趙杰瑛
(中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524000)
平臺起重機通過電機、變速箱驅動兩臺液壓泵,液壓泵為液壓系統提供動力源,通過液壓系統驅動起重機實現各項動作。液壓系統由于受限當年技術液壓泵采用的是定量齒輪泵,同時液壓系統整體設計不是很合理,在實際運行中齒輪泵存在干磨問題,一旦出現磨損造成液壓油系統受到污染,則更進一步導致液壓泵、液壓閥件故障頻發。綜合歷史故障統計情況,大部分故障是從液壓泵磨損開始,進一步導致液壓泵損壞、液壓油污染、液壓閥件不能正常動作。為了徹底解決問題,在對起重機液壓系統進行充分分析的基礎上,對液壓系統進行改造升級。
經振動檢測公司對起重機液壓齒輪泵一年離線數據振動數據分析(圖1):齒輪泵中間過橋花鍵軸極易磨損,更換頻率較為頻繁。因起重機的工作環境所致,齒輪存在瞬間啟動,齒輪配合間隙較小,長此以往 齒輪容易斷和材料疲勞,特別是在起重機冷態下運行,潤滑單元尚未跟上的情況下,加速了齒輪的損壞。振動檢測根據數據分析建議,對泵側潤滑方式進行改造,有條件時可以對起重機驅動控制進行改造,避免瞬間啟動對齒輪的沖擊,或者調整泵的類型,以徹底解決頻繁維修的問題。對以往損壞液壓泵進行解體分析,發現一般泵內齒輪、軸套、密封環、泵體損壞嚴重,泵損壞的情況與振動分析報告分析情況一致。

圖1 原齒輪液壓泵振動分析
通過系統分析,認為舊起重機故障頻發的原因有3 個。
(1)電機油泵組安裝在液壓油箱上面,而油泵組使用的是齒輪泵,齒輪泵無殼體泄油,停機時齒輪泵內的液壓油將從吸油口自然流回液壓油箱,無法保留一定量的液壓油在齒輪泵內部,而再次起機時齒輪泵將存在一小段時間的干磨問題,隨著使用時間和啟停次數的增加磨損加劇,直到齒輪泵損壞報廢。
(2)分動齒輪箱使用年限長,齒輪磨損、間隙增大,導致分動齒輪箱與液壓泵配合間隙存在偏差,導致液壓泵運行過程中存在偏磨而損壞。
(3)齒輪泵本身的特性,泵軸受不平衡力、磨損嚴重、內泄漏大,效率低,一旦出現磨損泵就加快損壞。
在對液壓系統問題充分分析基礎上,對其進行改造。根據存在的3 個問題,從如下6 個方面進行舊系統改造。
分析齒輪泵頻繁損壞的原因之一是由于齒輪泵本身的特性,泵軸受不平衡力,磨損嚴重,內泄漏大,效率低。圖2 中,右側是壓油腔,左側是吸油腔,兩腔的壓力是不平衡的;另外壓油腔因齒頂泄漏,其壓力為遞減。兩不均衡壓力作用于齒輪和軸承徑向不平衡壓力,油壓越高,該力越大,加速軸承磨損,降低軸承壽命,使軸彎曲,加大齒頂與軸孔磨損,根據公式F=ma 泵體所受的不平衡力越大,加速度越大,額定位移越大。因此新換型柱塞泵采用液壓靜力平衡的最佳油膜厚度設計,使缸體與配油盤、滑靴與變量頭之間處于純液體摩擦下運轉,具有結構簡單、體積小、噪聲低、效率高、壽命長和有自吸能力等優點。
由于原泵組安裝在液壓油箱上面,而原電機油泵組使用的是齒輪泵,齒輪泵無殼體泄油,當再次起機時齒輪泵將存在一小段時間的干磨,隨著使用時間和啟停次數的增加磨損加劇,直到齒輪泵損壞報廢。

圖2 液壓齒輪泵結構示意
新泵組在安裝時預先將泵體及吸油管路中充滿清潔的液壓油,故設計在泵殼體最高位作為回油口,增加機組停機時回油的阻力,使得停機后仍然有大量的油液留在泵腔內,確保泵在整個工作過程中殼體內總是充滿液壓油,避免了泵內干摩擦的可能。
原分動齒輪箱使用年限長,齒輪磨損,間隙增大,導致分動齒輪箱與液壓泵配合間隙存在偏差,輸入軸因配合間隙大進而導致液壓泵運行過程中存在偏磨而損壞。為解決該問題,優選與新型式液壓泵及原電機相匹配的分動齒輪箱,合理分配。
由于結構等原因,液壓泵產生的流量是周期性脈動的,由此可引起液壓系統壓力產生周期性的脈動。這將在系統中產生周期性的壓力波,導致系統中各元件作周期性的振動、爬行、噪聲甚至損壞。
為了消除液壓系統的流量脈動,在泵出口設計增加一個阻尼器,用來吸收液壓泵的壓力脈動或系統中的液壓沖擊壓力。
電機振動會加速電動機軸承磨損,使軸承的正常使用壽命大大縮短。并且振動使電機端部綁線松動,造成端部繞組產生相互磨擦,絕緣電阻降低,絕緣壽命縮短,嚴重時造成絕緣擊穿。基于新分動齒輪箱與新液壓泵改造的基礎上,原電機高度需整體升高100 mm,這樣電機底座處于懸空狀態。由于該電機的功率較大,很容易造成處于懸空狀態下的電機工作時產生較大的振動。為了改善電機的懸空振動,設計時在電機與底座之間增加了剛性減震器,有效降低了電機懸空產生的振動。
由于新舊分動齒輪箱端面與原有的電機端面不配套,無法直接安裝,因此需通過測繪重新設計、加工中間過渡安裝板與聯軸器,使齒輪箱與電機配合更好。
按照改造方案對舊起重機液壓系統進行了6 個方面的改造,改造后對起重機進行了嚴格的空載和帶載測試,并將改造后與改造前的各種參數進行比較,發現參數基本達到了改造要求,并且起重機在液壓系統升級后各種速度明顯提高,系統的穩定性和操作性也有明顯提升。圖3 是測試的各種參數。
完成對液壓系統系列改造升級后,使得新變量柱塞泵液壓泵在啟動前就能充滿油液,避免干摩擦運行。經過測試,改造前后各項參數基本一致或優于改造前,經過近一年的運行,發現起重機可靠性大幅提高,徹底解決了液壓系統頻繁損壞的問題。

圖3 測試的各種參數
根據以往維修記錄統計,該起重機液壓系統故障平均每年3 次,備件費包括齒輪液壓泵、液壓閥件、液壓油等每年的維修費用約25 萬元,同時人力成本約10 萬元,因此每臺起重機每年可節約故障維修費用約35 萬元。本次單臺起重機改造費用約30 萬元,而改造后該油田3 臺起重機每年可節省費用約105 萬元,并且可以大幅降低維修人員的工作量,因此針對老舊液壓系統的升級改造經濟效益良好。
這一改造不僅提高了起重機運行效率,零備件使用壽命,也保證了起重機運行的安全性和穩定性,有效降低了設備的維修費用提高了可靠性,為解決老舊設備延長壽命提供了一種新的思路。目前海上平臺老舊起重機液壓系統升級改造具有良好的應用前景,可以在海上平臺進行推廣。