曹春輝
(邯鄲金隅太行水泥有限責任公司,河北 邯鄲 056000)
我公司其中一條水泥生產線采用的是TRP160*140輥壓機+Φ4.2m*13m磨機的聯合粉磨系統,投產以來曾頻繁出現 “塌倉”現象,“塌倉”是指輥壓機稱重倉倉重在幾秒鐘時間內大幅度降低甚至空倉的現象。由于輥壓機 “塌倉”,造成輥壓機做功效果差、輥壓機震動甚至跳停,嚴重影響整個系統臺時,究其主要原因是進入輥壓機物料中的細粉過多,經過長時間的探索和現場改造解決了輥壓機 “塌倉”問題,提高了水泥磨臺時,減少了輥壓機的跳停次數。現就引起輥壓機 “塌倉”的原因及相應處理措施一一分析。
為避免入輥壓機物料從動定輥端面逃逸,輥壓機兩側均配備有側擋板,但當輥壓機側擋板間隙過大時 (大于5mm),見圖1,細粉物料將從側擋板間隙中逃逸,不能經過輥壓機擠壓,細粉物料始終達不到入磨的細度,不斷在輥壓機系統循環,當細粉物料積累到一定程度時就造成 “塌倉”。入輥壓機溜子鎖料板間隙與側擋板間隙類似,間隙過大時 (大于7mm),見圖2,同樣會導致 “塌倉”。

圖1 輥壓機側擋板間隙大

圖2 入輥壓機溜子鎖料板間隙大
輥壓機輥面在運行3000h后,輥面磨損情況加劇,甚至出現輥面剝落、輥面出現大 “坑”的現象,見圖3,此時輥壓機擠壓做功能力大幅降低,同時動定輥間隙變大,輥壓機無法進一步擠碎細粉物料,造成細粉物料累積。

圖3 輥面剝落
當物料下料不勻或物料離析時,兩側輥縫將出現偏差,此時物料會給動輥軸向力,長時間運轉會造成動輥軸向竄動,見圖4,軸向竄動后,輥壓機有效擠壓面積減小,同時側擋板無法緊固到位,影響輥壓機做功效果。

圖4 動輥軸向竄動
隨著V型選粉機技術的開發與應用,成功解決了輥壓機擠壓料餅的打散和分級的難題[1],但大部分入V型選粉機溜子都是垂直于V型選粉機方向,在物料沖擊力下,往往會造成物料分布不均,V型選粉機內不能形成均勻的料幕,甚至會造成V型選粉機內風短路,嚴重影響V型選粉機分選能力,造成細粉不能被及時選走,再次進入輥壓機。
當磨機裝載量不足或磨內通風不暢時,會造成磨機研磨能力不足,此時中控室操作員會被迫減小V型選粉機用風,V型選粉機風量不足,細粉同樣無法被選走,通過提升機回到輥壓機。
1)定期緊固側擋板,保證側擋板與動定輥間隙在3-5mm;定期檢查并調整入輥壓機溜子鎖料板與定輥間隙在5-7mm,有效減少細粉物料在縫隙中的逃逸量,保證入輥壓機料壓,盡量讓稱重倉的物料都從動定輥之間通過,經過有效擠壓,形成微裂紋,為下一步的研磨奠定基礎。
2)保證配料皮帶及提升機除鐵器正常運轉,有效除去物料中的鐵器,避免鐵器對輥面的傷害。當輥面出現剝落應及時補焊,保證輥面的咬合力和擠壓做功能力。
3)將入稱重倉溜子縮小至600mm*600mm,并延長1米進入稱重倉,保證物料落點在稱重倉的中心位置,有效避免輥壓機偏輥問題的發生,避免動輥軸向竄動。當輥壓機軸向竄動后,應利用檢修機會進行處理,如短期沒有檢修機會,可制作特殊的側擋板,即中線兩側厚度不同的側擋板,通過側擋板的厚度差彌補動定輥端面的高度差,減小側擋板間隙,減少邊緣漏料,改善輥壓機做功。
4)根據入V型選粉機溜子的寬度將溜子分為3-4格,見圖5,每格寬度在300mm左右 (寬度太小容易被雜物堵塞),在每個分格的底部加擋板,使物料均勻落入V型選粉機,形成均勻的料幕,提高V型選粉機分選能力。

圖5 入V型選粉機溜子分格
5)根據磨機設計裝載量的98%進行研磨體的補充,提高磨機研磨能力,使V型選粉機風量能夠得到保障,減少回輥壓機的細粉量。保證磨機隔倉板及出口篦板的通風面積,當篦縫出現堵塞時應及時清理,避免磨內物料過粉磨。
總而言之,只要將輥壓機的各部件維護到位,同時將與輥壓機密切相關的設備的能力充分發揮,就能避免輥壓機“塌倉”問題,進而提高水泥聯合粉磨系統臺時,降低水泥單位電耗。