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廢水強(qiáng)化脫除總氮技術(shù)研究

2020-10-10 10:16:32楊冶
鞍鋼技術(shù) 2020年5期
關(guān)鍵詞:生物工藝

楊冶

(鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司,遼寧 鞍山114021)

生化法是一種比較經(jīng)濟(jì)的廢水脫除總氮方法,但傳統(tǒng)反硝化脫除總氮去除率低,運(yùn)行成本高,難以符合新的標(biāo)準(zhǔn)要求。很多行業(yè)廢水,如鋼鐵綜合廢水、市政未經(jīng)過(guò)深度處理的廢水,B/C均小于0.2,可生化降解性差,由于出水標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)總氮(TN)指標(biāo)有嚴(yán)格要求(TN≤15 mg/L),若來(lái)水總氮超標(biāo),則需通過(guò)反硝化脫除總氮,但來(lái)水中BOD偏低,則需補(bǔ)充BOD以滿足除氮要求。為了有效去除氮氧化物,降低運(yùn)行成本,鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司結(jié)合實(shí)際工程進(jìn)行了大量試驗(yàn),對(duì)降低反硝化溶解氧、反硝化反洗余氣加速排放方法和裝置進(jìn)行了科研攻關(guān),研制開(kāi)發(fā)了一種無(wú)硝化液回流、溶解氧含量低、總氮去除效率高的工藝方法。

1 廢水脫除總氮工藝

1.1 工藝介紹

由于有些污水中有毒有害成分高,對(duì)反硝化菌的毒害很大,而傳統(tǒng)的缺氧-好氧(A-O)工藝適用于污染物含量不太高的污水,因此,在A-O生物脫氮工藝的基礎(chǔ)上,對(duì)缺氧-好氧工藝組合作出了調(diào)整,采用沒(méi)有硝化液回流的后置反硝化工藝,即好氧-缺氧(O-A)工藝。O-A工藝把硝化好氧反應(yīng)放在第一段,降解水中的有毒有害物質(zhì)并將氨氮完全硝化;把反硝化缺氧反應(yīng)放在后一段,投加碳源提供電子供體,使硝酸根還原成氮?dú)鈴乃幸绯觯瑥亩_(dá)到去除水中總氮的目的。

此工藝組合的最大特點(diǎn)是總氮去除效率高,雖然來(lái)水中BOD極低,基本無(wú)可利用碳源,需要投加甲醇、乙酸或葡萄糖等作為碳源,但省去了硝化液回流造成的損失,整體上仍降低了系統(tǒng)運(yùn)行成本。

1.2 實(shí)施效果

采用O-A工藝脫除廢水中的總氮,經(jīng)過(guò)3年多的運(yùn)行調(diào)試后,得到脫除總氮的實(shí)際效果如圖1所示。由圖1可以看出,來(lái)水總氮含量為(30±5)mg/L,反硝化去除總氮能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo),總氮去除值為(12±3)mg/L。

圖1 O-A工藝脫除廢水中總氮的實(shí)際效果Fig.1 Actual Effect of Removing Total Titrogen from Wastewater by O-A Process

2 強(qiáng)化脫除總氮技術(shù)研發(fā)

2.1 惰性氣體吹脫反硝化工藝段廢水溶解氧技術(shù)

由于O-A工藝硝化好氧工藝段(即曝氣生物濾池)采用曝氣提高溶解氧,后置的反硝化缺氧工藝段(即缺氧反硝化生物濾池)進(jìn)水溶解氧濃度會(huì)達(dá)到7~9 mg/L,向其中投入碳源后,大部分碳源會(huì)先和溶解氧反應(yīng),造成碳源浪費(fèi)(約50%),影響反硝化效果,且易造成反硝化生物濾池堵塞,導(dǎo)致整個(gè)生物濾池系統(tǒng)難以連續(xù)運(yùn)行。為了提高整個(gè)生物濾池系統(tǒng)的反硝化效果,研究了消除后置的反硝化缺氧工藝段進(jìn)水中高濃度溶解氧的方法。

2.1.1 工藝選擇及原理

加熱、投入除氧藥劑、通入惰性氣體等方法均可降低水中溶解氧,根據(jù)操作難易程度及技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,選擇采用通入氮?dú)鈿馓岱椒ń档退腥芙庋酢4朔椒ǖ脑頌楹嗬桑床捎靡环N氣體介質(zhì)破壞兩相平衡而建立新的氣液平衡狀態(tài),使溶液中的某一組分由于分壓降低而解析出來(lái),以達(dá)到分離物質(zhì)的目的。試驗(yàn)中,通過(guò)在后置的反硝化缺氧工藝段通入惰性氣體氮?dú)猓档退醒醴謮海顾腥芙庋跷龀鲎兂蓺鈶B(tài)氧,從而使溶解氧含量降低。由于氮?dú)獠豢赡苓_(dá)到100%純度,且與水也不可能完全充分接觸,通入氮?dú)夂笏腥詴?huì)存在部分溶解氧。

2.1.2 可行性研究

對(duì)硝化好氧生物濾池的出水進(jìn)行充氮?dú)庠囼?yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

表1 硝化好氧生物濾池出水充氮?dú)庠囼?yàn)結(jié)果Table 1 Experimental Results of Nitrogen Filling in Effluent Water from Nitrification Aerobic Biofilter

由表1可以看出,硝化好氧生物濾池原水出水的溶解氧濃度為8.2 mg/L;通入氮?dú)夂螅腥芙庋鯘舛瓤焖俳档停煌ㄈ氲獨(dú)?0 min后,水中溶解氧濃度降低至痕量。可見(jiàn),通入氮?dú)饨档退腥芙庋醯姆椒尚小?/p>

2.1.3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

將氮?dú)獯得摲聪趸に嚩螐U水溶解氧技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中,對(duì)通入氮?dú)鈿馓岷蟮娜芙庋鹾涂偟笜?biāo)變化情況進(jìn)行研究。

(1)溶解氧變化情況

現(xiàn)場(chǎng)自制不同濾料層取樣器,向反硝化濾池中通入氮?dú)猓?0 min后記錄反硝化濾池濾料層沿程溶解氧變化情況,通氮?dú)馇昂蠓聪趸癁V池濾料層沿程溶解氧分布情況如表2所示。由表2可以看出,通入氮?dú)夂笏腥芙庋鯘舛认陆捣浅C黠@;吹脫10 min后,整個(gè)濾料層在距離底部1 200 mm高度已形成溶解氧小于1.0 mg/L的缺氧環(huán)境,滿足反硝化需要廢水中溶解氧濃度小于1.0 mg/L的環(huán)境要求,在1 200 mm濾料層上方可實(shí)現(xiàn)完全反硝化;吹脫停留時(shí)間越長(zhǎng),溶解氧降低越多。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮廢水在進(jìn)入濾料層之前的吹脫停留時(shí)間,使其不少于10 min,以便能將溶解氧徹底去除。同時(shí),由于廢水連續(xù)運(yùn)行,氮?dú)庑桦S著廢水的不斷進(jìn)入而連續(xù)進(jìn)行吹脫。

表2 通氮?dú)馇昂蠓聪趸癁V池濾料層沿程溶解氧分布情況Table 2 Distributions of Dissolved Oxygen along Filter Layers of Denitrification Filter Tank before and after Nitrogen Introduction

(2)總氮指標(biāo)變化情況

通入氮?dú)夂筮M(jìn)出水總氮濃度變化情況如圖2所示。由圖2可以看出,系統(tǒng)通入氮?dú)夂螅偟コ禐椋?7±3)mg/L,在原有基礎(chǔ)上多去除總氮5 mg/L。由于通入氮?dú)鈱?duì)反硝化起曝氣作用,反硝化濾池堵塞板結(jié)情況得到緩解,反硝化濾池氣水聯(lián)合反洗時(shí)間由原來(lái)的每隔1天反洗一次,延長(zhǎng)為1個(gè)月反洗一次,系統(tǒng)由不連續(xù)生產(chǎn)變?yōu)檫B續(xù)生產(chǎn),有效防止了強(qiáng)烈反洗對(duì)濾板造成的破壞。

圖2 通入氮?dú)夂筮M(jìn)出水總氮濃度變化情況Fig.2 Changes of Total Nitrogen Concentration in Effluent after Nitrogen

2.1.4 惰性氣體吹脫反硝化工藝段廢水溶解氧技術(shù)的特點(diǎn)

(1)通入氮?dú)夂罂墒箯U水快速形成缺氧環(huán)境,滿足反硝化需要廢水中溶解氧濃度小于1mg/L的環(huán)境要求;

(2)反硝化菌在有碳源條件下反應(yīng)活躍,可在原有基礎(chǔ)上多去除總氮5 mg/L;

(3)雖然增加了氮?dú)馐褂昧浚珳p少了反洗電費(fèi)消耗和碳源使用量,總體運(yùn)行費(fèi)用未增加。

2.2 反硝化生物濾池反洗余氣加速排放技術(shù)

反硝化反應(yīng)也稱(chēng)脫氮反應(yīng),是反硝化細(xì)菌在缺氧條件下還原硝酸鹽,釋放出分子態(tài)氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的過(guò)程。在反硝化生物濾池的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,溶解氧值偏高會(huì)加劇活性污泥的內(nèi)源呼吸,造成活性污泥的大量消耗,對(duì)反硝化反應(yīng)不利。此外,還會(huì)導(dǎo)致反硝化反應(yīng)過(guò)程能耗的增大,降低設(shè)備運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

反硝化生物濾池需在一定的使用周期內(nèi)進(jìn)行反沖洗,包括氣洗、氣水洗、水洗三個(gè)過(guò)程。反硝化生物濾池完成反沖洗后,濾板下方進(jìn)水室會(huì)積存一定厚度的空氣層,只能通過(guò)濾頭進(jìn)入濾料中慢慢排放,會(huì)造成反硝化生物濾池中溶解氧不能快速降低,影響反硝化反應(yīng)的效果。因此,需要研究一種能夠在反洗后快速排出反洗過(guò)程中剩余空氣的技術(shù),使反硝化生物濾池在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)反硝化功能,從而提高反硝化反應(yīng)效率。

2.2.1 裝置結(jié)構(gòu)及工作原理

為了實(shí)現(xiàn)反硝化生物濾池反洗余氣的加速排放,研制了反硝化生物濾池反洗余氣加速排放裝置,該裝置的結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 反硝化生物濾池反洗余氣加速排放裝置Fig.3 Accelerated Discharge Device for Backwashing Residual Gas in Denitrification Biological Filter Tank

該裝置的工作原理為:反硝化生物濾池自下向上依次為進(jìn)水室、濾料層和清水層,濾板設(shè)于進(jìn)水室與濾料層之間;土建施工時(shí),在靠近池壁一側(cè)的濾板內(nèi)豎直埋設(shè)排氣管,排氣管的底部穿過(guò)濾板后伸入濾板下方進(jìn)水室用于收集反洗后的余氣,排氣管的頂部向上延伸至清水層上方;排氣管與濾板安裝處設(shè)防水翼環(huán),防水翼環(huán)與排氣管焊接后埋設(shè)在濾板中;排水管頂部設(shè)自動(dòng)排氣閥,自動(dòng)排氣閥與反硝化生物濾池自動(dòng)控制系統(tǒng)連接;反硝化生物濾池反洗過(guò)程為氣洗、氣水洗、水洗,反洗后濾板下方進(jìn)水室頂部積存有空氣形成空氣層;自動(dòng)排氣閥處于常閉狀態(tài),當(dāng)反洗結(jié)束后通過(guò)反硝化生物濾池自動(dòng)控制系統(tǒng)控制自動(dòng)排氣閥開(kāi)啟,排氣管將空氣層內(nèi)的空氣收集后通過(guò)自動(dòng)排氣閥直接排至大氣中,避免這部分空氣通過(guò)濾頭和濾料層緩慢釋放對(duì)反硝化反應(yīng)的不利影響;濾板下方的空氣排凈后,關(guān)閉自動(dòng)排氣閥。

2.2.2 反硝化生物濾池反洗余氣加速排放技術(shù)的特點(diǎn)

(1)與現(xiàn)有反硝化生物濾池反洗后依靠濾頭將系統(tǒng)中空氣緩慢排出相比,此技術(shù)能快速將濾板下方積存的空氣排出,使反硝化生物濾池溶解氧快速降低,系統(tǒng)迅速恢復(fù)正常工作狀態(tài)。

(2)裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)施方便,投資少,自動(dòng)化程度高。

3 實(shí)施效果

采用O-A工藝和惰性氣體吹脫反硝化工藝段廢水溶解氧、反硝化生物濾池反洗余氣加速排放兩項(xiàng)強(qiáng)化技術(shù)后,進(jìn)出水總氮指標(biāo)如圖4所示。

圖4 進(jìn)出水總氮指標(biāo)Fig.4 Total Nitrogen Indexes for Coming Water and Discharging Water

可以看出,總氮能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。同時(shí),由于廢水強(qiáng)化脫除總氮技術(shù)在反硝化缺氧反應(yīng)中通過(guò)投加碳源脫除總氮,檢測(cè)進(jìn)出水COD指標(biāo)見(jiàn)圖5,可以看出,沒(méi)有出現(xiàn)出水COD偏高現(xiàn)象,投加的碳源都被消耗掉了。

圖5 進(jìn)出水COD指標(biāo)Fig.5 COD Indexes for Coming Water and Discharging Water

4 經(jīng)濟(jì)效益分析

采用傳統(tǒng)O-A工藝與強(qiáng)化脫除總氮技術(shù)處理廢水的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比情況見(jiàn)表3。由表3看出,新增反硝化生物濾池反洗余氣加速排放裝置費(fèi)用極少,土建施工費(fèi)用大幅減少;同時(shí),不考慮土建和裝置費(fèi)用,以處理1 000 t/h廢水計(jì)算,可節(jié)約費(fèi)用130元/h,系統(tǒng)運(yùn)行成本顯著降低。

表3 采用傳統(tǒng)A-O工藝與強(qiáng)化脫除總氮技術(shù)處理廢水的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比Table 3 Comparison of Economic Benefits by Traditional A-O Process and Intensive Denitrogenation Technology for Total Nitrogen in Wastewater

5 結(jié)論

(1)采用O-A(好氧-缺氧)工藝,總氮去除效率高,來(lái)水總氮為(30±5)mg/L,總氮去除值為(12±3)mg/L;應(yīng)用惰性氣體吹脫反硝化工藝段廢水溶解氧技術(shù),可使廢水快速形成缺氧環(huán)境,避免了碳源的浪費(fèi),且總氮去除值提高至(17±3)mg/L;應(yīng)用反硝化生物濾池反洗余氣加速排放技術(shù),能快速將濾板下方積存的空氣排出,使反硝化生物濾池溶解氧快速降低,系統(tǒng)迅速恢復(fù)正常工作狀態(tài)。

(2)應(yīng)用強(qiáng)化脫除總氮技術(shù)處理廢水,新增反硝化生物濾池反洗余氣加速排放裝置需費(fèi)用2萬(wàn)元,但節(jié)約了回流造成的水池容積增加土建施工費(fèi)用200萬(wàn)元;同時(shí),不考慮土建和裝置費(fèi)用,以處理1 000 t/h廢水計(jì)算,可節(jié)約費(fèi)用130元/h,系統(tǒng)運(yùn)行成本顯著降低。

(3)采用O-A(好氧-缺氧)工藝與惰性氣體吹脫反硝化工藝段廢水溶解氧技術(shù)、反硝化生物濾池反洗余氣加速排放技術(shù)相結(jié)合的方式處理廢水,廢水中總氮去除效果明顯,處理后的水可達(dá)到新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的外排要求,適用范圍廣、投資運(yùn)行成本低、處理效果好、環(huán)保作用大,具有推廣和應(yīng)用價(jià)值。

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