陳永豐
(陽泉煤業集團長溝煤礦有限責任公司機運部機電隊, 山西 和順 032700)
目前國內具有較多型號的掘進機,大多數為重型以及中小型的掘進機,其中重型掘進機的代表有LH-3000、S200 以及 EBJ160 型號[1];中小型掘進機代表有AM50和S100型號[2]。近年來,這些型號的掘進機維穩,很少在此基礎上有較大的突破以及改進,面對快速發展的煤炭產業,已難以滿足產業需求。因此,為滿足市場對于掘進機的需求,研制一種截割功率在100~150 kW的掘進機,且具有較好的適應性、先進性、高效性以及可靠性。
該掘進機的主要運行功能包括截割、操作、裝運、行走等,針對于具有各種形狀斷面的半煤巖或者井下煤的巷道,總裝機的功率為242 kW,截割功率為132 kW,切割煤巖的硬度大致為60~70 MPa。當在確定位置截割時,截割寬度最大為5.24 m,截割高度最大為4 m。
該掘進機的電控系統通過可編程控制器(PLC)控制,可反映出如油箱的溫度、截割的功率以及系統的壓力等參數,這些均可通過液晶顯示屏進行展現。為提高整個施工環境的安全,該掘進機配備有噴霧系統,可有效地抑制相關截割所產生的火花和粉塵。
該掘進機主要包括三大機構:截割、裝運和行走;包括三大系統:水路、液壓以及電氣系統,三大機構和三大系統構成整個掘進機的設備裝配,該掘進機的總體參數如表1所示。
主體部分主要用于承載各個機構等部件,其上部主要安裝截割機構,下部安裝裝運機構,刮板運輸機安裝在機架的內部,電氣操作箱位于后左部,噴霧泵站位于后中部,傳動部位于后右部,轉載機架則為于主體部分的尾部。

表1 掘進機的總體參數
截割機位于主體部分的回轉臺上,主要通過銷軸和升降油缸進行連結。巷道的截割主要是依靠截割機通過一級的直齒和兩級的行星減速,如此驅動截割頭旋轉,截割頭直徑選用相對較小;截割方式采用縱軸方向;截割功率為132 kW。在截割的運行過程中,可通過內部輸送水至截割頭部噴射出來水霧以達到降塵的目的。
裝運機構主要由兩部分組成,包括裝載部和運輸部,分別位于主體部的下部以及主體部分。
行走機構主要通過液壓的馬達進行驅動,位于主體部位的左右,通過一級的直齒和兩級的行星減速,整個掘進動作的完成傳遞過程為動力傳遞至驅動的鏈輪,隨后傳遞至履帶,最后完成整個掘進機的前后、左右的行進運動。
該電氣系統主要由操縱箱、電氣控制箱、照明燈、警鈴等組成部分構成[3]。供電電壓為660 V或者1 140 V,液晶屏可實時反映工況以及相關工況參數,整個回路由PLC控制,安全可靠。
液壓系統的壓力選擇為16 MPa,供油主要通過三聯齒輪泵進行,采用直動和先導式兩種控制方式。
該系統主要保證整個截割過程的安全性,主要的運行回路包括內噴霧、外噴霧以及冷卻水構成,主要抑制整個施工環境中的火花和粉塵。
掘進機的電控系統組成部分主要包括電控箱、操縱箱以及電器元件,如圖1所示。整個電控系統運行的數據采集過程主要通過電流、溫度傳感器以及電壓互感器將信號傳至于電流、電壓以及溫度變送器,隨之利用模塊可將模擬信號轉換為數字信號,最終傳至PLC,通過分析數據,使得PLC作出指令。

圖1 電控系統組成部分
本文主要開發一種適用于切割煤以及應用于半煤巖巷道的掘進機,該機型符合目前國內的市場要求。針對該掘進機的電控系統采用可編程控制器(PLC)作為控制的核心,該控制回路的主電源為本安型電源;利用電壓變送器和電流互感器,將原本的模擬信號轉化成數字信號,整個電路為數字電路;設置相關的語音報警裝置,當掘進機在開始啟動以及行走過程中有語音報警提示;所采用的通訊方式為串行接口。
當截割電動機以及油泵的設備組成部分發生故障,比如在設備開始啟動、機械傳動以及超負荷運行過程中,這些故障極易引起繞組發熱。如若該部分的溫度大于電機自身部分能夠承受的溫度時,結果則導致電動機燒壞事故。為避免電動機溫度過高,引發事故,設計出相關的溫控電路。設置出R1、R2、R3以及三個熱敏電阻組成分壓器。當存在一個過熱的繞組時,其相鄰的熱敏電阻阻值急速增大,這一現象使得分壓點的電壓達到最高電壓值,導通電路中的VT1通道,導通VS通道,中斷單片機,最終可通過回路控制使得電機斷電,整個回路安全可靠。
語音系統主要位于電控箱的內部,通過將啟動的信號傳送到語言合成板或者傳送至控制電路中,按照操作者所按下的運行指令,發出該指令對應的語言提示。例如,當操作者按下標有“啟動”鍵的指令時,隨之發出“請注意!掘進準備開始啟動”的提示,整個操作過程簡單便捷。
本部分主要設計出語音系統軟件,所設計出的語音系統軟件首先可產生的采樣頻率為10 Hz,再者可壓縮儲存所采集的數字量,其中所采用的壓縮處理方法被稱為“狀態計數法”,例如,對于一個數值連續出現128次,只需要采集一個字節。此種方法方便快捷,同時也設計出相應軟件程序來滿足語音功能。
通常掘進機的工作過程為司機通過操作箱作出操作指令,隨后傳送至電控箱,電控箱根據指令要求調控于具體設備。傳統的操作箱將信號傳送至電控箱時,需要20多根導線進行連接,如若將信號進行反饋,則需要多至30根導線進行連接。過多的連線不僅加大了這個設備的整體體積,同時,在掘進機進行施工過程中,也加重了安全隱患。因此,本部分主要設計出計算機通訊條件來進行信號的傳送與反饋,同時,設計相應的軟件程序可完成計算機通訊。
對該掘進機結構以及電控系統進行設計,主要達成以下特點:截割方式采用縱軸方向,具有較大的截割功率,高效率;截割頭選用的直徑相對較小,具有合理的布局結構,高穩定性;配備有內外噴霧系統,有著良好的施工環境;電控系統選擇供電電壓為660 V或者1 140 V,液晶屏可實時反映工況以及相關工況參數,整個回路由PLC控制,安全可靠。
將該設計配備有的該掘進機應用于某設備制造廠完成了首批試制;并將該設備送至檢測設備廠完成檢測;最后應用于某礦進行工業的試驗。整個試驗結果表明,改進后的掘進機整體設計合理、結構緊湊、可操作性強。