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一、二次風對四角切圓鍋爐安全經濟運行的影響

2020-09-11 02:47:08
冶金動力 2020年8期

(酒鋼集團能源中心,甘肅嘉峪關 735100)

1 概述

某電廠300 MW 機組鍋爐2008 年投產,2012 年完成了脫硝及低氮燃燒器改造,2017 年完成了脫硫超低排放改造。自2017 年開始逐漸出現水冷壁高溫腐蝕減薄、鍋爐結焦嚴重、煙溫偏差大、再熱汽超溫等問題。判斷劣質煤種大比例摻燒及檢修、試驗不到位是造成以上問題的主要原因,通過在運行中調整鍋爐一、二次風,檢修時對燃燒器重點進行修復,上述問題得到控制。

2 現狀介紹

2018 年8 月份,對新3#機組進行脫硫超低排改造性大修,鍋爐本體部分未改造,啟動前做了空氣動力廠試驗,啟動過程中發現爐膛出口煙溫偏差較大,最大時為150 ℃,并網后基本都在100 ℃左右,單側再熱器減溫水門全開且超溫,管壁溫度5 個點易超溫。燃燒器擺角向下擺動效果不明顯。

如圖1 可以明顯看出鍋爐燃燒偏斜,B 側發生燃料再燃情況,導致兩側煙溫偏差大,僅B側管屏向火側表面有沾污情況;照片拍攝地點為屏再區域觀火孔,由于再熱器系統在屏再出口左右交叉到末再入口,所以導致A 側再熱蒸汽溫度偏高,減溫水全開,管壁易超溫。

圖1 水平煙道煙氣圖

還有其他問題,比如:爐頂大包漏風,吹再熱器區域吹灰器時,溫度漲幅較大;屏式過熱器結焦嚴重,導致屏再、末再對流換熱量升高等。

3 原因分析

3.1 火焰切圓實踐分析

當3#角由于燃燒器的原因或者氣流較其它角偏弱時,噴射角度要靠爐后方向,同時被4#角旋轉氣流吹向后墻,或者離后墻更近;進而影響2#角偏轉較小,2#角對1#角氣流的推力點向火焰中心后推,使1#角后段的偏轉加大,又因為1#角氣流偏大,使4#角后段火焰偏轉增大,火焰靠B 側墻靠近。如此循環就形成后墻長期被沖擊。

腐蝕情況論證:2#>3#>4#>1#

風粉氣流:1#>4#>2#>3#

某電廠鍋爐水冷壁受熱面發生高溫腐蝕,腐蝕最嚴重的是爐后墻,前墻輕微,實際情況與上述分析相符。

3.2 磨煤機運行方式及粉管風速的影響

針對一次風管風速不均問題,在磨煤機定檢時對爐內煙氣,燃燒情況,爐膛出口煙溫等進行觀察分析得出表1數據。

表1 磨煤機切換運行煙溫差異

A、C 磨煤機粉管風速有偏差,且C 磨煤機粉管偏差較為嚴重,直接影響爐內煙氣平衡和兩側受熱面換熱。

圖2為點火期間A 磨煤機投粉后3#角噴燃器著火情況,火焰發散,剛性不足,隨爐內氣流晃動,并且靠后墻偏斜;由于全套制粉系統是爐前布置,A磨煤機出口至3#角距離最遠,沿程阻力最高,導致一次風速偏低所致(拍攝地點在2#角處)。由于某電廠大修后空氣動力廠試驗,自行組織完成,且一次風速測量位置在分離器出口水平段,未考慮到沿程阻力損失。

圖2 A3煤粉燃燒器運行圖

圖3為4#角噴燃器著火情況,著火穩定,角度朝爐膛中心放射,一次風剛性良好,外觀上像在“切圓”;其他角著火情況均接近4#角,故未進行說明(拍攝地點在1#角處)。

圖3 A4煤粉燃燒器運行圖

3.3 燃燒器型式的影響

低氮燃燒器屬于“粉包風”式燃燒方式,一次風射流角度大于二次風,違背燃燒原理(風包粉),主燃燒區域缺氧燃燒,燃盡風影響燃燒加強,抬高火焰高度,煙溫升高。粉包風燃燒方式還極易使火焰刷墻,煤粉燃燒尾焰發散,不能隨煙氣旋轉同時上升,造成水冷壁結渣,煤粉未燃盡,火焰直徑增大,還原性氣氛升高,水冷壁易發生高溫腐蝕。另外,燃燒器及噴口燒損,磨損,變形也導致煤粉層燃燒射流角度及水平面高度發生差異,導致切圓隨動性減弱,旋轉殘余量升高,火焰分布不均勻,局部過熱等差異。

高位燃盡風將對爐內火焰中心位置及爐膛出口煙溫偏差帶來影響,通過將燃盡風噴口設計成上下左右擺動燃燒器,可以實現爐膛出口溫度及煙溫偏差同步調整,還可強化飛灰可燃物燃盡,理論分析得出,可以在高效、穩燃、防渣防腐的基礎上實現低NOx排放。但經過調整,數據采集,試驗證明效果不明顯,煙溫偏差、飛灰可燃物含量偏高,水冷壁結渣和高溫腐蝕等問題依然存在。

3.4 二次風運行方式的影響

新3#機組自2012年脫硝低氮燃燒器改造后,滿負荷情況下,高位四層SOFA 風門全開,正常運行時二次風箱壓力400 Pa 左右,低負荷時不足200 Pa,此期間脫硝入口氮氧化物含量100~200 mg/m3,直到2017 年發現水冷壁管高溫腐蝕,經過分析,2018年初將高位SOFA 風門兩組關至10%,另外兩組100%全開,二次風箱壓力提高至500 Pa 以上,最高時達700 Pa。主要目的:①提高二次風壓,增加主燃燒區域所需風量,氧量,提高二次風剛性,降低還原性氣氛;②一定程度縮小火焰切圓,緩解火焰偏轉貼墻,煤粉沖刷水冷壁,降低煤粉沾污水冷壁反應出原始腐蝕氣體;③提高煤粉燃燒率,使“風包粉”更充分。

根據脫硝入口氮氧化物(150~250 mg/m3)調整SOFA風開度,2018年至2019年高溫腐蝕還在發生,根據防磨防爆檢查記錄對比發現,腐蝕速率有下降。調整后飛灰大渣可燃物含量逐年降低,見表2。

表2 近3年飛灰大渣可燃物數據對比表 %

通過每次重點對燃燒器的檢修及風箱壓力的升高,使得煤粉燃燒更充分、更穩定,鍋爐效率達到提升,并且著火提前,火焰中心高度降低,爐溫降低,結焦減緩,加強氣流擾動,促進高溫煙氣回流,煙氣分布均勻,爐膛熱負荷均勻,鍋爐安全性提升。主燃燒器區域氧量提高后,影響還原性氣氛生成量降低,高溫腐蝕也一定程度得到減緩。

4 解決對策

(1)檢查處理燃燒器缺陷,對可能發生噴射角改變的缺陷進行處理,對燃燒器安裝角度進行測量,更換磨損,變形的燃燒器噴口。

(2)調平一、二次風風速,檢查粉管縮孔磨損情況,并且盡量做到隨時可調,盡量在燃燒器入口進行測量。

(3)對同一層煤粉濃淡燃燒器的水平隔板進行檢查,使同一層的煤粉濃度一致或接近,避免風粉比例偏差大。

(4)調整煤粉著火時間,或者降低煤粉細度,減輕火焰對水冷壁的沖刷。

(5)提高主燃燒器區域風量,促進煤粉燃燒充分。

5 結束語

根據該廠新3#機組燃燒器的修復和對一、二次風調整,一定程度解決了新3#鍋爐燃燒異常的問題,保證了機組安全性和經濟性,也緩解了水冷壁高溫腐蝕的問題。

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