蔣曉光
(遼寧省丹東市振安區水利局,遼寧 丹東 118006)
某抽水蓄能電站在發電的基礎上考慮了下游防洪要求。年平均發電量11.01億kW。下游的防洪標準級別較高,為50a一遇。該發電站的組成部分有混凝土堆石壩、泄洪洞、發電系統、廠房和開關站。裝機3臺103MW水輪發電機組,總裝機容量309MW,保證出力49.9MW,年平均發電量11億kW·h,年利用小時3540h,工程規模大(2)型工程。
進口段位于向斜軸西南翼,巖性為凝灰質礫巖。F57斷層和j1、j3、j4組裂隙主要發育在巖體中。
洞身0+032-0+090m段:圍巖巖性主要為凝灰質礫巖和凝灰質礫巖夾凝灰質粉砂巖。隧道中軸線和巖石的夾角為50°左右。巖體裂隙主要為順層小裂隙和隨機發育的小斷層、小裂隙。
洞身0+090-0+215m段:圍巖巖性為變質巖、大理巖、結晶灰巖互層,與洞軸線呈30°-50°夾角,對圍巖穩定性有不利影響。圍巖以Ⅲ類為主,部分為Ⅱ類,局部破碎帶或破碎密集帶為Ⅳ類。
洞身0+215-0+390m段:圍巖堅硬,為完整的凝灰質礫巖。巖層走向北西310°左右,走向北東,傾角70°左右,與隧道軸線夾角33°左右。由于巖層不發育,對圍巖穩定性沒有重大不利影響。圍巖以Ⅱ、Ⅲ類為主,局部斷裂帶或裂隙密集帶為Ⅳ類,基本穩定-穩定性差。
溢洪洞堰閘段右側帷幕灌漿。主要為溢左 0+001.00-溢左0+007.70及溢右0+001.00-溢右0+123.00灌漿廊道的帷幕灌漿,其中包括主帷幕灌漿和副帷幕灌漿。本分部工程帷幕灌漿于2007年06月30日開工,2007年10月26日完工,共計完成帷幕灌漿3729.8m.。
根據施工現場情況,在附近設置集中制漿站,漿液管道與施工現場連接,集中制漿系統設置水泥庫、高速制漿機、漿液泵等,如圖1所示。在注漿工作面附近設置注漿泵和水泥漿攪拌筒。制漿站水灰比為0.5:1厚漿,鋪設φ50-75mm漿管運輸至施工工作面。泥漿流量控制在1.5-1.9m/s。
制備漿液配比嚴格按規定進行控制,實測比重與理論值≤ 5%。杜絕不合格比重漿液進入施工環節。
1)主、副帷幕排距為1.5m;灌漿孔孔距 2.0m,帷幕孔均為豎直孔。單排帷幕灌漿孔分三序孔,兩岸的主、副帷幕均為兩序,副帷幕深度按 2/3 主帷幕深度控制。
2)灌漿壓力見表1,封孔灌漿壓力應為最大灌漿壓力。

圖1 制漿站示意圖

表1 灌漿段壓力分布
3)漿液比級
帷幕灌漿漿液比級采用5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.5∶1六個比級, 開灌水灰比為5∶1。
4)主帷幕終孔段灌前壓水透水率如大于10Lu,則應向下加深一段,段長為5m,如認為不滿足上述規定,則繼續向下加深,段長不變,當加深到四段時仍不能滿足灌前壓水< 10Lu 的要求,由設計、地質、監理、業主研究確定是否繼續加深。
5)檢查孔合格標準透水率≤3Lu。
對帷幕灌漿施工主要項目有:孔的鉆進、裂隙沖洗、灌漿、封孔四大項內容,工藝流程如圖2。帷幕灌漿均應在固結灌漿結束、上部結構混凝土達到設計要求的高程及強度后,按照分順序加密的原則進行。一般單排孔帷幕分Ⅲ序施工,雙排孔帷幕分 II序施工;兩個次序孔之間在巖石中鉆孔灌漿的間隔高差,按照設計規范的要求≥15m[1-2]。

圖2 施工工藝流程圖
該部位采用SGZ-III型巖芯鉆機和金剛石鉆頭或硬質合金鉆頭鉆進,孔口封閉、孔內循環,自上而下分段鉆進、灌注。全孔灌漿結束后,采用全孔灌漿封孔法。施工工藝流程與常規并無太大差別,在此不作詳細說明。
灌漿過程中,該部位個別孔出現壓水試驗與灌漿無回水、無回壓現象,但并無地表或山體外漏情況發生,在較長時間沖洗壓水過程中,有發現較遠部位有串孔現象,此現象說明該部位裂隙發育比較單一,裂隙和斷層間關聯程度較弱。
例如:主帷幕單元孔WZ5-I-46,該孔4段、5段、8段均出現無壓現象,在灌漿過程中甚至出現自吸漿現象(即使停注漿泵漿液自動由儲漿桶流入孔內)。但在任何部位卻沒有發生漿液外漏現象,如果持續灌注,水泥使用量將不可預估。同軸線他序孔施工中,也在相對應的高程出現不同程度的這種現象。
經設計單位研究地質情況后確定,該部位沒有溶洞或特別發育斷層帶,該情況是由于裂隙發育所致,如果發生外漏或串孔,可采用間歇或短期待凝方法控制,如無外漏應灌注飽滿,但可采用孔口沖砂等方法填充較大裂隙。
1)當灌漿的壓力值不發生變化時,注入率持續減少時,或當注入率不變而壓力持續升高時,不得改變水灰比。
2)一級的漿液注入率已達300L或注漿時間已達30min,而灌漿壓力和注入率無改變或改變不明顯,應改濃一級。
3)注入率大于30L/min時,可根據具體情況越級變漿,但不允許采用間歇灌漿。
4)當注入量過大變漿無效且沒有外漏的情況下,可采取孔口濃漿沖砂,沖砂量一般情況一次≤ 0.3m3。
5)當改變漿液水灰比后,如果灌漿壓力突增或注入率突減,應立即查明原因,進行處理,不得越級變漿。
6)當發現有地面或廊道漏水或漏漿時,可繼續灌漿。如有漏漿或漏水現象,應降低灌漿壓力,直至上述現象停止,然后逐漸增大壓力至原灌漿壓力,繼續灌漿。減壓無效時,應加厚一級泥漿灌注。若減壓降濃無效,且漏漿量接近注入量時,可停漿凝結,凝結時間超過4h后恢復灌漿。
7)灌漿過程中應定期測量漿液比重,灌漿結束時還應測量漿液比重,并做好詳細記錄。對有串、溢、漏的孔段,應記錄準確位置,并通知監理部門和設計單位研究處理措施[3-4]。
通過灌漿成果表及檢查孔壓水成果表統計表明:灌漿I 序孔平均單耗288.2kg/m, II 序平均 149.22kg/m,III 序平均 91.3kg/m,分序遞減明顯,說明灌漿效果明顯。通過柱狀圖分析,雖然在灌漿過程中限制一部分漿液的流動,但從整體防滲效果上看并無太大影響,II、III 序孔注入量的降低,說明 I 序孔的輻射范圍已經達到設計范圍,見表2。

表2 透水率與單耗分析表
帷幕灌漿檢查孔壓水試驗采用單點法。檢查孔的數量按灌漿孔總數的10%控制。壓水檢查孔合格標準為:透水率 q≤3Lu.
檢查孔采用直徑Φ94mm、Φ76mm 金剛石鉆頭、雙管單動鉆具清水鉆進,并按要求進行了統一編號、裝箱、素描、拍照等。帷幕灌漿檢查孔共完成 10 個,約占灌漿工程量的 15.1%,共完成壓水試驗 98 段,合格 98 段,透水合格率為 100%,透水率最大值 2.41Lu。從檢查孔取芯情況看,巖心采取率較高,巖體裂隙中水泥結實飽滿、密實,如圖3,表 3。

圖3 巖石中水泥結石

表3 檢查孔透水率分析表
對于帷幕灌漿施工控制措施而言,工程所采取的控制措施并不多,在灌漿量上并沒有做過大的限制,僅針對串孔、外漏現象進行了待凝處理,針對注入量大的地段適當采取了孔口沖砂措施。在實施過程中,孔口沖砂效果并不很好,沖砂量一般不大于20kg就會終止注入,從一個側面也反應出地層的裂隙發育寬度并不大,只是貫穿距離比較長。
以某抽水蓄能水電站為例,分析了帷幕灌漿施工的控制措施。從實例情況分析可以看出,串孔、地表外漏情況突出,串通距離較遠情況下,控制措施主要以限制漿液向灌漿區域外流動為主,間歇、待凝措施頻繁使用;而透水率大,灌注量大, 但是外漏情況不明顯,裂隙多縱向發育多的地質條件下,孔口沖砂效果并不很好,沖砂量一般不大于20kg就會終止注入,從一個側面也反應出地層的裂隙發育寬度并不大,只是貫穿距離比較長。