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市政污水再生處理RO系統(tǒng)脫鹽率周期衰減機(jī)制分析

2020-09-16 09:49:50馬麗媛孫劍亮張惠源
凈水技術(shù) 2020年9期
關(guān)鍵詞:化學(xué)污染系統(tǒng)

馬麗媛,鄧 林,王 慶,郭 松,孫劍亮,潘 倩,張惠源

(1. 天津泰達(dá)新水源科技開(kāi)發(fā)有限公司,天津 300457;2. 天津泰達(dá)水業(yè)有限公司,天津 300457;3.天津泰達(dá)津聯(lián)自來(lái)水有限公司,天津 300457;4.天津大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300072)

天津某再生水廠以工業(yè)集中區(qū)污水處理廠尾水作為水源進(jìn)行再生水生產(chǎn),再生水產(chǎn)品有一級(jí)反滲透產(chǎn)水和二級(jí)反滲透產(chǎn)水,其中,二級(jí)產(chǎn)水作為電廠鍋爐用水。再生水廠工藝:調(diào)節(jié)池+超濾膜+反滲透膜+次氯消毒。前端污水處理廠處理工藝:SBR工藝+反硝化濾池+臭氧催化氧化接觸池+紫外消毒。在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了一級(jí)反滲透脫鹽率快速下降的情況,一年內(nèi)系統(tǒng)脫鹽率由出廠的99%下降至95%以下,且連續(xù)3年呈周期性發(fā)生,采用酸清洗、堿清洗或者聯(lián)合清洗,系統(tǒng)脫鹽率難以恢復(fù)。因此,本文通過(guò)膜元件性能測(cè)試、化學(xué)清洗測(cè)試、染色試驗(yàn)、Fujiwara測(cè)試及膜面污染物SEM-EDX表征,確定導(dǎo)致RO脫鹽率快速下降的污染物類(lèi)型;結(jié)合RO膜脫鹽率變化特征及膜性能測(cè)試結(jié)果,開(kāi)展了脫鹽率周期性衰減機(jī)制的定性分析,以期為采用雙膜法的再生水廠出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題提供解決思路和方向。

1 試驗(yàn)部分

1.1 廢水水質(zhì)

再生水廠進(jìn)水為工業(yè)集中區(qū)污水處理廠出水,其水質(zhì)遵循天津市《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 12/599—2015)A標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的排放限制,主要水質(zhì)參數(shù)如表1所示。由表1可知,其五日生化需氧量BOD5基本上小于2 mg/L,表明再生水廠進(jìn)水中的有機(jī)物以難生物降解為主。

表1 再生水廠進(jìn)水水質(zhì)Tab.1 Influent Water Quality of Reclaimed Water Plant

1.2 雙膜法工藝流程

再生水廠工藝流程如圖1所示。工業(yè)污水處理廠出水達(dá)到DB 12/599理廠出水達(dá)中A標(biāo)準(zhǔn)后,經(jīng)進(jìn)水泵房提升輸送到調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池進(jìn)水管道上加次氯進(jìn)行微生物滅活,調(diào)節(jié)池原水經(jīng)加壓后進(jìn)入超濾系統(tǒng),通過(guò)粗過(guò)濾和連續(xù)膜過(guò)濾截留微小懸浮物、雜質(zhì)及較大的粒子成分,如:小的顆粒、微生物、藻類(lèi)、膠體等,出水進(jìn)入超濾產(chǎn)水罐。超濾出水管路中加入亞硫酸氫還原水中余氯,經(jīng)加壓后進(jìn)入RO系統(tǒng)過(guò)濾脫鹽。一級(jí)RO水經(jīng)消毒進(jìn)入一級(jí)RO清水池,由出水泵房將一級(jí)RO出廠水提升,經(jīng)二次消毒送入再生水管網(wǎng)。二級(jí)RO出水進(jìn)入二級(jí)RO儲(chǔ)水罐后經(jīng)出水泵房,由專(zhuān)用管道直供用戶。

圖1 再生水廠工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart of Reclaimed Water Plant

1.3 RO膜反洗方法及頻率

反滲透系統(tǒng)產(chǎn)品水的膜透過(guò)量下降10%~15%,產(chǎn)品水的同期脫鹽率降低10%~15%,或膜的壓力差(原水進(jìn)水壓力-濃水壓力)增加10%~15%時(shí),進(jìn)行反滲透膜的化學(xué)清洗。根據(jù)膜污染的情況可分別采用酸洗、堿洗或兩者聯(lián)用。酸洗液:pH值為2~3,含有0.1%的HCl溶液(30%)以及1%的檸檬酸溶液。堿洗液:pH值為12~13,含有0.2%的EDTA-4Na溶液(96%)以及2%的NaOH溶液(45%)。清洗步驟:向膜組內(nèi)加入清洗液后,首先浸泡,然后以循環(huán)1 h、浸泡2 h為一周期,重復(fù)進(jìn)行3~4次,每次循環(huán)完成后檢測(cè)清洗液pH,以酸洗液保持pH值為2~3、堿洗液保持pH值為12~13為原則。

1.4 系統(tǒng)脫鹽率計(jì)算

本研究采用系統(tǒng)脫鹽率SR2替代表觀脫鹽率SR1分析2015年—2018年RO膜脫鹽率的變化特征。對(duì)于高回收率系統(tǒng),系統(tǒng)脫鹽率較表觀脫鹽率更加準(zhǔn)確,因?yàn)槠涓咏鼘?shí)際、更能真實(shí)地反映膜元件對(duì)進(jìn)水含鹽量的脫除。

表觀脫鹽率是系統(tǒng)的進(jìn)水含鹽量作為計(jì)算依據(jù)所得的出脫率,具體計(jì)算如式(1)。

SR1=(Cf-Cp)/Cf×100

(1)

其中:SR1——表觀脫鹽率;

Cf——系統(tǒng)進(jìn)水含鹽量, mg/L;

Cp——系統(tǒng)產(chǎn)生含鹽量, mg/L。

系統(tǒng)脫鹽率是將RO系統(tǒng)的平均進(jìn)水含鹽量作為計(jì)算依據(jù)所得出的脫鹽率,具體計(jì)算如式(2)。

SR2=(Cfa-Cp)/Cfa×100

(2)

其中:SR2——系統(tǒng)脫鹽率;

Cfa——系統(tǒng)平均進(jìn)水含鹽量, mg/L;

Cp——系統(tǒng)產(chǎn)生含鹽量, mg/L。

系統(tǒng)進(jìn)水平均進(jìn)水含量,具體計(jì)算如式(3)。

Cfa=Cf/R×ln1/(1-R)

(3)

其中:R——系統(tǒng)回收率。

2 結(jié)果與討論

2.1 RO膜系統(tǒng)脫鹽率變化特征

圖2為2015年—2018年3組RO膜系統(tǒng)脫鹽率隨時(shí)間變化特征,其中,1#RO和2#RO均為一級(jí)RO系統(tǒng)膜組件;3#RO膜在2017年以前為二級(jí)RO系統(tǒng)膜組件,在2018年開(kāi)始用作一級(jí)RO系統(tǒng)膜組件。

由圖2可知,對(duì)于1#RO膜系統(tǒng),RO膜系統(tǒng)脫鹽率從2016年初開(kāi)始下降,由98%下降至2016年7月的93%,之后脫鹽率回升至98%,這是由于更換了新膜。新1#RO在運(yùn)行約7個(gè)月后,2017年1月—5月,脫鹽率開(kāi)始緩慢下降,4個(gè)月內(nèi)脫鹽率下降了2%,在5月—6月脫鹽率開(kāi)始驟降,在僅僅1個(gè)月時(shí)間,脫鹽率下降了3%。此后脫鹽率仍保持下降趨勢(shì),至10月時(shí)脫鹽率已再次下降至89%。在2017年10月,由于再次更換了1#RO膜,脫鹽率上升至99%。在新膜1#RO運(yùn)行了6個(gè)月后,2018年4月—6月,在3個(gè)月內(nèi)脫鹽率下降了約3%,由99%下降至96%。經(jīng)化學(xué)清洗后,脫鹽率未恢復(fù)。

對(duì)于2#RO膜系統(tǒng),2016年8月,脫鹽率有較明顯的突變,由93%增加至98%,這是由于該系統(tǒng)全部更換了新RO膜。新2#RO系統(tǒng)在運(yùn)行約8個(gè)月后,2017年4月—8月,脫鹽率開(kāi)始呈直線下降,4個(gè)月內(nèi)脫鹽率下降了4%,經(jīng)清洗后,脫鹽率未有上升。在2017年11月,由于再次更換新2#RO膜,脫鹽率上升至99%。在新2#RO運(yùn)行了5個(gè)月后,2018年4月—6月,在3個(gè)月內(nèi),脫鹽率下降了約3%,由99%下降至96%。經(jīng)化學(xué)清洗后,脫鹽率未提高。

圖2 2015年—2018年3組RO膜系統(tǒng)脫鹽率隨時(shí)間變化特征Fig.2 Variation of Desalination Rate of Three RO Systems from 2015 to 2018

對(duì)于3#RO膜系統(tǒng),2017年6月之前,脫鹽率未有明顯的衰減,這是因?yàn)樵诖饲?#RO膜作為二級(jí)RO膜使用,從2017年7月始,3#RO開(kāi)始作為一級(jí)RO膜使用。3#RO膜在運(yùn)行約9個(gè)月后,2018年5月—6月,在短短1個(gè)月內(nèi),脫鹽率開(kāi)始驟降,由98%下降至94%,下降了4%。之后脫鹽率持續(xù)下降,至8月時(shí)脫鹽率一直在91%上下波動(dòng),經(jīng)化學(xué)清洗后,脫鹽率未有明顯改善。

2.2 膜元件檢測(cè)及分析

2.2.1 化學(xué)清洗測(cè)試

膜元件清洗分兩步驟。步驟1#為堿清洗液清洗:0.1%NaOH+0.025%Na-SDS溶液低流量(6 m3/h)循環(huán)清洗1 h,然后浸泡16 h,最后再循環(huán)清洗1 h。步驟2#為酸清洗液清洗:0.2%HCl溶液低流量(6 m3/h)循環(huán)清洗1 h。清洗前后的脫鹽率變化和產(chǎn)水率變化分別用SP比和Flux比表示,其中,SP比=[100-清洗后脫鹽率(%)]/[100-初始狀態(tài)脫鹽率(%)],F(xiàn)lux比=[清洗后產(chǎn)水量(m3/d)]/[清洗前產(chǎn)水量(m3/d)]。SP比越小,F(xiàn)lux比越大,且數(shù)值越接近1,表示清洗后越能恢復(fù)到初始狀態(tài)。化學(xué)清洗結(jié)果如表2所示。由表2可知:一段首支經(jīng)化學(xué)清洗后,脫鹽率(98.71%變?yōu)?8.76%)和產(chǎn)水量(34.4 m3/d變?yōu)?7.3 m3/d)略有恢復(fù);清洗后SP比為4.96,其值遠(yuǎn)大于1,表明清洗后RO膜脫鹽率未能有效恢復(fù)到初始狀態(tài);Flux比為0.78,表明產(chǎn)水率有22%不可恢復(fù)。

表2 化學(xué)清洗測(cè)試結(jié)果Tab.2 Results of Chemical Cleaning Test

2.2.2 膜元件探針測(cè)試

膜元件探針測(cè)試是通過(guò)使用一根塑料管插入整個(gè)膜元件的產(chǎn)水中心管內(nèi),間隔100 mm檢測(cè)產(chǎn)水電導(dǎo)率在產(chǎn)水中心管內(nèi)的分布,可用于確定膜元件是否存在機(jī)械損傷或化學(xué)損傷導(dǎo)致滲漏以及不正當(dāng)操作導(dǎo)致的背壓現(xiàn)象等問(wèn)題,并確定膜元件物理滲漏點(diǎn)的位置。探針測(cè)試結(jié)果表明,一段首支RO膜元件內(nèi)部產(chǎn)水電導(dǎo)率在65~75 μS/cm,水質(zhì)分布比較均勻,可排除因機(jī)械損壞或化學(xué)損傷導(dǎo)致的滲透而引起的脫鹽率下降。

2.2.3 膜片F(xiàn)ujiwara測(cè)試

Fujiwara測(cè)試可定性評(píng)價(jià)膜片表面是否被鹵素氧化。將一小片膜片(50 mm×50 mm)浸泡在3 mol/L KOH和吡啶溶液以3∶1的體積比形成的混合液中,若膜片呈紅色或粉色,說(shuō)明反應(yīng)呈陽(yáng)性,表面膜片有被氯或其他鹵素氧化的可能。圖3為新膜片與一段首支RO膜片的Fujiwara對(duì)比測(cè)試結(jié)果。由圖3可知,與新膜片相比,一段首支RO膜片呈現(xiàn)明顯的粉色,表明該RO膜發(fā)生氧化性損傷。

圖3 一段首支RO膜片F(xiàn)ujiwara測(cè)試結(jié)果Fig.3 Fujiwara Test Results of First RO Diaphragm

2.2.4 膜表面污染物SEM-EDX表征

一段首支RO膜解剖后,對(duì)膜表面污染物進(jìn)行了SEM-EDX表征,結(jié)果如表3、圖4所示。解剖后膜面呈現(xiàn)大量褐色污染物,且進(jìn)水側(cè)有明顯黑色污染物,部分膜葉膜面有結(jié)垢現(xiàn)象。對(duì)這些污染物進(jìn)行有機(jī)/無(wú)機(jī)比例分析,結(jié)果表明進(jìn)水側(cè)黑色污染物中無(wú)機(jī)物比例為66.0%,EDX分析主要為含錳污染物(Mn:46.02%),膜面褐色污染物分析有機(jī)物比例為83.2%,主要為有機(jī)生物污染;而膜面結(jié)垢物處EDX分析主要含量為O(52.26%)、C(28.23%)及Ca(16.77%),結(jié)垢物為碳酸鈣。

表3 一段首支RO膜片污染物無(wú)機(jī)成分EDX分析結(jié)果Tab.3 EDX Analysis Results of Inorganic Components of Pollutants in First RO Diaphragm

圖4 一段首支RO膜片污染物SEM-EDX圖 (a)進(jìn)水側(cè);(b)膜面;(c)膜面結(jié)垢處Fig.4 SEM-EDX of Pollutants in First RO Diaphragm (a)Water Inlet Side;(b)Membrane Surface;(c)Fouling on Membrane Surface

2.3 反滲透脫鹽率快速衰減機(jī)制分析

結(jié)合膜元件評(píng)價(jià)、膜元件清洗和解剖膜片相關(guān)分析結(jié)果,RO膜主要由于存在錳氧化物污染、鈣礦物結(jié)垢污染、有機(jī)物污染/微生物污染及膜氧化現(xiàn)象等導(dǎo)致脫鹽率快速下降。為提出有效解決措施,需對(duì)導(dǎo)致反滲透脫鹽率快速衰減的主要機(jī)制進(jìn)行梳理和分析。

(1)錳氧化物污染

錳、鐵氧化物污染的主要特征是一般發(fā)生在一段最前段膜元件,壓降迅速增加,給水壓力迅速增加,鹽透過(guò)率迅速增加。膜表面污染SEM-EDX分析結(jié)果表明,進(jìn)水側(cè)污染物以錳氧化物污染為主,同時(shí)經(jīng)含1%的檸檬酸的鹽酸清洗劑清洗后,脫鹽率未有明顯回升,這表明污染物中錳以高價(jià)形態(tài)的沉淀物存在,如MnO(OH)2,其生成機(jī)制如式(4)~式(6),次氯酸鈉可將二價(jià)錳氧化為高價(jià)態(tài)錳沉淀物。

NaClO+H2O→HClO+Na++OH-

(4)

Mn2++OH-→Mn(OH)2

(5)

Mn(OH)2+HClO→MnO(OH)2↓+H++Cl-

(6)

若能將高價(jià)錳氧化物沉積控制在超濾階段,則可有效避免其進(jìn)入反滲透系統(tǒng)。熊啟武等[1]以試驗(yàn)確定了次氯酸鈉投加量,控制超濾濃水中的余氯含量為0.5~0.8 mg/L,錳的去除率為70%,滿足了RO膜進(jìn)水Mn<0.05 mg/L的要求。

(2)礦物結(jié)垢污染

鈣類(lèi)結(jié)垢礦物污染的主要特征是一般發(fā)生在一段最前段膜元件,壓降逐漸增加,給水壓力逐漸增加,鹽透過(guò)率輕度增加,鹽酸清洗可獲得好的清洗效果。由化學(xué)清洗結(jié)果可知,一段首支經(jīng)步驟1#堿清洗后,水通量由34.4 m3/h提高至37.3 m3/h,增加了8.4%;再經(jīng)步驟2#酸清洗后,水產(chǎn)水量未增大,仍為37.3 m3/h,這表明礦物結(jié)垢污染不是導(dǎo)致RO膜脫鹽率周期性快速下降的主要原因。

(3)有機(jī)物污染

有機(jī)物污染可在所有段發(fā)生,壓降逐漸增加,給水壓力增加,鹽透過(guò)率降低[2]。有機(jī)物污染可以通過(guò)堿洗去除。一段首支和二段末支膜面污染物EDX元素分布結(jié)果表明為有機(jī)物污染。經(jīng)化學(xué)清洗后,一段首支經(jīng)堿清洗后,水通量由34.4 m3/h提高至37.3 m3/h,表明膜表面有機(jī)物得到了較好的去除,但水通量未得到完全恢復(fù)。二段末支經(jīng)堿清洗后,水通量由40.1 m3/h提高至44.4 m3/h,可恢復(fù)到初始值(45 m3/h)的98.7%,清洗結(jié)果較好。通過(guò)堿洗也證明了膜表面的污染物為有機(jī)污染物。結(jié)合一段首支和二段末支的清洗結(jié)果,有機(jī)物污染應(yīng)不是導(dǎo)致RO膜脫鹽率快速下降的主要原因。

(4)微生物污染

若在進(jìn)入RO系統(tǒng)前,微生物滅殺效果不佳,其將會(huì)借助RO濃水段的營(yíng)養(yǎng)液繁殖生長(zhǎng),膜上的微生物會(huì)導(dǎo)致水分子滲透過(guò)膜所需的壓力急劇上升,導(dǎo)致RO系統(tǒng)進(jìn)出水間壓差迅速增大,產(chǎn)水量和脫鹽率快速下降[3]。若RO膜系統(tǒng)脫鹽率快速下降是由微生物污染導(dǎo)致的,則二段末支RO膜應(yīng)為最嚴(yán)重,這與實(shí)際情況不符。因此,微生物污染不是脫鹽率快速下降的主要原因。

(5)RO膜氧化

進(jìn)入RO系統(tǒng)的次氯酸鈉、余氯、臭氧或者其他氧化性物質(zhì)超標(biāo),或者可能存在洗滌劑等與膜發(fā)生反應(yīng)的物質(zhì),會(huì)導(dǎo)致RO膜氧化破壞[4]。發(fā)生RO膜氧化的一般特征為脫鹽率明顯下降,產(chǎn)水量可能上升,不變或者下降。用500 mg/L的甲基紫溶液對(duì)一段首支和二段末支進(jìn)行染色試驗(yàn),結(jié)果顯示兩支膜背面呈面狀的甲基紫顏色,這表明膜表面功能層被氧化,膜片截留性能受到了損壞。同時(shí),膜片F(xiàn)ujiwara測(cè)試結(jié)果顯示測(cè)試溶液顏色呈粉色,表明RO膜受到了氧化破壞。

綜上,再生水廠一級(jí)RO膜系統(tǒng)受到了整體性氧化破壞,RO膜在達(dá)到一定的耐受度后,脫鹽率開(kāi)始迅速下降,清洗后難以有效恢復(fù);同時(shí),一段首支RO膜系統(tǒng)也存在嚴(yán)重的錳/鐵氧化物污染。

3 結(jié)論及建議

以工業(yè)集中區(qū)污水處理廠尾水為水源的天津某再生水廠一級(jí)RO系統(tǒng)脫鹽率呈周期性快速下降,在一年內(nèi)系統(tǒng)脫鹽率由99%快速下降至94%,經(jīng)清洗后未能有效恢復(fù)。通過(guò)膜元件性能測(cè)試、化學(xué)清洗測(cè)試、染色試驗(yàn)、Fujiwara測(cè)試及膜面污染物SEM-EDX表征表明RO膜受到錳氧化物污染、鈣礦物結(jié)垢污染、有機(jī)物污染/微生物污染、及膜氧化現(xiàn)象等,其中整體氧化劑及錳污染是導(dǎo)致RO系統(tǒng)脫鹽率快速衰減的主要原因。

為降低RO膜發(fā)生氧化風(fēng)險(xiǎn),建議通過(guò)控制RO膜濃水出水中亞硫酸氫鈉濃度保持0.5 mg/L以上[5],增加進(jìn)水RO系統(tǒng)亞硫酸氫鈉投加量。亞硫酸氫鈉作為還原劑可以有效去除RO系統(tǒng)中的余氯等殘留氧化劑,微過(guò)量的亞硫酸氫鈉確保進(jìn)入RO系統(tǒng)的水不帶氧化性,從而降低膜氧化風(fēng)險(xiǎn)。為降低錳膠體污染,可通過(guò)在微生物滅殺階段增加次氯酸鈉投加量,以在超濾單元階段將錳去除,確保進(jìn)入RO膜系統(tǒng)錳含量達(dá)標(biāo)。

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