閻奕辰
摘要:氣閥脫落是柴油機運行過程中出現的嚴重故障,可能引起燃燒室部件與換氣機構嚴重的損傷,甚至造成增壓器損傷,產生嚴重的后果,一旦發生故障其經濟損失較大。本文以海上采油平臺某型柴油發電機組為例,深入分析故障現象與故障原因,從多個角度探索,針對具體的原因提出故障解決策略,以保證柴油發電機組穩定運行。
關鍵詞:海上采油平臺;柴油發電機組;氣閥脫落;燃燒室
0 ?引言
海上油田開發具有特殊性,與陸地相比,海上大功率柴油發電機組運行條件更為苛刻,技術要求更高,獨立自主的供電模式要求機組具備更高的可靠性,海上采油平臺柴油發電機組一旦發生故障將直接影響油田生產,帶來較大經濟損失。合理分析柴油發電機組故障現象有助于明確故障原因,從根源入手,針對產生故障的因素采取合理的措施處理,降低設備故障的發生幾率,保證設備安全可靠運行,進而保障海上油田正常生產的電力供應。
1 ?某型柴油發電機組故障現象分析
1.1 換氣機構的基本結構
某型柴油發電機組的額定轉速為750r/min,額定功率為7500kW,每一個缸有兩個排氣閥與進氣閥,在運行過程中主用燃料為油田自產原油,實現穩定的運行。案例柴油發電機的換氣結構較為復雜,如包括頂桿、凸輪、過橋、搖臂、氣閥彈簧、氣閥導管等,在運行過程中各部分相互配合,實現穩定的運行。通過換氣凸輪的作用將氣閥頂桿頂起,作用于搖臂,在搖臂運轉過程中為氣閥過橋的運行奠定基礎,由于過橋導管的作用力促使氣閥彈簧阻力被克服,實現氣閥換氣,換氣后再由氣閥彈簧實現復位,完成換氣的過程[1]。
1.2 故障現象分析
在某次故障中,維修人員開展拆檢工作,缸頭罩殼被打開后發現氣閥頂桿出現明顯的彎曲變形情況,并且過橋定位凹槽出現明顯的破損,鋼夾碎裂,過橋導管折斷。氣閥已經脫落,由于該原因對活塞產生撞擊,最終造成缸套、活塞發生進一步的損傷。在后續的拆解過程中發現,進氣閥與排氣閥中存在大量的黑色硬質燃燒產物,氣閥導管內的積碳較為嚴重,并且黑色膠粘物較多,甚至在進排氣通道中發現大量的油污,故障現象較為明顯。
2 ?某型柴油發電機組故障
2.1 氣閥頂桿出現彎曲
通常情況下,氣閥頂桿彎曲變形故障較為明顯,其產生的原因在于氣閥開卡組,造成氣閥的正常開啟受影響,頂桿需要承受較大的壓力,當其壓力超過承受的臨界值時,產生明顯的彎曲變形。而對于氣閥卡組來說,其產生的原因主要是因為燃燒不良導致,從未曾燃燒的燃油與積碳可以看出[2]。
2.2 氣閥發生脫落
氣閥脫落是較為嚴重的現象,其產生的后果較為嚴重,產生的原因主要表現在兩方面,一方面為氣閥卡組引起的脫落,當其現象嚴重時將造成氣閥頂桿彎曲變形,氣閥搖臂與頂桿之間的間隙增大,出現明顯的過橋跳位情況,氣閥鎖夾彈出,最終出現脫落情況。另一方面,由于其他部件損壞,造成氣閥脫落情況,如氣閥鎖夾主要的作用是固定,一旦出現碎裂情況將造成氣閥脫落,過橋導管也可以造成該情況,過橋導管的作用主要是進行定位,一旦發生導管的折斷情況,將造成過橋出現故障撞擊情況,對彈簧座、氣閥彈簧等固定的部件產生不良撞擊,最終造成氣閥脫落情況[3]。
3 ?某型柴油發電機組故障調查原因
通過案例分析發現,現階段的柴油發電機組故障原因可以分為兩種,一種是受燃燒因素影響導致,由于燃燒不良造成氣閥卡組,產生氣閥脫落情況,另一種為換氣機的部分部件存在異常情況,由此破壞運轉平衡,造成氣閥脫落,當氣閥掉進缸內時將造成燃燒室部件產生損壞。
3.1 燃燒不良
燃燒不良是柴油發電機組一種常見的情況,產生該情況的原因較多,由于柴油發電機組主用燃料為自產原油,原油沒有經過煉化處理,海上采油平臺僅做如脫水處理等基本的處理,原油本身粘度較高,且在燃料油的凈化處理等方面存在一定的不足,造成燃料油的整體質量不高,進而影響燃燒效果。燃料油的自身特性與燃燒質量存在明顯的關系,尤其是在霧化過程中,噴油器與噴油泵的工作效果直接影響霧化質量。維修人員在排氣閥排氣通道清潔過程中,未能根據實際情況保證其工況合理,尤其是在廢氣鍋爐與增壓器的廢氣端方面,未能保證其符合實際的運行要求,進氣閥與進氣通道影響柴油機的正常進氣,產生燃燒不足情況。柴油機自身的設計因素也是影響的主要問題,部分柴油發電機組未能布置示功閥(本機型設有示功閥),在啟動過程中未能合理沖車,當噴油器發生滴漏情況時,直接造成缸內的燃油無法吹出,影響燃燒效果。在運行過程中,當噴油器未能開展系統循環加熱情況時,使用的燃料油由于溫度較低、粘度較大,直接導致霧化的質量受到影響,需要根據實際情況控制,優化該過程[4]。
3.2 換氣機構部件損壞
換氣機構自身的部件損壞也是主要的原因,由于故障損壞造成現階段的運行故障,其產生損壞的因素主要可以歸納為兩方面,一方面為備件設計自身的可靠性較低,容易產生損壞,另一方面為備件管理不足,并且其運行環境質量較差,最終造成部件的損壞。例如,在設備的管理過程中經常出現管理不當情況,常常表現的部件散熱環節,由于產生熱疲勞,降低潤滑效果,增大設備的磨損效率,出現異常情況,損壞部件。間隙過大也是主要原因,該因素主要造成異常的撞擊,產生機械疲勞情況,增大故障幾率。設備自身的可靠性較低,由于傳統的設計因素與制造工藝影響,制造的設備在性能、質量等方面存在一定的不足,進而在運行過程中容易產生故障,增大部件的損壞幾率,產生嚴重的后果[5]。
4 ?某型柴油發電機組氣閥脫落故障解決策略
針對柴油發電機組運行過程中產生的氣閥脫落情況,應根據實際情況采取合理的措施解決,針對性的改進升級,以此來避免出現設備故障,降低設備的故障幾率,具體來說可以從以下幾方面開展:
4.1 保證燃燒質量
通過提升燃燒質量可以保證柴油發電機組穩定運行,海上采油平臺應結合自產原油特性對原油處理系統進行優化改造,例如選取原油粘度較低的幾口油井作為柴油發電機組專供油井,原油分油機運行模式優化等,提升原油品質,并定期開展保養工作,如噴油器、噴油泵等,利用設備的優勢促使燃油的霧化質量提高,以滿足現階段的需求。定期對增壓器開展清洗工作,同時還包括空冷器等,滿足現階段的實際需求,提升進排氣的質量[6]。
4.2 提升滑油質量
良好的滑油也是影響柴油發電機組故障的主要因素,在管理過程中,維修人員應明確其柴油機的性能,以實際情況為基礎,加強滑油的管理,保證其質量,如由于燃燒室的產物容易污染曲拐箱內的滑油,應根據現階段的實際做好分離與凈化,保障滑油分油機運行狀態和分油效果,通過日常管理和定期檢驗確定滑油的質量,以保證柴油發電機組正常運轉。
4.3 優化柴油機負荷
在開展柴油機設備負荷優化過程中,應根據現階段的實際情況開展,明確設備自身的情況,加快設備的升級,以保證其安全運轉。嚴格按照出廠說明書規范操作,如果出現低負荷情況不可以長期使用原油,提升安全性。受低負荷工況影響,造成氣缸的熱狀態降低,燃燒室組件與氣閥桿會產生明顯的積焦情況,嚴重時可能造成氣閥卡阻,通過合理的管理促使設備的負荷提升,從根本上降低故障的發生幾率。與此同時,合理換用柴油,在設備運行過程中,可以在停機前選擇柴油運行,在利用柴油的優勢運轉一段時間后提升負荷再更換燃油料,以保證其穩定性[7]。
4.4 合理進行設備升級
在柴油發電機組運行過程中,受其自身的性質因素影響經常發生嚴重的故障,因此應根據實際情況開展設備升級,以實際情況為基礎從多個角度處理,實現相關部件的改良與升級,針對部分備件考慮更換,以保證設備的整體性能提升,實現穩定的運轉,降低設備故障幾率。
5 ?結論
綜上所述,柴油發電機組運行過程中,應根據實際情況處理,明確其氣閥脫落故障的產生原因,以實際為基礎開展優化,加快設備的升級,提升燃燒質量,同時維修人員還應明確滑油質量管理的重要性,實現柴油機的負荷控制,從根本上降低故障發生幾率,以滿足現階段的需求。
參考文獻:
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