部分底抽巷,巷寬4.5 m;礦井掘進(jìn)工作面均采用800皮帶出煤。在礦井實(shí)際生產(chǎn)過程中,底抽巷掘進(jìn)寬度較小,布置800皮帶后,剩余寬度不利于無軌腳輪車運(yùn)輸;且由于煤層起伏變化,部分區(qū)域巷道傾角較大,給無軌膠輪車運(yùn)輸帶來很大的障礙,從而導(dǎo)致巷道掘進(jìn)過程中錨桿、托盤、錨固劑、維護(hù)配件等相關(guān)材料無法采用膠輪車運(yùn)輸?shù)接^,還需要進(jìn)行人工備料,不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不利于生產(chǎn)效率的提升。為了解決掘進(jìn)工作面輔助運(yùn)輸?shù)膯栴},需對所采用的800皮帶進(jìn)行改造,使其底皮帶可以向掘進(jìn)工作面運(yùn)輸輔助材料。
通過分析,目前長平礦所采用的800皮帶不能回料的主要原因在于以下兩點(diǎn):
1)800皮帶H架高度較低,上、下兩個(gè)皮帶之間間距較小,兩者之間的空間有限,對于尺寸較大的材料則不能運(yùn)輸;
2)原800皮帶下部托輥為直托輥,皮帶平整無凹槽,在運(yùn)料過程中遇到巷道底板不平整時(shí)極易出現(xiàn)材料掉落現(xiàn)象。
針對目前800皮帶存在的以上兩個(gè)問題,進(jìn)行針對性技術(shù)改造。首先是增加H架的高度,增大上、下皮帶之間的間距,從而達(dá)到增大運(yùn)料空間的目的;其次是去除下皮帶原安裝直托輥架,焊接安裝槽型托輥架,使下皮帶運(yùn)料時(shí)成為凹型,防止在運(yùn)輸過程中所運(yùn)輸材料掉落皮帶。通過以上兩個(gè)技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)800皮帶下皮帶回料運(yùn)輸?shù)膯栴};同時(shí)為了節(jié)約成本,降低本次技術(shù)改造的資金投入,在H架改造過程中應(yīng)盡可能利用現(xiàn)有廢舊管件,達(dá)到變廢為寶的目的。
根據(jù)以上改造原則對礦井現(xiàn)有的800皮帶H架進(jìn)行改造,見下頁圖1和下頁圖2。H架具體改造的方法及參數(shù)如下:
1)在原800皮帶H架橫梁上方靠近橫梁處,將原H架鋸斷,并去除H架原底托輥安裝架。
2)增加H架高度,將H架主體部分槽鋼延長至935 mm。目前長平礦所采用的800皮帶H架主體槽鋼的高度有640 mm和680 mm兩種,采用與原800皮帶H架槽鋼型號一致的槽鋼,分別加工長度為300 mm和260 mm的槽鋼若干,將調(diào)節(jié)800皮帶H架高度的槽鋼焊接至原H架斷開位置。
3)按照設(shè)計(jì)加高后H架所涉及的相關(guān)尺寸參數(shù),將底托輥安裝架與改造后的H架完成焊接拼裝,其拼裝位置置于圖1中510 mm處。
4)利用礦井現(xiàn)有的廢舊2寸鋼管和厚度為5 mm的鋼板集中加工底托輥安裝架及連接板,見圖2-1。
5)利用廢舊2.5寸鋼管加工H架橫梁,長度為1 050 mm。
6)利用2寸鋼管加工底托輥安裝架。

圖1 800皮帶H架加工圖(單位:mm)

圖2 改造800皮帶H架零件加工參數(shù)圖(單位:mm)
為了保證改造后的800皮帶運(yùn)行的安全可靠,改造過程中多采用的加工材料及加工后H架需滿足以下技術(shù)要求:
1)改造800皮帶H架主體部分材質(zhì)必須一致,均為10號槽鋼;
2)圓杠安裝槽、連接板、底板、底托輥架和橫梁等所采用的廢舊材料必須進(jìn)行除銹處理,并去除飛邊毛刺;
3)改造加工后的H架必須保證主體槽鋼與橫梁鋼管兩者之間的垂直關(guān)系,并保證H架上、下部的寬度一致;
4)改造后的H架圓杠安裝槽開孔槽為側(cè)向內(nèi)。
按照上述改造原則,改造方法、參數(shù)及相關(guān)技術(shù)要求,對長平礦800皮帶H架進(jìn)行相關(guān)技術(shù)改造,H架改造前后對比見圖3所示。

圖3 H架改造前后對比圖
800皮帶改造后,下皮帶上部空間加大,方便其運(yùn)輸掘進(jìn)工作面支護(hù)材料及配件,在生產(chǎn)隊(duì)組進(jìn)行了為期1個(gè)月的試驗(yàn),試驗(yàn)過程中為保證下皮帶可以及時(shí)卸料,防止出現(xiàn)運(yùn)輸事故,在下部皮帶尾部安裝有類似清帶器的擋板,保證下皮帶運(yùn)輸材料達(dá)到指定位置時(shí)能夠及時(shí)、自動(dòng)卸料。在整個(gè)試驗(yàn)期間,實(shí)現(xiàn)了皮帶不停機(jī)便可同時(shí)進(jìn)行煤和輔助材料的運(yùn)輸,保證了掘進(jìn)作業(yè)的連續(xù)性,并且大幅降低了人工輔助運(yùn)輸量,提高了輔助運(yùn)輸效率,降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,大大提高了掘進(jìn)效率。目前800皮帶H架改造利用下皮帶進(jìn)行輔助材料運(yùn)輸,已在長平礦各掘進(jìn)隊(duì)組廣泛推廣應(yīng)用,改造完成后有效提高了礦井輔助運(yùn)輸效率,降低了輔助運(yùn)輸人員,提高了礦井掘進(jìn)效率。
通過對800皮帶H架進(jìn)行改造,加高了H架下皮帶的空間,并將原先的平托輥改造為凹槽托輥,解決了下皮帶運(yùn)料時(shí)空間不足和易掉落的問題;同時(shí)在下皮帶尾部安裝清帶器,實(shí)現(xiàn)了下皮帶的及時(shí)、自動(dòng)卸料。并在隊(duì)組進(jìn)行了為期1個(gè)月的試驗(yàn),在整個(gè)試驗(yàn)過程中,實(shí)現(xiàn)了皮帶不停機(jī)便可同時(shí)進(jìn)行煤和輔助材料的運(yùn)輸,保證了掘進(jìn)作業(yè)的連續(xù)性,并且大幅降低了人工輔助運(yùn)輸量,提高隊(duì)組掘進(jìn)效率。