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宣鋼1號(hào)高爐操作技術(shù)突破

2020-09-17 18:10:52李佃春
山西冶金 2020年4期
關(guān)鍵詞:制度

李佃春

(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化075100)

1 概述

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司(全文簡稱宣鋼)1號(hào)2 500 m3高爐于2008年3月開爐,高爐在上部操作制度調(diào)整上,從最初的“半倒裝”到前幾年的“中心注焦”模式,直到最近幾年的“平臺(tái)+漏斗”模式。下部送風(fēng)制度也經(jīng)歷了從大風(fēng)口面積到小風(fēng)口面積的多次反復(fù)調(diào)整,確立最終的小風(fēng)口高動(dòng)能模式。高爐在各個(gè)調(diào)整階段都有一定時(shí)期的穩(wěn)定期,但是順行周期較短,抗波動(dòng)能力弱,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差,爐況階段性波動(dòng)一直困擾著高爐操作者,給宣鋼生產(chǎn)帶來不利影響。

2017年10月份外圍因外進(jìn)焦質(zhì)量大幅度走差,高爐操作制度調(diào)整跟進(jìn)不及時(shí),造成爐況波動(dòng)長達(dá)2個(gè)月,經(jīng)濟(jì)損失巨大。進(jìn)入2018年后,高爐風(fēng)溫水平持續(xù)下降,爐缸側(cè)壁溫度階段性偏高,嚴(yán)重威脅著高爐順行與指標(biāo)優(yōu)化。1號(hào)高爐結(jié)合自身高爐特點(diǎn),下部加長風(fēng)口并適當(dāng)縮小風(fēng)口面積,上部收窄礦石平臺(tái)并適當(dāng)縮小小焦角,通過調(diào)整,1號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)了煤氣流的合理匹配,從而實(shí)現(xiàn)了高爐長期順行與產(chǎn)量的提升。2018年1號(hào)2 500 m3高爐指標(biāo)情況見表1。

2 礦批的布料模式

宣鋼1號(hào)高爐2008年開爐后,上部裝料制度進(jìn)行了調(diào)整,從“半倒裝”到前幾年的“中心注焦”模式,再到最近幾年的“平臺(tái)+漏斗”模式。從1號(hào)高爐經(jīng)歷的情況看,各種裝料制度各有優(yōu)缺點(diǎn),“半倒裝”邊緣氣流控制難度大,“中心注焦”燃耗高技經(jīng)指標(biāo)相對(duì)較差,“平臺(tái)+漏斗”對(duì)外圍原燃料適應(yīng)能力差。

表1 2018年1號(hào)2 500 m3高爐指標(biāo)情況

一個(gè)科學(xué)、合理、能夠較好適應(yīng)高爐操作爐型及原燃料條件的裝料制度是一個(gè)長期摸索過程,它的形成并穩(wěn)定是一種新的冶煉理念的形成過程,并且是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,必須不斷調(diào)整以適應(yīng)其新的變化。高爐要想實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定生產(chǎn)及指標(biāo)改善,合理的裝料制度是重要條件,裝料制度實(shí)質(zhì)就是焦炭平臺(tái)和礦石堆角合理控制,還包括礦石在高爐徑向焦炭平臺(tái)上的分布,焦炭堆角、布料料線、礦石與焦炭批重、焦炭負(fù)荷等都是圍繞礦石在爐內(nèi)的堆角來進(jìn)行調(diào)劑的。2018年,1號(hào)高爐以穩(wěn)定邊緣氣流、開放中心氣流為指導(dǎo)思想,圍繞先確定焦炭平臺(tái)后匹配礦石堆角對(duì)礦、焦布料矩陣進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整,礦石5環(huán)改為4環(huán),礦石角差由10°調(diào)整為8°,中心小焦角由27°縮小至23°。布料矩陣最終調(diào)整為:

K:42(4.0)40(3)37(3)34(2.0)

J:41.5(2.0)39.5(3.0)37(3.0)34(2.5)30.5(1.0)23.0(5.0)

礦石批重決定爐內(nèi)料層的厚度對(duì)爐料在爐喉分布影響很大,礦石批重小時(shí)布料不均勻,小到一定程度,將使邊緣和中心無礦石。批重增大,則礦石分布均勻,相對(duì)加重中心而疏導(dǎo)邊緣,而且軟融帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減小,有利于改善透氣性。宣鋼1號(hào)高爐2018年逐步擴(kuò)大礦石批重,礦石批重由65~66 t逐步擴(kuò)大至70 t,焦炭負(fù)荷由4.60加重至5.00。

3 提高鼓風(fēng)動(dòng)能、吹透中心

2018年針對(duì)風(fēng)溫水平低,中心氣流不足的情況,1號(hào)高爐調(diào)整下部送風(fēng)制度,風(fēng)口面積0.330 3 m2縮小至0.319 4 m2,風(fēng)口長度由585 mm加長至以635 mm為主。打通中心氣流的下部調(diào)劑手段通常是縮小風(fēng)口面積以提高風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能,采用長風(fēng)口后打通中心氣流效果更加顯著。宣鋼1號(hào)高爐爐缸直徑11.4 m,30個(gè)風(fēng)口,原風(fēng)口長度585 mm,長度占缸直徑的5.13%。作為高爐下部調(diào)整的第一項(xiàng)措施,就是增加風(fēng)口長度,先將風(fēng)口長度改為615 mm,視爐況反應(yīng),后又調(diào)整為635 mm,相當(dāng)于占爐缸直徑的5.39%。風(fēng)口伸長后,高爐爐缸工作狀態(tài)改善明顯,中心減輕,全爐壓差降低5~10 kPa。風(fēng)口面積縮小,風(fēng)量水平不降反升,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速接近270 m/s,煤氣流分布基本具備了“喇叭花”煤氣曲線條件,在風(fēng)溫水平較低的情況下,保證了足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能,為高爐穩(wěn)定順行奠定了基礎(chǔ)(見表2)。

表2 2018年宣鋼1號(hào)2 500 m3高爐送風(fēng)參數(shù)

4 維護(hù)合理操作爐型

高爐中部調(diào)劑通常是調(diào)整爐體冷卻水流量,以期改變爐內(nèi)渣皮厚度,從而影響爐內(nèi)邊緣煤氣流分布形態(tài)。但高爐冷卻水流量調(diào)整雖然引起水溫差變化,但高爐爐體熱流強(qiáng)度并未發(fā)生變化,也就是高爐爐體冷卻水量的變化不會(huì)直接改變爐內(nèi)渣皮厚度。但是通過調(diào)整冷卻水溫度可以實(shí)現(xiàn)的爐內(nèi)渣皮厚度的控制。降低循環(huán)冷卻水溫度,熱流強(qiáng)度增大使冷卻壁熱面溫度下降,爐內(nèi)保護(hù)性渣皮厚度增加;相反循環(huán)冷卻水溫度升高后,熱流強(qiáng)度降低導(dǎo)致冷卻壁熱面溫度升高,爐內(nèi)保護(hù)性渣皮厚度減小。

針對(duì)進(jìn)入爐役末期的爐體現(xiàn)狀,1號(hào)高爐軟水進(jìn)水溫度由46℃降低至40℃。通過調(diào)整,滿足了高爐在不斷強(qiáng)化過程中的渣皮穩(wěn)定性,高爐冷卻壁溫度及爐體熱負(fù)荷處于合理控制范圍。

5 強(qiáng)化熱、渣制度控制

宣鋼高爐近年來一直堅(jiān)持實(shí)施低[Si]冶煉,但低[Si]冶煉考驗(yàn)著高爐操作者管理和操作技術(shù)水平。高爐原燃料波動(dòng),特別是焦炭質(zhì)量稍有波動(dòng)時(shí),極易引起高爐爐況波動(dòng)。1號(hào)高爐通過狠抓工長細(xì)節(jié)性操作,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,逐步提高爐溫受控率。

1)打開中心氣流、活躍爐缸是低[Si]冶煉的關(guān)鍵。前期進(jìn)行的上下部制度調(diào)整是爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

2)適當(dāng)提高爐渣堿度。低[Si]冶煉在爐渣堿度控制上,實(shí)際值控制上略偏上限,以保證風(fēng)溫較低情況下高爐渣熔化溫度和脫硫能力。

3)適當(dāng)降低風(fēng)口前理論燃燒溫度。[Si]的還原是強(qiáng)吸熱反應(yīng),在保證高爐爐缸正常熱量基礎(chǔ)上,適當(dāng)降低T理,一定程度上可以阻礙[Si]的還原。宣鋼1號(hào)高爐從2018年開始,逐步將高爐T理由2 250~2 300℃,降低至目前2 200~2 250℃,手段主要是提高高爐煤比。

4)穩(wěn)定小時(shí)下料批數(shù)。穩(wěn)定料速是實(shí)施低[Si]冶煉的關(guān)鍵。為此,要求每班下料批數(shù)相差不超過目標(biāo)±2批,上、下半班相差不超過1批,以防止因料速過快引發(fā)高爐熱制度波動(dòng)。

5)煤粉使用方面。煤粉存在熱滯后作用,在爐溫較低情況下,渣鐵不能快速轉(zhuǎn)熱。更重要的是在噴煤量較高情況下,再增煤粉量,煤粉燃燒率進(jìn)一步降低,提爐溫可能實(shí)現(xiàn)相反情況。

1號(hào)高爐爐溫長時(shí)間保持在0.30%~0.35%,鐵水物理熱保持大于1 500℃,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。

6 結(jié)語

宣鋼1號(hào)2 500 m3高爐2018年取得了巨大突破,高爐在爐役后期爐缸側(cè)壁溫度階段性超標(biāo),風(fēng)溫水平偏低的情況下,通過上、中、下部操作制度的調(diào)整與匹配,實(shí)現(xiàn)了長周期的穩(wěn)定順行,高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)持續(xù)改善。

1)上部大礦批、窄平臺(tái)深漏斗的布料模式是高爐順行的關(guān)鍵。

2)下部長風(fēng)口、小風(fēng)口面積、高動(dòng)能是高爐穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

3)中部低水溫,穩(wěn)定的爐體熱負(fù)荷是高爐指標(biāo)提升的保障。

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