孫強,楊典,王芳,張曉偉,付強,張明亮
(洛陽中硅高科技有限公司,河南 洛陽 471000)
純凈的SF6氣體是一種無色、無味、化學性質極其穩定的物質,主要用于大型發電廠的介電絕緣物質。SF6具有絕緣強度高、無毒且穩定性高、熱交換能力強、耐污染、耐潮濕等優點,在電力行業應用廣泛。電工用SF6氣體,純度要求在99.5%以上[1-2]。
高純SF6(純度在99.999%以上)也是一種半導體氣體。高純SF6是一種理想的電子蝕刻劑,被大量應用于微電子技術領域。目前我國電子行業使用的高純SF6主要還是以進口為主。電子級SF6對雜質成 分 包 含CO2、C2F6、C3F8、SO2F2、S2OF2,S2OF10的體積分數要求小于15×10-6,純度在99.999%以上;而工業級SF6中C2F6、C3F8常常達到 (300~400) ×10-6,是無法滿足電子級SF6的使用要求的。因此工業級SF6必須經過進一步提純凈化才能達到半導體用的要求[3-6]。
SF6的純化工藝主要有吸附法和精餾法,主要在電力行業工業級SF6進行研究,對高純SF6的提純工藝研究仍然較少[7-10]。本文以某SF6生產廠商為例,介紹了一種提純SF6的提純工藝,可以處理50kg/h的SF6粗料,得到純度為99.999%的高純SF6,為高純SF6的生產提供一定指導意義。
工業級的SF6氣體純度只有99.5%,同時含有Air、CF4、C2F6、C3F8雜質,其中C2F6和SF6的沸點比較接近。在常溫常壓下,C2F6的沸點是-78℃,C3F8的沸點是-37℃,SF6的沸點是-63℃。在高壓低溫狀態下,C2F6液化溫度比SF6低6℃,C3F8液化溫度比SF6高5℃,是比較難分離的物質。某工廠工業級SF6氣體組成如表1所示。

表1 工業級SF6原料組成Table1 Composition of industrial grade SF6 raw material
精餾是利用混合物中不同組分的泡點和露點的不同,經過不斷的氣化和冷凝,達到氣液分離的效果。精餾操作工藝發展至今,已經廣泛的應用在化工生產的各個領域,成為化工分離操作的基本解決途徑。它具有操作簡單、工藝成熟、自控性高、生產能力強等特點。在精餾操作中,互成平衡的氣液兩相濃度差別越大,組分越易分離[11]。
工藝流程如圖1所示。系統由潔凈提純塔T1、T2組成,SF6氣體粗料以50kg/h的流速進入壓縮機和過冷器進行加壓冷凝成1MPa,-20℃的液體,然后再進入脫輕塔T1和脫重塔T2,組分在提純塔中經過充分的氣液交換后脫去輕組分和重組分,從T2塔頂分離出純度大于99.999%的SF6氣體。

圖1 SF6提純工藝流程圖Fig.1 Purification process flow chart of SF6
使用ASPEN PLUS流程模擬軟件進行工藝流程模擬與優化,工藝中各精餾塔采用軟件中RADFRAC嚴格分餾模塊,初步核算采用DESTWU模塊,熱力學方法選擇PR-BM法。在采用DESTWU模塊初步核算后,考慮成本最優條件下,各塔的理論級數設定為:T1塔60塊理論板,T2塔40塊理論板,均使用低溫冷凝劑作為冷卻介質。T1塔操作壓力設定為0.8MPa,T2塔操作壓力設定為0.7MPa。使用靈敏度分析模塊考察了進料溫度、回流比、進料位置等影響精餾塔分離效能的主要工藝參數,并對這些參數進行優化。
脫輕塔采用60塊理論板 (再沸器和冷凝器各相當于一塊理論版),操作壓力0.8MPa,脫輕塔的主要作用是脫出Air、CF4、C2F6、C3F8,其中C2F6的徹底分離是關鍵因素。
運用靈敏度分析功能采用控制變量法分別研究了回流比,進料位置,塔頂采出量對分離效果的影響,如圖2~圖4所示。從圖2看到當塔頂采出量達到3.9kg/h時,T1塔能有一個較好的分離效果,輕組分物質能徹底的從T1塔頂得到脫出,產品中SF6純度達到99.9995%,T1塔塔釜C2F6體積分數只有4.49×10-6,然而再增加低沸采出,對產品質量的提升卻并不明顯,反而會帶出大量的SF6導致產品物料流失。因此,T1塔頂采出量為3.9kg/h即可?;亓鞅鹊拇笮μ峒兯姆蛛x效率至關重要,只有回流比到合適的范圍值,提純塔的分離效率才會達到要求。然而過大的回流比同時會帶來較大的能耗,因此,提純塔必須選擇合適的回流比[12]。從圖3看到,當回流比達到37時,產品中SF6純度達到99.9995%,T1對C2F6才有一個較好的分離,T1塔塔釜C2F6體積分數只有6.49×10-6。然而,再繼續增加回流比,產品質量并沒有顯著的提升。因此,可將回流比設定在37即可。塔進料的熱狀態和塔內物料流動情況會影響進料板位置的選擇,進料板位置對塔的分離效果和能耗同樣會有較大影響[13]。從圖4可以看到進料板位置在13塊板時,產品純度最高,SF6含量達到99.9995%。
因此,T1的塔頂采出量設定為3.9kg/h,質量回流比設定為37,進料板在13塊板。


圖2 T1塔頂采出量對分離效率的影響Fig.2:The influence of T1 tower top rate on separation efficiency.

圖3 質量回流比對T1分離效率的影響Fig.3 The influence of T1tower mass reflux ratio on separation efficiency

圖4 T1塔進料板對分離效率的影響Fig.4 The influence of T1 tower feed stage on separation efficiency
脫重塔采用40塊理論板 (再沸器和冷凝器各相當于一塊理論版),操作壓力0.7MPa,T2的目的是脫出重組分C3F8,在塔頂得到純凈的SF6。T2塔的回流比,進料位置,塔釜采出量對提純塔分離效果的影響,如圖5~圖7所示。
從圖5回流比在1.5時,產品純度已經達到了質量要求,T2塔分離效率較好;再增加回流比,產品純度提升幅度非常渺小。塔釜采出量對產品質量有重要影響,從根本上決定產品純度的等級。高沸點的C3F8從塔釜采出,塔釜采出對產品質量的影響如圖6所示。可以發現,當塔釜采出達到0.5kg/h時,產品中SF6純度能達到99.999%;再增加塔釜采出,產品純度沒有明顯提升,反而會減小SF6的收率。進料板位置對產品質量的影響如圖7所示,可以發現,當進料板在10~40塊板產品純度能在99.999%,可將進料板設定在20塊板,實際上將進料板設計在中間板也是工程設計時經??紤]的一般設計經驗[14]。
因此,T2的塔釜采出量設定為0.5kg/h,質量回流比設定為1.5,進料板在20塊板。

圖5 T2回流比對產品質量的影響Fig.5 Effect of T2 mass reflux ratio on product quality

圖6 T2不同塔底采出量對產品質量的影響Fig.6 Effect of T2 bottom rate on product quality.

圖7 T2不同進料板對產品質量的影響關系圖Fig.7 Effect of T2 feed stage on product quality
相對于板式塔,填料塔因具備較高的分離能力,在實際應用中受到了廣泛研究。高效的分離填料是填料塔設計的關鍵因素,θ環填料是一種小型高效的精密填料,由金屬絲網按照特殊的工藝制成,非常適合小批量、高純度產品的分離過程,這是因為θ環填料具備低的壓降和非常高的分離能力。θ環填料的滯料量比同類的實體填料大,其表面潤濕情況也比一般瓷環完全,成膜率高,因而效率也更高[15],見圖8。

圖8 不同塔液泛因子隨塔板數的變化分布圖Fig.8 The distribution diagram of flooding factor with plate number in different columns.
使用ASPEN PLUS塔內件設計校核模塊設計并驗證了T1、T2的填料選擇。T1,T2塔徑均選擇100mm,填料選擇6mm的θ環。液泛因子的變化如圖8所示??梢钥吹剑S著塔內物流的變化,液體發泡因子整體均不超過一般規定值0.8。說明塔徑100mm,填料選擇6mm的θ環是合理的。
提出了一種提純凈化工業級SF6的工藝,工藝處理 量50kg/h, 可 以 把SF6由99.5%提 升 到99.999%以上,達到電子級使用要求。
采用ASPEN PLUS模擬軟件對雙塔低溫精餾提純SF6進行了模擬計算,使用靈敏度分析考察了回流比、進料位置、高低沸采出量等對分離效果的影響,確定了最優工藝操作參數,如表2所示。工藝操作簡單,穩定性好,適用性好,對SF6的提純凈化有一定指導意義。
C2F6與SF6沸點非常接近,是制備高純度SF6的關鍵影響因素,雙塔精餾模式需要脫輕塔有較高的回流比才能分離徹底,同時,也可以采用三塔精餾的方式對原料氣分別進行脫輕-C2F6分離-脫重處理,以減小能耗,但這會增加固定設備投資。

表2 提純塔工藝參數Table 2 process parameters of Purification tower