朱志娟 王黎黎 郎麗杰
摘要:焦爐推焦車電氣系統在一些工廠中是非常重要的應用,如果自動控制系統出現障礙,會對焦爐的正常生產帶來比較明顯的負面影響,不利于經濟效益的增加。因此,應重視焦爐推焦車電氣自動控制系統的相關內容,針對現有情況,進一步改造系統的功能,降低推焦車電氣系統的故障率,提升設備的自動化水平。
關鍵詞:推焦車;電控系統;改造設計;應用
一、推焦車基本生產操作和電氣系統簡介
(一)推焦車基本生產操作
在焦爐生產中,推焦車是重要設備,在實際生產的過程中,需要重視應推爐號,在確定之后,開始進行對位操作。將“三大車”——裝煤車、熄焦車和攔焦車聯系在一起,在該爐號前準確對位,在之后等待其他機車的指令,若出現允推指令,推焦車可以開始工作,穿越取門臺車,將爐門摘開,在爐膛中伸進推焦桿,然后推出紅焦,整個過程應連續自然,不得出現中斷,以免影響施工效果。在推出紅焦后,再次通過取門臺車,進行后續的掛門操作,裝煤車開始工作,裝煤操作完成后,小爐門由推焦車再次打開,平煤操作隨即進行。
(二)推焦車電氣系統簡介
在電機驅動中,作為大型機電一體化設備,推焦車具有關鍵性應用,動力電源達到了380V,提供對象是專用滑線。在生產的過程中,電氣設備控制著整個操作,電機、無觸點開關、限位開關等相互合作,共同完成走行、摘門、掛門、推焦、平煤等機動步驟。由于需要完成比較復雜的操作,整個流程環節涉及的步驟較多,因此,各種各樣的電氣設備存在于推焦車上,具有一定的復雜性。
二、推焦車電氣系統存在的問題
(一)機械震動造成的無觸點開關損壞
在控制推焦車電氣系統的時候,可控硅無觸點開關是主要的操作部件,在實際生產中,需要根據狀況進行靈活調整,推焦車軌道往往是不平整的。在這種情況下,在往來行走的過程中,推焦車可能會出現上下顛簸現象,或者在推焦時,會引發輕微震動現象,帶來的損壞是電氣線路不能正常使用,無觸點開關內部出現斷裂等,在停電狀態下,機車無法正常運行,最終不利于生產的正常進行。
(二)接觸器損壞
在以往工作中,對于速度的控制,推焦和平煤機構的方式比較落后,主要采用串電阻調速的方法,效率比較低下,不利于快速完成生產工作。為了適應時代需求,進一步提高工作性能,加快生產效率,往往選擇較小的電阻值,縮小推焦車在推焦和平煤過程中的檔位速度差,維持在一個相對平穩的區間內。但是,這種調速方式具有比較明顯的弊端,在推焦桿或平煤桿操作結束的時候,停止階段,制動工作只能采取反接方式進行,對工作帶來了一定的困難。推焦桿和平煤桿較重,慣性較大,在操作時候,反接方式的制動操作相對頻繁,遇到較大的電流,在沖擊作用下,會嚴重損壞接觸器,進而毀壞電機和減速機齒輪。如果出現了這樣的情況,不僅會消耗備件,增加設備維修成本,還會影響生產的正常進行,降低施工效益。
(三)難以準確對位
推焦車走行機構由電機提供動力,通過減速機和傳動軸將動力傳遞至走行輪,使機車可以在軌道上往來行走。推焦車走行機構電氣控制方式為無觸點開關控制,走行速度為恒速。由于機車行駛速度較快且為恒速,在生產中需要停車對位時,在巨大的慣性作用下使得機車常常來回晃動難以準確對位,給生產帶來了很多麻煩,難以適應現代化生產的要求。并且由于機車啟停很頻繁,慣性也很大,因而也容易造成無觸點開關和機械齒輪的損壞。
三、推焦車電氣自動控制系統的改造方案
上文分析到,在機械震動頻繁狀態下,加上大電流的沖擊,可控無觸點開關會出現損壞,影響電氣自動控制系統的正常使用,因此,在改造的過程中,無觸點開關需要被取代,經分析研究,采用繼電器、斷路器和接觸器組合,能夠達到比較理想的效果。在選用電氣器材的時候,應保證均為進口ABB產品,使系統的可靠性得到保障,增強系統的完備性和順暢性。
針對不同機構的特性,在控制電氣系統的時候,可以采用變頻器,使用變頻電機代替電機,保證機車在行走的過程中,啟動和停止都是軟性的,降低人工操作控制的頻率,這樣能夠減少開關的啟停操作,降低無觸點開關和機械齒輪等部件的損害,設備不容易出現故障,一方面便利了啟停操作,一方面延長了設備的使用壽命,使設備能夠長久高效運行,同時還能減少后期的維修保養工作。在車輛的慣性作用下,對位往往出現誤差,準確性大大降低,可以采取分檔的方式控制機車行走問題,不僅能夠減少生產事故,提高生產的安全性,還能確保生產的快速高效進行,提高生產效率,按期完成生產任務。
在推焦車上,限位開關不存在于桿和平煤桿上,在實際生產過程中,推焦桿很容易發生脫位現象,掉到焦爐里,影響設備的正常運行。針對這種情況,應全面改進推焦車推焦和平煤系統,提高其自動化程度,一般采用的是可編程邏輯控制器(PLC)、絕對值旋轉編碼器和渦流制動器,在檢測機動車位移的時候,利用編碼器產生的位置碼,PLC分析譯碼之后,經過全面細致的運算,發出相應的控制信號,并按照最科學的方式,采取保護輸出的方式,實現整個過程的順利完成。
在改造自動化控制系統的時候,強電往往由弱電控制,人工機械操作由系統控制代替,盡可能減少人為的干預,減少不必要的失誤,改造采取以弱電控制強電,以系統控制取代人工機械操作的方式,減少了人為操作可能出現的失誤。在實際推焦生產中,自動控制系統設置的運行區間較多,相對比較全面,包括推焦桿前減、后減、前停、后停、爐前微速、爐前暫停等,保障整個推焦工作的順利進行。當推焦桿執行某項操作的時候,在特定位置,控制信號由自動控制系統發出,對推焦桿的運行進行適度控制,同時將電子式限位開關安裝在推焦桿和平煤桿上,增強系統的完整性,能夠更加可靠的運行。
四、改造應用效果
針對推焦車電氣自動控制系統的實際情況,在實際改造的過程中,能夠對各個方面進行對應性的完善,有效控制推焦車走行、推焦、平煤等生產環節。通過全方位的改進,進一步完善了電氣控制系統的自動化程度,能夠更加穩定的運行,推焦車的工作效率大大提升。同時,各類設備的故障率降低,生產過程更加安全,減少了事故的發生數量,人員的工作強度也相應降低,提高了操作的準確性,生產的整個過程更加科學化與高效化。
五、結束語
綜上所述,焦爐生產比較復雜,涉及較多的環節,推焦車是生產過程中必不可少的設備,由于各種因素的影響,會出現不同程度的障礙,影響生產工作的順利進行。其中,電氣自動控制系統的改造刻不容緩,必須結合實際情況,全面了解推焦車的工作狀況,對電氣系統的整體特征進行把握,在有效連接各個環節的基礎上,進行相應的技術改造,提高系統整體的應用性,減少以往出現的各項問題,保障設備的良好運行。
參考文獻:
[1]張紫瑞,孫桓五,向瑾,邵琪.考慮雙因素耦合的焦爐推焦設備振動機理研究[J].機械設計與制造.2018(07):33-34.